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三甘醇脫水裝置常見故障分析及處理對策

2019-10-21 17:17左騰飛辛林演彭希文
中國化工貿(mào)易·下旬刊 2019年10期
關(guān)鍵詞:處理對策故障分析

左騰飛 辛林演 彭希文

摘 要:本文主要論述了三甘醇脫水裝置在運行中經(jīng)常出現(xiàn)的故障及表現(xiàn)形式,分析了故障出現(xiàn)的原因,提出了相應(yīng)的處理對策和預(yù)防措施,對三甘醇脫水裝置的正常生產(chǎn)具有一定的借鑒意義。

關(guān)鍵詞:三甘醇脫水裝置;故障分析;處理對策

井口天然氣充滿了飽和水蒸氣。天然氣被壓縮或冷卻時,水蒸氣會轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài)或固態(tài)冰(水合物)。液態(tài)水的存在會加速設(shè)備的腐蝕,降低天然氣輸送效率;固態(tài)冰(水合物)則會堵塞閥門、管件甚至輸氣管線。三甘醇(以下簡稱TEG)脫水具有吸濕性強、溶液易再生、裝置占地面積小、設(shè)備布置緊湊、易于搬遷安裝且運行無需借助外力等優(yōu)點,因此廣泛運用于長慶氣田,確保天然氣支、干線的平穩(wěn)運行。

1 三甘醇脫水裝置工藝原理

TEG是一種無色無臭、具有強吸水性的粘稠液體,其分子式為C6H14O4。TEG具有吸水性強、高溫條件下易再生的特點,是天然氣脫水的重要原料。TEG脫水為物理過程,吸收了天然氣中飽和水的TEG富液進入重沸器后,在高溫條件下蒸發(fā)出富液中的水蒸氣,可得到質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于98%的TEG貧液。

2 運行常見故障原因分析

2.1 脫水裝置循環(huán)管路結(jié)晶鹽堵塞

分離器初次分離不徹底,氣田采出水中的無機鹽起初存在于三甘醇富液的液態(tài)水中,在重沸器加熱過程中,三甘醇中的水(作為溶劑)被蒸發(fā),無機鹽(作為溶質(zhì))逐漸形成固態(tài)結(jié)晶,從三甘醇中析出。長期以此,就會造成脫水裝置循環(huán)系統(tǒng)各部位出現(xiàn)結(jié)晶鹽堵塞故障,并且結(jié)晶鹽會對循環(huán)泵的內(nèi)部構(gòu)件及密封圈產(chǎn)生磨損,影響循環(huán)泵的正常運行;部分采用化排生產(chǎn)工藝的單井來氣中混有大量化排擠泡沫,從而影響分離器的分離效果,導(dǎo)致分離不徹底,為下游脫水裝置埋下結(jié)晶鹽堵塞隱患;部分柱塞措施井,在柱塞開啟的瞬間,氣量瞬間大幅度提高,隨著大量采出水被帶入站內(nèi),導(dǎo)致分離器分離、排液不及時,造成部分采出水隨天然氣進入脫水裝置,導(dǎo)致裝置循環(huán)系統(tǒng)結(jié)晶鹽堵塞。

2.2 溶液過量損耗

脫水裝置吸收塔運行壓力低,天然氣進塔溫度過高。與正常運行狀況比較,如果吸收塔運行壓力偏低及進塔天然氣溫度過高,都會增加TEG溶液的損耗量。因為在低壓高溫,TEG呈飽和態(tài)平衡在天然氣中的氣態(tài)量將增加;富液精餾柱柱頂回流偏小。富液精餾柱柱頂由于冷卻盤管冷凝作用產(chǎn)生柱頂液體回流,使得一部分被重沸器加熱蒸餾出來的TEG重新回到重沸器中;汽提氣量增加。汽提氣量的增加,一方面可提高TEG貧液的濃度,但同時也將增加TEG的損耗量。因為一部分TEG也將在氣化平衡中在汽提氣中帶出;脫水裝置在運行一段時間后,部分閥門等設(shè)備的密封出現(xiàn)問題,造成TEG漏失損耗;TEG循環(huán)泵次高于25次/min,TEG富液帶入精餾柱的水份增加,蒸汽量增大,部分TEG隨蒸汽一起排出精餾柱。

2.3 TEG溶液發(fā)泡

進入脫水裝置吸收塔之前的天然氣氣液分離器效果不好,加之吸收塔排液不及時,造成大量液態(tài)采出水與TEG混合,使其乳化、發(fā)泡;采用化排排水采氣的單井來氣中,會夾雜部分化排劑殘留物。同時在閃蒸分離過程中,如分離不徹底也會殘留部分液態(tài)烴物質(zhì),與TEG溶液混合后產(chǎn)生化學(xué)污染,從而發(fā)生變質(zhì);由于燃料氣分離器的分離效果不理想,使得TEG再生系統(tǒng)使用的汽提氣中會攜帶液態(tài)烴和其他雜質(zhì),這些雜質(zhì)進入TEG再生系統(tǒng)后,也會引起TEG發(fā)泡變質(zhì);當(dāng)重沸器溫度過高時,持續(xù)的高溫會使得TEG發(fā)生熱降解,從而產(chǎn)生脫水縮合反應(yīng),生成乙二醇、二甘醇等有機雜質(zhì),混入TEG溶液中,從而導(dǎo)致溶液變質(zhì)。

3 故障處理措施

3.1 TEG循環(huán)管路結(jié)晶鹽堵塞處理措施

解決脫水裝置結(jié)晶鹽堵塞問題的關(guān)鍵在于控制進入脫水裝置前天然氣中高礦化度游離水的含量,其主要處理措施如下:定期檢測分離器分離效果,保證分離器液位計運行正常,并在采出水較多生產(chǎn)情況下,加大分離器排液頻次,提高分離器分離效果;給脫水裝置加裝二級分離器,在天然氣進入吸收塔之前再次對天然氣進行氣液分離,最大限度的減少進入脫水裝置的游離水量,降低循環(huán)管路結(jié)晶鹽堵塞的可能性;定期對脫水裝置的吸收塔進行排液。

3.2 TEG溶液過量損耗處理措施

在脫水裝置運行過程中,為減少不必要的TEG損耗,需要時刻監(jiān)測脫水裝置的運行情況,其主要處理措施如下:在日常巡檢過程中,應(yīng)注意檢查吸收塔分離段液位,做到定時排液,防止液位過高導(dǎo)致TEG富液含水量超標(biāo),增大TEG溶液消耗量;嚴(yán)格控制TEG貧液進塔溫度,防止溫度過高造成TEG損耗;根據(jù)生產(chǎn)實際情況,及時調(diào)整循環(huán)泵泵速,避免因泵速過快導(dǎo)致TEG損耗;定期對脫水裝置進行檢修、維護,確保裝置完好,杜絕因設(shè)備原因造成的TEG“跑、冒、滴、漏”。

3.3 TEG溶液發(fā)泡變質(zhì)

針對TEG發(fā)泡變質(zhì),其控制的關(guān)鍵在于原料氣的潔凈度,尤其是對硫化氫含量較高及采用排水采氣的單井來氣的處理。其主要處理措施如下:增強分離器分離效果,以減少進入脫水裝置的液態(tài)水及化學(xué)泡排劑成分;嚴(yán)格控制重沸器運行溫度在204℃以下,避免因超溫導(dǎo)致的TEG降解;定期檢查TEG pH值。

參考文獻:

[1]王遇東.天然氣處理原理與工藝[M].北京:中國石油出版社,2016.

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