溫瑞陽
(大同煤礦集團(tuán)同家梁礦, 山西 大同 037025)
煤礦副井提升機(jī)作為聯(lián)系井下和地面的通道,是煤礦上的一種關(guān)鍵機(jī)電設(shè)備,主要負(fù)責(zé)人員和設(shè)備的運輸需求,其運行時的安全性和穩(wěn)定性直接關(guān)系到人員的生命安全。傳統(tǒng)的副井提升機(jī)在制動過程中會產(chǎn)生較大的沖擊作用,給提升鋼絲繩和機(jī)架造成較大的影響,降低了副井提升設(shè)備的使用壽命和經(jīng)濟(jì)性[1]。特別是隨著煤礦對生產(chǎn)效率要求的不斷提升,提升機(jī)的運行速度不斷加快,在制動過程中的不穩(wěn)定因素劇增,給煤礦的人員運輸造成了極大的安全隱患。因此,提出一種新型的煤礦副井提升機(jī)變頻調(diào)速裝置,該裝置通過變頻調(diào)速器對驅(qū)動電機(jī)的運行情況進(jìn)行控制,設(shè)置變頻調(diào)速控制曲線,滿足副井提升機(jī)在不同制動條件下的平穩(wěn)制動要求。
該副井提升機(jī)變頻調(diào)速控制系統(tǒng)以中央處理單元為核心,通過對設(shè)置在副井提升機(jī)上各類傳感器所監(jiān)測的信息分析,自動對提升機(jī)的運行狀態(tài)進(jìn)行判斷,同時根據(jù)行程情況自動選擇最佳的變頻調(diào)速控制曲線,實現(xiàn)對提升機(jī)運行狀態(tài)和平穩(wěn)運行的綜合控制,顯著提升副井提升機(jī)的運行安全和經(jīng)濟(jì)性[2]。
由圖1可知,該變頻調(diào)速控制系統(tǒng)主要包括監(jiān)測控制單元、中央處理單元、調(diào)節(jié)控制單元三個部分組,監(jiān)測控制單元主要包括限位開關(guān)、手動開關(guān)、光電傳感器、感應(yīng)式接近開關(guān)、編碼器等,用于對礦井提升機(jī)在運行過程中的狀態(tài)進(jìn)行實時監(jiān)控。中央處理單元主要是用于對監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行分析,下達(dá)調(diào)節(jié)控制指令,調(diào)節(jié)控制單元主要是根據(jù)中央處理單元發(fā)出的調(diào)節(jié)控制指令進(jìn)行繼電器、電磁閥、變頻器輸出信號控制,滿足對提升機(jī)運行狀態(tài)調(diào)整的需求。該變頻調(diào)速控制裝置以CPU為核心,具有防爆、數(shù)據(jù)更新便捷、擴(kuò)展性好、穩(wěn)定性高的優(yōu)點。
圖1 煤礦副井提升機(jī)變頻調(diào)速控制裝置結(jié)構(gòu)示意圖
該煤礦副井提升機(jī)變頻調(diào)速控制的基礎(chǔ)在于變頻控制裝置對提升機(jī)運行狀況的變頻調(diào)節(jié)控制,該變頻控制裝置主要包括了控制部分和主電路部分,控制部分主要是控制系統(tǒng)對中央處理單元所發(fā)出的調(diào)節(jié)控制信號進(jìn)行轉(zhuǎn)換,將其變?yōu)楣ゎl交流電信號,進(jìn)入到該控制單元內(nèi),然后控制系統(tǒng)電流發(fā)出驅(qū)動脈沖信號,完成一次完整的整流逆變過程[3],將交流電信號轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟娦盘?,通過對直流電信號的轉(zhuǎn)換,賦予調(diào)節(jié)控制信號,然后再經(jīng)過一次逆變過程將控制信號以工頻交流信號的形式進(jìn)行輸出,實現(xiàn)對變頻控制單元的實時調(diào)節(jié)控制,使其輸出滿足控制要求的變頻控制信號,控制副井提升機(jī)驅(qū)動電機(jī)按照設(shè)定的調(diào)節(jié)控制模式進(jìn)行運行,該變頻調(diào)速控制裝置的整體結(jié)構(gòu)如下頁圖2所示[4]。
為了對該副井提升機(jī)變頻調(diào)速控制系統(tǒng)的實際應(yīng)用效果進(jìn)行分析,本文以某礦提升機(jī)為驗證對象,對其控制系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造,其副井提升機(jī)的提升距離為515 m,根據(jù)變頻調(diào)速控制系統(tǒng)的控制原則[5],在經(jīng)過大量的驗證后,所設(shè)計的提升過程中的變頻調(diào)速控制曲線如圖3所示。
圖2 煤礦副井提升機(jī)變頻控制器結(jié)構(gòu)示意圖
圖3 煤礦副井提升機(jī)變頻調(diào)速控制曲線
由圖3可知,該變頻調(diào)速控制曲線包括了初加速段、加速段、等速段、減速段和爬行段五個部分,初加速段、爬行段均為“S”型控制曲線,能夠確保在初加速段運行的平穩(wěn)性,降低對提升機(jī)的振動和沖擊,加速段和減速段均為線性曲線,主要是提高提升機(jī)的運行和減速效果,等速段則是提升機(jī)以最大運行速度運行的時間,通過該變頻調(diào)速控制曲線能夠?qū)⑻嵘龣C(jī)運行時對機(jī)架的沖擊力降低了87%,運行速度提升了41%,顯著提升了提升機(jī)在運行過程中的穩(wěn)定性和舒適性。
對該礦應(yīng)用變頻調(diào)速控制系統(tǒng)以來的耗電量進(jìn)行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)在相同的運行頻次下,采用變頻調(diào)速控制系統(tǒng)后提升機(jī)運行時的耗電量比優(yōu)化前降低了約17%,顯著提升了副井提升機(jī)運行時的經(jīng)濟(jì)效益,同時該調(diào)速控制系統(tǒng)還能夠根據(jù)監(jiān)測結(jié)果實現(xiàn)對副井提升機(jī)運行狀態(tài)的判斷和報警,自動顯示故障源,顯著降低了提升機(jī)的故障維修時間。
1)該變頻調(diào)速控制系統(tǒng)主要包括監(jiān)測控制單元、中央處理單元、調(diào)節(jié)控制單元三個部分組,以中央處理單元為核心,根據(jù)行程情況自動選擇最佳的變頻調(diào)速控制曲線,實現(xiàn)對提升機(jī)運行狀態(tài)和平穩(wěn)運行的綜合控制。
2)通過該變頻調(diào)速控制曲線能夠?qū)⑻嵘龣C(jī)運行時對機(jī)架的沖擊力降低了87%,運行速度提升了41%,顯著提升了提升機(jī)在運行過程中的穩(wěn)定性和舒適性。
3)采用變頻調(diào)速控制系統(tǒng)后提升機(jī)運行時的耗電量比優(yōu)化前降低了約17%,顯著提升了副井提升機(jī)運行時的經(jīng)濟(jì)性。