王同倫
(唐山中厚板公司,河北 唐山 063000)
唐鋼中厚板1#高爐爐容為1500m3,有24個風口送風,爐前設2個出鐵口,夾角75°。爐頂采用WZ型無料鐘串罐下料、主皮帶上料模式,爐喉設十字測溫、爐頂成像裝置。爐型采用薄壁噴涂造襯,爐缸采用陶瓷杯+炭磚的爐底爐缸結(jié)構,冷卻壁采用光面冷卻壁與鑲磚冷卻壁相結(jié)合的軟水密閉循環(huán)冷卻。高爐煤氣處理采用重力除塵,后續(xù)配備布袋干法除塵。2014年10月19日定修,對該區(qū)域進行了爐缸冷卻壁熱面灌漿,送風后該區(qū)域的319.5°方向的溫度很快便升高至450℃,隨后仍呈上漲趨勢,到2015年8月2日該點溫度最高至628℃。下面針對1#高爐爐缸側(cè)壁碳磚溫度異常升高的原因和處理方法進行總結(jié)分析。
2014年10月19日定修進行爐缸灌漿,當時灌漿料采用的是2#高爐剩下的灌漿料,灌漿后爐缸側(cè)壁319.5°方向短時間上升了約90℃。
1#高爐爐缸溫度高的部位是大修時開大門的位置,屬于新、老爐殼接口位置,正常生產(chǎn)后,因熱應力破壞爐殼變形造成爐缸漏煤氣。
大修時五-八帶軟熔區(qū)域的冷卻壁更換的不徹底,139.5°至234°區(qū)域的冷卻壁基本上是舊冷卻壁,進入2015年后該區(qū)域的煤氣漏點較多,U型彎破損較為頻繁。
通常狀況下,2000m3以下高爐一般是兩個鐵口對稱分布,死鐵層深度一般為2m。唐鋼中厚板1#高爐受場地限制、資金投入等因素影響,設計上存在先天缺陷,兩個鐵口夾角僅為75°,死鐵層深度設計為1.8m。對于這種爐缸死鐵層偏淺和鐵口夾角較小的高爐,當死料柱透氣性和透液性顯著下降時,滴落帶下落的鐵水難以穿過中心焦柱而大量流向爐缸周邊,必然加重爐缸側(cè)壁熱負荷,側(cè)壁炭磚受到渣鐵強烈沖刷而發(fā)生環(huán)流侵蝕[1]。
2014年10月以來,唐鋼中厚板1#高爐通過研究分析,逐步摸索控制爐缸側(cè)壁溫度升高的操作措施,輔以外部維護,基本解決了長期困擾生產(chǎn)的長壽技術難題,實踐證明這些措施是行之有效的。
含鈦物料的加入方法是配加一定含鈦量的燒結(jié)礦和鈦球。上調(diào)燒結(jié)礦TiO2含量至0.50%,球團TiO2至1.8%~2.0%,[Si]控制在0.4%~0.5%、通過爐料結(jié)構調(diào)整,保證入爐鈦負荷在5kg/tFe~7kg/tFe,鐵水含鈦量控制在0.120%~0.150%。9月份以后1#高爐堵4#風口限產(chǎn)能,爐缸側(cè)壁碳磚溫度開始呈現(xiàn)下降趨勢,遂逐步降低入爐鈦負荷以保證爐缸活躍。
為了使渣皮穩(wěn)定,避免因渣皮頻繁脫落對氣流和熱制度造成影響,1#高爐自2014年將爐渣二元堿度由1.05~1.10提高到1.10~1.15后,2015年1月下旬繼續(xù)進行提高爐渣堿度的試驗,將二元堿度逐步穩(wěn)定在1.15以上,高時接近1.2水平。堿度提高以后,有利于降低(SiO2)活度,減少[Si]的還原,具體波動趨勢見圖1。
