包溫姬
(青海鹽湖工業(yè)股份有限公司,青海 格爾木 816000)
原設(shè)計(jì)工藝是用氯化鋇直接除硫酸根,按試車時原料中硫酸根以3 500 mg/kg來計(jì)算,氯化鋇的消耗量將會超出1萬t/a,與原設(shè)計(jì)5 802 t/a相比增加很多,氯化鋇的價格在2 800元/t~3 200元/t,從而生產(chǎn)成本也會大大增加,而且氯化鋇是劇毒物質(zhì),在使用過程中對操作人員的危害很大。
鹵水精制原工藝是加氯化鋇反應(yīng)后的物料直接經(jīng)陶瓷膜過濾器過濾,在2016年試車過程中發(fā)現(xiàn)由于原料雜質(zhì)含量過大,造成陶瓷膜過濾器堵塞頻繁,且由于陶瓷過濾器清洗劑采用了專利產(chǎn)品,造成生產(chǎn)成本增加。
針對以上問題,實(shí)驗(yàn)采用鈣法除硫酸根和鋇法除硫酸根相結(jié)合的工藝,減少氯化鋇用量,節(jié)約成本;再者用增加加壓精濾機(jī)過濾的方法,減少陶瓷膜過濾器清洗頻率,降低陶瓷膜過濾器的清洗成本。
2015年底至2016年中經(jīng)過大量實(shí)驗(yàn)證明,鹵水中的硫酸根可先用氯化鈣溶液除去至250 mg/kg;
加壓精濾機(jī)設(shè)備在青海鹽湖鋰業(yè)公司有類似鹵水精制的工業(yè)應(yīng)用實(shí)例。
精濾機(jī)、 布袋若干條 、高位槽 、氣動閥門、過濾元件、壓力變送器 、流量計(jì)、電控系統(tǒng)等。
過濾面積7 m2;設(shè)計(jì)產(chǎn)能0.2 m3/m2·h~0.4 m3/m2·h;濾后粒度≤30 mg/L;濾布壽命≥180 d;最大工作壓力0.39 MPa;最小工作壓力0.03 MPa;設(shè)計(jì)壓力0.43 MPa;主機(jī)尺寸Φ1 026×3 090,容積為1.45 m3。
全自動加壓精濾機(jī)工作過程全部采用自動控制,每一循環(huán)包括(開機(jī)前應(yīng)保證泵、電機(jī)及所有氣動閥門均處于關(guān)閉狀態(tài))。
(1)初次進(jìn)料階段。適用于初次使用或排空料后再次重新開機(jī)。開啟粗液泵,打開進(jìn)料閥和回流閥,粗液進(jìn)入加壓精濾機(jī)內(nèi)。
(2)濾布掛泥階段。此時透過濾布的濾液為渾濁液,返回粗液池。當(dāng)渾濁液變清后,關(guān)閉回流閥,進(jìn)入正常過濾階段。
(3)正常過濾階段。此時僅進(jìn)料閥開啟,粗液中浮游物被隔離在濾布表面形成濾餅,濾后精液經(jīng)外部組管排放到高于加壓精濾機(jī)頂?shù)母呶徊壑?,由此進(jìn)入精液槽。該階段可根據(jù)生產(chǎn)需要和物料情況綜合考慮,多以過濾末期流量降至初期流量的50%~60%為基準(zhǔn)。過濾即將結(jié)束時,控制系統(tǒng)發(fā)出指令提前降低粗液泵轉(zhuǎn)速,減少對進(jìn)料閥沖擊。
(4)卸壓反沖排泥。關(guān)閉進(jìn)料閥同時打開卸壓閥,加壓精濾機(jī)內(nèi)降至常壓。隨后打開排泥閥排出上一循環(huán)沉降濃縮于筒體錐底的濾餅。此時高位槽內(nèi)以隔板蓄能的精液自上而下反向流動,新鮮濾餅被精液反沖后脫落于懸浮液中,向筒體錐底部沉積(初次使用或排空料后重新開機(jī)時,第一個循環(huán)應(yīng)關(guān)閉手動排泥閥,待第二個循環(huán)開始后再打開)。
(5)液面調(diào)整及循環(huán)。關(guān)閉排泥閥,開啟溢流閥,重新調(diào)整液位,調(diào)整完畢后關(guān)閉溢流閥,打開進(jìn)料閥和回流閥,在加壓精濾濾機(jī)頂部,重新建立氣墊,從第2階段開始重新進(jìn)入下一輪循環(huán)。
