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歐冶爐開爐降硅降焦比實(shí)踐的對(duì)比分析

2019-10-23 03:00:04田寶山
新疆鋼鐵 2019年2期
關(guān)鍵詞:焦比豎爐金屬化

田寶山

(新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)

1 前言

歐冶爐開爐與傳統(tǒng)的高爐不同,也沒(méi)有采用奧鋼聯(lián)設(shè)計(jì)的開爐模式,歐冶爐開爐采用了八鋼自主開發(fā)的開爐技術(shù)。相比傳統(tǒng)高爐開爐,歐冶爐開爐點(diǎn)火需人工從風(fēng)口點(diǎn)火,奧鋼聯(lián)為傳統(tǒng)COREX工藝設(shè)計(jì)的一整套開爐方式,需采用大量海綿鐵、石墨碳?jí)K,開爐成本高。由八鋼工程技術(shù)人員開發(fā)的獨(dú)特歐冶爐開爐方式,實(shí)現(xiàn)了安全穩(wěn)定開爐,但開爐后,必須解決快速降硅、降焦比問(wèn)題,才能確保系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。八鋼歐冶爐歷經(jīng)數(shù)次開爐,2017年開爐降硅至2%以下用時(shí)近15天,2018年開爐實(shí)現(xiàn)降硅目標(biāo)用時(shí)7天,2019年開爐降硅用時(shí)不到3天,快速降硅操作伴隨著焦比的大幅度降低,大大降低了開爐成本。通過(guò)總結(jié)歷次開爐經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化歐冶爐的燃料結(jié)構(gòu),使創(chuàng)新工藝有效運(yùn)行,為歐冶爐開爐降硅目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了有力保障。文章重點(diǎn)對(duì)2018年及2019年歐冶爐開爐操作實(shí)踐及主要技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。

2 開爐操作對(duì)比分析

2.1 開爐料裝填操作

2018年開爐前氣化爐爐缸清理整體在鐵口框下沿近500mm位置,清理的比較干凈徹底,但2019年開爐前氣化爐爐缸清理到鐵口標(biāo)高位置后即出鐵硬點(diǎn)停止清理,比2018年清理的要淺。

爐料填充如下:豎爐第一段料,粒鋼100%、分10批加入,焦炭每批3.5t。

豎爐第二段料,粒鋼90%、哈球10%。

豎爐第三段料,粒鋼70%、哈球30%

為了保護(hù)DRI螺旋啟動(dòng)時(shí)能順利排料,螺旋鋪底焦量與2018年一致。第一段鐵料采用100%粒鋼;第二段鐵料采用90%粒鋼,增加初期圍管下部鐵料的金屬化率;第三段鐵料采用70%粒鋼,后續(xù)上料過(guò)程,逐漸降低粒鋼比例,延長(zhǎng)使用時(shí)間。2019年開爐粒鋼總體用量少,一方面得益于豎爐焦炭體積比由50%提至60%,另一方面,得益于快速引頂煤氣,豎爐實(shí)現(xiàn)了還原及熱交換功能。能在較短的時(shí)間內(nèi)停用粒鋼。

氣化爐缸純焦炭裝填,煤線垂直皮帶更換,南疆干焦炭從礦線加入,底焦裝入33t,底焦上方鋪設(shè)枕木,用于焦炭引燃,共加入枕木約195m3。從枕木填充實(shí)際效果看,枕目填充量較2018年使用多,基本與風(fēng)口平起。枕木上方填加南疆自產(chǎn)焦炭,共305t凈焦,分61批,空焦加完后加入240t凈焦。

