史衛(wèi)剛 李軍輝
【摘 要】 為緩解熱電之間的矛盾,進(jìn)一步提升機(jī)組靈活性和供熱能力,以國內(nèi)某發(fā)電公司供熱改造為例,對低壓缸零出力技術(shù)在330 MW機(jī)組上的應(yīng)用進(jìn)行了探討;分析了低壓缸零出力的改造方案,對汽輪機(jī)本體、低壓通流部分冷卻蒸汽系統(tǒng)和低壓缸噴水減溫系統(tǒng)進(jìn)行了改造設(shè)計(jì);對改造后機(jī)組的供熱與調(diào)峰能力進(jìn)行了分析。通過性能試驗(yàn),結(jié)果表明,通過合理地改造設(shè)計(jì),低壓缸零出力技術(shù)提高了機(jī)組的調(diào)峰能力和供熱量,最大供熱抽汽量可達(dá)663t/h,最低發(fā)電負(fù)荷可降至約80MW。
【關(guān)鍵詞】 低壓缸零出力 靈活性 供熱能力 改造方案
前 言
目前,在我國大力提高火電機(jī)組運(yùn)行靈活性的政策背景下[1],受自身熱電耦合特性[2]、低壓缸冷卻蒸汽流量設(shè)計(jì)限值、“以熱定電”運(yùn)行方式的影響,常規(guī)抽汽凝汽式供熱機(jī)組的電調(diào)峰能力有限,很難適應(yīng)電網(wǎng)深度調(diào)峰需求,供熱抽汽能力也受到一定影響。
與高背壓供熱、光軸供熱改造等供熱改造方案相比[3],低壓缸零出力供熱技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)供熱機(jī)組在抽汽凝汽式運(yùn)行方式與高背壓運(yùn)行方式的靈活切換,使機(jī)組同時(shí)具備高背壓機(jī)組供熱能力大、抽汽凝汽式供熱機(jī)組運(yùn)行方式靈活的特點(diǎn)。
某機(jī)組為哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的C330/264-16.7/538/538型亞臨界、一次中間再熱、兩缸兩排汽、單軸、抽汽凝汽式汽輪機(jī)。中低壓連通管打孔抽汽,接引一路供熱抽汽,額定抽汽壓力為0.83MPa,最大抽汽流量為545.4t/h,采暖熱負(fù)荷為410MW,變工況下,通過調(diào)整中低壓缸連通管蝶閥的開度,控制熱網(wǎng)供汽流量及低壓缸進(jìn)汽流量。隨著供熱需求的日益擴(kuò)大,現(xiàn)機(jī)組的抽汽供熱能力已不能滿足供熱需求,為了增大機(jī)組的供熱能力,同時(shí)提升機(jī)組運(yùn)行的靈活性,對該機(jī)組進(jìn)行低壓缸零出力改造。
本文基于某330MW汽輪機(jī),詳細(xì)分析了機(jī)組低壓缸零出力的改造方案,并分析了改造后對機(jī)組性能的影響。
1 低壓缸零出力改造方案
低壓缸零出力供熱技術(shù)是在低壓缸高真空運(yùn)行條件下,切除低壓缸原進(jìn)汽管道進(jìn)汽,通過新增旁路管道通入少量的冷卻蒸汽,用于帶走低壓缸零出力供熱后低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的鼓風(fēng)熱量,并給凝汽器適量補(bǔ)充凝結(jié)水,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組低壓缸“零出力”運(yùn)行。
1.1汽輪機(jī)本體改造
1)供熱蝶閥及供熱管道改造
為了滿足低壓缸零出力供熱技術(shù)的運(yùn)行需求,將原不能完全密封的供熱蝶閥更換為可完全密封的液壓蝶閥,液壓蝶閥接口尺寸與改造后中低壓連通管規(guī)格保持一致。
