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客運列車104型分配閥運行故障分析與維護

2019-10-29 03:28張津愷
設備管理與維修 2019年20期
關鍵詞:風缸制動缸滑閥

張津愷

(包頭車輛段,內(nèi)蒙古包頭 014000)

0 引言

隨著技術的進步,貨運列車GK 型三通閥與客運列車GL3型三通閥在結構和性能上的改進均較為明顯,但其工作原理仍未明顯改變。就其結構而言,均采用二壓力機構,形式簡單、性能落后,檢修周期短、研磨件多、檢修工作量大,不具備高靈敏度,使用時的制動力發(fā)生嚴重衰減,在運行速度高、長大的列車中難以適用。

1 104 型分配閥

1.1 結構組成

104 型分配閥由主閥、中間體和緊急閥三部分組成的(圖1)。其中緊急閥和中間體與103 型分配閥完全相同,只是104型分配閥的主閥組成包含了5 個主要作用部分,即作用部、充氣部、均衡部、局減閥及緊急增壓閥。104 型分配閥取消了減速部和空重車調(diào)整部,并在原103 閥安裝緊急二段閥位置安裝了緊急增壓閥。

圖1 104 型分配閥

1.2 結構特點

(1)滑閥結構。104 型分配閥的重要部件——主活塞,采用金屬活塞橡膠膜板相結合的結構??梢蕴岣咦饔渺`敏度并消除由于活塞環(huán)不良產(chǎn)生的故障,且便于檢修。此外,還采用了橡膠夾心閥和O 形密封圈以代替金屬密封件,提高閥的氣密性,減少研磨工作量,可延長檢修周期。

分配閥主閥作用部仍保留節(jié)制閥及滑閥。當滑閥停留在某一確定位置時,可使相應的通路連通或切斷,對于執(zhí)行一連串連續(xù)動作來說,滑閥是結構緊湊且聯(lián)鎖性可靠的配件。

(2)采用分部作用方式。制動機構中,由一個活塞控制三通閥的各種制動。制動原理是依靠制動管在不同減壓速度作用下的壓力差?;诖嗽淼闹苿咏Y構較為簡單,但緊急制動方式不可靠,常用與緊急制動難以區(qū)分。當列車緊急制動時,104 分配閥使制動管與大氣相同,便于列車能夠有效進行緊急制動,還有利于查明和處理故障且便于檢修和試驗。

2 主閥常見故障

2.1 制動與保壓故障

2.1.1 制動靈敏度低

(1)主活塞發(fā)生漏泄,活塞中缺密封圈或安裝不緊。如果制動管發(fā)生減壓,主活塞下部壓力風缸中的空氣沿著漏縫向上流動,導致壓力風缸減壓,影響主活塞的移動。

(2)加工、組裝問題,導致主活塞上移時分配閥內(nèi)部結構間一些組件產(chǎn)生別勁現(xiàn)象。潤滑不良也會使主活塞與滑閥的移動阻抗大,導致減壓過程中主活塞難以上移。

(3)作用活塞漏泄或膜板穿孔破損,容積室的空氣流向活塞上部,導致作用活塞無法上移。作用閥發(fā)生脫膠現(xiàn)象,列車制動的時候,作用活塞桿會頂起作用閥,使副風缸的壓縮空氣不能暢通地進入制動缸

2.1.2 局部減壓導致的制動缸壓力異常

分配閥中的局減閥彈簧強度出現(xiàn)問題時,制動缸壓力發(fā)生偏高或偏低的異?,F(xiàn)象。局減閥的密封圈具有較大阻抗,使得制動缸具較高壓力。還有一種情況是局減閥蓋上氣孔被異物堵塞,當制動缸具有很高壓力時,才能關閉局減閥。列車運行在風沙大的路段容易出現(xiàn)上述故障,應在大氣孔口處加裝防塵罩。局減膜板漏泄或穿孔,制動缸壓縮空氣經(jīng)漏泄處排至大氣,造成第二階段局部減壓結束時,制動缸壓力偏高。

2.1.3 制動缸壓力失調(diào)

(1)分配閥均衡部縮孔堵塞,使得制動缸的壓力難以快速在活塞上側(cè)發(fā)揮作用,無論容積室具有多大壓力,作用活塞都會被推向最上端,作用閥處于開放狀態(tài),直到制動缸壓力值等于副風缸的壓力。

(2)作用活塞桿下部密封圈泄漏,空氣雖由制動缸壓流至作用活塞上部,但一部分由于泄漏排入大氣,難以讓活塞移動來體現(xiàn)制動缸的壓力。在此情況下,能同時觀察到均衡部排氣口處外逸的壓縮空氣。

2.1.4 制動后保壓容積室和制動缸壓力發(fā)生變化

(1)節(jié)制閥或滑閥泄漏。制動后保壓時,如節(jié)制閥或滑閥漏泄,則壓力風缸壓力下降,使主活塞上部分壓力差明顯增大。

(2)充氣止回閥以及閣套發(fā)生漏泄。漏泄發(fā)生時副風缸中的壓縮空氣會逆流至主活塞上部,使得制動管壓力升高,進而主活塞在上部壓力的作用下發(fā)生下移,發(fā)生自然緩解現(xiàn)象。

(3)104 增壓閥密封圈發(fā)生泄漏,容積室進入來自制動管及副風缸的空氣,提升了容積室的壓力值。當局減閥的密封圈松動時,遇到制動缸壓力不足的情況,就會導致局減閥的關閉,然而制動缸中仍會持續(xù)不斷流入壓縮空氣,引起制動缸的壓力不斷上升。還有一種情況是作用活塞桿頂面的密封圈漏泄,制動缸的壓力會發(fā)生明顯下降。

