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利用“冷分解—正浮選”法生產(chǎn)高品位氯化鉀的生產(chǎn)優(yōu)化探討

2020-02-20 01:28包積福趙積龍梁玉平韓文萍
鹽科學(xué)與化工 2020年1期
關(guān)鍵詞:濾餅母液原礦

包積福,趙積龍,2,3,梁玉平,2,3,韓文萍

(1.青海鹽湖工業(yè)股份有限公司,青海 格爾木 816099;2.國家鹽湖資源綜合利用工程技術(shù)研究中心,青海 格爾木 816099;3.青海省鹽湖資源綜合利用重點實驗室,青海 格爾木 816099)

1 冷分解—正浮選法工藝簡介

原礦經(jīng)加礦裝置通過皮帶進(jìn)入分解機;原礦在分解機中和淡水、精鉀母液在攪拌的作用下充分混合并分解,將光鹵石礦中固相氯化鎂最大限度地轉(zhuǎn)為液相,得到的固相為人造鉀石鹽的分解料漿;分解料漿在調(diào)和槽與鹽酸十八胺(捕收劑)、2#油(起泡劑)等浮選藥劑混合均勻后進(jìn)入浮選裝置,通過浮選作業(yè)將人造鉀石鹽中氯化鉀與氯化鈉初步分離,氯化鉀(夾帶部分氯化鈉)以泡沫形式處于浮選機表層被刮出,氯化鈉(包含部分未被浮選起的氯化鉀)則隨著浮選機底流排出系統(tǒng);泡沫形式氯化鉀經(jīng)帶機脫去夾帶母液,即為粗鉀濾餅;粗鉀濾餅進(jìn)入再漿洗滌槽與淡水在攪拌的作用下成為料漿,在該過程中粗鉀濾餅夾帶的大部分固相氯化鈉轉(zhuǎn)入液相,被稱為再漿洗滌;再漿洗滌料漿經(jīng)離心機脫去液相,即可得到濕料成品;濕料成品再經(jīng)干燥、包裝得到最終產(chǎn)品。

2 冷分解—正浮選工藝簡圖(圖1)

圖1 冷分解—正浮選工藝流程簡圖Fig.1 Process flow diagram of cold decomposition-positive flotation

3 實驗部分

3.1 加工工藝現(xiàn)狀分析

對整個加工工藝進(jìn)行取樣分析,分析氯化鉀、氯化鈉、氯化鎂、硫酸鈣含量,具體成分如表1。

表1 冷分解—正浮選工藝現(xiàn)狀分析表Tab.1 Analysis of current situation of cold decomposition-positive flotation process %

3.2 調(diào)整加工工藝提高氯化鉀品位

生產(chǎn)98%的氯化鉀,原設(shè)計組分要求為KCl≥98%;NaCl≤1.4%;MgCl2≤0.3%;CaSO4≤0.3%;對原礦光鹵石組分的要求是:KCl≥18%;NaCl≤27%;MgCl2≤25%;CaSO4≤1%;當(dāng)原礦中MgCl2、CaCl2含量較高時,易出現(xiàn)光鹵石分解過程中分解不徹底,未分解部分光鹵石隨浮選底流被排出生產(chǎn)系統(tǒng),造成系統(tǒng)收率降低;NaCl含量偏高時易造成浮選出的KCl中NaCl含量偏高。因此,通過生產(chǎn)過程控制,嚴(yán)格把控各生產(chǎn)環(huán)節(jié)指標(biāo),當(dāng)原礦指標(biāo)偏離時及時調(diào)整,應(yīng)對方案如下:

(1)分解工序。嚴(yán)格控制礦水比,根據(jù)MgCl2含量實時調(diào)整淡水加入量和精鉀母液量,在分解過程中將氯化鎂、氯化鈉、硫酸鈣基本上要徹底進(jìn)行分解和分離。

(2)浮選工序。調(diào)整閘板和吸氣量,保證粗選、精一、精二不翻漿。一是必須保證浮選料漿的進(jìn)出穩(wěn)定,以保證泡沫層的穩(wěn)定。工藝調(diào)整幅度不宜過大,以微調(diào)為主。中控化驗室及時跟蹤分解母液、尾固、濾餅等,以判定分解加水量,浮選控制是否合理,以便繼續(xù)調(diào)整。二是保證給藥量的穩(wěn)定性。藥劑添加以目前使用狀況進(jìn)行添加,不易增加或減小,通過試驗數(shù)據(jù)分析和液面變化再做適當(dāng)調(diào)整。浮選過程中不僅徹底實現(xiàn)鉀鈉分離,還要保證尾固含鉀量不能太高,試驗期間還要保證回收率。浮選工藝必須將精Ⅱ泡沫中固相組分控制在指標(biāo)范圍之內(nèi)(質(zhì)量含量:KCl≥75%;NaCl≤5%;MgCl2≤3%;CaSO4≤0.5%),同時保證尾鹽固相鉀含量不能高于4%。

(3)洗滌工序。調(diào)慢帶機轉(zhuǎn)速,基本脫除高鎂母液后濾餅進(jìn)入洗滌槽,只用淡水洗滌,適量增加淡水用量。洗滌加水量不易過大,在洗滌的過程中,由于硫酸鈣不溶解于水,洗滌加水量偏大,會導(dǎo)致硫酸鈣的富集,造成成品硫酸鈣上升,會影響到成品品位。洗滌后的料漿進(jìn)入高位槽后,離心機崗位必須均勻甩料,高位槽嚴(yán)禁溢料,高位槽液位也不易過高,會造成氯化鈉的再次結(jié)晶,也會影響產(chǎn)品質(zhì)量。離心機脫水必須均勻,嚴(yán)禁忽大忽小,使精鉀母液流量不穩(wěn),而造成浮選工藝波動。

通過分解、浮選、洗滌崗位的工藝控制調(diào)整,產(chǎn)品品位提升明顯,其組分分析達(dá)到高品位氯化鉀的要求。具體數(shù)據(jù)見表2。

表2 冷分解—正浮選工藝調(diào)整后的組分分析結(jié)果Tab.2 Analysis results of components after adjustment of cold decomposition-positive flotation process %

4 結(jié)果及討論

4.1 結(jié)論

通過工藝調(diào)整實驗,得出氯化鉀生產(chǎn)的具體指標(biāo),有利于指導(dǎo)冷分解—正浮選法生產(chǎn)高品位氯化鉀。上礦量,120 m3/h~140 m3/h;分解加水量,淡水25 m3/h;精鉀母液65 m3/h;十八胺流量,2.4 m3/h;帶機轉(zhuǎn)速,15 r/min,過濾機洗滌加水量,淡水30 m3/h,具體如表3。

表3 冷分解—正浮選工藝調(diào)整過程結(jié)果統(tǒng)計Tab.3 Statistics of adjustment process results of cold decomposition-positive flotation process %

4.2 討論

通過對冷分解—正浮選法生產(chǎn)氯化鉀工藝現(xiàn)狀分析,提高氯化鉀品位可以在分解過程中增加淡水水量、增加精鉀母液量,在浮選過程控制浮選時間、適當(dāng)調(diào)整閘板和吸氣量,在洗滌工序適當(dāng)調(diào)慢帶機轉(zhuǎn)速。

通過分解、浮選、洗滌崗位的工藝調(diào)整淡水用量增加,原礦光鹵石中的KCl、NaCl、MgCl2、CaSO4含量要求高,在實際生產(chǎn)中單耗增加,加工工藝氯化鉀損失率增高,產(chǎn)量降低,品位升高。

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