江衛(wèi)東
(中遠海運重工有限公司 設(shè)計研究院 上海200135)
舵系是實現(xiàn)船舶操縱性能的最主要的設(shè)備,其性能會關(guān)系到船舶的航行安全、經(jīng)濟性和快速性。舵系設(shè)計是船舶設(shè)計中非常重要的一部分。設(shè)計人員一般都是以船舶所入級的船級社規(guī)范為依據(jù)、結(jié)合積累數(shù)據(jù)和經(jīng)驗公式的計算結(jié)果來進行舵系設(shè)計的[1],其設(shè)計效果往往需要到船舶海試時進行驗證。因此,一旦出現(xiàn)舵系設(shè)計問題,解決過程會非常麻煩,甚至會導致延期交船或交不了船的風險。本文通過對首制25 000 t 化學品船(以下簡稱“本船”)在第一次試航時出現(xiàn)的舵系相關(guān)試驗結(jié)果不能滿足規(guī)范要求問題的原因進行梳理、分析,找到問題的癥結(jié)所在,并實施相對簡單可行的解決對策,最終解決了實際問題。
本船船體及舵系相關(guān)的主要參數(shù)如表1 所示。
表1 船體及舵系主要參數(shù)表
在國際規(guī)范中涉及到在船舶航海試驗時與舵系試驗相關(guān)要求的規(guī)范主要有兩個:一是國際海事組織(IMO)制定的《國際海上人命安全公約》(SOLAS);二是國際海上安全委員會關(guān)于船舶操縱性標準的MSC.137(76)決議。具體要求如下:
SOLAS 公約的第Ⅱ- 1 章29 條第3 款規(guī)定:主操舵裝置應(yīng)能在船舶處于最深航海吃水并以最大營運航速前進時將舵自一舷的35°轉(zhuǎn)至另一舷的35°以及于相同條件下在不超過28 s 內(nèi)將舵自任一舷的35°轉(zhuǎn)至另一舷30°; 第2 款規(guī)定了承受內(nèi)部液壓的管系和部件的設(shè)計壓力是在此運行狀況下可能出現(xiàn)的最大工作壓力的1.25 倍,并且應(yīng)設(shè)置安全閥以避免過度升高的壓力超過設(shè)計值;第6 款規(guī)定了對于貨船,當所有動力設(shè)備都運轉(zhuǎn)時,主操舵裝置應(yīng)能按照第3 款的要求操舵。[2]因此,在舵機試驗時的實際扭矩不能超過最大扭矩,液壓系統(tǒng)的工作壓力不能超過最大油壓。
MSC.137(76)決議第5 條規(guī)定船舶的操縱性應(yīng)符合下列衡準:
(1)偏航糾正和航向穩(wěn)定能力
10°/10° Z 形試驗時,第一次的航向超越角值不能超過(5+1/2L/V)°;第二次的航向超越角不能 超 過(17.5 + 0.75L/V)°。20°/20° Z 形 試 驗 時,第一次的航向超越角值不能超過(5+1/2L/V)°。(式中:L為船舶垂線間長,m;V指不小于相應(yīng)的85%主機最大輸出功率時,船速的90%,m/s)。
(2)回轉(zhuǎn)能力
回轉(zhuǎn)圈操縱時,船舶縱距離應(yīng)不超過4.5 倍船長,回轉(zhuǎn)圈直徑應(yīng)不超過5 倍船長。[3]
舵系是實現(xiàn)船舶轉(zhuǎn)向、直航等操縱的重要裝置[4]。根據(jù)本船的航海試驗大綱,舵機試驗是在船舶結(jié)構(gòu)吃水(9.2 m)以及全速航行(15.5 kn)情況下進行的。操舵過程是:0°→ 右35°→左35°→0°→ 恢復直線航行和航速→ 左35°→ 右35°→ 0°;測試分為三種組合情況,即:No.1 動力單元、No.2 動力單元以及No.1 & No.2 動力單元。第一次試航時舵機試驗的結(jié)果如表2 所示。
表2 第一次海試時舵機試驗結(jié)果