2.2 緩解故障

緩解故障主要表現(xiàn)在分配閥的全緩解慢,靈敏度不夠,甚至發(fā)生不緩解現(xiàn)象。當主活塞向下移動時,其阻抗大較大。表現(xiàn)在滑閥同滑閥座間的接觸面不夠光滑;采用的潤滑油質(zhì)量差;采用的彈簧力度太大以及使用過厚的主活塞膜板。另一方面的原因就是加工組裝時存在問題,導致主活塞移動過程的別勁現(xiàn)象。以上故障會引起緩解通路較晚開放。

如果分配閥的主活塞嚴重漏泄,比如膜板部位的穿孔,或活塞密封圈因松動發(fā)生的嚴重漏泄,制動管中的壓縮空氣由于漏泄而進入主活塞下部,氣壓的作用下使主活塞基本不下移,進而使得容積室中的空氣難以順利外排。又如作用活塞膜板發(fā)生破裂后,分配閥的容積室外排氣體時,在制動缸壓中的空氣會通過破裂縫流至活塞下部,致使活塞兩邊的氣壓平衡,活塞不發(fā)生位移,在制動缸中存留的壓縮空氣及時排出,而只能與容積室中的壓縮空氣一起通過作用部的排氣口外排,也會引發(fā)緩解不佳現(xiàn)象。

3 緊急閥故障

3.1 充氣故障

緊急室充氣速度慢的可能原因是系統(tǒng)中的緊急活塞桿縮孔發(fā)生了阻塞。假如緊急室快速充氣,一般可以考慮2 個方面原因:①縮孔直徑太大;②緊急活塞桿頂部密封圈漏泄。當緊急活塞產(chǎn)生泄漏時,制動管中的空氣一方面向緊急室充氣,另一方面也會經(jīng)漏縫向緊急室排氣。

3.2 泄漏故障

發(fā)生漏泄故障的原因大多是分配閥中放風閥與閥座結合不夠緊密,比如在閥面存在油垢、硬塊及印痕。另一個原因是放風閥部位的密封圈發(fā)生泄漏,使導向桿下部制動管中壓縮空氣經(jīng)漏縫向排風口排出。放風閥體與閥座結合不緊密,制動管中的空氣會隨著縫隙外逸。

3.3 緊急制動

3.3.1 緊急制動失靈及緊急制動靈敏度較差

如果緊急閥的活塞膜板上有穿孔,當分配閥系統(tǒng)減壓時,緊急室中的壓縮空氣會經(jīng)過穿孔漏泄至緊急活塞下方,使緊急活塞向下移動所需的壓力差難以形成。進行機能試驗過程中,如果緊急室的壓力與制動管壓力同步下降,可以認為是上述原因引起的。

另一方面的因素是分配閥的安定彈簧強度過大,雖然在緊急活塞兩側(cè)具有合適的壓力差,然而安定彈簧強度過大使緊急活塞難以有效移動。如果制動管的壓力快速下降,而緊急室壓力基本無變化時,也可以認為是彈簧強度過大引起的故障。

3.3.2 制動管增壓時緊急閥排風口漏泄

列車緊急制動20 s 后,制動管增壓時緊急閥排風口發(fā)生泄漏,可能的原因是放風閥彈簧強度不夠或存在缺陷,當放風閥導向桿密封圈安裝過緊時也會出現(xiàn)類似現(xiàn)象?;诖朔N情況,即便分配閥緊急室完全排完氣體,放風閥也未必能恢復至初始位置。

3.4 常見制動故障

制動故障最可能的原因有兩種。其一是分配閥中安定彈簧強度過小,當緊急活塞兩邊的壓力差形成時,壓力大一側(cè)會較容易壓縮安定彈簧從而使得緊急活塞向下移動。其二是當緊急活塞桿上的縮孔發(fā)生堵塞時,如果制動管在減壓制動過程中,由于相關的縮孔發(fā)生堵塞,會在活塞兩邊出現(xiàn)明顯差距的壓力差,上部壓力大而促使緊急活塞向下位移,出現(xiàn)緊急制動的故障。

4 維護措施

(1)安裝時仔細清掃安裝面灰塵,分配閥從防護套取下到安裝時,保證閥體不落地,安裝面與膠墊面清潔,中間體濾塵網(wǎng)清潔無灰塵。列車入庫檢修時,按照規(guī)定嚴格進行排塵排污作業(yè),同時兼顧列車管管系、工作風缸管系,及時完成每個風缸的排污排塵,冬季避免水分進入104 閥內(nèi)管系和風缸。

(2)104 分配閥的研磨過程,要保證滑閥與滑閥面平整度,降低金屬由于疲勞出現(xiàn)的剝離故障;分配閥組裝時,需要注意滑閥彈簧角度,角度太小容易引起滑閥在滑閥座上壓力不夠。

(3)裝配104 閥時輕拿輕放,安裝時不要有磕碰,很多故障都是因為暴力安裝導致的作用不良。安裝排風彎管盡可能采用迷宮式排風彎管模式,需要注意排風彎管的角度,排風彎管向下垂直分布,不能偏離,以降低空氣灌入的風險。

(4)檢修104 分配閥的時候,需要對風缸、管系完全吹塵。104 閥中間體材料為鐵質(zhì),容積風缸中易發(fā)生銹蝕。清除時可采用木褪輕微敲打,而后吹塵,徹底清除中間體內(nèi)壁上的雜質(zhì)。

5 結語

104 型分配閥是保證列車安全運行的關鍵設備,出現(xiàn)故障要及時發(fā)現(xiàn)并找出故障原因。維持相關設備的清潔性,并進行定期檢查和維護,要求相關人員具備較強的責任意識,認識到設備維護的重要作用,從檢修、安裝、運用各環(huán)節(jié)確保104 型分配閥的穩(wěn)定性與安全性。

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