2.2 點(diǎn)火開爐

總結(jié)了歷次開爐經(jīng)驗(yàn),點(diǎn)火方式采用手動(dòng)引燃風(fēng)口。近兩次開爐操作方式比較見(jiàn)表1。

表1 開爐點(diǎn)火方式對(duì)比表

3 開爐后的降硅及降焦比對(duì)比分析

2019年3月7日11:58歐冶爐成功點(diǎn)火,3月8 日 11:00 煤制氣噴煤投入,MR:60t/h,噴煤比150kg/thm。11:20 豎爐引頂煤氣,23∶10Indurden 溫度升到100℃。8日8∶05爐前2#鐵口成功開口出鐵,從此次初期出鐵情況來(lái)看,爐熱要高于2018年開爐實(shí)績(jī),開爐數(shù)據(jù)對(duì)比如表2。

表2 開爐初期出鐵比較

3.1 開爐降硅對(duì)比分析

開爐正式送氧8小時(shí)后,豎爐引頂煤氣,開爐第三天即實(shí)現(xiàn)了降硅至2%以下的目標(biāo),較計(jì)劃提前3天。圖1為兩次開爐期間前35爐鐵次的降硅對(duì)比。2019年開爐降硅速度明顯快于2018年,燃料結(jié)構(gòu)的調(diào)整獲得顯著效果,豎爐能在短時(shí)間內(nèi)投入運(yùn)行。為降硅創(chuàng)造了有利條件。

圖1 歐冶爐兩次開爐降硅對(duì)比

3.2 降焦比操作

歐冶爐開爐后,焦比在3天后焦比由1200kg/t降至120kg/t,開爐5天后,焦比穩(wěn)定運(yùn)行在90~100kg/t。焦比降至歐冶爐生產(chǎn)以來(lái)的最低水平,圖2為歐冶爐兩次開爐期間前20天的降焦比對(duì)比。

圖2 歐冶爐兩次開爐后的降焦比對(duì)比

對(duì)比分析開爐實(shí)踐,2019年歐冶爐開爐后快速降硅及降焦比生產(chǎn)實(shí)踐,豎爐快速投入運(yùn)行,并能長(zhǎng)期高效穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。此次開爐10小后,拱頂引燃燒嘴,煤線開始以煤代焦,9小時(shí)后豎爐引頂煤氣,24小時(shí)后氣化爐拱頂即實(shí)現(xiàn)了噴煤作業(yè),豎爐快速引頂煤氣,加之豎爐后續(xù)料中有70%的粒鋼,確保了進(jìn)入氣化爐物料的金屬化率。操作上,結(jié)合豎爐頂煤氣的引入,開始快速抽焦。實(shí)踐效果表明,此次開爐對(duì)焦比的調(diào)整準(zhǔn)確、快速到位。

2019年開爐焦比起點(diǎn)低,負(fù)荷料焦比1055kg/t,遠(yuǎn)低于2018年近1540kg/t噸的負(fù)荷料焦比。在豎爐投入運(yùn)行后,開始走負(fù)荷爐料,快速降焦比,負(fù)荷料運(yùn)行24小后,焦比降至234kg/t以下,也遠(yuǎn)低于2018年開爐負(fù)荷料運(yùn)行24小時(shí)后477kg/t的入爐焦比。

4 開爐后低硅低焦比生產(chǎn)關(guān)鍵參數(shù)分析

4.1 豎爐煤氣有效利用對(duì)比

點(diǎn)火開爐后豎爐快速投入運(yùn)行對(duì)降硅、降焦比至關(guān)重點(diǎn),2019年開爐9小時(shí)后,即開始引頂煤氣,并實(shí)施了全頂煤氣操作,煤氣利用率也明顯好于歷次開爐,圖3為此次開爐與2018年開爐期間前20天的煤氣利用率對(duì)比。2019年開爐后,豎爐煤氣有效利用率快速提升33.5%以上,并能穩(wěn)定運(yùn)行,與2018年相比,豎爐有效煤氣利用率提高了3%。

