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低溫甲醇洗水分離塔異常工況的處理

2020-01-12 09:15:17張利娟平寒銳
化工設(shè)計(jì)通訊 2020年7期
關(guān)鍵詞:盲板塔頂純度

張利娟,劉 斌,平寒銳

(河南開(kāi)祥精細(xì)化工有限公司,河南義馬 472300)

河南開(kāi)祥精細(xì)化工有限公司低溫甲醇洗裝置采用大連理工大學(xué)專利技術(shù),設(shè)計(jì)處理變換氣量為11.589×104m3/h,產(chǎn)出合格凈化氣為7.457 3萬(wàn)m3(標(biāo))/h,低溫甲醇洗主要作用是脫除變換氣中H2S和多余的CO2,其中影響凈化氣總硫和CO2吸收的重要因素之一是貧甲醇的純度,貧甲醇中的水分主要為變換氣中攜帶,隨后通過(guò)水分離塔對(duì)噴淋甲醇中水分進(jìn)行脫除,以此提高貧甲醇純度,增加甲醇吸收效果,所以水分離塔是否能夠正常運(yùn)行決定了整個(gè)低溫甲醇洗的脫硫脫碳效果。

1 低溫甲醇洗水分離塔工藝流程

通過(guò)變換后的原料氣先在水洗滌中使用鍋爐給水進(jìn)行噴淋洗滌,以降低其中的NH3含量。進(jìn)入低溫甲醇洗后為防止原料氣在冷卻器E15201中結(jié)冰,堵塞換熱器和管道,在進(jìn)入E15201前噴入貧甲醇以除去變換氣中的水分。氣液混合物進(jìn)入E15201殼程,被三股流體(合成氣、CO2氣、放空尾氣)冷卻至-22℃后進(jìn)入變換氣分離器V15201,出V15201的氣體進(jìn)入甲醇洗滌塔C15201底部,在塔頂用貧甲醇液通過(guò)四段洗滌后,產(chǎn)出合格的凈化氣。分離出的甲醇/水混合物經(jīng)C15205進(jìn)料加熱器加熱后,進(jìn)入C15205第20塊塔板處作為水分離塔的進(jìn)料,來(lái)自熱再生塔C15204右室,經(jīng)泵加壓、過(guò)濾后的一小部分甲醇液再經(jīng)換熱后溫度降至61.2℃進(jìn)入水分離塔頂作為塔頂?shù)幕亓饕?。水分離塔塔頂純度較高的甲醇蒸汽進(jìn)入熱再生塔回收,水分離塔塔底設(shè)有再沸器,也可通過(guò)直補(bǔ)蒸汽進(jìn)入水分離塔,塔底的廢水送入生化處理工段。

2 甲醇水分離塔作用和貧甲醇中水含量的意義

低溫甲醇洗裝置設(shè)置水分離塔的主要作用:一是處理甲醇溶液中所夾帶的水分,實(shí)現(xiàn)甲醇和水的分離,提高貧甲醇純度,增加其吸收CO2和H2S的效果,并回收甲醇。二是脫除系統(tǒng)的雜質(zhì),包括羰基鐵、煤灰、硫化物、油污等,塔頂甲醇?xì)鉃闊嵩偕峁┠芰?。水分離塔短時(shí)間停用,對(duì)系統(tǒng)影響不大,長(zhǎng)時(shí)間停運(yùn)會(huì)導(dǎo)致貧甲醇純度降低,系統(tǒng)內(nèi)甲醇流失,影響凈化氣中總硫和CO2的吸收,嚴(yán)重時(shí)將減低負(fù)荷影響甲醇產(chǎn)量。