經(jīng)過計(jì)算,供熱管道管徑由φ800mm更換為1200mm直徑管道,保證管道能夠滿足足夠的供熱抽汽流量。
2)低壓缸運(yùn)行監(jiān)視測點(diǎn)完善
機(jī)組低壓缸零出力運(yùn)行時(shí),低壓缸通流部分運(yùn)行條件大幅偏離設(shè)計(jì)工況,處于極低容積流量條件下運(yùn)行,為充分監(jiān)視低壓缸通流部分運(yùn)行狀態(tài),確保機(jī)組安全運(yùn)行,需增加或改造以下運(yùn)行監(jiān)視測點(diǎn):1)增加低壓缸末級、次末級動葉出口溫度測點(diǎn)(4個(gè));2)增加低壓缸進(jìn)汽壓力測點(diǎn)(2個(gè))和溫度測點(diǎn)(2個(gè));3)更換原5段抽汽壓力、6段抽汽壓力、7段抽汽壓力、8段抽汽壓力和低壓缸排汽壓力變送器為高精度絕壓變送器(6個(gè))。
3)低壓缸末級葉片抗水蝕金屬耐磨層噴涂處理
小容積流量工況運(yùn)行時(shí),低壓缸末兩級處于鼓風(fēng)工況運(yùn)行,導(dǎo)致低壓缸末兩級后溫度和低壓排汽缸溫度升高,為降低低壓排汽缸溫度,需要持續(xù)投入噴水減溫,維持低壓排汽缸溫度在安全范圍內(nèi)。而小容積流量條件下,末級葉片出現(xiàn)的渦流會卷吸減溫水至動葉流道,加劇動葉出汽邊根部區(qū)域水蝕情況,威脅機(jī)組安全運(yùn)行。因此,對低壓缸末級葉片實(shí)施金屬耐磨層噴涂處理。
耐水蝕涂層材料選擇德國進(jìn)口TA粉(NiCr金屬陶瓷粉末)進(jìn)行現(xiàn)場超音速火焰噴涂防護(hù)處理,粉末粒度為250~350目;涂層總厚度為0.10~0.20mm;實(shí)施噴涂防護(hù)處理的范圍為低壓缸末級動葉片出汽邊水蝕區(qū)域。
1.2 低壓通流部分冷卻蒸汽系統(tǒng)
為帶走低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的鼓風(fēng)熱量,需通入少量的冷卻蒸汽,因此,新增低壓缸通流部分冷卻蒸汽系統(tǒng),冷卻蒸汽汽源取自中壓缸排汽,接入點(diǎn)為低壓缸進(jìn)汽口(中低壓連通管上供熱蝶閥后適當(dāng)位置),冷卻蒸汽管路上設(shè)置調(diào)節(jié)閥和流量孔板。改造方案原則性熱力系統(tǒng)圖見圖1。冷卻蒸汽系統(tǒng)應(yīng)相應(yīng)的設(shè)置蒸汽壓力、溫度、流量測點(diǎn),且相關(guān)測點(diǎn)均需接入機(jī)組DCS系統(tǒng)。
1.3 低壓缸噴水減溫系統(tǒng)改造
原低壓缸噴水減溫系統(tǒng)沒有流量測點(diǎn),噴水減溫控制閥門調(diào)節(jié)特性較差,不能有效的對噴水減溫流量進(jìn)行控制、調(diào)節(jié)。為便于調(diào)節(jié)和監(jiān)視切除低壓缸運(yùn)行時(shí)低壓缸噴水減溫流量,對原低壓缸噴水減溫系統(tǒng)增加流量測點(diǎn)和調(diào)節(jié)閥。
為了增加減溫效果,將原低壓缸排汽缸內(nèi)噴水裝置整體更換為霧化噴頭式噴水裝置,沿低壓缸排汽口周向布置6~8個(gè)霧化噴嘴。
2 改造后機(jī)組性能分析
汽輪機(jī)低壓缸零出力改造后,同改造前相比,將低壓缸原做功蒸汽用于供熱,一方面相對增大了機(jī)組抽汽供熱能力,降低了機(jī)組電負(fù)荷,同時(shí)機(jī)組發(fā)電煤耗相對降低;另一方面,如果保持機(jī)組抽汽供熱量同改造前保持不變,則對應(yīng)的機(jī)組主蒸汽流量下降,機(jī)組電負(fù)荷下降,增大了機(jī)組電負(fù)荷調(diào)峰能力,同時(shí)機(jī)組發(fā)電煤耗降低。
