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FQHDL35型海水循環(huán)泵齒輪箱軸系擺度超標(biāo)原因

2019-10-29 03:28陳坤池鄭嘉榕郭金強(qiáng)
設(shè)備管理與維修 2019年20期
關(guān)鍵詞:盤車擺度輪軸

陳坤池,鄭嘉榕,郭金強(qiáng)

(福建福清核電有限公司,福建福清 350318)

0 引言

百萬(wàn)千瓦核電站循環(huán)泵一般為大型立式混流泵,其功能是將海水加壓后輸送至凝汽器和輔助冷卻水系統(tǒng)[1]。對(duì)于大型立式水泵組,其軸系擺度測(cè)量、計(jì)算、處理及調(diào)整是其安裝、檢修、維護(hù)過(guò)程中鑒定安裝質(zhì)量和設(shè)備質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)之一[1]。某百萬(wàn)機(jī)組核電站1#機(jī)組B 列循環(huán)泵在首次大修檢查時(shí),對(duì)電機(jī)、齒輪箱、泵軸三軸軸系擺度盤車復(fù)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)泵軸導(dǎo)軸承處以及齒輪箱輸出軸位置擺度值接近1 mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出循環(huán)泵泵組安裝規(guī)范驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(泵軸擺度≤0.10 mm,齒輪箱輸出軸擺度≤0.28 mm),可能引起泵組振動(dòng)惡化、軸承等機(jī)械部件磨損的問(wèn)題,嚴(yán)重威脅循環(huán)泵的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

1 故障排查及原因分析

1.1 循環(huán)泵泵組結(jié)構(gòu)分析及擺度超標(biāo)故障點(diǎn)確認(rèn)

循環(huán)泵泵組主要由電機(jī)、行星式結(jié)構(gòu)齒輪箱、鋼筋混凝土蝸殼泵、潤(rùn)滑系統(tǒng)等組成的大型立式混流泵。其軸系擺度由電機(jī)軸線、齒輪箱軸線及泵軸軸線組成[2]。

根據(jù)泵組結(jié)構(gòu)特點(diǎn),對(duì)循環(huán)泵電機(jī)、齒輪箱、泵軸系進(jìn)行逐一單獨(dú)盤車排查,發(fā)現(xiàn)電機(jī)軸系擺度合格,齒輪箱單體輸出軸擺度仍為0.98 mm,因此確定了齒輪箱故障是軸系擺度超標(biāo)的主要原因。

1.2 齒輪箱擺度超標(biāo)原因分析及排查

對(duì)FQHDL35 型齒輪箱結(jié)構(gòu)功能分析,將造成輸出齒輪箱輸出軸軸擺度超標(biāo)的主要可能原因繪制成石川圖(圖1)。

對(duì)盤車條件各因素排查,確認(rèn)了人工盤車轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性較差且對(duì)轉(zhuǎn)子有一定的沖擊但人工盤車不會(huì)造成大幅度的擺度超標(biāo)。結(jié)合齒輪箱解體檢查,排除安裝裝配不到位情況,同時(shí)確認(rèn)組合軸承完好無(wú)磨損。

圖1 齒輪箱輸出軸擺度超標(biāo)石川圖

檢查發(fā)現(xiàn)固定環(huán)裝置中固定套上、下兩對(duì)(各2 個(gè))配對(duì)圓形截面卡簧中的2 個(gè)下卡簧出現(xiàn)不同程度磨損(設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為Φ10 mm,磨損量≤0.5),其中下卡簧截面直徑為Φ9.8 mm(上部磨損0.2 mm),下卡簧截面直徑為Φ8.4(上部磨損0.2 mm;下部磨損1.4 mm)。同時(shí)檢查行星芯包裝置外觀,發(fā)現(xiàn)行星輪軸上方可視部分有塊狀及粉末狀巴氏合金碎末,初步定為行星芯包存在故障。

為明確行星芯包故障情況,對(duì)其進(jìn)行解體檢查發(fā)現(xiàn)行星芯包中4 根行星輪軸軸瓦表面存在不同程度磨損。行星輪軸軸承部位(巴氏合金)外徑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為mm。經(jīng)檢查測(cè)量,4根行星輪軸外徑分別為Φ249.64~249.72 mm(中度粘接)、Φ249.69~249.77 mm(輕度粘接)、Φ249.60~248.57 mm(嚴(yán)重粘接)、Φ249.70~249.86mm(輕度粘接),可以確認(rèn),齒輪箱輸出軸擺度超標(biāo)的直接原因是行星芯包行星輪軸磨損。具體機(jī)理下文詳細(xì)分析。

