陳祝健,邱群虎,黃靈河,謝小洋,黃杰巧
(1.中汽研(天津)汽車工程研究院有限公司,天津300300;2.東風柳州汽車有限公司,廣西 柳州545000)
作為評價汽車性能的一個重要指標之一,NVH性能早已成為消費者購買汽車時重點關(guān)注的話題。隨著人們生活水平的提高,消費者對汽車的舒適性要求也越來越高。因此,提升汽車NVH性能是企業(yè)提高汽車品牌形象和市場銷量的重要手段之一[1-3]。汽車異響和轟鳴音是影響汽車NVH 性能的最重要因素,也是汽車研發(fā)階段最常見的問題,因此快速解決異響和轟鳴音對提高市場競爭力有著重要意義[4-6]。
文中基于振動噪聲理論[7-8],運用濾波分析法、小波變換技術(shù)和仿真手段對某SUV車型1檔、2檔及3檔小油門加速工況、發(fā)動機轉(zhuǎn)速為3 000 r/min時出現(xiàn)的guagua 異響問題進行診斷分析,確定異響產(chǎn)生的根源,同時,也發(fā)現(xiàn)發(fā)動機轉(zhuǎn)速為3 000 r/min 時2階轟鳴的根源與產(chǎn)生異響的根源相同。最后制定改進措施并制作樣件。經(jīng)實車驗證,該優(yōu)化方案可有效解決異響和轟鳴聲問題。
在進行瞬態(tài)問題數(shù)據(jù)分析時,有時需特別關(guān)心信號在局部范圍內(nèi)的時域特征,如異響是在什么時間發(fā)生的,這種分析對時域分辨率要求很高,對頻域分辨率要求低。而傅里葉變換不具備精確的時間局部化分析能力,不能有效分析局部信號。短時傅里葉變換也不能敏感地反應信號的突變,因此也不能很好地刻畫突變的信息。小波變換具備很好的時間局部性和變化的時頻分辨率,能對信號進行多分辨率分析,從而滿足了很多非平穩(wěn)信號需要多分辨率的時頻局部化分析要求。因此小波分析方法成為了目前發(fā)展最為迅速的時頻分析方法。文中運用LMS Test.Lab 軟件的Time Frequency Analysis 模塊對測試數(shù)據(jù)進行時頻處理分析,快速識別出問題時頻和頻域特征,從而快速精準地找出異響產(chǎn)生的根源[9-10]。
LMS Test.Lab 軟件有自帶的音頻回放濾波器,利用濾波器的這種選頻作用可以濾除干擾噪聲或進行頻譜分析。文中利用LMS 帶通濾波器進行音頻回放對比分析,能快速識別異響頻段,從而準確地確認異響的頻率范圍。
抽取3臺實驗樣車進行主觀評價,均發(fā)現(xiàn)1檔、2檔和3 檔小油門加速工況、發(fā)動機轉(zhuǎn)速在3 000 至3 300 r/min 時車內(nèi)前排出現(xiàn)異響(guagua 顫音),并且存在轟鳴音。初步判斷,該異響來自儀表臺和發(fā)動機艙。
為精確確認異響的頻率成分及出現(xiàn)位置,采用采用LMS Test. Lab 測試系統(tǒng)中Signature Testing-Advanced 模塊,對異響最明顯的試驗車進行振動和噪聲測試。該試驗車搭載1.8T 渦輪增壓發(fā)動機,車輛半載,試驗路面為平滑的瀝青路面。試驗工況:1擋、2 擋、3 擋POT(部分油門開度)在3 000 r/min~3 500 r/min 范圍反復多次加減速及3 擋WOT(全油門加速)。麥克風布置在駕駛員右耳、儀表臺上方、發(fā)動機與前圍之間、排氣歧管及水管附近。在懸置、發(fā)動機水管、排氣吊鉤、進氣管路上布置PCB 三向振動傳感器。
采用小波變換技術(shù),對測試數(shù)據(jù)進行時頻域和帶通濾波音頻回放對比分析,確認異響頻率成分為0.5 kHz~1.5 kHz,濾除該頻率成分后,異響消失。同步分析其它噪聲測點,發(fā)現(xiàn)發(fā)動機水管(為金屬管,一端連接發(fā)動機水室,一端連接水泵)近場及機艙近場噪聲測點中存在該異響頻率成分,確認該異響來自發(fā)動機本體。對比分析振動測點,發(fā)現(xiàn)水泵連接的水管振動與駕駛員右耳測點異響頻帶一致,而其他測點(懸置、排氣歧管支架、排氣吊鉤、進氣管路)中,僅排氣歧管支架存在600 Hz成分(后確認為該支架模態(tài)),但振幅相對較小。綜上,初步認為發(fā)動機水管為異響源的可能性最大。數(shù)據(jù)分析結(jié)果如圖1所示。