圖1 1#高爐爐溫及爐渣堿度對照關系
通過上提爐渣堿度的試驗,高爐渣系漸趨合理,進入2月下旬以后,處在軟熔區(qū)域的爐襯10~13層溫度整體呈下行趨勢,波動幅度明顯漸小(見圖2),說明渣皮逐漸穩(wěn)定,脫落減少,爐型逐漸規(guī)整,氣流分布合理穩(wěn)定,高爐爐缸熱量充沛穩(wěn)定。
圖2 1#高爐軟熔區(qū)域十-十三層溫度趨勢
爐缸灌漿有兩種形式,一種是對爐缸冷卻壁熱面進行灌漿,碳磚與冷卻壁熱面之間有一層炭質(zhì)搗料層,通過灌漿以消除碳素搗料層與冷卻壁熱面之間的氣隙,提高爐缸有效傳熱,強化冷卻。另一種是冷卻壁與爐殼之間進行灌漿,通過碳磚電偶所測得高溫點,確定鉆孔的部位,鉆孔的深度必須保證穿透爐殼而不傷及冷卻壁[2]。
1#高爐爐皮漏點主要集中在兩個區(qū)域,一個區(qū)域是在139.5°~240°的舊冷卻壁區(qū)域,U型彎破損較為頻繁。尤其是六-七帶200°~240°區(qū)間爐皮(此塊爐皮大修時進行過挖補更換),正常生產(chǎn)后,受熱應力破壞影響,爐皮局部有大裂縫。
為了控制邊緣,活躍中心,以減弱渣鐵環(huán)流沖刷侵蝕碳磚,抑制爐缸側(cè)壁溫度升高趨勢,對風口布局進行了調(diào)整。利用幾次定修的機會,將爐缸側(cè)壁溫度偏高的區(qū)域上方風口逐步加長、并縮小風口直徑。
因爐缸側(cè)壁溫度升高趨勢無法得到抑制,2015年8月初定修,堵上爐缸側(cè)壁高溫度區(qū)域?qū)?#風口,風量仍按照3050m3/min,標速由188m/s提高至195m/s控制,在維持產(chǎn)量不變的情況下,減少爐缸煤氣向邊緣發(fā)展,最終使爐缸側(cè)壁碳磚溫度得到控制。
1#高爐通過綜合治理措施的實施,爐缸側(cè)壁碳磚高點溫度得到了較好的控制,尤其是去年8月份以后,高點溫度下降的幅度較大,到2016年1月捅開風口、提高富氧率后,該點溫度基本穩(wěn)定在220℃左右。在爐缸側(cè)壁碳磚溫度綜合治理期間,雖受一些外圍因素影響,但通過優(yōu)化操作制度,在取得了爐缸側(cè)壁碳磚溫度得到有效控制的同時,保持爐況穩(wěn)定順行,燃料消耗和煉鐵成本也達到歷史最低水平,具體指標見表1。
表1 2015年下半年1#高爐主要技術指標
注:9月消耗升高、成本升高與燒結(jié)脫硫事故有關,在此期間1#高爐被迫混上大量落地燒結(jié)礦,還配吃了一部分唐鋼本部及不銹鋼公司的汽運來的燒結(jié)礦,該燒結(jié)礦受制造成本及運輸費用影響,造成原料成本有所升高。
經(jīng)過近1年來的爐缸側(cè)壁碳磚溫度處理實踐,1#高爐爐缸側(cè)壁碳磚溫度異常升高的主要原因是該區(qū)域冷卻壁冷、熱面存在氣隙,通過上述一系列的措施綜合治理后,局部竄煤氣的現(xiàn)象明顯減輕,氣隙通道逐步被堵塞,最高點電偶溫度持續(xù)下降至安全范圍之內(nèi)。在降低富氧量控制產(chǎn)能后,有效的降低了環(huán)流的沖刷強度,對改善高爐爐缸側(cè)壁碳磚侵蝕起到了積極作用。