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葛洲壩電廠19號(hào)機(jī)組改造增容分析

2019-12-26 02:16付國(guó)宏秦風(fēng)斌李文金雷秉惠金龍兵
水電與新能源 2019年11期
關(guān)鍵詞:線棒耐壓鐵芯

付國(guó)宏,秦風(fēng)斌,李文金,雷秉惠,金龍兵

(中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司,湖北 宜昌 443002)

葛洲壩電廠是20世紀(jì)80年代投產(chǎn)運(yùn)行的電站,至今已經(jīng)運(yùn)行30多年。隨著三峽電廠的投產(chǎn)運(yùn)行,葛洲壩電廠和三峽電廠成為了“西電東送”和南北電網(wǎng)互聯(lián)的電力集散和潮流調(diào)解中心,常年平均運(yùn)行小時(shí)數(shù)在6 500左右,長(zhǎng)期處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),水輪機(jī)葉片存在空蝕和磨損現(xiàn)象,發(fā)電機(jī)存在槽楔松動(dòng)、絕緣開(kāi)裂、電暈腐蝕等現(xiàn)象。機(jī)組部件整體老化嚴(yán)重,必須進(jìn)行設(shè)備更新改造,提高運(yùn)行性能,保證機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

葛洲壩電廠與三峽電廠聯(lián)合運(yùn)行以后,進(jìn)行長(zhǎng)江流域的梯級(jí)調(diào)度,勢(shì)必會(huì)在電力系統(tǒng)中承擔(dān)調(diào)峰的任務(wù)。但是葛洲壩電廠處于三峽水庫(kù)的下游,其過(guò)流能力小于三峽電廠,尤其在汛期,當(dāng)三峽電廠滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),縱使有葛洲壩水庫(kù)的反調(diào)節(jié)作用,依然無(wú)法避免棄水運(yùn)行。進(jìn)行改造增容,可以減小棄水,充分利用水能資源, 這不僅僅能最大限度地增大經(jīng)濟(jì)效益,還可增大電力系統(tǒng)的調(diào)峰容量和事故備用容量,提高2座電廠的電能質(zhì)量、增強(qiáng)公司在電力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)增容也有利于電網(wǎng)公司的調(diào)度運(yùn)行,對(duì)電力用戶來(lái)說(shuō)具有重要的社會(huì)意義。

在進(jìn)行設(shè)備更新改造的同時(shí)考慮增加發(fā)電機(jī)的出力,可以充分利用水能資源,提高發(fā)電機(jī)的效率,獲取更好的經(jīng)濟(jì)效益。與新建電站相比、在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改造增容,其投資成本遠(yuǎn)低于新建電站的費(fèi)用,其單價(jià)一般在新建電站的單位kW造價(jià)的10%~30%,一般只需要1~2年就能收回成本并盈利,這極大地節(jié)約了檢修成本[1]。更重要的是改造增容采用新技術(shù)、新材料、新工藝,提高了機(jī)組的運(yùn)行性能,降低了事故發(fā)生概率,提高了機(jī)組可靠穩(wěn)定性[2]。

總之,進(jìn)行改造增容工作,不只是機(jī)組自身的更新?lián)Q代,提高機(jī)組運(yùn)行可靠性的需要;更是充分利用能源資源,提高能源利用效率,實(shí)現(xiàn)更大的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益的需要。

1 改造增容的可行性分析

1.1 水輪機(jī)改造增容分析

葛洲壩電廠是河床式低水頭徑流式電站,正常蓄水位為66 m,其額定水頭為18.6 m。其發(fā)電功率NA可以根據(jù)河段集中起來(lái)的水流能量來(lái)計(jì)算:

NA=ρQH

(1)

式中:ρ為流水密度,一般取值為1 000 kg/m3;Q為每秒內(nèi)下泄的流量;H為額定水頭;N為發(fā)電機(jī)的裝機(jī)容量[3]??紤]到在轉(zhuǎn)化過(guò)程中存在能量損失,其表達(dá)式為

N=ηCηTηGNA

(2)

