陳飛宇
摘 要:在實際的電力供應(yīng)過程中,變電運行還會出現(xiàn)很多故障,比如主變保護跳閘,這會降低系統(tǒng)的穩(wěn)定性。實際上,變電系統(tǒng)都會包括很多電路,任何電路出現(xiàn)問題都會導(dǎo)致整個系統(tǒng)出現(xiàn)問題,從而影響變壓器的工作效率。所以應(yīng)積極變電運行中跳閘故障的處理技術(shù),解決出現(xiàn)的問題,使電力系統(tǒng)更加穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞:智能變電站;主變保護;跳閘故障;改進方案
1、智能變電站主變保護跳閘矩陣優(yōu)化
1.1對主變保護定值進行清查整改,規(guī)范定值單管理
配合調(diào)控中心清查定值單的規(guī)范性、正確性、完整性,確保保護裝置運行定值和調(diào)度所下定值單一致,確保定值單的定值項文字表述與現(xiàn)場保護裝置顯不的內(nèi)容一致,確保定值與壓板投退一致,確保定值整定符合電網(wǎng)運行要求和整定原則。規(guī)范定值單管理,明確規(guī)定定值單必須包含電量保護的整定值(并且注明整定范圍)、非電量保護整定值、控制字、軟壓板、跳閘矩陣。
1.2結(jié)合專業(yè)巡視,完成主變保護配置、跳閘矩陣及回路的核查
結(jié)合專業(yè)巡視與相關(guān)專項清查工作,對所轄地區(qū)110kV及以上主變的保護裝置功能、保護跳閘矩陣和跳閘回路進行了梳理統(tǒng)計,針對不同保護裝置認(rèn)真核查廠家原理圖、屏內(nèi)配線和外部回路,核實主變后備保護是否具備滿足要求的出口功能。目前已完成的《110kV及以上主變運行定值跳閘矩陣核查表》。
1.3結(jié)合主變停電檢修工作,現(xiàn)場完成主變保護跳閘矩陣優(yōu)化
如果保護裝置木身具備相關(guān)功能,只是沒有完善屏內(nèi)配線或者外部回路米完善,我們則在設(shè)備停電檢修時完善相關(guān)回路,調(diào)度部門也會提前下發(fā)矩陣修改后的調(diào)試定值單,檢修人員對照調(diào)試定值完成相關(guān)的保護跳閘矩陣的整組試驗無誤后,將調(diào)試定值單的問題反饋給調(diào)度定值整定人員,調(diào)度定值整定人員根據(jù)反饋信息再下達(dá)正式定值。如果保護裝置不具備相關(guān)功能,則由調(diào)度部門根據(jù)電網(wǎng)運行方式優(yōu)化定值配合方式。確實無法滿足運行要求的逐步列入技改計劃進行更換。
2、一起主變保護跳閘事故的實例分析
某智能變電站#1主變第二套保護裝置的差動保護動作,但現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)變壓器有內(nèi)部故障,初步判斷本次跳閘為誤動作。
2.1動作原因分析
故障錄波圖顯示,#1主變高壓側(cè)常規(guī)互感器的1。突然消失,采樣值為。,相當(dāng)于常規(guī)保護的CT斷線,導(dǎo)致差動保護動作。
2.2主變保護動作行為分析
2.2.1光纖通道自檢
主變保護裝置實現(xiàn)對光纖通道的檢測功能,通道檢測異常后,發(fā)告警并閉鎖保護,見表1。
表1通道告警信息含義及裝置處理措施
2.2.2模擬量通道自檢
(1)CT異常邏輯判據(jù)如圖1所示。
1)電壓通道品質(zhì)因數(shù)為。,立即閉鎖保護,延時100ms發(fā)UT異常信號,展寬10s。
2)UT反序判據(jù):負(fù)序電壓(U)大于4倍正序電壓CU,)且負(fù)序電壓(U)大于12V。此判據(jù)帶100ms延時,報UT異常,展寬10s。
3)UT斷線判據(jù):正序電壓小于30V,任一相電流大于0.04In或斷路器處于合位狀態(tài);負(fù)序電壓大于4V。滿足上述任一條件且保護未啟動,延時10s報該側(cè)母線UT異常,發(fā)UT異常告警信號。
(2)CT異常邏輯判據(jù)如圖2所示。
①電流通道品質(zhì)因數(shù)為0,立即閉鎖保護,延時100m發(fā)CT異常信號,展寬10s。
②CT反序判據(jù)為:負(fù)序電流(I2)大于4倍正序電流(I1)且3倍負(fù)序電流(3I2)大于0.21。此判據(jù)帶100ms延時,報CT異常,展寬10s。
2.3事故分析
(1)現(xiàn)場排查高壓側(cè)電流二次采樣回路,確認(rèn)是光電信號轉(zhuǎn)換器故障引起高壓側(cè)C相電流消失,而合并器未將前端的異常采樣回路SV通道品質(zhì)因數(shù)置。這便是導(dǎo)致主變保護裝置誤動作的原因。
(2)由于主變保護程序設(shè)計時考慮到智能變電站采集回路經(jīng)合并器上送SV量,對于合并器前端的異常,應(yīng)由采樣回路置SV通道品質(zhì)因數(shù)為0,出現(xiàn)CT斷線時可以閉鎖保護,因此差動保護未設(shè)常規(guī)CT斷線的異常處理,這是差動保護誤跳閘的另一個原因。
2.4改進措施
此次事故是由常規(guī)CT后的光電信號轉(zhuǎn)換器故障后相應(yīng)SV通道品質(zhì)因數(shù)未置0引起的,建議合并器廠家對此進行整改。
考慮到運行安全,建議保護裝置廠家增加差動保護CT斷線判據(jù),并可由控制字選擇是否閉鎖差動保護。通過定值“CT斷線閉鎖差動保護”控制CT斷線判別出后是否閉鎖差動保護。當(dāng)“CT斷線閉鎖差動保護”整定為。時判別出CT斷線后不閉鎖差動保護,整定為1時判別出CT斷線后閉鎖差動保護,但差動電流大于1.2Ie時開放差動保護。增加CT斷線判據(jù)的差動保護邏輯如圖4所示。
結(jié)語
綜上所述,通過對故障產(chǎn)生的原因行分析,并提出合理的整改措施,減少電力系統(tǒng)因人為因素而引起的故障,加大對檢修工作管控,確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,以及電力企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。
參考文獻(xiàn):
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