劉文杰
摘 要:苯乙烯裝置循環(huán)水系統(tǒng)的實際運行狀態(tài)較差,表現(xiàn)在循環(huán)水腐蝕率高,濁度高,排污量大,水溫偏高,藥劑使用量大,而濃縮倍數(shù)低等問題。針對情況分析合理的原因,并制定相應(yīng)的措施,達到降低循環(huán)水腐蝕率的目的。
關(guān)鍵詞:循環(huán)水;腐蝕;降低
青島海灣化學有限公司苯乙烯裝置于2018年1月份投產(chǎn)并于當月產(chǎn)出合格產(chǎn)品。但循環(huán)水系統(tǒng)的實際運行狀態(tài)與設(shè)計狀態(tài)相差較大,主要表現(xiàn)在循環(huán)水腐蝕率高,濁度高,排污量大,水溫偏高,藥劑使用量大,而濃縮倍數(shù)低等問題。設(shè)計循環(huán)水工藝設(shè)計指標:濁度<10mg/L,總鐵<1mg/L,余氯0.2~1.0mg/L。氯離子≤300mg/L,鈣硬度40~180mg/L,總堿度100~350mg/L。且與公司要求要體現(xiàn)公司精湛的工藝質(zhì)量水平,樹立綠色、環(huán)保、節(jié)約型公司的要求相悖。廠內(nèi)現(xiàn)狀循環(huán)水腐蝕率較高,導致濁度高,排污量大補水量大,藥劑使用量大。
1 現(xiàn)場情況
使用掛片觀測循環(huán)水腐蝕現(xiàn)象,肉眼可見,檢測腐蝕率高達0.3mm/a。腐蝕性較高,長期對裝置設(shè)備和管線造成腐蝕破壞。循環(huán)水水渾濁,顏色有銹紅色,檢測數(shù)據(jù)濁度在20mg/L以上,F(xiàn)e含量高達6mg/L。不得不加大排污置換,排污量達到50t/h,從而也增大了補水量。循環(huán)水的電導率并不高,濃縮倍數(shù)不到1.2,所以補水量和加藥量較高,造成損失。
2 分析原因
①操作人員執(zhí)行工藝不嚴,加藥量不均;②供水設(shè)備和管道材質(zhì)問題,補水增壓泵和管線材質(zhì)為碳鋼,海淡水在進入循環(huán)水前就已經(jīng)造成腐蝕。根據(jù)檢測,海淡水補水至循環(huán)水時Fe含量高于2mg/L,嚴重影響循環(huán)水水質(zhì);③海淡水補水水質(zhì)差,海水淡化處理的水為氯含量高,但是鈣鎂離子低,為軟水,為防止水腐蝕需要補充大量堿鈣和緩蝕劑;④工藝凝液補水水質(zhì)差,凝液中Fe含量極低,但是堿度和鈣硬度也低,循環(huán)水池可以補充堿鈣調(diào)整水質(zhì);⑤循環(huán)水管道沖洗不徹底,循環(huán)水旁濾過濾器為兩組四個重力式無閥過濾器,由于設(shè)計不夠精確,達不到自動過濾沖洗的效果,循環(huán)水系統(tǒng)初期水沖洗不徹底,殘留鐵銹泥沙粘泥等進一步加重了循環(huán)水濁度,長期造成垢下腐蝕;⑥工藝凝液補水量過大,裝置工藝凝液設(shè)計全部排入循環(huán)水進行利用,沒有其他流程,為了控制循環(huán)水量不得不增大排污,造成濃縮倍數(shù)低,加藥量增加,水質(zhì)難于控制造成腐蝕性高。且凝液溫度較高,對循環(huán)水降低溫度不利;⑦環(huán)境溫度差別大,調(diào)查2019年2-6月份循環(huán)水廠附近的環(huán)境溫度,發(fā)現(xiàn)循環(huán)水腐蝕率與環(huán)境溫度無直接關(guān)聯(lián);⑧分析過程存在誤差,獲取腐蝕率專業(yè)檢測機構(gòu)對樣品的多次重復分析數(shù)據(jù)后得,腐蝕率的分析數(shù)值結(jié)果均在允許誤差范圍之內(nèi)。
3 根據(jù)主要原因?qū)嵤Σ?/p>
3.1 海淡水水質(zhì)差
更換為自來水,更換不銹鋼材質(zhì)增壓泵及PE供水管道。海淡水補水中Fe含量有明顯的降低,檢測Fe含量降至1mg/L以下。循環(huán)水腐蝕率由原來的0.3 (mm/a)降為0.0863(mm/a),循環(huán)水水質(zhì)有所改善,但是沒有徹底解決。
3.2 循環(huán)水旁濾器工作不正常
①通過旁濾器強制對循環(huán)水進行置換工作,使整改循環(huán)水濁度下降,減少粘泥形成垢下腐蝕;②制定操作法規(guī)定每天進行一次手動強制反沖洗,以出水不渾濁為標準,保證過濾效果正常。
3.3 工藝凝液補入循環(huán)水量大,更改凝液排放流程
與電廠和氯乙烯廠合作,將苯儲罐之后的冷凝水管道輸送至熱電廠(距離450m),冷凝水與熱電廠的脫鹽水(常溫,220t/h)通過板式換熱器進行換熱。然后將換熱之后的冷凝水輸送至氯乙烯裝置北側(cè)循環(huán)水站(距離400m,高度差10m)。(若此凝液輸送回苯乙烯循環(huán)水站,距離大約1000m)。流程更改后凝液補循環(huán)水流量可以根據(jù)需要進行調(diào)整。
4 實施后效果
①經(jīng)過實施策略后,循環(huán)水各項指標都有所改善。循環(huán)水清澈濁度降低到8mg/L,濃縮倍速提高到3-5倍之間,添加藥劑消耗減半,污水排放由50t/h降到15t/h,腐蝕率由0.3mm/a降至0.015mm/a,符合國標要求;②循環(huán)水經(jīng)過改造后中控分析報表顯示,經(jīng)過改造后,除余氯指標外,其他各項循環(huán)水指標均達標。
5 經(jīng)濟效益分析
改善后循環(huán)水腐蝕率明顯降低,減少裝置設(shè)備腐蝕,延長使用壽命。夏季循環(huán)水溫度較原來降低,降低了風機降溫的成本,也更有利于苯乙烯裝置生產(chǎn),對苯乙烯裝置換熱器具有更好的換熱效果,增大了苯乙烯操作彈性。
6 對于措施的進一步鞏固:
①根據(jù)工藝凝液流程變化的要求,對《工藝技術(shù)規(guī)程》進行修訂,確保工藝文件的適宜性和指導作用;②對操作人員相關(guān)內(nèi)容培訓,指導現(xiàn)場操作人員進行循環(huán)水藥劑的添加、旁濾器強制反沖洗操作,并納入《崗位操作法》;③根據(jù)現(xiàn)場整治措施,嚴格控制加藥量,優(yōu)化強制反沖洗措施,循環(huán)水藥劑添加量已作為具體的考核要求;④現(xiàn)場實施措施的過程中,及時調(diào)整過程中產(chǎn)生誤差,做到最優(yōu)化。