陸一圓
摘要:本次研究中,以某水電廠四臺球閥為例,首先分析了球閥設(shè)備運(yùn)行狀況,隨后針對球閥下游密封存在的漏水缺陷展開問題檢查,并做好相應(yīng)處理措施,最后針對缺陷進(jìn)行了風(fēng)險評估,旨在借助研究推進(jìn),降低球閥設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險,促進(jìn)生產(chǎn)效益提升。
關(guān)鍵詞:球閥;下游密封;漏水缺陷;風(fēng)險評估
引言:球閥發(fā)明于上世紀(jì)中期,隨著現(xiàn)代生產(chǎn)工藝以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)水平的優(yōu)化,其被廣泛應(yīng)用于石油煉制、化工、電力、制藥、水利以及鋼鐵等制造行業(yè)中。在應(yīng)用特征上,其具有耐磨、密封性強(qiáng)、使用壽命長等優(yōu)勢,通常被用作于管路切斷以及設(shè)備開關(guān)、切斷閥制造中。但是,此設(shè)備在運(yùn)行中存在一定的密封漏水隱患,對此亟待解決。鑒于此,針對球閥下游密封漏水缺陷進(jìn)行評估分析具有重要現(xiàn)實(shí)意義。
1、設(shè)備概況
某水電廠共設(shè)有四臺球閥,分別是#1、#2、#3、#4,球閥密封分為檢修密封和工作密封,其中,檢修密封裝配在球閥上游側(cè),也稱上游密封;工作密封裝配在球閥下游側(cè),也稱下游密封[1]。
每臺球閥上下游密封的結(jié)構(gòu)形式基本一致,均由固定環(huán)、活動環(huán)、中間環(huán)及相應(yīng)的密封圈等組成(如圖1所示)?;顒迎h(huán)分別與閥體、中間環(huán)之間構(gòu)成密封的投退腔體,通過投退腔的供排水來實(shí)現(xiàn)活動環(huán)的投入與退出。當(dāng)活動環(huán)投入時,它與固定環(huán)緊密接觸,達(dá)到封閉來水的目的;當(dāng)活動環(huán)退出時,它與固定環(huán)間存在間隙,保證閥芯能夠轉(zhuǎn)動[2]。兩處密封主要作用不一樣,檢修密封僅在檢修時作為安全隔離措施手動投入,而工作密封在機(jī)組停機(jī)時投入以減小漏水損失[3]。
2、球閥下游密封漏水缺陷檢查
2.1球閥下游密封缺陷檢查情況
運(yùn)維期間發(fā)現(xiàn)該電廠#4球閥下游密封處有明顯的過水聲,于是在機(jī)組檢修期間對#4球閥下游密封開展了檢查,發(fā)現(xiàn)#4球閥下游密封固定環(huán)下部區(qū)域有34顆螺栓脫落遺失或明顯松動的現(xiàn)象(共100顆),若缺陷進(jìn)一步惡化、螺栓脫落嚴(yán)重,有固定環(huán)松脫、移位、卡住閥芯,造成球閥無法正常開關(guān)并造成球閥本體設(shè)備損傷的可能。鑒于缺陷發(fā)生的同理性,隨后分別于其他機(jī)組停機(jī)期間,陸續(xù)對#1、#2、#3三臺球閥下游密封進(jìn)行了檢查。檢查結(jié)果顯示,除#3球閥外,#1、#2、#4球閥下游密封固定環(huán)緊固螺栓均不同程度出現(xiàn)脫落、松動或緊固力矩不足等問題,其中#4球閥下游密封固定環(huán)緊固螺栓脫落、松動情況最為嚴(yán)重。
2.2球閥下游密封缺陷處理情況
為解決上述缺陷,采用改進(jìn)該處緊固螺栓的止動方式,以增強(qiáng)螺栓的止動效果。實(shí)施方案的總體思路為將該螺栓按原工藝(即涂鎖定膠,加防松墊圈,以67N.m力矩緊固)回裝后,再對螺栓頭部進(jìn)行點(diǎn)焊加固,主要處理措施如下表。
3、球閥下游密封漏水缺陷風(fēng)險評估
3.1下游密封固定環(huán)緊固螺栓再次發(fā)生松脫缺陷的風(fēng)險評估
經(jīng)過對四臺球閥下游密封固定環(huán)螺栓進(jìn)行加固處理后,螺栓松動、脫落的缺陷已消除。其他類似電廠(下游密封固定環(huán)采用相似結(jié)構(gòu)/止動方式均采用點(diǎn)焊止動)從未出現(xiàn)過此種缺陷,故評估缺陷再次發(fā)生的可能性極低,后續(xù)在機(jī)組年度常規(guī)C修中持續(xù)開展定期檢查即可。
3.2上游密封出現(xiàn)該缺陷的可能性評估