分析發(fā)動機水管3擋WOT工況時的振動發(fā)現(xiàn),在轉(zhuǎn)速為2 800 r/min~3 100 r/min時發(fā)動機2階Y、Z向均存在振動峰值,振幅最大2.07 g。初步推斷為該連接水管受發(fā)動機激勵產(chǎn)生共振,為進一步確認問題根源,通過增加質(zhì)量塊改變水管模態(tài)、抑制振幅的方法進行驗證,如圖2所示。
對發(fā)動機水管加質(zhì)量塊的試驗車進行主觀評價和測試分析發(fā)現(xiàn):
(1)主觀評價異響出現(xiàn)頻次降低,原狀態(tài)每次加速均能出現(xiàn)異響,改制后,僅3擋POT工況偶爾出現(xiàn)輕微異響。
(2)對發(fā)動機水管振動和駕駛右耳噪聲進行時頻域?qū)Ρ确治?,?jīng)改制后水管振動及駕駛員右耳噪聲中異響頻率成分幅值下降,如圖3、圖4和圖5所示。
(3)在3 檔全油門加速工況時,增加質(zhì)量塊后,駕駛右耳3 028 r/min 2 階噪聲峰值下降4 dB(A),轟鳴聲消除。對應水管X向2 階3 028 r/min 振動峰值由1.21 g 下降至0.88 g,Z向2 階2 840 r/min 振幅峰值由2.1 g下降至0.2 g,但在2 325 r/min出現(xiàn)振幅為1.31 g的峰值,并引起駕駛員右耳對應轉(zhuǎn)速2階噪聲峰值由53.3 dB(A)上升至59 dB(A)??梢?,增加質(zhì)量塊后,水管振幅下降,模態(tài)頻率降低,如圖6所示。
圖1 車內(nèi)及機艙近場噪聲、水管振動時頻域?qū)Ρ?/p>
圖2 連接水管上增加約0.8 kg質(zhì)量塊
圖3 水管Z向振動
圖4 水管振動Z向時頻域曲線
圖5 駕駛員右耳時頻域曲線
圖6 駕駛員右耳聲壓級與水管振動對比
結(jié)構(gòu)件振動產(chǎn)生異響,通常為振動位移較大,并與相鄰件產(chǎn)生運動干涉發(fā)出噪聲[11-12]。分析水管的結(jié)構(gòu)及與對手件裝配狀態(tài)發(fā)現(xiàn),該水管靠近水泵端的鈑金支架與發(fā)動機缸體通過螺栓連接,兩端與發(fā)動機水室、水泵連接口對接后通過橡膠密封圈進行密封,可理解為水管兩端為彈性約束,因此,當水管振動位移較大時,水管兩端存在與水室、水泵連接口接觸并產(chǎn)生噪聲的可能。另外,水泵連接水管與發(fā)動機是彈性連接,中間僅一個支架固定,此類結(jié)構(gòu)整體剛度較低,容易在發(fā)動機正常轉(zhuǎn)速范圍引起共振,如圖7所示。
圖7 水管安裝方式
此外,該水管及發(fā)動機水室出水口通過橡膠軟管與前圍空調(diào)(HVAC)系統(tǒng)連接,為主要的振動傳遞路徑。
綜上,結(jié)合主觀評價與測試數(shù)據(jù)分析結(jié)果,確認異響和3 000 r/min 2階轟鳴音均為水泵連接水管共振所致。并且,通過拆卸發(fā)現(xiàn),水管接頭與水室接口存在明顯磨痕,如圖8所示,進一步確認了該水管在發(fā)動機2階激勵下產(chǎn)生共振時與水室接口存在接觸和相對運動,從而產(chǎn)生異響。
圖8 水管與水室接口
在確認水泵連接水管為該異響主要原因后,建立水管CAE分析模型,結(jié)合模態(tài)測試結(jié)果對水管的CAE模型進行修正,開展模態(tài)分析和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
因?qū)嵻嚑顟B(tài)下空間狹小,無法開展整車狀態(tài)下水管的模態(tài)測試,因此選擇在拆卸后的發(fā)動機上完成該項測試。模態(tài)測試采用LMS Test. Lab 測試系統(tǒng)中Impact Testing 模塊進行信號采集,用力錘進行激勵。傳感器布置在水管上并獲取水管特性,運用移動力錘法進行測量,如圖9所示。
圖9 水管模態(tài)試布點位置
在發(fā)動機拆卸、水管無冷卻水狀態(tài)下水管1 階約束模態(tài)為176 Hz,陣型表現(xiàn)為Z向跳動,測試結(jié)果如圖10和11 所示。發(fā)動機正常運行時水管是注滿水狀態(tài),水溫高達90°C 以上,兩端密封橡膠圈的剛度也會下降。因此,考慮水的重量及溫度影響,在發(fā)動機正常運行時水管模態(tài)將低于176 Hz。根據(jù)發(fā)動機附屬件的約束模態(tài)設計要求,必須高于發(fā)動機工作轉(zhuǎn)速(最高6 000 r/min)范圍內(nèi)的2 階激勵頻率(200 Hz),并考慮15%的頻率間隔,因此,必須通過優(yōu)化,使水管約束模態(tài)提升至230 Hz以上。
