劉衛(wèi)民
河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司駐馬店卷煙廠 河南駐馬店 463000
倉(cāng)儲(chǔ)式喂料機(jī)是卷煙廠制絲生產(chǎn)線上的重要輸送設(shè)備,其在輸送物料過程中起到調(diào)節(jié)物料流量、減小流量波動(dòng)的作用。它是利用貯料倉(cāng)與提升帶、勻料輥等部件(如圖1),通過光電開關(guān)實(shí)現(xiàn)對(duì)物料的檢測(cè),并進(jìn)行電氣控制的。其可以連續(xù)、均勻的輸送煙草物料,以實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)線前后工序的緩沖及均衡物料輸送的目的[1]。
圖1 倉(cāng)儲(chǔ)式喂料機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
在制葉絲生產(chǎn)中,符合工藝要求的片煙通過切絲后,經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)式喂料機(jī)進(jìn)入葉絲回潮機(jī)以增溫增濕,然后再經(jīng)過干燥定型、消除雜氣,最后經(jīng)混絲加香處理后成為合格成品煙絲,如圖2。
圖2 制葉絲工藝流程
實(shí)際生產(chǎn)過程中時(shí)常會(huì)出現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)式喂料機(jī)的提升機(jī)“掛空” 現(xiàn)象(平均3.8 次/ 月),如果操作工發(fā)現(xiàn)不及時(shí),就會(huì)造成其后的烘絲機(jī)斷料運(yùn)行,形成多次的干頭干尾,直接造成烘絲出口水分的不合格及煙絲的消耗過大。
由于倉(cāng)儲(chǔ)式喂料機(jī)采用的是尋堆進(jìn)料,疊壓后的煙絲在底帶的拖動(dòng)下間歇向前輸送,生產(chǎn)過程中,其在底帶與提升帶的結(jié)合處易形成“∠” 狀空穴,空穴上部擋住控制底帶運(yùn)行的光電管3 使其產(chǎn)生虛假信號(hào),造成底帶停止向提升帶供料,形成提升帶雖運(yùn)行,但不能掛上煙絲,造成斷料,其直接影響葉絲回潮水分、溫度的穩(wěn)定,使烘絲機(jī)出現(xiàn)二次干頭干尾和出口水分的不合格[2-3]。
(1)增設(shè)防掛空光電開關(guān)。在光電開關(guān)3 及均料輥4 間增加一對(duì)防掛空光電開關(guān),當(dāng)其檢測(cè)到無料時(shí),底帶電機(jī)2 延時(shí)運(yùn)行,從而破壞已形成的空穴,使光電管3檢測(cè)到的物料信息正確,如圖3。
圖3 增設(shè)光電管實(shí)物圖
(2)增加底帶“瞬動(dòng)” 程序。當(dāng)控制底帶運(yùn)行的光電管3 阻擋延時(shí)達(dá)到25 秒時(shí),使底帶即時(shí)向前“瞬動(dòng)”3 秒,若當(dāng)?shù)讕А八矂?dòng)”向前運(yùn)行,防掛空光電開關(guān)檢測(cè)到有物料時(shí)則底帶將會(huì)立即停止運(yùn)行,這樣就確保物料及時(shí)連續(xù)運(yùn)行,不再出現(xiàn)物料掛空現(xiàn)象,如圖4。
圖4 改進(jìn)后的程序控制圖
倉(cāng)儲(chǔ)式喂料機(jī)改進(jìn)后,經(jīng)過2 個(gè)月的觀察運(yùn)行,有效解決了斷料問題,電子秤的流量波動(dòng)、葉絲干燥干頭干尾量及出口水分合格率較改進(jìn)前均有明顯改善,有效地提高了產(chǎn)品的工藝質(zhì)量(見表1),此項(xiàng)改進(jìn)措施也已在車間其它喂料機(jī)上實(shí)行推廣。
表1 倉(cāng)儲(chǔ)式喂料機(jī)改進(jìn)前后的數(shù)據(jù)對(duì)比表