低溫甲醇洗滌法脫除氣體中的酸性氣是在相當(dāng)?shù)偷臏囟认?,利用甲醇的物理吸收?lái)實(shí)現(xiàn)的。它是利用二氧化碳、硫化氫、有機(jī)硫化物、氰化物和不飽和烴類(lèi)在高壓低溫下能高度溶解于甲醇的原理。影響甲醇對(duì)氣體吸收的因素有三個(gè):壓力、溫度、貧甲醇純度,其中貧甲醇純度的高低對(duì)吸收影響較大,其中水含量是主要的因素。系統(tǒng)內(nèi)貧甲醇設(shè)計(jì)純度為99.88%,當(dāng)甲醇中水含量達(dá)到5%時(shí),吸收能力將會(huì)下降,其對(duì)CO2的吸收能力大約下降12%。

3 水分離塔異常工況描述及處理措施

2020年3月甲醇裝置進(jìn)行了年度大修工作,大修前凈化水分離塔運(yùn)行正常,大修期間對(duì)水分離塔內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)部分塔盤(pán)變形和脫落,塔底再沸器列管內(nèi)部有煤粉、油污等雜質(zhì),其他未見(jiàn)異常。系統(tǒng)檢修結(jié)束后于4月3日開(kāi)車(chē),開(kāi)車(chē)后水分離塔運(yùn)行正常,由于大修期間對(duì)熱再生及水分離塔進(jìn)行煮塔,導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)甲醇純度偏低(94%),隨著系統(tǒng)運(yùn)行純度逐步上升,塔頂甲醇純度為98.5%,截止到4月9日貧甲醇純度已升至96.5%,12:30,水分離塔塔身溫度梯度出現(xiàn)異常,進(jìn)料口第20層塔盤(pán)處溫度由54℃升至120℃,水分離塔壓差也漲至200kPa(正常為90kPa),隨后對(duì)水分離塔塔頂取樣分析,發(fā)現(xiàn)塔頂甲醇蒸汽純度下降至93.5%,正常運(yùn)行期間進(jìn)料口塔盤(pán)溫度在40~60℃,溫度上升說(shuō)明塔內(nèi)熱量平衡被打破,引起重組分上移,水分被帶至塔頂,導(dǎo)致塔頂甲醇純度下降。此前也曾出現(xiàn)進(jìn)料口塔盤(pán)溫度上漲現(xiàn)象,根據(jù)以往操作經(jīng)驗(yàn),可能有部分雜質(zhì)堵塞浮閥導(dǎo)致塔盤(pán)積液,不能進(jìn)行正常氣液熱量交換,引起塔頂純度下降。隨后對(duì)水分離塔蒸汽進(jìn)行了停用,加大塔頂回流和噴淋甲醇的進(jìn)料量,對(duì)水分離塔內(nèi)部塔盤(pán)整體進(jìn)行沖洗,以降低整體塔內(nèi)溫度,塔底物料暫時(shí)排至地下槽儲(chǔ)存。待水分離塔整體溫度下降,進(jìn)料口溫度降至30℃左右后,重新投用蒸汽,蒸汽加入過(guò)程中采取少量多次的方法,防止塔身溫度上升過(guò)快,同時(shí)減少噴淋甲醇量,適當(dāng)增加回流量,減少水分離塔的運(yùn)行負(fù)荷,通過(guò)一周時(shí)間的調(diào)節(jié),水分離塔頂純度為90%~94%,進(jìn)料口第20塊塔盤(pán)溫度仍居高不下,溫度維持在110℃左右,水分離塔整體梯度仍不正常,貧甲醇純度也由原來(lái)96.5%降至93%,已經(jīng)影響到了凈化氣總硫和CO2的吸收。通過(guò)分析討論,并翻閱水分離塔設(shè)備圖紙后,一致判定工藝操作上不存在問(wèn)題,引起進(jìn)料口溫度異常的主要原因是進(jìn)口位置塔盤(pán)積液,液體不能通過(guò)降液管回至塔底,熱量在此積聚,正常運(yùn)行期間進(jìn)料溫度在10~20℃,如塔盤(pán)不存在積液,第20塊塔盤(pán)溫度應(yīng)該在40~60℃。為保證系統(tǒng)甲醇純度,決定對(duì)水分離塔進(jìn)行隔離拆檢。