在既有CAD模型上采用有限元方法,建立水管有限元仿真模型,其中薄板件構(gòu)件采用殼單元,網(wǎng)格尺寸設定為4 mm,水管接頭密封圈彈性連接使用彈性單元模擬,水管與發(fā)動機缸體的固定支架采用剛性連接約束,仿真模型如圖12所示。運行工況下,水管內(nèi)水加載采用非結(jié)構(gòu)質(zhì)量模擬。
圖10 水管頻響測試結(jié)果
圖11 水管模態(tài)測試結(jié)果
圖12 水管CAE模型
由于密封圈的剛度未能測試,本案中通過對比實測模態(tài),修正彈性單元(CBUSH)參數(shù)使模型仿真結(jié)果與實測一致,以確保模型能夠準確模擬水管安裝約束狀態(tài)。經(jīng)調(diào)試,模型約束模態(tài)計算結(jié)果如圖13所示。
圖13 未考慮水質(zhì)量全約束狀態(tài)
未考慮水質(zhì)量全約束狀態(tài)水管1階模態(tài)頻率仿真值為176 Hz,陣型主要表現(xiàn)Z向跳動,與實測水管模態(tài)一致,模型準確。因此,可在此模型基礎(chǔ)上針對水管進行仿真及優(yōu)化分析。
方案1,管路增加0.8 kg 質(zhì)量,仿真結(jié)果如圖14所示,水管1 階約束模態(tài)為85 Hz,印證了前期異響排查時采用的加質(zhì)量塊的結(jié)果。由于模態(tài)降低,在低速工況會帶來車內(nèi)噪聲峰值上升,不予考慮。
圖14 水管優(yōu)化方案1
方案2,進水管小頭側(cè)(陣型振幅較大)位置增加一個約束支架,支架的厚度為3 mm,通過螺栓與發(fā)動機缸體剛性連接,水管1 階約束模態(tài)頻率計算結(jié)果為266 Hz,如圖15所示,滿足大于230 Hz 的優(yōu)化目標要求。
圖15 水管優(yōu)化方案2
表1 水管優(yōu)化方案對比/Hz
綜上,考慮到優(yōu)化方案工程化實施可行性,方案2可以借用發(fā)動機缸體側(cè)現(xiàn)有的安裝孔,容易實施,最終確認增加固定支架為最終工程化方案,并制作樣件進行實車驗證。
根據(jù)優(yōu)化方案,在水管上配焊L型支架,并與發(fā)動機缸體螺栓連接如圖16所示。
然后進行對比測試分析和主觀評價,結(jié)果如下。
(1)增加固定支架后,主觀評價1擋、2擋、及3擋POT(部分油門開度)在發(fā)動機轉(zhuǎn)速為3 000 r/min~3 500 r/min 時異響消除;3WOT 工況駕駛員右耳3 000 r/min下的轟鳴聲消除。
圖16 水管增加支架
(2)測試數(shù)據(jù)顯示,采用給水管增加支架提高水管模態(tài)方案,駕駛員右耳測點和水管振動Z 向測試時域振幅都有明顯的下降,如圖17和圖18所示。
圖17 水管Z向振動時頻域曲線
圖18 駕駛員右耳時頻域曲線
駕駛員右耳3 040 r/min 2 階轟鳴聲下降4 dB,如圖19所示。
(1)引起小油門加速工況3 100 r/min“guagua”異響和轟鳴的主因是水泵連接水管安裝模態(tài)頻率偏低,受發(fā)動機2 階激勵在3 000 r/min 附近產(chǎn)生共振并與對接件接觸而產(chǎn)生異響,采用增加安裝支架提高該水管約束模態(tài)的方案可有效消除異響,降低轟鳴聲。
圖19 駕駛員右耳2階曲線
(2)本文研究工作為發(fā)動機附屬件模態(tài)匹配設計提供了參考思路和借鑒。水泵連接水管與發(fā)動機直接相連,兩端接口有橡膠密封圈,此類結(jié)構(gòu)模態(tài)通常較低,容易在發(fā)動機正常轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)引起共振,在開發(fā)前期一般可以考慮通過增加支架約束方式來提高模態(tài)頻率,約束模態(tài)頻率最低要求大于230 Hz。
(3)小波變換、濾波回放等信號時頻域分析方法能夠快速有效識別異響類瞬態(tài)信號特征。