徐 剛,張 斌2,李 進,張啟龍,劉 鵬
(1.中海石油(中國)有限公司 天津分公司,天津300459;2.中海油能源發(fā)展股份有限公司 工程技術(shù)分公司,天津300452)①
隔離封隔器是用于井下套管封隔油、氣、水層的專用工具[1]。它通過專用服務(wù)工具找到其坐封位置,利用密封傳壓工具使封隔器內(nèi)外形成壓差,使剪切銷釘剪斷,活塞移動壓縮封隔器膠筒,使其徑向膨脹并封隔套管或裸眼井壁。同時,單向鎖緊機構(gòu)發(fā)生自鎖,使膠筒永久處于徑向膨脹狀態(tài),封隔器實現(xiàn)有效密封[2-3]。
老式的隔離封隔器在下行過程中由于膠筒較軟,容易出現(xiàn)刮損等破壞,嚴重影響防砂作業(yè)的進行。因此,在完井防砂和生產(chǎn)作業(yè)中需要一種可完全回收、高性能、可承受一定壓力的隔離封隔器[4]。由于具有不同硬度的三膠筒結(jié)構(gòu)在壓縮時能夠形成更好的應(yīng)力分布,使密封性能穩(wěn)定可靠,近來已逐漸成為隔離封隔器的主流密封結(jié)構(gòu)[5]。
筆者設(shè)計了一種利用充填轉(zhuǎn)換服務(wù)工具來坐封的三膠筒新型隔離封隔器,其沒有懸掛防砂管柱的功能,但可以防止油、氣水串層。通過回收頂部封隔器總成就可以直接回收隔離封隔器。
新型隔離封隔器主要由密封機構(gòu)(膠筒、擋圈、銅環(huán)、膨脹環(huán)等)、鎖緊機構(gòu)(鎖環(huán))、坐封機構(gòu)(活塞、活塞套等)、心軸等組成,如圖1所示。銅環(huán)的主要作用是在封隔器下井過程中有效保護膠筒,實現(xiàn)封隔器的順利下入。在封隔器坐封過程中,銅環(huán)均勻地擠壓膠筒,且銅環(huán)發(fā)生變形,套管內(nèi)壁與銅環(huán)之間的間隙隨著膠筒擠壓力增大而減小,即可有效提高膠筒高壓密封的可靠性[6-8]。三膠筒結(jié)構(gòu)為兩端膠筒硬,中間膠筒偏軟,合理的膠筒結(jié)構(gòu)和尺寸保證了膠筒與套管,膠筒與中心管之間高壓密封的可靠性。
1—心軸;2—調(diào)節(jié)套;3—定位銷釘;4—O形密封圈;5—銅環(huán);6—膠筒Ⅱ;7—膠筒Ⅰ;8—歸環(huán);9—活塞;10—定位銷;11—剪切銷釘;12—鎖環(huán);13—活塞套;14—O形密封圈;15—O形密封圈;16—防轉(zhuǎn)銷釘。
封隔器下入井筒預(yù)定位置,投球堵封后,開始加液壓。液體通過傳壓孔進入環(huán)空內(nèi)。在液壓的作用下,活塞受坐封壓力而軸向運動。當(dāng)壓力達到或超過銷釘?shù)募羟辛r,剪切銷釘被剪斷,此時,活塞帶動歸環(huán)向上作軸向運動;由于鎖環(huán)和活塞連接處為鋸齒型螺紋且螺紋鋸齒方向向上,使得歸環(huán)擠壓膠筒到極限位置后不能返回?;钊苿?,壓縮封隔器膠筒,使其徑向膨脹并封隔套管。同時,單向鎖緊機構(gòu)發(fā)生自鎖,使膠筒永久處于徑向膨脹狀態(tài),封隔器實現(xiàn)有效密封。
該類封隔器只有密封功能,無錨定機構(gòu),所以解封時只需直接上提管柱,使上提力大于摩擦力即可,當(dāng)上提到一定距離后,由于膠筒與套管壁的摩擦使膠筒損壞,實現(xiàn)完全解封。
1) 封隔器長度較短,容易通過曲率半徑小、狗腿度大的井眼。
2) 坐封簡單可靠,便于現(xiàn)場操作。
3) 封隔器采用帶上下銅環(huán)的三膠筒式密封結(jié)構(gòu),可有效降低封隔器下入遇阻的風(fēng)險,同時可提高封隔器坐封后的密封可靠性。
4) 封隔器內(nèi)通徑較大,可以滿足較多系列尺寸工具的下入。
三膠筒隔離封隔器的技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 三膠筒隔離封隔器的技術(shù)參數(shù)
根據(jù)封隔器設(shè)計資料得近似計算膠筒高度公式[14]:
(1)
式中:h為膠筒高度,mm;Δp為膠筒壓力,取Δp=35 MPa;Rt為套管內(nèi)半徑,取Rt=110.25 mm;R1為膠筒外半徑,取R1=104 mm;[τ]為膠筒許用剪切應(yīng)力,取[τ]=3 MPa;f為膠筒與套管的摩擦因數(shù);p0為預(yù)壓力,取0;μ為泊松比,取0.475。
故膠筒高度最小尺寸為:
(2)
