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提高催化裂化裝置分餾系統(tǒng)開工效率的探討

2020-02-28 20:56:12王東華包忠臣司偉
煉油與化工 2020年6期
關(guān)鍵詞:充油油漿分餾塔

王東華,包忠臣,司偉

(1.中國石油大慶煉化公司煉油二廠,黑龍江大慶163411;2.中國石油大慶石化公司煉油廠,黑龍江大慶163711)

催化裂化裝置作為煉油廠重要的2次加工裝置,是重油輕質(zhì)化的重要手段,分餾系統(tǒng)能否平穩(wěn)運行直接影響催化裂化裝置的開工效率。經(jīng)過幾次裝置開工,重新修訂了傳統(tǒng)分餾系統(tǒng)的開工方案,并對裝置開工過程中重油的循環(huán)升溫、一中和頂循系統(tǒng)的動態(tài)充油、建立各段回流的操作步驟加以改進,使裝置開工效率得到了進一步提高[1]。

1 180×104 t/a ARGG裝置分餾流程及開工難點

1.1 裝置概況及分餾流程

大慶煉化公司180×104t/a ARGG裝置由中國石化北京設(shè)計院設(shè)計,屬于全提升管反應(yīng)器、反應(yīng)再生并列式的催化裂化裝置,原料為大慶常壓渣油和減壓渣油,其分餾塔有28層舌型塔板和4層浮閥塔盤,底部裝有5層冷卻洗滌用的人字檔板。為了提供足夠的內(nèi)回流以使塔的負(fù)荷比較均勻,分餾系統(tǒng)建立了5個循環(huán)回流和1個冷回流。其中,塔底循環(huán)油漿經(jīng)塔底抽出后,先后與原料油和除氧水進行換熱并產(chǎn)出3.5 MPa蒸汽,然后1部分返回分餾塔人字檔板上部,另1部分返回人字檔板下部。二中段回流由分餾塔第3層塔板自流入回?zé)捰凸?,然后用回?zé)捰捅贸槌觯?路:1路做為內(nèi)回流返回分餾塔第2層塔板上,1路為回?zé)捰椭苯硬⑷朐嫌突責(zé)挘?路作為第2中段循環(huán)回流,做穩(wěn)定塔底重沸器的熱源,然后返回分餾塔第5層塔板。一中段回流由分餾塔第13層塔板抽出作為穩(wěn)定系統(tǒng)熱源經(jīng)一中泵送至穩(wěn)定塔與解吸塔底重沸器,換熱后返回分餾塔第16層塔板。頂循環(huán)回流油自分餾塔頂循集油箱抽出經(jīng)頂循泵送至氣分裝置作為重沸器做熱源,然后再與熱水和除鹽水換熱后返回分餾塔頂部[2~6]。

1.2 開工過程中存在的問題

ARGG裝置自1999年投產(chǎn)以來,歷年開工時油漿泵都會出現(xiàn)階段性抽空現(xiàn)象(在100℃和230℃最易抽空),最長1次抽空時間達24 h,油漿系統(tǒng)無法穩(wěn)定運行。分餾一中回流和頂循回流在建立過程中也會出現(xiàn)不同程度的抽空,不但影響開工進度,還增加了生產(chǎn)成本,降低產(chǎn)品合格率。

2 開工期間各段回流抽空原因分析

2.1 重油循環(huán)升溫期間抽空原因

催化裂化裝置在開工時,由于設(shè)備、管線需要蒸汽吹掃貫通,且隨后引入裝置的開工原料又是蠟油和渣油混合進料,因此這些進料中會摻雜著一定量的水和輕油組分[7,8]。

當(dāng)?shù)挂?.5 MPa蒸汽加熱油漿時,隨著溫度的升高,油漿中的水和輕油組分開始逐漸汽化,當(dāng)這部分氣體進入機泵內(nèi),就會使機泵發(fā)生抽空。

分餾系統(tǒng)在3路循環(huán)升溫過程中,油漿泵容易在2個階段出現(xiàn)抽空。

第1階段是油漿在100℃左右的時候,第2階段是油漿在220~240℃左右的時候。第1階段泵抽空主要是因為裝置開工蒸汽吹掃后,此部分蒸汽冷凝水隨著油漿系統(tǒng)的加熱,溫度開始逐漸升高,當(dāng)機泵入口處壓力達到輸送液體的飽和蒸氣壓時,液體水會發(fā)生汽化,由于氣體的密度比液體的密度小得多,產(chǎn)生的離心力亦小,此時葉輪中心只能造成很小的低壓,形不成所需要的壓強差,因此機泵就會發(fā)生抽空[9]。

