李志高 任輝
摘要:某電廠5號機(jī)高壓主汽門動(dòng)作異常,造成兩次停機(jī)停機(jī)消缺,經(jīng)對EH油系統(tǒng)檢查,發(fā)現(xiàn)故障原因,予以處理。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);伺服閥
1 事故概況
某電廠5號機(jī)為N30016.7/537/537型亞臨界、一次中間再熱、單軸雙缸雙排汽、凝汽器式汽輪機(jī)。汽輪機(jī)數(shù)字式電液調(diào)節(jié)(DEH)系統(tǒng)為上海新華控制工程有限公司產(chǎn)品。機(jī)組投產(chǎn)于1995年。2014年5月,因#1高主門故障造成機(jī)組被迫兩次停機(jī)處理。
2 事故經(jīng)過
2014年5月17日,5號機(jī)開機(jī)。在機(jī)組13:30閥切換時(shí)發(fā)現(xiàn)#1高主門動(dòng)作緩慢,開啟時(shí)間長。檢查#1高主門伺服閥熱工信號插頭及電壓值工作正常。安排#1高主門做全行程試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)關(guān)閉迅速,開啟比較緩慢。經(jīng)分析#1高主門伺服閥存在泄漏,決定進(jìn)行更換。此時(shí),機(jī)組已并網(wǎng),在更換#1高主伺服閥的過程中,發(fā)現(xiàn)#1高主油動(dòng)機(jī)EH油進(jìn)油門不嚴(yán),伺服閥在拆卸中有油漏出,多次緊固#1高主油動(dòng)機(jī)進(jìn)油門,仍無法安全更換伺服閥。機(jī)組解列,停EH油泵,更換進(jìn)油門和伺服閥。15:40分更換結(jié)束,試驗(yàn)#1高主門開關(guān)正常15:50分主機(jī)沖轉(zhuǎn)隨后并網(wǎng)。
5月25日19:00,#1高主門指令全開,反饋172mm(全開應(yīng)205mm),呈緩慢下降趨勢。5月27日0:13做主汽門全行程試驗(yàn),關(guān)閉#1主汽門,復(fù)位時(shí)無法開啟,后#1高壓主汽門自行開至165mm。檢查#1高主門伺服閥熱工信號插頭正常,電壓值已給定最大0.768V。關(guān)閉#1高主門對應(yīng)#1、#3、#5高調(diào)門進(jìn)油截止閥,閥門關(guān)閉。加電信號開關(guān)#1高主門,高主門開關(guān)正常,但電信號電流偏大10~11mA。判斷伺服閥存在異常,研究決定,更換#1高主伺服閥。
更換#1高主伺服閥的過程中,在油動(dòng)機(jī)進(jìn)油截止閥關(guān)閉、伺服閥熱工信號插頭脫開及卸荷閥關(guān)閉的狀態(tài)下,#1高主門自行全開。從現(xiàn)象初步判斷AST逆止門不嚴(yán)造成閥門全開。為了保證機(jī)組設(shè)備安全及人身安全,申請停機(jī)處理。
#5機(jī)于5月28日00:20分負(fù)荷降至零。機(jī)打閘,停運(yùn)EH油泵。5月29日00:30分,檢修人員對#1高主門油動(dòng)機(jī)控制塊的有壓回油逆止門、AST逆止門、進(jìn)油濾芯進(jìn)行檢查更換。檢查中發(fā)現(xiàn)AST逆止門底部與控制塊之間的“O”型密封件存在破損,更換以上部件及密封件,恢復(fù)設(shè)備。檢修工作結(jié)束后,手動(dòng)加電信號試驗(yàn)#1高主門,電流4.5mA開關(guān)正常,遠(yuǎn)控操作閥門動(dòng)作正常。01:43,消缺工作結(jié)束,#5機(jī)沖轉(zhuǎn)開機(jī)。02:04,#5機(jī)并網(wǎng)。
3 原因分析
2014年5月17日,機(jī)組#1高主閥開啟緩慢,在更換伺服閥時(shí)因系統(tǒng)不嚴(yán)密無法解列,檢修人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷進(jìn)油門不嚴(yán)密,停機(jī)后更換了伺服閥和隔離門,未檢驗(yàn)系統(tǒng)是否能夠隔離開,后發(fā)現(xiàn)#1主汽門緩慢關(guān)閉時(shí)。2017年5月28日再次更換伺服閥時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)又隔離不開,且關(guān)閉EH油隔離門主汽門自動(dòng)打開,發(fā)現(xiàn)原因?yàn)?1主汽門EH油AST安全油逆止閥不嚴(yán)密,安全油進(jìn)入油缸底部后將主汽門打開。根據(jù)發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)AST逆止門底部與控制塊之間的“O”型密封件存在破損的情況,判斷其可能造成卸荷閥杯形滑閥上部泄油,導(dǎo)致卸荷閥密封不嚴(yán),將油缸底部油泄到有壓回油,造成主汽門開啟緩慢、開度緩慢下降。5月25日,當(dāng)#1主汽門EH油進(jìn)油隔離門關(guān)閉后,AST安全油通過逆止門底部破損的“O”型密封件緩慢漏入油缸底部,造成進(jìn)油門關(guān)閉、熱工信號插頭拔下的情況下主汽門自動(dòng)開啟的情況。
4 暴露問題
(1)技術(shù)人員對系統(tǒng)不夠熟悉,對問題的判斷不夠準(zhǔn)確。
(2)系統(tǒng)缺少AST、OPC油壓顯示,出現(xiàn)問題難以分析判斷。
(3)在第一次更換伺服閥和隔離門后,未對系統(tǒng)進(jìn)行必要的試驗(yàn)和檢查。
(4)伺服閥、卸荷閥等EH油系統(tǒng)設(shè)備的管理和檢修質(zhì)量還需要提高。
5 整改措施和注意事項(xiàng)
(1)組織人員講解學(xué)習(xí)EH油系統(tǒng),并對典型事故案例進(jìn)行學(xué)習(xí),使技術(shù)人員掌握各種故障和缺陷的處理能力。
(2)擇機(jī)對EH油系統(tǒng)進(jìn)行完善,增加AST、OPC油壓顯示。
(3)加強(qiáng)EH油系統(tǒng)的油質(zhì)管理,減少伺服閥、卸荷閥等設(shè)備的故障率。
(4)加強(qiáng)靜態(tài)試驗(yàn)檢查,及時(shí)對存在問題的伺服閥、卸荷閥和控制元件進(jìn)行處理。
作者簡介:李志高(1975),男,高級工程師,從事汽輪機(jī)技術(shù)管理和供熱改造工作。