進(jìn)行上游密封固定環(huán)緊固螺栓發(fā)生松脫缺陷可能性評估時,評估內(nèi)容主要如下:①上游密封僅在機(jī)組檢修期間投入,因此上游密封的工作時間和投退次數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于下游密封,故上游密封固定環(huán)與活動環(huán)相互撞擊的時間和次數(shù)極少,即上游密封固定環(huán)緊固螺栓沖擊受力的次數(shù)極少,具體運(yùn)行環(huán)境如圖2所示。
②球閥開啟過程,上游密封兩側(cè)均為上游水壓,壓差較小;而下游密封一側(cè)為上游水壓、一側(cè)為尾水壓,壓差較大;故上游密封處水流速相對較低,水流沖擊影響較小,即上游密封固定環(huán)緊固螺栓受到的水流沖擊振動較小。③對機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)(包含下游密封投退次數(shù)、機(jī)組運(yùn)行時間)和下游密封固定環(huán)螺栓的未打膠數(shù)量及松脫數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計及分析,按下游密封投退次數(shù)、機(jī)組運(yùn)行時長由高到低排序?yàn)?1、#3、#4、#2,按下游密封固定環(huán)螺栓松脫的數(shù)量由高到低排序?yàn)?4、#1、#2、#3,可見機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)與螺栓是否發(fā)生松脫以及松脫數(shù)量之間并不存在明顯的對應(yīng)關(guān)系。同理分析上游密封固定螺栓松脫缺陷是否發(fā)生及其松脫數(shù)量與機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)之間也無明顯規(guī)律性。
4、總結(jié)
4.1評估結(jié)果
對上述檢查處理實(shí)際情況及風(fēng)險評估結(jié)果總結(jié)如下:
①目前四臺機(jī)組球閥下游密封固定環(huán)緊固螺栓已完成點(diǎn)焊加固處理,處理效果良好,且經(jīng)評估缺陷再次發(fā)生的可能性極低。
②球閥上游密封固定環(huán)螺栓松脫落缺陷發(fā)生的可能性雖然遠(yuǎn)低于下游密封,但缺陷的發(fā)生及其嚴(yán)重程度與機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)之間無明顯規(guī)律性,當(dāng)前無法從運(yùn)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)確預(yù)估出上游密封可繼續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行的時長。
4.2建議
制定后續(xù)跟蹤措施及處理建議如下:
①后續(xù)在機(jī)組年度常規(guī)C修中,持續(xù)開展對四臺機(jī)組球閥下游密封固定環(huán)緊固螺栓的定期檢查。
②擇機(jī)安排上游水道停水檢修,對四臺機(jī)組球閥的上游密封固定環(huán)螺栓開展檢查及點(diǎn)焊加固處理。
③在球閥上游密封固定環(huán)螺栓技改加固處理完成前,每隔半年測量一次上游密封漏水量,當(dāng)漏水量出現(xiàn)增大超過標(biāo)準(zhǔn)范圍時,需對上游密封運(yùn)行狀態(tài)開展再評估,考慮提前對上游密封開展檢查處理。
參考文獻(xiàn):
[1]LU Jia-ming, LI Zhong. 基于有限元法的超超臨界機(jī)組球閥密封設(shè)計及研究[J]. 液壓氣動與密封, 2018, 038(012):22-25.
[2]陳緒雨. 長輸天然氣管道大口徑球閥內(nèi)漏故障分析與檢測方法探討[J]. 化工管理, 2018, 000(002):208.
[3]孔翔, 陳力智, 邱曉來,等. 大口徑金屬硬密封球閥泄漏分析及解決方案[J]. 機(jī)械設(shè)計與制造, 2019, 000(006):204-207.
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