式中:ηC為上游來(lái)水經(jīng)過(guò)導(dǎo)水建筑物的效率;ηT為水輪機(jī)的效率;ηG為發(fā)電機(jī)的效率。由式(2)可知,發(fā)電機(jī)的裝機(jī)容量N與單位時(shí)間內(nèi)的下泄流量Q、工作水頭H,以及水輪機(jī)的效率ηT直接相關(guān)。當(dāng)增加下泄流量Q,提高工作水頭H,改善水輪機(jī)的效率ηT時(shí)可以提高發(fā)電機(jī)的出力N。其具體表現(xiàn)措施包括提高額定水頭出力,有些水輪機(jī)在80%~90%的開(kāi)度下能達(dá)到額定出力,較寬的出力范圍保證了調(diào)整峰荷的靈活性,導(dǎo)水機(jī)構(gòu)開(kāi)度繼續(xù)增大,可以實(shí)現(xiàn)增容;更換轉(zhuǎn)輪,改善汽蝕特性和運(yùn)行工況,也可以達(dá)到增容的目的。

1.2 發(fā)電機(jī)增容改造分析

對(duì)水輪機(jī)進(jìn)行改造的同時(shí),還需要考慮發(fā)電機(jī)部分的改造,才能達(dá)到出力容量匹配的效果。由定子線負(fù)荷[4]AS可得:

(3)

由定子線負(fù)荷AS與發(fā)電機(jī)的額定功率PN的關(guān)系可得:

(4)

2 改造增容的技術(shù)措施

葛洲壩電廠水輪機(jī)為軸流轉(zhuǎn)漿式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜,內(nèi)部裝有一套操作轉(zhuǎn)輪葉片的機(jī)構(gòu)。其改造主要涉及轉(zhuǎn)輪、水導(dǎo)軸承、主軸密封等結(jié)構(gòu)。轉(zhuǎn)輪是由輪轂體、槳葉、槳葉操作機(jī)構(gòu)及泄水錐等組成。輪轂體采用G20SiMn材料鑄造,表面增加10 mm厚的不銹鋼層;葉片共5片,外緣設(shè)置裙邊,以改善間隙空化性能,提高穩(wěn)定性;操作機(jī)構(gòu)由連桿結(jié)構(gòu)改為雙連板耳柄結(jié)構(gòu),改造后轉(zhuǎn)輪比轉(zhuǎn)速為632.9 m·kW,單位流量為2.1 m/s額定功率提高到153 MW。水導(dǎo)軸承改造包括重新設(shè)計(jì)軸承體及水導(dǎo)瓦,軸瓦采用巴氏合金瓦襯和瓦坯,并采用同心瓦,支頂方式采用斜楔與抗壓塊支撐方式。主軸密封改造為自補(bǔ)償型軸向端面密封結(jié)構(gòu)。

葛洲壩電廠改造增容后增加的發(fā)電量主要來(lái)自汛期、低水頭運(yùn)行區(qū)域。先改造水輪機(jī)再根據(jù)發(fā)電機(jī)的運(yùn)行狀況逐步改造發(fā)電機(jī),其經(jīng)濟(jì)效益比水輪機(jī)和發(fā)電機(jī)同時(shí)改造的傳統(tǒng)模式高2倍。本文主要對(duì)后期發(fā)電機(jī)的改造增容技術(shù)措施進(jìn)行介紹。

2.1 定子鐵芯改造

發(fā)電機(jī)定子鐵芯改造保持原來(lái)的電磁設(shè)計(jì)方案,槽數(shù)仍然為792槽。在定子機(jī)座的合縫板間隙處焊接鋼板,使原來(lái)的6分瓣結(jié)構(gòu)變成整園結(jié)構(gòu)。扇形疊片采用新型的低損耗、高導(dǎo)磁、不老化的優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片沖制而成,雙面涂有F等級(jí)的絕緣漆,在整圓機(jī)座現(xiàn)場(chǎng)疊裝。采用雙鴿尾筋對(duì)定子鐵芯進(jìn)行定位[5],解決了鐵芯疊片的翹曲問(wèn)題。疊片時(shí)采用分段壓緊,并用壓緊螺母、碟形彈簧,穿芯螺桿等對(duì)鐵芯緊固。定子通風(fēng)溝高度由10 mm降到6 mm,其數(shù)量由29個(gè)增加到43個(gè),改善了鐵芯風(fēng)溝結(jié)構(gòu),通風(fēng)冷卻效果更好,消除了冷態(tài)振動(dòng),降低了定子鐵芯的運(yùn)行溫度。

