拜 斌
(海軍裝備部西安軍事代表局,西安 710089)
在進(jìn)行某型機(jī)驗(yàn)收檢查中發(fā)現(xiàn)氧氣視流器中出現(xiàn)疑似管路加工殘留物。若氧氣管路內(nèi)殘留硫酸、氯化鈉、鉻酸酐與重鉻酸鈉的粉狀物,會(huì)進(jìn)入系統(tǒng)中的附件腔體,堵塞系統(tǒng)附件微小孔徑,引起系統(tǒng)活門卡滯,影響系統(tǒng)附件閉合時(shí)的密封性及用氧壓力調(diào)節(jié)功能,導(dǎo)致系統(tǒng)性能降低或喪失[1-3]。同時(shí)管路內(nèi)的殘留物會(huì)隨高速氣流流動(dòng),在撞擊、摩擦中可能產(chǎn)生火花或電火花,引起火災(zāi)或爆炸等更為嚴(yán)重的情況。且氧氣系統(tǒng)殘留物具有一定的毒性,可能會(huì)對(duì)空勤人員健康造成一定的傷害。為此,針對(duì)問題產(chǎn)生的全過程進(jìn)行機(jī)理分析、定位及改進(jìn),避免此類問題的發(fā)生[4-5]。
導(dǎo)管加工流程主要包括下料-去毛刺-制造-鈍化-裝配-除油-試驗(yàn)-清洗-防護(hù)-噴漆等過程。導(dǎo)管在進(jìn)行鈍化后采用去離子水對(duì)內(nèi)外表面進(jìn)行清洗,隨后用壓縮空氣吹干內(nèi)外表面,最后進(jìn)行烘干。導(dǎo)管加工完成后會(huì)再次對(duì)導(dǎo)管進(jìn)行全面清洗,一般采用清洗溶液為酒精。導(dǎo)管制造工序完成后,對(duì)導(dǎo)管進(jìn)行包扎交付。導(dǎo)管結(jié)構(gòu)及加工方法如圖1所示。
圖1導(dǎo)管結(jié)構(gòu)及加工方法
分解氧氣示流器進(jìn)行目視檢查,發(fā)現(xiàn)玻璃表蒙內(nèi)部及表盤上有疑似紅黃色顆粒和粉末狀異物。分解機(jī)上氧氣導(dǎo)管及示流感應(yīng)器并進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)管出現(xiàn)疑似紅黃色異物。對(duì)導(dǎo)管進(jìn)一步分解檢查,剖開導(dǎo)管,導(dǎo)管中有紅黃色粉末狀異物掉落,導(dǎo)管內(nèi)壁局部顏色變黑,疑似銹蝕。對(duì)其他飛機(jī)導(dǎo)管進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)存在類似問題。
為了準(zhǔn)確定位氧氣示流器和導(dǎo)管異物內(nèi)存在的原因,對(duì)銅導(dǎo)管加工過程逐步進(jìn)行分析,主要有以下潛在因素:
1.3.1 銅管內(nèi)壁自身存在缺陷
該銅管直徑約3mm,無法通過目視的方法檢查管內(nèi)壁,所以導(dǎo)管內(nèi)部缺陷無法顯性檢出,故無法判斷其內(nèi)孔是否存在殘留物,需要進(jìn)一步抽樣驗(yàn)證,不能排除該問題原因。
1.3.2 導(dǎo)管清洗及吹風(fēng)不徹底
工藝規(guī)范要求在零件鈍化后對(duì)零件進(jìn)行徹底漂洗,實(shí)際操作的方法是將導(dǎo)管一端插入去離子水龍頭沖洗導(dǎo)管內(nèi)孔,這個(gè)過程穩(wěn)定性相對(duì)較差,不能確保導(dǎo)管內(nèi)的溶液被徹底沖洗干凈。同時(shí)由于該導(dǎo)管外徑為Φ3mm,風(fēng)管內(nèi)徑為Φ10mm,在導(dǎo)管插入風(fēng)管后進(jìn)入導(dǎo)管的風(fēng)量小,所以在風(fēng)量小的狀態(tài)下無法保證內(nèi)孔的水完全吹干。
1.3.3 工藝方法不完備
在進(jìn)行導(dǎo)管制造指令檢查中,清洗、檢查方法及要求在指令中不完善,在操作執(zhí)行性與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)性方面需要進(jìn)一步驗(yàn)證。
對(duì)氧氣示流器內(nèi)紅黃色顆粒和粉末狀異物、氧氣導(dǎo)管內(nèi)紅黃色粉末狀異物和氧氣導(dǎo)管鈍化溶液蒸餾后殘?jiān)M(jìn)行金相測(cè)試,確定異物中主要含有Cr、Cl等化學(xué)元素,與鈍化槽液中的化學(xué)成分相符。
分析導(dǎo)管鈍化過程,認(rèn)為只有在鈍化過程中槽液含有Cr、Cl等化學(xué)元素,銅合金鈍化的主槽液成分為硫酸、重鉻酸鈉、氯化鈉。異物中的Cr、Cl化學(xué)元素只能在銅合金鈍化槽處理過程中產(chǎn)生,因此確定異物應(yīng)是在導(dǎo)管鈍化過程中產(chǎn)生并附著于導(dǎo)管內(nèi)壁。
2.3.1 導(dǎo)管驗(yàn)收
此項(xiàng)氧氣導(dǎo)管內(nèi)孔僅有Φ2mm,無法目視檢查零件的銅管內(nèi)壁,若此項(xiàng)零件在原材料狀態(tài)下內(nèi)壁已經(jīng)存在缺陷,而此缺陷又無法檢出,就很有可能出現(xiàn)管內(nèi)有殘留物的情況。
2.3.2 導(dǎo)管鈍化后的清洗及吹干