第2階段泵抽空主要是因為隨著油漿溫度的繼續(xù)升高,油漿中的部分輕烴組分開始逐漸蒸出,此部分氣體進入機泵后也會造成機泵的抽空。

2.2 建立一中、頂循回流時抽空原因

在分餾系統(tǒng)中,一中和頂循回流主要是控制輕柴油凝固點和穩(wěn)定汽油干點,同時回收塔內(nèi)余熱,使分餾塔內(nèi)氣液相負(fù)荷均勻。由于裝置開工時,一中、頂循系統(tǒng)需要用蒸汽進行吹掃試壓,此部分蒸汽冷凝水雖然在引油前進行過脫水處理,但仍有大量的冷凝水無法脫凈。

充油方式一般是向一中、頂循系統(tǒng)管道和設(shè)備內(nèi)充入大量的柴油和汽油,然后靜止脫水,但此方式不能完全除去設(shè)備內(nèi)積水,也無法保證整個系統(tǒng)充滿介質(zhì),因此在建立回流時容易發(fā)生泵抽空的問題。另外在開工初期,由于分餾塔內(nèi)的負(fù)荷很小,集油箱、一中段(頂循)管道、設(shè)備內(nèi)沒有足夠的介質(zhì),因此在建立回流時也容易發(fā)生抽空而且建立時間也比較長[10]。

3 開工期間避免各段回流抽空的應(yīng)對措施

3.1 避免油漿泵抽空的措施

(1)將開工所引原料由“蠟油和渣油混合物”調(diào)整為“純渣油”進料,避免因原料中輕烴組分過多,在升溫過程中大量氣化而發(fā)生泵抽空;

(2)開工引原料時,加強與儲運罐區(qū)聯(lián)系進行脫水,防止原料帶水后在升溫過程中大量汽化而發(fā)生泵抽空;

(3)建立塔外三路循環(huán)初期,油漿大量外甩,充分置換油漿系統(tǒng)內(nèi)的蒸汽冷凝水;

(4)倒引蒸汽加熱油漿時升溫要緩慢,升溫速度≯20℃/h,當(dāng)油漿溫度達到200℃時,可將原料進行單罐循環(huán),防止低溫原料油進入油漿系統(tǒng)內(nèi),引起油漿泵和回?zé)捰捅贸榭眨?/p>

(5)反應(yīng)、分餾系統(tǒng)切換汽封后,將分餾塔底存水脫凈,油漿改為塔內(nèi)循環(huán),回?zé)捰腿詾樗庋h(huán),當(dāng)反應(yīng)噴油后回?zé)捰统槌鰷囟冗_到220℃時,再將二中改為塔內(nèi)循環(huán),避免集油箱的輕組分進入回?zé)捰拖到y(tǒng);

(6)油漿汽包上水前1 h,將油漿蒸汽發(fā)生器改走付線,避免油漿溫度大幅下降;

(7)反再系統(tǒng)升溫時,控制沉降器集氣室至分餾塔的油氣大管線溫度不低于400℃,適當(dāng)增加3.5 MPa過熱蒸汽并入低壓蒸汽管網(wǎng)流量,提高反再蒸汽溫度在280℃以上,防止蒸汽溫降后形成冷凝水進入分餾塔;

(8)分餾塔底油漿溫度達到300℃,再將原料組分改為正常進料組分。

3.2 避免一中泵抽空的措施:

3.2.1 對一中流程進行優(yōu)化改造(1)在一中抽出與返塔之間增加1條連通線;(2)在一中返塔與下汽提塔抽出線間增加1條連通線。

3.2.2 開工前一中系統(tǒng)實現(xiàn)動態(tài)充油(1)催化裂化裝置在拆除油氣大盲板,反應(yīng)、分餾系統(tǒng)切換汽封之后,向一中系統(tǒng)引入柴油時,首先關(guān)閉一中、下汽提塔器壁閥,打開該2條連通線,使儲運罐區(qū)通過一中泵入口將柴油引入系統(tǒng)內(nèi)。

經(jīng)過充油,當(dāng)柴油下汽提塔出現(xiàn)液位時,說明柴油已通過一中返塔與下汽提塔之間的連通線進入下汽提塔中,此時一中系統(tǒng)已充滿柴油,為防止系統(tǒng)內(nèi)的盲腸死角和換熱器上部還存在少量氣體,采用啟動一中泵自循環(huán)(即塔外循環(huán))的方式排出氣體。