從中可以看出,在三種組合試驗時,舵機液壓油的壓力接近或達到23 MPa,是最大工作壓力18.4 MPa 的1.25 倍左右。此時系統(tǒng)的安全閥是已經(jīng)或接近開啟;另外,馬達運轉(zhuǎn)時的最大電流也超過了它的額定電流。因此,舵機試驗結(jié)果無法滿足SOLAS 公約要求。
船舶的Z 形試驗是一種衡量船舶機動性能的試驗方法[5]。該實驗的試驗條件與上面提及的舵機試驗條件一致。根據(jù)本船試驗大綱,10°/10° Z形試驗試驗過程為:舵0°→ 舵右10°→航向右10° → 舵左10° → 航向左10° → 舵右10°→ 航向右10° → 舵左10° → 航向0°;20°/20° Z 形試驗也是按照上述程序進行,只是把舵的轉(zhuǎn)角由10°改為20°。本船第一次海試時Z 形試驗的結(jié)果記錄如表3 所示。從試驗結(jié)果中可以看出,10°/10° Z形試驗的第一超越角值(26°)超出了規(guī)范計算值(16.5°)達9.5°,20°/20° Z 形試驗第一超越角值(27°)超出了規(guī)范規(guī)定值(25°)2°。顯然,Z 形試驗結(jié)果無法滿足MSC.137(76) 決議要求。
船舶的回轉(zhuǎn)試驗是檢驗船舶回轉(zhuǎn)性能的試驗方法。其主要試驗過程為:舵右35°→ 航向約右540°→ 舵0°→ 航向0°;舵左35°→ 航向約左540°→ 舵0°→ 航向0° 。本船第一次試航時回轉(zhuǎn)試驗結(jié)果記錄如表4 所示。雖然回轉(zhuǎn)試驗的結(jié)果是能完全滿足MSC.137(76) 決議要求,但是回轉(zhuǎn)圈的直徑大約是規(guī)范允許值的一半,余量偏大。
表3 第一次海試時Z形試驗記錄
表4 第一次海試時回轉(zhuǎn)試驗結(jié)果m
經(jīng)分析,舵機油壓偏高的原因可能有以下幾個方面:舵機選型問題(包括計算錯誤、舵機選擇扭矩過小等)、舵桿轉(zhuǎn)動問題(包括舵系校中問題、舵葉止跳塊間隙過小、舵葉被異物卡阻、舵機本身卡阻等)、舵葉制作問題(實際舵葉尺寸與圖紙不符)、試驗儀表問題、以及舵葉面積設(shè)計偏大等。除舵葉面積偏大,其他原因通過各種簡單易行的方法被逐一排除。比如:通過再次計算及核對舵機出廠報告,排除了計算錯誤和舵機扭矩過小問題;通過外觀檢查及測量,排除了舵葉被漁網(wǎng)卡阻及止跳塊間隙過小的原因;通過碼頭轉(zhuǎn)舵時的油壓小于2 MPa 以及應(yīng)變片測試舵桿扭矩較小的結(jié)果,排除了舵系校中及舵機本身被卡阻問題;通過測量實際舵葉尺寸并對比圖紙,排除了舵葉制作偏大的原因;通過壓力表及電流表在試驗臺的校驗,排除了測試儀表不準的問題。因此,舵葉面積偏大成為舵機油壓偏高最為可能的原因。
另外,Z 形試驗的第一超越角值偏大,說明舵葉的操縱性能好,也間接說明舵葉面積可能偏大。根據(jù)半經(jīng)驗公式諾賓(Norrbin)公式(表5 中的公式1)可知,回轉(zhuǎn)圈直徑越小,舵葉面積越大[6]。而試驗結(jié)果中回轉(zhuǎn)圈的直徑大約是規(guī)范允許值的一半,也說明了本船選用的舵葉面積可能偏大。
表5 舵葉面積計算公式
根據(jù)4.1 節(jié)的分析,舵機液壓油壓力過高、Z形試驗的第一超越角值偏大以及船舶回轉(zhuǎn)圈的直徑偏小的原因很可能是由于選用的舵葉面積偏大造成的。因此選用面積較小的舵葉成為最有效的解決方案。
船舶舵葉面積的確定主要有以下幾種方式[7]:據(jù)大量實船統(tǒng)計資料來選擇、按半經(jīng)驗的公式和圖譜來確定、根據(jù)船級建造規(guī)范推薦的公式來確定或者根據(jù)船模操縱性試驗結(jié)果來確定。本船為首制船,設(shè)計時選用舵葉的型式為NACA-0020,舵葉面積則是按照之前挪威船級社(DNV)規(guī)范推薦的計算公式(表5 中的公式2)確定的。按照推薦公式的計算結(jié)果為舵葉面積應(yīng)不小于28.1 m2,再加上經(jīng)驗余量,最終確定舵葉總面積為30.51 m2。
