尹鵬 張志永 類振
摘 要:針對(duì)鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司石灰回轉(zhuǎn)窯窯尾粉塵未達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題,采取了優(yōu)化除塵器濾料、濾袋結(jié)構(gòu)、布袋噴吹制度,優(yōu)化風(fēng)煤配比和治理除塵器漏風(fēng)率等措施后,回轉(zhuǎn)窯窯尾粉塵濃度降至6mg/m3,氧含量控制在10%以下,達(dá)到了超低排放的目標(biāo)。
關(guān)鍵詞:石灰回轉(zhuǎn)窯;粉塵濃度;氧含量;超低排放
近年來(lái),國(guó)內(nèi)各地日益嚴(yán)重的灰霾天氣引起社會(huì)各界的關(guān)注,其主要原因之一是工業(yè)廢氣中粉塵排放濃度高。本文分析了鞍鋼股份有限公司石灰回轉(zhuǎn)窯窯尾排放情況,提出降低窯尾廢氣中粉塵和氧含量的具體措施,以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
一、影響回轉(zhuǎn)窯粉塵超低排放的原因分析
(一)尾氣中粉塵濃度高
尾氣中粉塵濃度高是由于粉塵未被布袋有效過(guò)濾掉而進(jìn)入尾氣中造成的。分析原因如下。1、除塵器濾料的選擇不合理。濾料不符合窯尾煙氣工況要求,耐高溫和耐堿度不足導(dǎo)致布袋損壞。2、濾袋的結(jié)構(gòu)不合理。袋口處與花板接觸不嚴(yán)密,袋底受氣流沖刷嚴(yán)重,使該部位壽命與袋身不同步。3、布袋噴吹制度不合理。除塵器運(yùn)行過(guò)程中,噴吹制度對(duì)排放濃度起到關(guān)鍵作用。噴吹壓力大,超過(guò)了布袋的破裂強(qiáng)度,造成布袋局部吹漏;噴吹壓力不足,清灰力度不能作用到布袋底部,導(dǎo)致布袋表面塵餅不能剝落,形成局部積灰[1]。由于鲅魚圈石灰回轉(zhuǎn)窯噴吹壓力和噴吹時(shí)間未能滿足清灰要求,噴吹管的噴吹孔徑變形造成氣流變形,結(jié)果損壞布袋,影響布袋壽命及除塵效果。4、灰倉(cāng)堵料比較嚴(yán)重,除塵灰積灰過(guò)多掩埋了布袋,布袋長(zhǎng)時(shí)間浸在除塵灰里最終損壞[2]。
(二)尾氣中氧含量高
1、測(cè)試設(shè)備及測(cè)試位置采用便攜式煙氣分析儀測(cè)定窯尾不同位置煙氣中的氧含量,測(cè)試設(shè)備規(guī)格及參數(shù)見表1。測(cè)試部位為兩條回轉(zhuǎn)窯(2#、3#回轉(zhuǎn)窯)除塵器前、后部位。除塵器前的部位為摻冷風(fēng)閥后的測(cè)試孔,除塵器后的部位為煙囪的測(cè)試孔。
2、測(cè)試結(jié)果及分析測(cè)試結(jié)果見表2。3#窯未摻冷風(fēng),計(jì)算其除塵器漏風(fēng)系數(shù)及漏風(fēng)率如下:
對(duì)以上測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得出以下結(jié)論:
(1)經(jīng)計(jì)算,3#窯除塵器在未摻冷風(fēng)狀態(tài)下,漏風(fēng)率為16.57%,與除塵器設(shè)計(jì)漏風(fēng)率的標(biāo)準(zhǔn)要求(5%)還有較大優(yōu)化空間。
(2)2#和3#窯未摻冷風(fēng)時(shí),廢氣中氧含量分別為13.87%和13.43%,平均氧含量為13.65%,說(shuō)明除塵器前系統(tǒng)及燃燒配風(fēng)帶入較多冷風(fēng)。
(3)通過(guò)2#窯測(cè)試可知,摻冷風(fēng)50%時(shí),氧含量提高了1.49%;摻冷風(fēng)30%時(shí)氧含量提高了0.88%,因此可通過(guò)降低廢氣溫度,減少摻冷風(fēng)量,從而控制氧含量[3]。
二、降低尾氣中實(shí)際粉塵濃度采取的措施
(一)選用合適的除塵濾料
鲅魚圈回轉(zhuǎn)窯除塵器使用的是化纖濾料。常用的窯尾耐高溫濾料主要有諾梅克斯、特氟綸、P84等,化纖濾料種類及使用溫度見表3。