2.1 供熱能力對比分析
低壓缸零出力供熱改造前后,不同工況下機(jī)組發(fā)電及供熱抽汽能力核算結(jié)果見表1。
由表1看出,在機(jī)組不同主蒸汽流量條件下,改造后機(jī)組抽汽量增加了約120t/h,抽汽供熱能力增大約87MW,對應(yīng)供熱面積增大約188萬m2,不同工況下發(fā)電煤耗降低40.6 g/(kW·h)~ 71.3 g/(kW·h)。
2.2調(diào)峰能力對比分析
改造前、后機(jī)組電負(fù)荷調(diào)峰能力對比分析以抽汽供熱量相等為對比基準(zhǔn),改造前后電負(fù)荷調(diào)峰能力對比分析結(jié)果如圖2所示。
由圖2可以看出,相比于改造前在保證對外供熱負(fù)荷不變的條件下低壓缸零出力改造后可使發(fā)電功率下降約50MW,大大提高了機(jī)組的調(diào)峰能力。
3 改造效果
某3機(jī)組完成低壓缸零出力改造后,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,進(jìn)行相應(yīng)的性能試驗(yàn),得到不同負(fù)荷下機(jī)組主要運(yùn)行參數(shù)見表2。
由表2可知,在切除低壓缸進(jìn)汽狀態(tài),機(jī)組處于背壓機(jī)狀態(tài)工作,機(jī)組的發(fā)電功率、供熱抽汽流量與主蒸汽流量成正比。在機(jī)組供熱能力方面,機(jī)組最大供熱抽汽流量達(dá)到663t/h,供熱熱負(fù)荷達(dá)到495MW,對應(yīng)供熱面積約1077萬m2。
在機(jī)組深度調(diào)峰方面,在保證356t/h供熱抽汽流量的條件下,機(jī)組發(fā)電負(fù)荷可降至98.7MW。由供熱抽汽流量與主蒸汽流量、發(fā)電負(fù)荷關(guān)系曲線可知,隨著主蒸汽流量降低,機(jī)組發(fā)電負(fù)荷可進(jìn)一步降低,在機(jī)組400t/h主蒸汽流量條件下,機(jī)組發(fā)電負(fù)荷可降至約80MW。
4 結(jié)論
本文詳細(xì)分析了某330MW機(jī)組低壓缸零出力的改造方案,提出了汽輪機(jī)本體、低壓通流部分冷卻蒸汽系統(tǒng)和低壓缸噴水減溫系統(tǒng)的改造方案,并通過改造后的熱力性能試驗(yàn)分析了低壓缸零出力改造對機(jī)組性能的影響。結(jié)論如下:
1)對低壓缸零出力供熱改造,需要進(jìn)行供熱蝶閥改造、完善低壓缸運(yùn)行監(jiān)視測點(diǎn)、末級葉片抗水蝕金屬耐磨層噴涂處理、設(shè)置低壓通流冷卻蒸汽系統(tǒng)以及低壓缸噴水減溫系統(tǒng)改造等技術(shù)措施。
2)改造后機(jī)組抽汽量增加了約120t/h,抽汽供熱能力增大約87MW,且大幅降低了發(fā)電煤耗;在保證對外供熱負(fù)荷不變的條件下,改造后可使發(fā)電功率下降約50MW,大大提高了機(jī)組的調(diào)峰能力。
3)性能試驗(yàn)結(jié)果表明,機(jī)組最大供熱抽汽流量可達(dá)663t/h,機(jī)組發(fā)電負(fù)荷可降至約80MW,大幅度提高了機(jī)組供熱能力和調(diào)峰能力。
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