2.2 定子線棒改造

發(fā)電機(jī)定子線棒為波繞組結(jié)構(gòu),其絕緣等級(jí)為B級(jí),改造后換成F級(jí)環(huán)氧粉云母帶絕緣材料,耐熱溫度為155℃。線棒采用全模一次成型工藝,并在線棒鐵芯段表面涂有低阻漆,其耐熱溫度更高,提高了溫升限值。用3~4層涂有防電暈漆的半導(dǎo)體槽襯紙對(duì)線棒U型繞包下線安裝,使得線棒與鐵芯槽壁過(guò)盈配合,間隙很小,從本質(zhì)上解決了運(yùn)行時(shí)線棒松動(dòng)磨損絕緣和槽部電暈腐蝕現(xiàn)象。現(xiàn)場(chǎng)做實(shí)驗(yàn)時(shí),槽電位要求低于5 V,有效防止了電暈腐蝕現(xiàn)象。

定子線棒在鐵芯安裝位置處股線換位方式由360°全換位改為319°不完全換位[6],減小了股線環(huán)流在槽部?jī)?nèi)的不均勻感應(yīng)電勢(shì)差和溫差,使得股線溫度更加趨于均勻,股線最高銅溫變得更低。采用F級(jí)絕緣材料,減小了主絕緣厚度,線棒股線數(shù)由42根增加到44根,同時(shí)增加每根股線的截面積,提高線棒整體載流量,發(fā)電機(jī)額定電流由5 977 A提高到6 981 A。定子線棒端部涂有高阻漆,與無(wú)磁性的高強(qiáng)度鋼材料端箍進(jìn)行綁扎,防止發(fā)電機(jī)在發(fā)生短路時(shí)產(chǎn)生應(yīng)力振動(dòng)或者變形。線棒連接處和匯流銅排連接處采用銀焊工藝,并用14層云母帶和2層無(wú)緘玻璃纖維帶進(jìn)行絕緣繞包,多方面地提高其整體絕緣耐壓能力。

2.3 轉(zhuǎn)子磁極線圈改造

圖1為轉(zhuǎn)子磁極改造圖,磁極線圈匝數(shù)增加到20匝,提高轉(zhuǎn)子的勵(lì)磁容量和轉(zhuǎn)子電流值,勵(lì)磁電流由1 621 A升高到1 781 A。采用帶散熱翅的異形銅排結(jié)構(gòu)、使得磁極線圈有足夠的散熱面積,能有效降低運(yùn)行溫度。鐵芯表面采用4層L型絕緣材料繞包,套上磁極線圈后,間隙處用滌綸氈包裹環(huán)氧板進(jìn)行封堵,所測(cè)絕緣等級(jí)提高到上百GΩ,遠(yuǎn)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)絕緣耐壓水平。

圖1 轉(zhuǎn)子改造圖

3 改造增容的檢測(cè)試驗(yàn)

在葛洲壩電廠機(jī)組改造增容過(guò)程中,為保證改造設(shè)備的安裝質(zhì)量,在改造增容過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)置了試驗(yàn)測(cè)試,使得改造增容過(guò)程有了質(zhì)量檢測(cè)和工藝監(jiān)督機(jī)制。

3.1 定子鐵芯磁化試驗(yàn)

定子鐵芯是用硅鋼片疊裝而成的。在制造或者安裝過(guò)程中,如果存在片間絕緣損壞,會(huì)導(dǎo)致短路,使得局部發(fā)生過(guò)熱而危害機(jī)組安全運(yùn)行。其試驗(yàn)原理就是在鐵芯上纏繞勵(lì)磁繞組,再通入一定的工頻電流,使其產(chǎn)生飽和的交變磁通。鐵芯在交變磁通下產(chǎn)生損耗使得鐵芯發(fā)熱,而受損部分會(huì)產(chǎn)生較大的局部渦流,溫度急劇升高。在試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)用紅外測(cè)溫儀對(duì)定子鐵芯進(jìn)行測(cè)溫,找出過(guò)熱點(diǎn),就能判斷鐵芯的制造安裝質(zhì)量。定子鐵芯磁化實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表1所示。

表1 定子鐵芯磁化試驗(yàn)溫度表

注:①鐵心最大溫升不超過(guò)25 K;②相同部位最大溫差不超過(guò)15 K。

3.2 定子線棒交流耐壓試驗(yàn)