在實(shí)際應(yīng)用中,多種材質(zhì)的混合濾料正逐步取代單獨(dú)一種纖維的濾料,不同纖維揚(yáng)長(zhǎng)避短、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),從而降低成本、提高除塵效率。
(二)優(yōu)化濾袋結(jié)構(gòu)
在正確選擇材質(zhì)的前提下,優(yōu)化濾袋的結(jié)構(gòu),改善袋頭和袋底的加工工藝。對(duì)袋頭處砸繩處理后,花板處的積灰現(xiàn)象消失;將袋身底部200mm長(zhǎng)度做成雙層結(jié)構(gòu),并采用“十字型”縫制增加其牢固性,使袋底與袋身使用壽命達(dá)到同步效果。
(三)優(yōu)化噴吹制度
根據(jù)以上分析,將噴吹氣體壓力調(diào)整為0.25~0.35MPa。根據(jù)煅燒不同物料所產(chǎn)生的粉塵量不同,在焙燒煉鋼石灰與輕燒白云石時(shí)采用不同噴吹間隔時(shí)間,從而保證了除塵效果,又降低了氮?dú)庀?。此外,為提高布袋壽命,檢查上線應(yīng)用的噴吹管,嚴(yán)禁使用變形或損壞的噴吹管。
(四)提高卸灰系統(tǒng)的穩(wěn)定性
給灰倉(cāng)新增高、低料位計(jì),同時(shí)輔以對(duì)灰倉(cāng)的日常檢查以防止灰倉(cāng)堵料造成布袋損壞。
三、降低尾氣中氧含量采取的措施及效果
(一)降低預(yù)熱器出口溫度
為保證入布袋溫度可控,不因高溫?zé)煔鉄龎牟即耙恢蓖ㄟ^(guò)摻冷風(fēng)閥控制溫度,這無(wú)形中增加了尾氣中的氧含量。為解決此問(wèn)題,通過(guò)調(diào)整推桿行程和間隔時(shí)間,實(shí)現(xiàn)窯尾熱煙氣與物料的充分熱交換,摻冷風(fēng)閥開度由原有的45%左右降至15%左右,大大減少了該處摻進(jìn)的氧氣。
(二)降低除塵器漏風(fēng)
除塵器倉(cāng)室蓋板和下部卸灰閥檢查孔是造成除塵器漏風(fēng)的主要部位。更新除塵器全部蓋板密封條,解決了蓋板漏風(fēng)問(wèn)題。除塵器灰倉(cāng)高料位時(shí)卸灰閥自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)卸料,到低料位時(shí)自動(dòng)停止卸料,實(shí)現(xiàn)“料封”目標(biāo),徹底解決了灰倉(cāng)漏風(fēng)問(wèn)題。
(三)治理其它漏風(fēng)部位
給預(yù)熱器各觀察孔增加密封墊,定期更換窯頭、窯尾處的密封魚鱗片,盡可能減少冷風(fēng)摻入。采取上述措施后,窯尾廢氣中實(shí)際顆粒物濃度從10mg/m3左右降低到6mg/m3,氧含量從13%~15%降低到10%以下,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)了回轉(zhuǎn)窯超低排放的目標(biāo)。
四、結(jié)語(yǔ)
鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司通過(guò)選擇合適的除塵器濾料、改進(jìn)濾袋的結(jié)構(gòu)、優(yōu)化布袋噴吹制度及確保卸灰系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行后,回轉(zhuǎn)窯尾氣中實(shí)際粉塵濃度小于6mg/m3。精細(xì)調(diào)整風(fēng)煤配比、降低除塵器漏風(fēng)、治理窯頭和窯尾等處漏風(fēng)后,將尾氣中的氧含量控制在10%以下。實(shí)現(xiàn)了石灰回轉(zhuǎn)窯尾氣的超低排放目標(biāo)。
參考文獻(xiàn):
[1]陽(yáng)龍,王德生.石灰回轉(zhuǎn)窯電除塵改布袋除塵實(shí)踐與效果分析[J].江西冶金,2016,36(4):21-23.
[2]楊鳳占.淺談活性石灰生產(chǎn)過(guò)程無(wú)組織粉塵排放的產(chǎn)生及防治措施[J].耐火與石灰,2017(4):11-12.