本船當時已經(jīng)接近完工待交付狀態(tài),通過船模操縱性試驗或重新設(shè)計來制作舵葉顯然不太可能,于是修改現(xiàn)有舵葉便成為比較明確的解決方向。船廠又根據(jù)其他舵葉的經(jīng)驗公式計算出舵葉的最小面積進行比較分析,比如:根據(jù)寶田公式(表5 中的公式3)計算結(jié)果為27.5 m2;根據(jù)國際船級社組織(IACS)《散貨船結(jié)構(gòu)共同規(guī)范》(CSR)中推薦的舵葉面積計算公式(表5 中的公式4)計算結(jié)果為26.4 m2。
綜合以上信息,船東、船級社、舵機廠家及船廠最終確定了修改后舵的總面積是27.48 m2。實施方案為:把現(xiàn)有的舵葉后緣切掉375 mm,并以半圓鋼焊接封閉后緣。此外,決定修改成這個數(shù)值還有一個原因是,這種尺寸的半圓鋼在市場上有現(xiàn)貨供應(yīng),從而可以減少物料的供應(yīng)時間。
圖1 為舵葉典型截面修改前后對比圖。從圖中可以看出,修改后的舵葉后緣形狀沒有修改前的平滑,因此可能會造成船舶尾流突變,進而會影響到航速以及容易在流線突變處產(chǎn)生空泡腐蝕。考慮到本船在實際營運航速較低(一般低于13 kn),因此空泡腐蝕的影響有限。
圖1 舵葉修改典型截面圖
舵葉修改以后,本船進行了第二次航海試驗以確定舵葉修改后的最終效果。表6 列出了船舶進行舵機試驗、Z形試驗以及回轉(zhuǎn)試驗的試驗結(jié)果。由此可以看出,舵機試驗時的油壓為15 MPa左右,低于其最大工作壓力18.4 MPa;馬達的電流為42 A 左右,低于其額定電流50 A。因此,舵機試驗結(jié)果能夠滿足SOLAS 公約的要求。
10°/10° Z 形試驗時的第一超越角值為11°,第二超越角值為12°,分別低于規(guī)范計算值16.5°和34.5°;20°/20° Z 形試驗時的第一超越角值為22°,低于規(guī)范規(guī)定值25°。因此,Z 形試驗結(jié)果能滿足MSC.137(76)決議的要求。
根據(jù)回轉(zhuǎn)試驗的結(jié)果,縱距相對于第一次海試增加了60 m 左右,回轉(zhuǎn)圈直徑約增加180 m,但都分別低于規(guī)范計算值756 m 和840 m。因此,試驗結(jié)果也能完全滿足MSC.137(76)決議的要求。
第一次海試時測試的服務(wù)航速為15.64 kn,第二次海試時測試結(jié)果為15.71 kn。據(jù)此可以排除舵葉的修改對航速的影響。
另外,船廠對船舶營運情況進行了近一年的跟蹤,從船東反饋的信息看,舵葉后緣半圓鋼部分沒有發(fā)生明顯的氣蝕現(xiàn)象。
表6 第二次海試試驗記錄
本文針對25 000 t 化學品船在試航時出現(xiàn)的舵機試驗結(jié)果不能滿足規(guī)范要求的情況,結(jié)合與舵機相關(guān)的船舶性能試驗結(jié)果,進行了較為細致深入的分析,最終找到了比較切合實際的解決方案。在舵系設(shè)計時,舵葉面積基本是根據(jù)經(jīng)驗公式或規(guī)范推薦公式計算確定的,具有一定的不準確性,并且船級社都是根據(jù)海試結(jié)果對舵系進行最終認可的。因此,在首制船的舵葉設(shè)計時,應(yīng)盡量找到母型參考船,并采用不同的計算公式進行結(jié)果相互驗證,必要時再通過自航模操縱性試驗進行驗證,以便將舵葉面積在設(shè)計階段就控制在合理范圍內(nèi),避免將問題延伸到實船試驗階段。