原有的清洗方法是將導(dǎo)管的一端插入去離子水龍頭中進(jìn)行沖洗,但由于該項(xiàng)零件內(nèi)徑小,所以從導(dǎo)管另一端流出的去離子水不穩(wěn)定,不能完全達(dá)到徹底清洗導(dǎo)管內(nèi)孔的目的。原有的吹干方法是將導(dǎo)管一端插入風(fēng)管中,但由于該項(xiàng)零件外徑小風(fēng)管內(nèi)徑大,在導(dǎo)管插入風(fēng)管后進(jìn)入導(dǎo)管的實(shí)際風(fēng)量較小,且由于導(dǎo)管為異形件,通過該種方法的吹風(fēng)不能完全達(dá)到徹底吹干管壁中殘留的溶液及漂洗水的目的。
2.3.3 導(dǎo)管內(nèi)壁的清洗要求
在制造指令中對(duì)銅導(dǎo)管的清洗及檢查方法不完善,沒有明確具體的操作及檢查方法,所以可能導(dǎo)致導(dǎo)管內(nèi)壁若出現(xiàn)殘留物而沒有清洗完全并未檢出的可能。
綜上所述,造成氧氣示流器及導(dǎo)管內(nèi)壁出現(xiàn)殘留物的因素有:原材料缺陷未檢查、導(dǎo)管鈍化后清洗工具及方法不合適、導(dǎo)管吹干工具及方法不明確等方面。
通過對(duì)問題產(chǎn)生的原因調(diào)查以及故障機(jī)理分析,能夠初步判斷:導(dǎo)管加工制造后清洗方法不完備,造成了管路加工中過程材料附著于導(dǎo)管內(nèi)壁未徹底清理。為此制定以下改進(jìn)方案并進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。
由于導(dǎo)管內(nèi)徑太小,普通沖洗方法清洗劑無法充分進(jìn)入內(nèi)腔。為此制定專用注射設(shè)備,通過管路一端向?qū)Ч軆?nèi)部注入槽液,確保槽液從另一端流出,進(jìn)行循環(huán)清洗。
通過工藝試驗(yàn)研究表明,導(dǎo)管加工中增加表面沖洗、管內(nèi)漂洗以及最終吹洗的方法能夠有效解決管內(nèi)殘余物質(zhì)問題。導(dǎo)管加工工序完成后首先進(jìn)行表面沖洗,將導(dǎo)管一端頭插入去離子水龍頭進(jìn)行沖洗,必須保證去離子水能夠從另一端流出,當(dāng)水從另一端流出時(shí)開始計(jì)時(shí),沖洗時(shí)間1—2分鐘。在導(dǎo)管鈍化后進(jìn)行內(nèi)部漂洗,先用注射裝置將溶液排出,再用專用工具插入導(dǎo)管一端頭用去離子水徹底漂洗,漂洗時(shí)間2—3分鐘。導(dǎo)管內(nèi)外表面徹底漂洗后,再通過專用工業(yè)用壓縮空氣徹底吹干導(dǎo)管內(nèi)外表面,吹洗時(shí)間1—2分鐘。
采用注射裝置清洗導(dǎo)管時(shí),溶液易濺射,須穿戴防護(hù)面具、防護(hù)服、干凈的乳膠手套。同時(shí)將導(dǎo)管處于平直狀態(tài),并均勻、穩(wěn)定地使用較小的力量推動(dòng)注射裝置進(jìn)行清洗。
導(dǎo)管加工后,每批抽取兩根從中部截取200mm,剖開并對(duì)清洗后的內(nèi)表面用干凈的白色抹布擦拭2-3次,檢查抹布上是否有目視可見的物質(zhì)。如果沒有目視可見的物質(zhì),證明已清洗干凈,滿足質(zhì)量要求;如果有殘余物質(zhì)則需再次返工沖洗進(jìn)行清洗檢查。
驗(yàn)證結(jié)果:完成導(dǎo)管的全部生產(chǎn)流程后,依據(jù)工藝規(guī)程的要求在導(dǎo)管的外表面進(jìn)行了點(diǎn)滴試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果合格。隨后又取了其中一項(xiàng)零件,將其剖開,在內(nèi)表面也進(jìn)行了點(diǎn)滴試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果也滿足點(diǎn)滴試驗(yàn)要求,如圖2所示。
圖2改進(jìn)方案及效果
通過驗(yàn)證,所制定的改進(jìn)措施能夠保證導(dǎo)管內(nèi)外表面鈍化膜的完整,通過清洗及吹風(fēng)處理的導(dǎo)管能夠保證內(nèi)表面不存在殘留物,改進(jìn)措施合理有效,滿足導(dǎo)管零件化的質(zhì)量要求。
通過機(jī)理分析,從導(dǎo)管原材料驗(yàn)收、制造過程、檢查方法等幾方面著手,得出造成氧氣示流器及導(dǎo)管內(nèi)壁出現(xiàn)殘留物的三個(gè)可能因素。并通過問題復(fù)現(xiàn)和試驗(yàn)證明,在導(dǎo)管制造中進(jìn)行鈍化處理后,若未對(duì)導(dǎo)管內(nèi)孔進(jìn)行徹底沖洗,細(xì)小導(dǎo)管內(nèi)壁可能殘留含鉻、鋁等物質(zhì)。針對(duì)氧氣導(dǎo)管出現(xiàn)的問題分析總結(jié),制定了專項(xiàng)改進(jìn)方案,通過新工藝方法應(yīng)用驗(yàn)證,此改進(jìn)措施可以避免同類問題的再發(fā)生,對(duì)類似問題以及后續(xù)產(chǎn)品的質(zhì)量提供了有力的技術(shù)保障。