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從測(cè)距“凹坑”看脈沖雷達(dá)上行鏈路增益調(diào)整

2019-11-11 09:17羌琦
價(jià)值工程 2019年27期
關(guān)鍵詞:凹坑測(cè)量誤差增益

羌琦

摘要:本文通過對(duì)某次校飛期間,某測(cè)量船脈沖雷達(dá)跟蹤應(yīng)答機(jī)在航捷附近產(chǎn)生測(cè)距凹坑問題的分析排查與解決,探討了脈沖雷達(dá)產(chǎn)生測(cè)距凹坑誤差的原因,并對(duì)脈沖雷達(dá)上行鏈路增益調(diào)整從工程應(yīng)用地角度進(jìn)行了定性分析,對(duì)今后類似問題的解決具有一些借鑒意義。

Abstract: This paper analyses and solves the problem of range concaveness near the approach point when the pulse radar track the RSP during the flight of calibration, discusses the causation of range concaveness, and qualitatively analyses the gain adjustment of the transmit link of pulse radar from the perspective of engineering application. The conclusion can be refer for the solution of the similar problem for the future.

關(guān)鍵詞:脈沖雷達(dá);增益;測(cè)量誤差

Key words: pulse radar;gain;meter error

中圖分類號(hào):TN958.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號(hào):1006-4311(2019)27-0237-04

1 ?問題的提出

在某次海上綜合校飛任務(wù)中,測(cè)量船a脈沖雷達(dá)系統(tǒng)在分別跟蹤本單位應(yīng)答機(jī)與外單位應(yīng)答機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn),測(cè)距在航捷附近因上行鏈路增益飽和而降低了上行信號(hào)信噪比,使得激勵(lì)信號(hào)經(jīng)發(fā)射機(jī)放大后出現(xiàn)前沿雜散干擾,導(dǎo)致脈沖雷達(dá)在跟蹤時(shí),前沿雜散干擾提前誤觸發(fā)可本單位和外單位應(yīng)答機(jī),從而出現(xiàn)了測(cè)距“凹坑”現(xiàn)象,誤差分別為6X~7Xm(本單位應(yīng)答機(jī))和3X~4Xm(外單位應(yīng)答機(jī))。

2 ?問題的解決

2.1 問題的分析排查

測(cè)距凹坑現(xiàn)象僅在航捷附近出現(xiàn),此時(shí)測(cè)距范圍為1X~2Xkm,下行AGC范圍為3X~3XdB。根據(jù)脈沖雷達(dá)工作原理,其工作于應(yīng)答模式時(shí),產(chǎn)生測(cè)距“凹坑”的環(huán)節(jié)包括:①機(jī)載應(yīng)答機(jī);②船載脈沖雷達(dá)。機(jī)載應(yīng)答機(jī)可能產(chǎn)生誤差的原因是:應(yīng)答機(jī)轉(zhuǎn)發(fā)脈沖時(shí)延隨著功率變化而出現(xiàn)變化。船載脈沖雷達(dá)可能產(chǎn)生誤差的原因是:①信號(hào)處理過程中由于雜波干擾,導(dǎo)致測(cè)距波門出現(xiàn)偏移;②發(fā)射機(jī)輸出脈沖波形前沿存在干擾,導(dǎo)致機(jī)上應(yīng)答機(jī)提前觸發(fā)。

對(duì)比測(cè)量船b與測(cè)量船c脈沖雷達(dá)在跟蹤外單位應(yīng)答機(jī)時(shí)均未出現(xiàn)測(cè)距凹坑現(xiàn)象,在跟蹤本單位應(yīng)答機(jī),測(cè)量船c脈沖雷達(dá)存在1Xm左右的測(cè)距凹坑現(xiàn)象,由此可以排除機(jī)載應(yīng)答機(jī)原因?qū)е聹y(cè)距凹坑。

對(duì)照測(cè)量船c脈沖雷達(dá)的參數(shù)設(shè)置,將測(cè)量船a脈沖雷達(dá)信號(hào)檢測(cè)門限提升至檢測(cè)門限6XX、跟蹤門限5XX(原為3XX、2XX),且安排測(cè)量船a脈沖雷達(dá)單獨(dú)跟蹤校飛飛機(jī)第X進(jìn)入,排除其它站雷達(dá)干擾,測(cè)距凹坑現(xiàn)象依舊存在,如圖1所示。由此,排除信號(hào)處理過程中由于雜波干擾,導(dǎo)致測(cè)距波門出現(xiàn)偏移。

