馮仲,季明強,梁春育,劉武,唐軍
(獨山子石化公司煉油廠,新疆 獨山子 833699)
某煉油廠200 萬蠟油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機組由壓縮機(型號BCL406)和汽輪機(型號NG25/20)組成,2011年開機單試時多次對汽輪機做靜態(tài)試驗時發(fā)現(xiàn)速關(guān)油壓比正常運行時的0.8MPa 低,調(diào)整總管油壓后速關(guān)油壓最高也只能達到0.6MPa,在機組開機后也保持這個壓力,若在運行過程速關(guān)油壓力出現(xiàn)波動,繼續(xù)下降則會造成速關(guān)閥動作,機組異常停機,對安全生產(chǎn)造成很大的影響。通過對潤滑油泵出口壓力調(diào)整、油路、速關(guān)油缸、危急遮斷器等相關(guān)部件的分析檢查,查找到速關(guān)油壓力泄放的部位及原因,消除該缺陷后開機速關(guān)油壓恢復(fù)至0.8MPa 以上,機組恢復(fù)正常運行,文章通過對故障原因分析采取有效的措施解決了問題,使得關(guān)鍵機組正常運行,保證了裝置生產(chǎn)的平穩(wěn)。
對潤滑油泵啟用后泵出口壓力、調(diào)節(jié)閥后油壓、啟用油壓等進行檢查,油壓均滿足運行條件。
對和速關(guān)油相關(guān)的其他線路進行檢查,主要看是否存在堵塞不通暢和滲漏泄壓,確認沒有問題后,對相關(guān)部件的內(nèi)部解體檢查。主要檢查速關(guān)組合件、速關(guān)油缸和危機遮斷油門等部件,從而查找造成速關(guān)油壓偏低的原因。
速關(guān)組件用于汽輪機就地啟動,就地停機,遙控停機及速關(guān)閥聯(lián)機試驗及危機遮斷油門自動掛鉤。對速關(guān)組合件油路及相連的管線接頭、密封墊等進行檢查,并更換啟用換向閥和速關(guān)換向閥(1842、1843),沒有異常后做靜態(tài)試驗,速關(guān)油壓仍偏低,未發(fā)現(xiàn)故障原因。
速關(guān)閥是主蒸汽管路與汽輪機之間的只要關(guān)閉機構(gòu),由閥和油缸組成,閥受油缸控制,速關(guān)閥的關(guān)閉由保安系統(tǒng)操縱,如果保安系統(tǒng)中任何一個環(huán)節(jié)發(fā)生速關(guān)動作,都會使速關(guān)油失壓(降低),在彈簧力作用下,活塞盤連同閥桿、閥碟即可被推至關(guān)閉位置,汽輪機停機,因此,速關(guān)油壓E 偏低會對汽輪機正常運行帶來隱患。
單獨對速關(guān)閥動作試驗無卡澀現(xiàn)象,拆檢油缸,活塞盤、活塞、油缸內(nèi)壁、閥桿等表面均光滑完好,組合密封組件無損傷,試驗過程無泄漏,速關(guān)閥開啟關(guān)閉正常,運行過程對回油線檢查無異常,速關(guān)閥運行正常,見圖1。
圖1 速關(guān)閥結(jié)構(gòu)示意圖
見圖2,危機遮斷油門在正常工作狀態(tài)下,壓力油由接口P 經(jīng)節(jié)流孔板(11)進入油門的速關(guān)油控制腔,由于凸肩(2)的油壓作用面積小于凸肩(8)的油壓作用面積,使滑閥上的油壓力克服彈簧(7)力,將凸肩(8)壓在套筒(5)的密封面上,因此建立正常油壓的速關(guān)油經(jīng)接口E 供至速關(guān)油路。
當速關(guān)油失壓(壓力下降)時,在速關(guān)油壓力≤0.3MPa 時,滑閥上的油壓不足以克服彈簧作用力,于是滑閥被推向左端而泄放速關(guān)油,導(dǎo)致機組異常停機。
對危機遮斷油門檢查過程,扳動手柄(1)時發(fā)現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,無法帶動滑閥動作,若滑閥(3)的凸肩(8)與套筒(5)的密封面沒有完全貼合,存在縫隙,則E 與T 的通路被接通部分,速關(guān)油壓會出現(xiàn)泄壓壓力降低現(xiàn)象。同時,若機組出現(xiàn)超速或現(xiàn)場發(fā)生異常扳動手柄停機時,由于滑閥卡澀P 與E 通路無法被徹底切斷、E 與T 通路無法暢通,導(dǎo)致速關(guān)油泄放速度慢,影響機組快速停機,造成其它的影響。
圖2 危機遮斷油門結(jié)構(gòu)示意圖
根據(jù)對危機遮斷油門手柄檢查結(jié)果,采取果斷決策對危機遮斷油門進行內(nèi)部拆檢,在拆檢的過程保留手柄的工作位置,這時發(fā)現(xiàn),滑閥(3)的凸肩(8)與套筒(5)的密封面沒有完全貼合,存在2.5mm 的間隙(圖3),這就導(dǎo)致E與T 的通路被接通,速關(guān)油壓從該處泄漏,導(dǎo)致壓力下降,給機組平穩(wěn)運行帶來隱患,而正常的運行狀況應(yīng)該是滑閥上的油壓力克服彈簧(7)力,將凸肩(8)壓在套筒(5)的密封面上(圖4)。
圖3 危急遮斷油門拆檢狀態(tài)
圖4 危急遮斷油門正常工作狀態(tài)
對危機遮斷油門滑閥檢查,發(fā)現(xiàn)滑閥凸肩(2)部位有明顯的磕碰痕跡(圖5),導(dǎo)致外徑發(fā)生變化,與套筒(10)之間卡澀,無法靈活動作,從而造成滑閥卡澀,造成以上故障現(xiàn)象發(fā)生。
圖5 危急遮斷油門滑閥缺陷部位
根據(jù)該部位缺陷的大小及對危機遮斷油門滑閥的影響程度,使用手工修銼打磨的方法消除該處高點,并使用油石進一步處理,保證表面粗糙度滿足要求,測量修復(fù)后該處的圓周跳動值為0.01mm,小于標準0.02mm,與套筒(10)配合間隙值為0.02mm,滿足安裝要求。對其余配合部位進行檢查清洗,安裝恢復(fù)后人工扳動手柄動作正常。
對油路接頭的四氟墊片及O 型橡膠圈進行檢查,防止由于四氟墊片擠壓變形或O 型橡膠圈變形造成管線管徑變小從而影響油路通暢,造成壓力降低。對油管路清洗吹掃,確保潔凈,對其余部件清洗檢查,恢復(fù)安裝。
在開機前做好靜態(tài)試驗,啟動油壓力、速關(guān)油壓力等確認正常,油路接頭無漏點,各部件動作靈活正常無卡澀,汽輪機做單機試驗并確認保安系統(tǒng)工作正常,沒有問題后進入開機過程,現(xiàn)場查看速關(guān)油壓為0.8MPa,恢復(fù)正常故障消除。
通過對200 萬蠟油加氫循環(huán)氫壓縮機組汽輪機在運行過程速關(guān)油壓偏低的故障進行原因查找和分析,找到癥結(jié)所在并進行處理,在后期的單機試運和投用過程速關(guān)油壓力均恢復(fù)正常,速關(guān)油壓力從0.6MPa 恢復(fù)至正常的0.8MPa 以上,確保了關(guān)鍵設(shè)備的平穩(wěn)運行,為裝置的正常生產(chǎn)提供保障。