具體的做法:首先是關(guān)小一中回流返塔至柴油下汽提塔連通線(保證微過量,主要為了啟泵后排出氣體),然后打開抽出口至返塔口之間的連通線,此時啟動一中回流泵,使一中系統(tǒng)內(nèi)的柴油經(jīng)新增加的連通線緩慢的進行塔外循環(huán),運轉(zhuǎn)一段時間后,在一中泵入口處再進行進一步脫水,然后再充一次柴油,當(dāng)一中泵入口壓力達到0.5 MPa時,說明一中系統(tǒng)已徹底充滿柴油[11]。

(2)為避免一中集油箱中的冷凝水進入系統(tǒng)引起一中泵抽空,一中抽出溫度低于230℃時,不開器壁閥、不啟泵,當(dāng)溫度達到230℃時,開始建立循環(huán)回流。

(3)在建立一中回流時,上汽提塔中的柴油不外送,而是通過一中回流泵入口全部充入一中系統(tǒng),待一中回流量正常后,再將柴油外送出裝置。

3.3 回流過程中避免頂循泵抽空問題制定措施

3.3.1 對頂循流程進行優(yōu)化改造(1)在粗汽油泵和頂循泵入口之間增加1條連通線;(2)在粗汽油泵和頂循泵出口之間增加1條連通線;(3)在頂循返塔和冷回流返塔之間增加1條連通線。

3.3.2 開工前頂循系統(tǒng)實現(xiàn)動態(tài)充油(1)引儲運罐區(qū)穩(wěn)定汽油至粗汽油罐;(2)啟動粗汽油泵將穩(wěn)定汽油經(jīng)頂循泵入口進入頂循系統(tǒng),然后經(jīng)冷回流線返回粗汽油罐,從而實現(xiàn)頂循入口流程動態(tài)充油;(3)當(dāng)粗汽油罐液位下降趨穩(wěn)后,再打開粗汽油泵至頂循泵出口線,使穩(wěn)定汽油充入頂循出口線,然后再經(jīng)冷回流線返回粗汽油罐,從而實現(xiàn)頂循出口流程動態(tài)充油;(4)當(dāng)頂循抽出溫度達到130℃時,開始建立頂循回流,此時再打開頂循抽出器壁閥,避免頂循集油箱中的冷凝水進入系統(tǒng)引起泵抽空。

4 效果驗證

2020年3月開工期間通過修訂開工方案、優(yōu)化流程,以及改進建立各段回流的操作步驟,實現(xiàn)了重油循環(huán)升溫八步操作法、一中和頂循系統(tǒng)動態(tài)充油法,使裝置在開工期間沒有出現(xiàn)機泵抽空的現(xiàn)象并快速的建立了各段回流,較以往裝置開工提前4 h建立一中和頂循回流,使裝置開工效率和產(chǎn)品質(zhì)量得到了進一步的提高。

5 結(jié)束語

催化裂化裝置分餾系統(tǒng)開工效率低,主要是因為開工期間油漿、回?zé)捰鸵约耙恢?、頂循回流在建立和循環(huán)過程中容易出現(xiàn)的抽空問題,這直接影響到整個裝置后續(xù)的進程。實踐證明,分析出催化裝置分餾系統(tǒng)開工效率低的真正原因后,采取相應(yīng)的解決措施,取得了預(yù)期的效果。

(1)催化裂化裝置開工時,解決重油循環(huán)過程中機泵抽空的關(guān)鍵是:控制好水的汽化和輕油的氣化,同時要控制好油漿升溫速度≯20℃/h,在油漿升溫后期要及時將原料改為單罐循環(huán),避免低溫輕質(zhì)原料進入高溫?zé)嵊椭校斐芍赜捅贸榭铡?/p>

(2)解決一中和頂循系統(tǒng)機泵抽空的關(guān)鍵是:在開工前以動態(tài)充油的方式實現(xiàn)脫好水、充滿油,不到溫度不開器壁閥,并且在分餾塔負(fù)荷不足時及時向系統(tǒng)內(nèi)補充介質(zhì),維持機泵正常運轉(zhuǎn)。

(3)另外,反應(yīng)系統(tǒng)的配合也是1項重要因素,盡快提高加工量可防止頂循和一中泵的抽空。

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