為了檢測(cè)線棒或者槽楔在安裝過(guò)程是否對(duì)線棒造成損傷,有無(wú)絕緣缺陷,有必要對(duì)定子線棒進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)??紤]到試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)變壓器容量有限,一般無(wú)法滿足所有線棒同時(shí)耐壓的需求。普通的上下層線棒電接頭間隙小,無(wú)法做有效的隔離措施,只得打亂原有定子繞組分支連接方式,重新分段進(jìn)行試驗(yàn)。研究分析發(fā)現(xiàn),將斜連接線棒與其相鄰的普通跨線進(jìn)行短接,可以將792×2根線棒分成144個(gè)小分支,其端點(diǎn)為線棒上端部的普通跨線或者引出線電接頭,再以含有7組斜連接線棒的9個(gè)小分支為基礎(chǔ)將周圍的小分支連接起來(lái)組成9段,最后根據(jù)空間相鄰位置將9段連接成3段獨(dú)立進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。在試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng),如果沒(méi)有觀測(cè)到線棒發(fā)生擊穿或者斷續(xù)的放電等現(xiàn)象,則認(rèn)定耐壓試驗(yàn)合格。采用這種試驗(yàn)連接方式,簡(jiǎn)單方便,高效可行。定子交流耐壓的試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。

表2 定子交流耐壓試驗(yàn)表

注:①1.1Un下無(wú)起暈;②2Un+3 kV下,耐壓1 min。

3.3 轉(zhuǎn)子交流阻抗測(cè)量和耐壓試驗(yàn)

制作工藝不良往往會(huì)造成轉(zhuǎn)子繞組匝間絕緣破壞而發(fā)生短路,匝間短路會(huì)導(dǎo)致電流增大、溫度升高,其后果是無(wú)功輸出受到限制,可能引起機(jī)組振動(dòng)。檢測(cè)試驗(yàn)的工作原理是在一定的交流電壓下,匝間短路會(huì)產(chǎn)生很大的短路電流,此短路電流有強(qiáng)大的去磁作用,會(huì)使其交流阻抗大幅度下降,這樣與原始測(cè)量數(shù)據(jù)對(duì)比可得出是否曾在匝間短路故障。用磁極交流耐壓實(shí)驗(yàn)可檢測(cè)其絕緣性能,要求其絕緣電阻值不小于5 MΩ。一般用隔離變壓器設(shè)備直接加壓,觀測(cè)是否有擊穿聲、放電聲等異象。轉(zhuǎn)子交流阻抗測(cè)量和耐壓試驗(yàn)的試驗(yàn)結(jié)果如表3和表4所示。

表3 轉(zhuǎn)子磁極交流阻抗測(cè)量表

注:各磁極間阻抗值之差≤10%。

表4 轉(zhuǎn)子磁極線圈耐壓試驗(yàn)表

注:①2 500 V兆歐表測(cè)量,絕緣電阻≥5 MΩ;②施加電壓為10Uf+1.5 kV,耐壓1 min。

4 結(jié) 語(yǔ)

本次改造增容主要對(duì)發(fā)電機(jī)的定子鐵芯、定子線棒、轉(zhuǎn)子磁極線圈進(jìn)行了改造。改善了定轉(zhuǎn)子通風(fēng)散熱結(jié)構(gòu),提高了發(fā)電機(jī)的絕緣等級(jí),發(fā)電機(jī)的額定容量增高至150 MW,效率提高到98.26%以上。年發(fā)電量增加,貢獻(xiàn)了更多清潔能源,創(chuàng)造了更大的經(jīng)濟(jì)效益。葛洲壩19號(hào)機(jī)組采用新材料、新技術(shù)、新工藝進(jìn)行改造增容,使得老機(jī)組煥發(fā)新的生機(jī)活力,增強(qiáng)了運(yùn)行性能,提高了供電可靠性。與此同時(shí),在改造過(guò)程中每個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)置試驗(yàn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢測(cè),保證了安裝過(guò)程的質(zhì)量。本文所述方法進(jìn)行改造增容投資少、收益高、施工周期短。它既增加了經(jīng)濟(jì)效益,提高了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行能力,也為其他老機(jī)組的技術(shù)改造提供了一定的借鑒和指導(dǎo)意義。

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