為保證膠筒工作可靠性以及安裝尺寸,取膠筒高度h=175.4 mm。此時膠筒實際剪切應(yīng)力為:
(3)
故許用剪切應(yīng)力的安全系數(shù)大于2,合格。
參考文獻[15],得到圓筒型橡膠彈簧的理想軸向形變量δ的計算公式為:
(4)
式中:δ為膠筒軸向變形量,m;F為膠筒的坐封力,N;d2為膠筒外徑,m;d1為膠筒內(nèi)徑,m;Ea為表觀彈性模量;取27.2 MPa。
假設(shè)膠筒變形理想,當(dāng)膠筒全部貼合在套管壁上的瞬間,計算膠筒的軸向最小行程為h1:
(5)
式中:d3為套管內(nèi)徑,mm。
為保證坐封時能夠承壓24.13 MPa(3 500 psi),保壓10 min,壓力不降,根據(jù)經(jīng)驗值取膠筒與套管單邊過盈配合3 mm。根據(jù)現(xiàn)場坐封隔離封隔器試驗數(shù)據(jù),坐封壓力17.24 MPa (2 500 psi),驗封壓力34.47 MPa (5 000 psi)時,實際測量活塞坐封膠筒的行程為54 mm(不考慮工具結(jié)構(gòu)的裝配間隙和膠筒的不完全規(guī)則形狀),根據(jù)公式可反推計算膠筒在坐封后的過盈壓縮量(直徑變化量):
(6)
(7)
d=226.62 mm
(8)
針對47#的244.5 mm套管(內(nèi)徑220.5mm),坐封后過盈壓縮量為226.62-220.5=6.12 mm,即單邊約過盈3 mm,與設(shè)計值相符。根據(jù)坐封行程54 mm,設(shè)計活塞有效行程73 mm,密封有效最大行程80 mm,鎖環(huán)最大行程85 mm,確保工具能夠坐封且密封可靠。
根據(jù)圓筒型橡膠彈簧的理想軸向形變量δ的計算公式求解坐封推力:
(9)
(10)
據(jù)以上求解結(jié)果可知,當(dāng)前所設(shè)計膠筒和坐封結(jié)構(gòu)滿足設(shè)計要求,考慮一定安全因素,取安全系數(shù)為2,故可提供實際坐封推力為2×F=250 812 N
在當(dāng)前所設(shè)計的結(jié)構(gòu)尺寸下,根據(jù)坐封工況的實際坐封推力,求解坐封壓力為:
(11)
式中:Sh為活塞面積,mm2。
設(shè)計活塞面外徑194 mm,內(nèi)徑149 mm,則:
(12)
據(jù)以上求解結(jié)果可知,封隔器可獲得的最大坐封推力為250 812 N,此時膠筒應(yīng)力為:
(13)
式中:Sj為膠筒受力面積,mm2。
壓縮后膠筒外徑220.5 mm,內(nèi)徑155.8 mm,計算得σ=13.1 MPa<29 MPa,膠筒強度滿足要求。
為驗證三膠筒隔離封隔器的坐封、密封承壓、解封可靠性,以及剪切銷釘能否在特定的壓力下實現(xiàn)剪切、活塞動作靈活性、鎖環(huán)的自鎖性能穩(wěn)定性等,設(shè)計了如圖2所示的試驗工裝。
該工裝下部的左旋方扣連接隔離封隔器中心管的上部,主軸外套與244.5 mm(9英寸)的套管連接,這樣隔離封隔器、套管、試驗工裝三者相互連接。通過主軸上部連接的試壓頭加壓進行封隔器坐封,通過密封套上的加壓孔進行封隔器上環(huán)空驗封。
圖2 隔離封隔器試驗工裝
試驗結(jié)果:正反向驗封壓力都達到41.36 MPa(6 000 psi),超過試驗最初要求的34.47 MPa(5000 psi)的20%,并且無漏壓,表明膠筒滿足設(shè)計要求。本次試驗活塞運動40 mm,距離其最大行程85 mm仍有45 mm余量,活塞的坐封行程滿足設(shè)計要求。隔離封隔器坐封后鎖環(huán)未出現(xiàn)倒齒現(xiàn)象,自鎖狀態(tài)合格,解封后的隔離封隔器如圖3所示。
圖3 解封后的隔離封隔器
新型隔離封隔器研制完成后,已在渤海、南海等油田成功應(yīng)用30多井次,共80多套,尤其在一趟多層礫石充填分層作業(yè)時坐封、驗封性能均良好。
1) 三膠筒隔離封隔器結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,坐封、驗封和解封安全可靠。銅環(huán)可防止膠筒撕裂。
2) 通過室內(nèi)試驗,驗證了隔離封隔器的密封性能、銷釘剪切力、活塞的運動和密封性,鎖環(huán)的自鎖性能均達到使用要求。
3) 三膠筒封隔器適用于一趟多層防砂工藝,提高防砂系統(tǒng)的可靠性。在完井防砂領(lǐng)域具有良好的應(yīng)用前景。