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大型水輪發(fā)電機(jī)調(diào)速器分段關(guān)閉電氣化改造

2020-01-01 02:40:30丁漢生黃自明
水電站機(jī)電技術(shù) 2019年12期
關(guān)鍵詞:液控機(jī)械式電氣化

丁漢生,黃自明

(五凌電力三板溪水電廠,貴州 錦屏556700)

三板溪水電廠裝有4臺(tái)255 MW水輪發(fā)電機(jī)組,水輪機(jī)型號(hào)為:HLA855-LJ-505,調(diào)速器型號(hào)為:GYWT-6.3-STARS。根據(jù)調(diào)保計(jì)算結(jié)論,三板溪水電廠導(dǎo)葉關(guān)閉應(yīng)采取兩段關(guān)閉,第一段關(guān)閉時(shí)間5.2 s,第二段關(guān)閉時(shí)間19.7 s,分段拐點(diǎn)47%。原設(shè)計(jì)調(diào)速器分段關(guān)閉是純機(jī)械式,主要包括閥體、液控?fù)Q向閥、分段關(guān)閉行程閥三部分。液控?fù)Q向閥、分段關(guān)閉行程閥脫離主閥單獨(dú)安裝在接力器附近,再通過長(zhǎng)達(dá)10 m左右的控制油管控制閥體,存在控制油管過長(zhǎng),控制不精準(zhǔn),易漏油等問題,嚴(yán)重影響設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

1 原分段關(guān)閉閥介紹

為防止水錘事故,確保水輪發(fā)電機(jī)組安全可靠運(yùn)行,原機(jī)械式分段關(guān)閉閥采用的是國(guó)內(nèi)某調(diào)速器公司生產(chǎn)的FDF-100型純機(jī)械式分段關(guān)閉閥,分段關(guān)閉閥閥體安裝在調(diào)速器主配閥與水輪機(jī)導(dǎo)葉接力器之間的油路上,通過對(duì)接力器關(guān)閉油腔的控制,使接力器具有兩段不同關(guān)閉速度,以滿足水輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)保證計(jì)算的要求。閥體結(jié)構(gòu)見圖1。

由于液控?fù)Q向閥、分段關(guān)閉行程閥遠(yuǎn)離閥體安裝在接力器旁,控制油管過長(zhǎng),振動(dòng)影響因子倍增,導(dǎo)致液控?fù)Q向閥長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后存在漏油現(xiàn)象,也出現(xiàn)過緊固螺栓斷裂事件,嚴(yán)重影響了設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。

圖1 分段關(guān)閉閥結(jié)構(gòu)圖

2 分段關(guān)閉閥改造思路

為解決分段關(guān)閉閥先導(dǎo)閥(液控?fù)Q向閥+分段關(guān)閉行程閥)漏油及緊固螺栓斷裂問題,通過調(diào)研及專業(yè)組討論主要有3種設(shè)計(jì)方案:

(1)先導(dǎo)閥換型改造

仍采用機(jī)械式分段關(guān)閉閥,僅對(duì)先導(dǎo)閥進(jìn)行換型改造。通過市場(chǎng)考察更換一套密封效果更佳,強(qiáng)度及抗振效果更好的產(chǎn)品。

(2)分段關(guān)閉閥先導(dǎo)閥電氣化改造

將分段關(guān)閉閥的分段關(guān)閉行程閥改為電磁閥,并將原先導(dǎo)閥移至閥體旁,減小控制油管長(zhǎng)度并遷離振動(dòng)影響區(qū),使分段關(guān)閉閥控制方式由機(jī)械控制升級(jí)為電氣控制。

(3)分段關(guān)閉閥整體電氣化改造

拆除原機(jī)械式分段關(guān)閉閥閥體及先導(dǎo)閥,將分段關(guān)閉閥升級(jí)改造成一體式電氣分段關(guān)閉閥,改造后閥體與先導(dǎo)閥將集成在一起。