由此基本可以確定測(cè)距凹坑產(chǎn)生的原因:發(fā)射機(jī)輸出脈沖波形前沿存在干擾(比如脈沖前沿上升時(shí)間過長(zhǎng)或前沿存在較大的尖峰),導(dǎo)致機(jī)上應(yīng)答機(jī)提前觸發(fā),產(chǎn)生測(cè)距誤差。但采用LeCroy示波器(帶寬600MHz,采樣率2.5Gs/s)檢測(cè)測(cè)量船a脈沖雷達(dá)發(fā)射機(jī)末級(jí)合成波形,波形良好,指標(biāo)正常,如圖2-圖3所示。

進(jìn)一步試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在跟蹤過程中,實(shí)時(shí)檢測(cè)主接收機(jī)下行3XMHz脈沖中頻信號(hào),發(fā)現(xiàn)應(yīng)答脈沖在跟蹤過程中隨著跟蹤距離的減小,其前沿出現(xiàn)雜散,其時(shí)機(jī)與測(cè)距凹坑出現(xiàn)時(shí)間點(diǎn)基本一致,說明下行應(yīng)答信號(hào)出現(xiàn)了異常,而非雷達(dá)信號(hào)處理中參數(shù)設(shè)置不匹配導(dǎo)致測(cè)距結(jié)果出現(xiàn)凹坑,實(shí)測(cè)雜散如圖4所示。

通過分析第X架次測(cè)量船c脈沖雷達(dá)被動(dòng)跟蹤測(cè)量船a應(yīng)答1信號(hào)的測(cè)距數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)測(cè)距凹坑出現(xiàn)時(shí)間點(diǎn),測(cè)距值一階差分與二階差分均出現(xiàn)較大發(fā)散,與測(cè)量船a情況一致,而測(cè)量船c脈沖雷達(dá)在跟蹤自觸發(fā)的應(yīng)答1信號(hào),其測(cè)距值一階差分與二階差分均較為平滑。具體情況如圖5-圖10所示??膳卸y(cè)量船a觸發(fā)的下行應(yīng)答信號(hào)異常導(dǎo)致測(cè)距凹坑。

綜合分析各類現(xiàn)象,確定發(fā)射機(jī)脈沖前沿干擾提前觸發(fā)應(yīng)答機(jī),導(dǎo)致測(cè)距凹坑。更換示波器Tektronic(300MHz,2.5GS/s)重新測(cè)試脈沖雷達(dá)發(fā)射機(jī)合成波形,發(fā)現(xiàn)其前沿存在著寬約300ns的雜散干擾(且在程控衰減XXdB條件下測(cè)試)。具體如圖11所示。而測(cè)量船c脈沖雷達(dá)在相同測(cè)試條件下,其發(fā)射合成波形無雜散干擾,如圖12所示。

2.2 脈沖前沿干擾產(chǎn)生的原因與對(duì)策

根據(jù)脈沖雷達(dá)發(fā)射鏈路的工作時(shí)序關(guān)系,如圖13所示,前沿雜散主要是放電波形前沿將噪聲信號(hào)放大所致,如圖中圓圈所示。

經(jīng)測(cè)試,激勵(lì)信號(hào)并沒有明顯的前沿雜散,從而推斷前沿雜散的產(chǎn)生在于放大鏈路工作于飽和狀態(tài)。其原因在于:假設(shè)放大器增益為G,輸入信號(hào)信噪比為,則經(jīng)過放大器,輸出信號(hào)信噪比為。當(dāng)放大器飽和時(shí),S0等于放大器最大輸出值,小于SiG,而噪聲信號(hào)放大了G倍,進(jìn)一步降低了信號(hào)的信噪比。因此,提高主脈沖信號(hào)的信噪比,降低噪聲干擾,有利于問題的解決。