4 水分離塔拆檢情況

為不影響整體低溫甲醇洗運(yùn)行,制定了水分離塔檢修專項(xiàng)方案,計(jì)劃24h內(nèi)完成水分離塔的拆檢工作,如檢修時(shí)間過(guò)長(zhǎng),系統(tǒng)中水分含量會(huì)越來(lái)越高,另外再生塔沒(méi)有了水分離塔過(guò)來(lái)的熱的甲醇蒸汽,這樣可能會(huì)造成再生塔的熱量不足,影響熱再生塔再生效果,導(dǎo)致塔底甲醇H2S含量升高。

4月18日22:00開(kāi)始停用水分離塔,首先,把原料氣氣液分離罐中的液位控制降至30%,清空地下槽中的污甲醇,這樣做的目的是,在檢修期間由于噴淋甲醇不能停止,以便存儲(chǔ)更多的甲醇,為檢修爭(zhēng)取時(shí)間。第二,做好水分離塔隔離工作,關(guān)閉與另外系統(tǒng)連接的管線閥門(mén),關(guān)閉塔頂去熱再生塔的閥門(mén)增加盲板,關(guān)閉來(lái)自熱再生塔的回流管線閥門(mén)增加盲板,關(guān)閉來(lái)自原料氣氣液分離罐甲醇管線的閥門(mén)增加盲板,關(guān)閉水分離塔直補(bǔ)蒸汽閥門(mén)增加盲板,關(guān)閉進(jìn)入水分離塔堿液管線閥門(mén)增加盲板,關(guān)閉再沸器蒸汽自調(diào)閥及前后截止閥,打開(kāi)閥間導(dǎo)淋。第三,適當(dāng)?shù)卦黾訜嵩偕恼羝?,保證熱再生塔的塔底溫度。第四,根據(jù)檢修的情況,對(duì)水分離進(jìn)行排液,氮?dú)庵脫Q,利用除鹽水進(jìn)行沖洗降溫,置換降溫合格后打開(kāi)人孔通風(fēng),待分析塔內(nèi)氧含量≥18%,可燃有毒氣體為0后開(kāi)始進(jìn)入作業(yè)。

本次檢修對(duì)整體塔內(nèi)進(jìn)行了綜合檢查,打開(kāi)水分離塔四個(gè)人孔,分段對(duì)1~51層塔盤(pán)進(jìn)行了檢查,檢查發(fā)現(xiàn)第4、第5、第6層塔盤(pán)和降液內(nèi)有較多的煤泥和鐵銹,堵塞了降液通道,導(dǎo)致塔頂液體不能順利流至塔底,塔壓差增大,造成液泛,另外檢查發(fā)現(xiàn)第21、22塔盤(pán)脫落,23層塔盤(pán)物料直接降至20層塔盤(pán)進(jìn)料口處。水分離塔檢修工作于19日20:00結(jié)束,將水分離塔人孔及相連管線復(fù)位后投用,重新投用后水分離塔整體壓差和塔身溫度梯度恢復(fù)正常,塔頂甲醇純度恢復(fù)至96.5%,由于系統(tǒng)內(nèi)甲醇純度已降至92%(回流純度),所以塔頂純度偏低,低溫甲醇洗內(nèi)甲醇儲(chǔ)量在400t左右,整體純度提升需要一個(gè)緩慢過(guò)程,截止到5月10日貧甲醇純度已升至98.5%。

5 結(jié)束語(yǔ)

水分離塔是整個(gè)低溫甲醇洗裝置中的關(guān)鍵設(shè)備,系統(tǒng)內(nèi)水含量高低直接決定了脫硫脫碳的效果,對(duì)甲醇產(chǎn)量和合成催化劑壽命有一定的影響。當(dāng)水分離塔出現(xiàn)異常情況時(shí),要根據(jù)各項(xiàng)工藝運(yùn)行參數(shù),采取有效措施,在不影響系統(tǒng)運(yùn)行的情況下,對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析處理,達(dá)到系統(tǒng)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的目的。

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