[摘 要]本文總結(jié)了濟(jì)鋼1號(hào)1750m3高爐鐵口夾角改造過程中,針對(duì)90°鐵口夾角問題,設(shè)計(jì)增加1個(gè)鐵口及配套出鐵場(chǎng)、渣處理系統(tǒng),有針對(duì)性的采取技術(shù)措施,保證了高爐的穩(wěn)定順行,實(shí)現(xiàn)低成本冶煉。
[關(guān)鍵詞]高爐 改造 鐵口夾角 焦比
中圖分類號(hào):TD710 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2018)34-0032-01
1 前言
2010年以來(lái),隨著濟(jì)鋼高爐開展“低品位礦、低質(zhì)煤、低焦煤”經(jīng)濟(jì)料冶煉,濟(jì)鋼1750m3高爐一直表現(xiàn)不適應(yīng),具體表現(xiàn):(1)爐況不穩(wěn);(2)燃料比、焦比較高。
2013年1月,濟(jì)鋼對(duì)1號(hào)1750m3高爐進(jìn)行有針對(duì)性的改造,以達(dá)到高爐順行、降低焦比的目的。
2 高爐改造內(nèi)容
本次改造的核心是增加1個(gè)鐵口,形成3鐵口布局,使新增鐵口與原有鐵口最大夾角達(dá)180°,配套新建出鐵場(chǎng)、渣處理系統(tǒng)和鐵水運(yùn)輸系統(tǒng)。同時(shí),對(duì)爐底爐缸重新砌磚、新建螺旋筒式旋風(fēng)除塵器等。
(1)出鐵場(chǎng)平坦化
出鐵場(chǎng)操作平臺(tái)面為采用平坦型平臺(tái),工作面用耐熱混凝土,厚度≥150mm。
采用半貯鐵式固定主溝,主溝長(zhǎng)約15m,主溝坡度約3.5%,渣鐵溝溝頂均設(shè)置除塵罩,優(yōu)化出鐵場(chǎng)工作環(huán)境。
(2)爐底爐缸砌筑優(yōu)化
爐底爐缸采用炭塊+陶瓷杯陶瓷墊結(jié)構(gòu),本次設(shè)計(jì)中,爐缸上部環(huán)砌超微孔炭磚;爐缸底部(第七八九層炭磚)加長(zhǎng),且采用石墨質(zhì)炭磚,減輕后期侵蝕;爐底自上而下采用5層微孔炭磚、1層石墨質(zhì)炭磚。
(3)采用螺旋筒式旋風(fēng)除塵器技術(shù)
采用新型煤氣螺旋筒式旋風(fēng)除塵器新技術(shù)代替了高爐爐頂煤氣粗除塵普遍使用的傳統(tǒng)式的重力除塵器。該技術(shù)已在濟(jì)鋼3200 m3高爐應(yīng)用,達(dá)到了除塵效率大于75%的理想效果。(見圖2)
螺旋筒式旋風(fēng)除塵器技術(shù)方案即在除塵筒體內(nèi)提高增加煤氣導(dǎo)流板的方法有效提高除塵效果,相當(dāng)于于用最簡(jiǎn)單的機(jī)械方法把煤氣含塵量進(jìn)一步降低,就能夠依此減輕煤氣布袋精除塵系統(tǒng)的負(fù)荷,確保TRT發(fā)電系統(tǒng)入口煤氣的潔凈程度,依此保證TRT發(fā)電系統(tǒng)延長(zhǎng)作業(yè)周期,提高發(fā)電量。為依靠粗除塵器較大的除塵效率,降低布袋的除塵負(fù)荷,提高布袋的使用周期,降低布袋除塵器運(yùn)行費(fèi)用,起到了關(guān)鍵作用。
(4)就地沖渣工藝
受場(chǎng)地狹窄限制,新增3#鐵口的爐渣處理采用主副塔形式的就地沖渣工藝,減少占地面積。其工藝流程是:爐前設(shè)置主塔,高爐產(chǎn)生的高爐渣經(jīng)渣溝進(jìn)入主塔,利用?;幂斔偷臎_渣水將高爐渣水淬?;幚?,產(chǎn)生的渣水混合物利用渣漿泵輸送至高爐現(xiàn)有的轉(zhuǎn)鼓設(shè)施進(jìn)行處理。主塔在處理量大時(shí)若有有渣水混合物溢流,則該混合物通過主、副塔之間的溢流孔進(jìn)入副塔,進(jìn)入副塔中的渣水混合物達(dá)到一定水位時(shí),由就地回流泵直接打回主塔。
(5)長(zhǎng)跨度煤氣下降管
受場(chǎng)地限制,高爐中心與旋風(fēng)除塵器中心距為49.64m,下降管實(shí)際長(zhǎng)度增加到約70.88m,下降管角度為52.5°,為保證煤氣下降管安全,設(shè)計(jì)采取多種措施:在下降管與上升管、旋風(fēng)除塵器連接處,分別設(shè)置支架,以減小下降管跨度,增強(qiáng)穩(wěn)定性;下降管增加管道壁厚;(3)下降管管道內(nèi)部噴涂處理,在保證耐磨性能的基礎(chǔ)上,降低管道重量。
3 改造結(jié)論
本工程于2013年6月開工,2014年5月建成投產(chǎn),投產(chǎn)后即達(dá)產(chǎn)。
改造完成后,新增3#鐵口與對(duì)稱的1#鐵口夾角達(dá)180°,雙鐵口輪流出鐵,有效地增加了爐缸活躍區(qū)域,改善了爐內(nèi)煤氣流分布,對(duì)高爐冶煉、鐵口維護(hù)有極大的幫助。
自改造后投產(chǎn)至濟(jì)鋼停產(chǎn),1號(hào)1750m3高爐表現(xiàn)良好,燃料比也有較大的降低,實(shí)現(xiàn)了降本增效的目標(biāo)。
參考文獻(xiàn)
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