因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)條件及大修工期限制,首次大修現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)對(duì)行星芯包進(jìn)行整體更換后裝配,檢查齒輪箱輸出軸擺度為0.12 mm,聯(lián)軸后測(cè)量泵軸擺度為0.09 mm,啟動(dòng)驗(yàn)證泵組運(yùn)行正常。

通過(guò)上述分析可以確認(rèn),齒輪箱輸出軸擺度超標(biāo)直接原因?yàn)樾行禽嗇S磨損以及固定套下卡簧磨損導(dǎo)致的。行星芯包整體更換后循環(huán)泵泵組擺度合格則從側(cè)面進(jìn)一步排除了電機(jī)、泵軸自身故障的可能。

1.3 齒輪箱擺度超標(biāo)根本原因分析

行星輪與行星輪軸本質(zhì)是一對(duì)滑動(dòng)軸承,本故障齒輪箱行星輪軸巴氏合金軸承主要失效形式是膠合、粘接即瓦面燒毀磨損。軸瓦膠合可能原因有機(jī)組振動(dòng)超標(biāo)造成齒輪箱運(yùn)行異常、潤(rùn)滑油黏度設(shè)計(jì)不合理、潤(rùn)滑油流量不足、軸瓦間隙設(shè)計(jì)不當(dāng)、瓦面缺油、潤(rùn)滑油污染等[3]。

(1)調(diào)取循環(huán)泵泵組歷史運(yùn)行情況良好,排除了機(jī)組運(yùn)行異常的可能。

(2)同行電廠其他7 臺(tái)同廠家同設(shè)計(jì)的循環(huán)泵齒輪箱并無(wú)出現(xiàn)擺度超標(biāo)、行星輪軸膠合情況,而且行星芯包整體更換后齒輪箱運(yùn)行正常。排除齒輪箱潤(rùn)滑油黏度設(shè)計(jì)不合理、潤(rùn)滑油設(shè)計(jì)流量不足、軸瓦設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)仍O(shè)計(jì)共性因素。

(3)行星輪軸軸瓦潤(rùn)滑油由潤(rùn)滑油泵從齒輪箱油箱吸油并提供0.17~0.20 MPa 動(dòng)力、經(jīng)一定長(zhǎng)度油管到達(dá)行星輪中心孔后從中間兩個(gè)進(jìn)油孔流向瓦面提供潤(rùn)滑。

調(diào)查齒輪箱安裝調(diào)試情況,循環(huán)泵電機(jī)、齒輪箱、泵軸三軸軸系對(duì)中盤車調(diào)整過(guò)程中,潤(rùn)滑油系統(tǒng)處于停運(yùn)狀態(tài),設(shè)計(jì)上未考慮為齒輪箱行星芯包提供帶壓的潤(rùn)滑油,而是僅采用人工方式行星芯包上方淋油,其潤(rùn)滑油壓、潤(rùn)滑油量不足以進(jìn)入行星輪軸瓦面,導(dǎo)致行星輪軸瓦面嚴(yán)重缺油,多次盤車造成瓦面一定程度的磨損。而且,本臺(tái)循環(huán)泵為首臺(tái)安裝機(jī)組,其安裝盤車次數(shù)最多,可能進(jìn)一步加劇了行星輪軸的磨損。

此外,經(jīng)檢查齒輪箱潤(rùn)滑油系統(tǒng)過(guò)濾器濾芯附著較多可見黑色雜質(zhì)、過(guò)濾器濾芯頂部因安全閥脫開失效。可以確認(rèn)運(yùn)行過(guò)程中,潤(rùn)滑油未經(jīng)過(guò)濾芯直接從旁路通過(guò),潤(rùn)滑油品質(zhì)惡化加速了行星輪軸軸瓦磨損。