(2)氯化鈣溶液的配制。在氯化鋇配制槽中進(jìn)行配制。增加泵1臺,DN50閥門1個,軟管等;從氯化鋇配制的排盡口連接至飽和槽。
加水15 m3(液位3.9 m),加氯化鈣3 000 kg;取樣分析氯化鈣含量。
(1)開啟加壓精濾機(jī)進(jìn)行過濾。
(2)測過濾周期掛泥時間,進(jìn)料結(jié)束時間。
(3)連續(xù)過濾72 h,記錄每個周期掛泥時的流量、壓力,掛泥后10 min、20 min、30 min、40 min等時的流量、壓力。
(4)每8 h內(nèi)選一個周期進(jìn)行取樣分析SS。原料,掛泥時的濾液,進(jìn)料結(jié)束時的濾液,反沖時的濾渣。
(5)處理計(jì)算(平均法)。
表1 化鹽后分析結(jié)果Tab.1 Analysis results of after dissolution of salt
表2為加氯化鈣反應(yīng)后的分析結(jié)果。
表2 加氯化鈣反應(yīng)后的分析結(jié)果Tab.2 Aanlysis results after reaction with CaCl2
(1)表3為2011-05-23的操作記錄,由于記錄較多,只取一天的記錄作為代表。
表3 2017-05-23的操作記錄Tab.3 Operation record of May 3, 2017
注:實(shí)驗(yàn)溫度60 ℃~65 ℃,密度130,固含量0.09%;泵頻率30 Hz,流量10 m3/h
(2)表4為未加氯化鈣的過濾分析,原料與濾液取連續(xù)3 d的樣品。
表4 未加氯化鈣的過濾分析結(jié)果Tab.4 Filtration analysis results without adding CaCl2
(3)加氯化鈣后的過濾分析見表5。
表5 加氯化鈣后過濾分析結(jié)果Tab.5 Filtration analysis results after adding CaCl2
(1)用氯化鈣除硫酸根結(jié)果分析。在飽和槽中配好氯化鎂溶液,加入氯化鈣溶液完全反應(yīng)后鹵水中氯化鈣濃度保持在0.5%~1.5%,從試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出硫酸根可以降到500 mg/kg以下。
(2)加壓精濾機(jī)過濾效果。從原料與濾液的分析結(jié)果可以看出,不論是加氯化鈣反應(yīng)后的鹵水,還是未加氯化鈣的鹵水,過濾后的清液SS都小于0.01%,完全滿足過濾的工藝要求。
實(shí)驗(yàn)用氯化鈣代替氯化鋇除硫酸根,處理后的鹵水中硫酸根含量小于500 mg/kg,達(dá)到了實(shí)驗(yàn)?zāi)康?;過濾后清液固含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于400 mg/L,另外末期流量基本沒有變化,加壓精濾機(jī)在小型工業(yè)化實(shí)驗(yàn)中應(yīng)用效果明顯,說明此設(shè)備自清洗能力很好,完全符合實(shí)驗(yàn)要求,并能達(dá)到實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>
金屬鎂廠將采用鈣法除硫和鋇法除硫相結(jié)合的工藝,對鹵水法電解金屬鎂的工藝原料進(jìn)行凈化,此工藝改造及加壓精濾機(jī)過濾設(shè)備的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)已在該廠得到了工業(yè)級應(yīng)用,此方法大大節(jié)約了原料凈化的生產(chǎn)成本,節(jié)約成本800萬/a左右。