圖2 改造前先導(dǎo)閥

3 方案論證選擇

先導(dǎo)閥換型改造仍未徹底解決控制油管過長(zhǎng)問題及消除振動(dòng)影響,所以長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后漏油及控制不精準(zhǔn)問題仍然存在,所以該方案不可取。分段關(guān)閉閥整體電氣化改造與先導(dǎo)閥單獨(dú)電氣化改造需要對(duì)比可靠性、投資、施工難度。由于機(jī)械式分段關(guān)閉閥閥體一直運(yùn)行穩(wěn)定,且先導(dǎo)閥單獨(dú)電氣化改造投資小,施工容易,所以采取第二種方案先導(dǎo)閥電氣化改造更可取。

4 分段關(guān)閉閥電氣化改造方案

分段關(guān)閉閥電氣化改造主要是對(duì)先導(dǎo)閥進(jìn)行電氣化改造,將先導(dǎo)閥原機(jī)械式關(guān)閉行程閥升級(jí)為分段關(guān)閉電磁閥。改造后機(jī)械部分變化在于分段關(guān)閉行程閥由電磁閥替代,原行程閥下方的液動(dòng)閥及底板和支架等保持不變,移動(dòng)至分段關(guān)閉閥閥體旁(支架部分可考慮沿用現(xiàn)場(chǎng)支架或者用角鋼或槽鋼焊接而成),行程閥與液動(dòng)閥之間的過渡塊改造后需去掉。安裝示意圖見圖3。

圖3 改造安裝示意圖

分段關(guān)閉電磁閥控制方式設(shè)計(jì)中動(dòng)作電源采用交直流冗余,電磁閥型號(hào)為4 WE6 D6 X,電磁閥動(dòng)作控制分兩路冗余控制。一路通過PLC開出,PLC依據(jù)導(dǎo)葉接力器數(shù)值變化來觸發(fā)電氣分段關(guān)閉的動(dòng)作和復(fù)歸,并具備動(dòng)作設(shè)定值和復(fù)歸設(shè)定值功能。三板溪使用的MGC系列調(diào)速器本身內(nèi)置電氣分段關(guān)閉功能,程序中分段關(guān)閉SEQUENCE_CLOSE功能模塊如圖4。

圖4 分段關(guān)閉SEQUENCE_CLOSE功能模塊程序段

當(dāng)B_FD使能參數(shù)設(shè)定為1時(shí),啟用電氣分段功能,B_FD設(shè)置為0時(shí),關(guān)閉電氣分段功能,B_FD參數(shù)為初始化系統(tǒng)設(shè)定參數(shù)(高一級(jí)別),觸摸屏不可設(shè)置。

分段關(guān)閉電磁閥另一路控制通過繼電器回路控制,主要目的是防止PLC失控后無法進(jìn)行電氣分段關(guān)閉。繼電器回路控制是通過由小于47%導(dǎo)葉開度動(dòng)作的主令開關(guān)控制觸發(fā)脈沖繼電器來控制分段關(guān)閉閥動(dòng)作。原理圖見圖5。

圖5 繼電器控制原理圖

5 結(jié)論

分段關(guān)閉閥改造后將分段關(guān)閉閥由“機(jī)械控制”升級(jí)為“電氣精確控制”,并解決了先導(dǎo)閥漏油隱患,使設(shè)備運(yùn)行可靠性顯著提高。分段關(guān)閉閥電氣化改造未對(duì)閥體進(jìn)行改動(dòng),在各種甩負(fù)荷工況下,分段關(guān)閉仍能達(dá)到蝸殼進(jìn)口壓力不大于2.0 MPa,尾水管真空度不大于7.0 m,機(jī)組最高轉(zhuǎn)速不大于額定轉(zhuǎn)速1.5倍的要求。本次改造主要特點(diǎn)是改動(dòng)少,投入小,效果好,值得今后改造中參考。

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