1.4 故障原因分析的結(jié)論

從以上的原因分析可知,可確定齒輪箱輸出軸擺度超標(biāo)的根本原因?yàn)樵O(shè)計(jì)上未考慮為齒輪箱行星機(jī)構(gòu)提供有效潤(rùn)滑,調(diào)試安裝階段,循環(huán)泵電機(jī)、齒輪箱、泵軸三軸軸系對(duì)中盤車調(diào)整過(guò)程中,行星輪軸瓦面嚴(yán)重缺油,多次盤車造成瓦面磨損;促成原因?yàn)闈?rùn)滑油系統(tǒng)過(guò)濾器失效導(dǎo)致潤(rùn)滑油品質(zhì)惡化;直接原因?yàn)樾行禽嗇S瓦面嚴(yán)重磨損。

主要機(jī)理:循環(huán)泵齒輪箱未投入運(yùn)行階段,因在瓦面缺油情況下多次盤車,行星輪軸軸瓦不能及時(shí)冷卻、溫度過(guò)高,造成巴氏合金層一定程度的磨損、粘接。在后續(xù)長(zhǎng)周期運(yùn)行期間,粘連的這部分巴氏合金粘接起更多的巴氏合金,再加上潤(rùn)滑油品質(zhì)下降,引起行星輪軸軸瓦嚴(yán)重膠合、磨損。行星輪軸磨損引起行星輪運(yùn)行轉(zhuǎn)動(dòng)存在一定的偏擺,在運(yùn)行過(guò)程中行星輪與太陽(yáng)輪、上下齒圈、固定環(huán)裝置中的齒輪嚙合偏離正常設(shè)計(jì)工況,導(dǎo)致行星芯包限位卡簧磨損,兩者相互影響,隨著運(yùn)行時(shí)間推移,行星輪軸及卡簧磨損程度加劇,行星芯包在軸向浮動(dòng)、徑向擺動(dòng)量偏大,最終導(dǎo)致循環(huán)泵齒輪箱輸出軸擺度超標(biāo)。

2 改進(jìn)措施及維護(hù)優(yōu)化

某百萬(wàn)千瓦核電站1#~4#機(jī)組循環(huán)泵泵組按照上述措施優(yōu)化后,未再出現(xiàn)泵組輸出軸擺度嚴(yán)重超標(biāo)事件,有效提升了設(shè)備運(yùn)行的可靠性。根據(jù)泵組運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)要求,每年大修需復(fù)查調(diào)整循環(huán)泵泵組軸系擺度,針對(duì)本次故障提出以下改進(jìn)措施和維護(hù)優(yōu)化。

(1)循環(huán)泵泵組軸系盤車增加齒輪箱盤車輔助潤(rùn)滑油泵裝置的改進(jìn)。在安裝或檢修盤車期間,因?yàn)闈?rùn)滑油系統(tǒng)處于停運(yùn)狀態(tài),無(wú)法對(duì)齒輪箱行星芯包裝置提供有效潤(rùn)滑油,因此改進(jìn)增加一套盤車輔助潤(rùn)滑裝置專門為齒輪箱提供潤(rùn)滑。在后續(xù)數(shù)次大修中驗(yàn)證了其既能滿足設(shè)備潤(rùn)滑需求,同時(shí)還可以消除手動(dòng)淋油對(duì)擺度測(cè)量產(chǎn)生的影響。

(2)優(yōu)化FQHDL35 型齒輪箱檢查標(biāo)準(zhǔn)以提前識(shí)別故障。以齒輪箱輸出軸擺度≤0.28 mm 為第一標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)輔助檢查行星芯包中兩對(duì)卡簧可視部位磨損程度及齒輪箱內(nèi)部金屬顆?;蛩樾嫉暮浚商崆白R(shí)別設(shè)備潛在故障,提高維護(hù)效率,縮短檢修周期。

(3)嚴(yán)格控制潤(rùn)滑油品質(zhì):首先,每年大修需對(duì)潤(rùn)滑油系統(tǒng)過(guò)濾器定期檢查清洗;其次,每次設(shè)備檢修后確認(rèn)齒輪箱及潤(rùn)滑油系統(tǒng)內(nèi)部的清潔度;最后,提高潤(rùn)滑油指標(biāo)控制要求,其顆粒度標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的≤NAS.8 級(jí)提高至≤NAS.6 級(jí),水分控制≤200×10-6的水平。

(4)日常運(yùn)行期間,密切關(guān)注泵組振動(dòng)、軸承溫度等關(guān)鍵參數(shù)。

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