圖3 兩次開爐煤氣利用率對(duì)比

4.2 金屬化率提升對(duì)比

隨著豎爐投入運(yùn)行,最大限度地發(fā)揮拱頂造氣功能,以煤代焦,24小時(shí)隨著拱頂噴煤氣投入,豎爐轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行狀態(tài),豎爐金屬化率持續(xù)提升,豎爐金屬化率在第3天即達(dá)到50%,提升速度遠(yuǎn)超歷次開爐時(shí)金屬化率的指標(biāo)。豎爐金屬化率的提升,為降焦比、降硅創(chuàng)造了條件。圖4為兩次開爐豎爐金屬化率提升對(duì)比。豎爐金屬化率的提升為焦比的降低、降硅目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起到了關(guān)鍵作用。

圖4 兩次開爐豎爐金屬化率提升對(duì)比

4.3 產(chǎn)量提升對(duì)比

2019年開爐第4天歐冶爐達(dá)產(chǎn),較2018年提前8天產(chǎn)量達(dá)到3000噸以上。產(chǎn)能的快速提升,更有利于降硅操作。圖5為兩次開爐期間后前20天產(chǎn)量提升對(duì)比情況。2019年產(chǎn)量提升快,而且產(chǎn)能相對(duì)穩(wěn)定。

圖5 兩次開爐后產(chǎn)量提升對(duì)比

4.4 歐冶爐各工序運(yùn)行穩(wěn)定

2019年歐冶爐開爐,歐冶爐生產(chǎn)系統(tǒng)總體運(yùn)行平穩(wěn)。3月7日點(diǎn)火,至3月31日,其中通訊故障原因跳機(jī)1次,定修1次,煤螺旋堵轉(zhuǎn)休風(fēng)一次(歐冶爐休風(fēng)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表3)。開爐當(dāng)月,歐冶爐總體運(yùn)行平穩(wěn),作業(yè)率達(dá)到98.65%,是歐冶爐歷次開爐作業(yè)率最高。較好的作業(yè)率水平,為歐冶爐高產(chǎn)、低硅、低焦比冶煉創(chuàng)造了條件。

表3 2019年歐冶爐開爐期間休風(fēng)情況統(tǒng)計(jì)

5 降硅及降焦比的成效及優(yōu)化建議

對(duì)比兩次開爐操作,2019年歐冶爐開爐3天內(nèi)降硅至2%以下,4天后降焦比至120kg/t.產(chǎn)能提升至3000t/d。各項(xiàng)指標(biāo)均有突破,但也暴露出現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管控方面存在一些不足問(wèn)題,如在低溫下開爐過(guò)程中的加料能力影響到了產(chǎn)能的進(jìn)一步提升;關(guān)鍵崗位操作人員對(duì)開爐過(guò)程中出現(xiàn)的異常處置不當(dāng),導(dǎo)致渣堿度失常、風(fēng)口漏煤氣等。因此,在今后生產(chǎn)中各工序人員針對(duì)此類問(wèn)題要不斷總結(jié)提煉。通過(guò)完善歐冶爐開爐全過(guò)程管控,實(shí)現(xiàn)歐冶爐高效、安全的生產(chǎn),保證歐冶爐生產(chǎn)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,促進(jìn)歐冶爐產(chǎn)量、質(zhì)量的提高。

6 結(jié)束語(yǔ)

2019年歐冶爐開爐后,成功實(shí)現(xiàn)快速降硅、降焦比目標(biāo),八鋼歐冶爐開爐操作技術(shù)更加完善成熟。開爐后,歐冶爐進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行階段,下一階段通過(guò)進(jìn)一步調(diào)整豎爐工況,調(diào)整燃料結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期低硅、低焦比冶煉目標(biāo)。持續(xù)提升作業(yè)率,提升歐冶爐產(chǎn)能水平,并適時(shí)開展處置各類廢棄物工業(yè)實(shí)踐,最終實(shí)現(xiàn)歐冶爐經(jīng)濟(jì)、綠色環(huán)保冶煉的目標(biāo)。

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