劉百春 文韻豪 艾國(guó)生 劉主宸 韓國(guó)強(qiáng)
(1.中國(guó)石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司;2.中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院)
2007 年4 月,英買(mǎi)力油氣處理裝置開(kāi)始投產(chǎn)運(yùn)行,主要對(duì)英買(mǎi)力氣田群的天然氣進(jìn)行處理,天然氣處理裝置設(shè)計(jì)處理規(guī)模為700×104m3/d,分為2套,目前天然氣處理量為571×104m3/d,為了滿(mǎn)足管輸指標(biāo),需對(duì)天然氣進(jìn)行脫水,英買(mǎi)力處理廠采用了高效脫水的分子篩吸附,濕氣再生的工藝[1-4]。
天然氣處理系統(tǒng)耗能較大,處理工藝用能形式主要是熱能和電能,其中熱能由燃料氣轉(zhuǎn)化,主要用于導(dǎo)熱油加熱;電能主要用于泵、壓縮機(jī)、空冷器等[5-6]。國(guó)內(nèi)天然氣處理單位能耗水平與國(guó)外有一點(diǎn)差距,美國(guó)處理104m3天然氣能耗約為2 500 MJ[7],吉拉克氣田集中處理站單位綜合能耗[8-9]為5 719 MJ/104m3,牙哈氣田油氣處理單位能耗為8 487 MJ/104m3。
天然氣處理過(guò)程中分子篩脫水單元和輕烴回收單元能耗分別為366 252 MJ/d 和304 785 MJ/d,分子篩脫水單元是天然氣處理系統(tǒng)主要的能耗單元,約占總能耗的54.58%。分子篩脫水單元電能日消耗量為449.4 kWh,燃料氣日消耗量為9 268.9 m3,消耗的燃料氣和電能折算后能耗比例分別為98.5%和1.5%。脫水單元中的分子篩再生器使用高溫導(dǎo)熱油供熱,再生氣溫度約為240 ℃,再生氣量大,能耗高,因此是天然氣處理中節(jié)能降耗的重要單元。為了提高處理廠經(jīng)濟(jì)效益,以降低天然氣處理工藝能耗為目標(biāo),對(duì)天然氣分子篩單元進(jìn)行能耗分析,調(diào)整工藝參數(shù),充分利用余熱[10]。
以現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研到得的組分和流量,通過(guò)仿真軟件HYSYS 模擬,得到天然氣處理工藝流程能流圖。從換熱網(wǎng)絡(luò)流程圖可以得到天然氣處理單元中換熱網(wǎng)絡(luò)比較簡(jiǎn)單,物流之間換熱較少,主要包括貧氣與富氣通過(guò)貧富氣換熱器進(jìn)行換熱、脫丁烷塔進(jìn)料與脫乙烷塔塔底出料通過(guò)脫丁烷塔進(jìn)料換熱器進(jìn)行換熱。
輕烴回收單元受到液化石油氣和穩(wěn)定輕烴質(zhì)量要求的限制,脫乙烷塔和脫丁烷塔的塔底溫度變化范圍不大,而重沸器負(fù)荷主要受到塔底溫度的影響,輕烴回收的能量消耗主要表現(xiàn)在重沸器負(fù)荷上[11],因此輕烴回收不作為本文的主要能量改造分析。
圖1 分子篩脫水單元流程
英買(mǎi)力油氣處理廠分子篩脫水單元流程圖如圖1 所示。英買(mǎi)力油氣處理廠中原料氣和閃蒸氣壓縮機(jī)組來(lái)氣通過(guò)原料氣分離器后后,大部分天然氣(22.5×104m3/h)經(jīng)過(guò)高效過(guò)濾器后去分子篩吸附塔進(jìn)行脫水處理,脫水后經(jīng)過(guò)粉塵過(guò)濾器去輕烴回收單元;小部分天然氣(1.02×104m3/h)去再生氣加熱器加熱至260 ℃,對(duì)分子篩床層熱吹,將分子篩吸附水解吸,熱吹后溫度變?yōu)?30 ℃,隨后去再生氣冷卻器冷卻至50 ℃進(jìn)入再生氣分水罐分離出水,與經(jīng)過(guò)高效過(guò)濾器的天然氣混合,進(jìn)入分子篩吸附塔脫水。
分子篩采用濕氣再生的方法,能脫除天然氣中大部分的水,使水露點(diǎn)低于-40 ℃。處理廠分子篩脫水單元包括2 個(gè)吸附塔,1 個(gè)再生塔,1 個(gè)冷卻塔,4 座塔器周期運(yùn)行。分子篩吸附和冷卻不會(huì)消耗能量,但是分子篩再生時(shí),高溫導(dǎo)熱油(280 ℃)通過(guò)再生氣加熱器將40 ℃再生氣加熱至260 ℃,消耗了大量的熱能。熱吹后的再生氣溫度依然很高(230 ℃),通過(guò)空冷器冷卻至50 ℃也消耗了一定電能。分子篩脫水能耗見(jiàn)表1。
表1 分子篩脫水能耗統(tǒng)計(jì)
由表1 可知,雖然空冷器會(huì)消耗一部分電能,但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及導(dǎo)熱油加熱再生氣的熱能,僅為總能耗的1.5%,因此,分子篩的節(jié)能降耗的改造主要是降低導(dǎo)熱油加熱的熱能消耗,減少導(dǎo)熱油的供應(yīng)量。分子篩再生氣熱吹后的溫度為230 ℃,仍然擁有著巨大的余熱資源,針對(duì)分子篩脫水單元再生氣余熱較大的情況,提出了以下的高溫再生氣余熱回收利用方案。
在目前的分子篩處理工藝上,增加1 臺(tái)再生氣預(yù)熱器,利用熱吹完成后的高溫再生氣(240 ℃)對(duì)即將加熱的低溫再生氣(35 ℃)進(jìn)行預(yù)熱至130 ℃,預(yù)熱后再將再生氣加熱至260 ℃;換熱后的高溫再生氣為140 ℃,再通過(guò)空冷器冷卻至40 ℃。
此方案能夠回收一部分的高溫再生氣的熱量,降低空冷器和導(dǎo)熱油的負(fù)荷,進(jìn)而降低能耗。分子篩脫水余熱利用方案工藝流程見(jiàn)圖2。分子篩再生氣余熱利用方案節(jié)能效果見(jiàn)表2,結(jié)果顯示分子篩余熱再利用方案的能量回收效率高,單套分子篩脫水裝置再生氣加熱器負(fù)荷從原來(lái)的1 383 kW 降低至836 kW,每天可節(jié)省2 990 m3燃料氣,年節(jié)省77.94萬(wàn)元,節(jié)能效果十分明顯,改造方案簡(jiǎn)單,可操作性強(qiáng)。
圖2 分子篩脫水單元余熱利用方案工藝流程
表2 分子篩再生氣余熱利用方案節(jié)能效果
分子篩余熱改造方案通過(guò)在再生氣加熱之前增加1 臺(tái)再生氣預(yù)熱器,可以回收大量余熱,降低處理能耗,減少冷卻器負(fù)荷。單套分子篩脫水裝置再生氣加熱器負(fù)荷從原來(lái)的1 383 kW 降低至836 kW,每天可節(jié)省2 990 m3燃料氣,年節(jié)省77.94 萬(wàn)元,并且可操作性強(qiáng),節(jié)能效果明顯。