脈沖雷達(dá)發(fā)射機(jī)采用鏈?zhǔn)椒糯蟮姆绞綄⒓?lì)源信號(hào)進(jìn)行放大后送至天線,如圖14所示。

發(fā)射機(jī)放大部分包括功率放大盒、前級(jí)放大器、速調(diào)管,三者以串聯(lián)鏈?zhǔn)浇M合工作。為了防止因輸入信號(hào)過大,導(dǎo)致輸出信號(hào)飽和,在功率放大盒輸入端(端口1)加衰減器,測(cè)試功率放大盒、前級(jí)放大器輸出信號(hào)功率,存在飽和現(xiàn)象,串接1XdB衰減器,并將輸出端送至兩套發(fā)射機(jī)末級(jí)的衰減(端口2)均調(diào)整為2XdB衰減,輸出脈沖前沿雜散有所改善。

激勵(lì)源激勵(lì)信號(hào)框圖如圖15所示。

產(chǎn)生飽和的模塊主要是在于激勵(lì)合成,因此在激勵(lì)變頻組件和激勵(lì)合成之間增加1XdBm的衰減器,測(cè)試激勵(lì)信號(hào),激勵(lì)合成輸出處于非飽和狀態(tài)。

將發(fā)射鏈路增益調(diào)整后,測(cè)試發(fā)射機(jī)輸出脈沖波行,如圖16所示。前沿雜散得到了大幅減小。

3 ?試驗(yàn)驗(yàn)證

調(diào)整完畢后,在校飛第X架次,安排第 X1~X2進(jìn)入跟蹤本單位應(yīng)答機(jī),X3~X4進(jìn)入跟蹤外單位應(yīng)答機(jī),測(cè)量船a脈沖雷達(dá)雷達(dá)在第X1、X2進(jìn)入,發(fā)射機(jī)末級(jí)輸出XkW功率,其余進(jìn)入輸出XXXW功率。事后數(shù)據(jù)處理結(jié)果表明,第X1、X2進(jìn)入測(cè)距凹坑變?yōu)?Xm左右(與測(cè)量船c脈沖雷達(dá)數(shù)據(jù)一致),其余進(jìn)入測(cè)距凹坑消失。試驗(yàn)結(jié)果證明脈沖前沿雜散導(dǎo)致了測(cè)距凹坑,同時(shí)說明本單位應(yīng)答機(jī)信號(hào)判別能力低于外單位應(yīng)答機(jī),易被上行強(qiáng)噪聲信號(hào)提前觸發(fā),造成測(cè)距凹坑現(xiàn)象,可通過降低發(fā)射功率的方法避免該現(xiàn)象的出現(xiàn)。

4 ?結(jié)論

由于上行鏈路工作于飽和狀態(tài),導(dǎo)致脈沖前沿噪聲得到了放大,產(chǎn)生的雜散干擾導(dǎo)致了測(cè)距凹坑的產(chǎn)生。為了避免測(cè)距凹坑的再次發(fā)生,將雷達(dá)上行發(fā)射鏈路增益調(diào)整至接近飽和的線性狀態(tài),避免前沿噪聲被大幅度放大,另外,配合程控衰減器,減低發(fā)射功率,保證脈沖前沿觸發(fā)應(yīng)答機(jī),一定程度上可以降低測(cè)距凹坑的發(fā)生。通過試驗(yàn),可知在試驗(yàn)任務(wù)中,由于跟蹤距離較遠(yuǎn),前沿雜散不會(huì)導(dǎo)致測(cè)距凹坑的發(fā)生,廠所在調(diào)試設(shè)備時(shí),讓激勵(lì)源工作于飽和狀態(tài),提高了激勵(lì)信號(hào)的穩(wěn)定性,但犧牲了激勵(lì)信號(hào)的信噪比。

參考文獻(xiàn):

[1]XX-XXXX脈沖測(cè)量雷達(dá)頻率源分系統(tǒng)實(shí)施方案,中電第十四研究所.

[2]XX-XXXX脈沖測(cè)量雷達(dá)發(fā)射機(jī)分系統(tǒng)實(shí)施方案,中電第十四研究所.

[3]王德純,丁家會(huì),程望東,等.精密跟蹤測(cè)量雷達(dá)技術(shù)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2007.

[4]郭高峰.雷達(dá)技術(shù)發(fā)展綜述及多功能相控陣?yán)走_(dá)未來趨勢(shì)[J].價(jià)值工程,2014,33(31):219-220.

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