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從現(xiàn)場改進探討硅砂輸送結(jié)構(gòu)設(shè)計

2020-03-16 03:33蘭春雷
玻璃 2020年2期
關(guān)鍵詞:托輥皮帶機集料

蘭春雷

(中國建材國際工程集團有限公司 上海 200063)

0 引言

玻璃廠的原料工藝中使用多種送料溜子,其中用量最大的是硅砂原料,在硅砂輸送過程中,硅砂溜子的結(jié)構(gòu)形式?jīng)Q定硅砂輸送的通暢度,對原料操作者的勞動強度也有很大影響。通常硅砂溜子是封閉式的四方形管道,局部管道內(nèi)部鋪設(shè)PE板。一般情況下硅砂含有水份,有一定附著性和粘滯性,而且冬季零度以下容易凍結(jié),所以實際生產(chǎn)過程中硅砂的輸送有一定難度,特別是冬季會大幅度增加操作人員的工作量。

在洛玻集團某分廠的技術(shù)改造過程中,對原設(shè)計的部分硅砂溜子進行了現(xiàn)場改進,取得了良好效果。

1 硅砂輸送原設(shè)計結(jié)構(gòu)及流程

原設(shè)計結(jié)構(gòu)如圖1所示。

工作流程:

(1)硅砂由均化庫用皮帶機運輸?shù)?樓封閉間,靠近皮帶機機頭處有一個皮帶下托輥。

(2)硅砂由皮帶機進入封閉的帶式輸送機出料溜子F2。

(3)硅砂通過氣動正三通閘門4分料后進入中間料倉進料溜子F5,并進入樓下的中間料倉。這里的房屋是三面封閉,正面敞開的結(jié)構(gòu)。

(4)硅砂在中間料倉儲存后,通過料倉出料溜子F7進入振動給料機5,然后通過節(jié)流落到平面搖篩6上。

(5)硅砂經(jīng)過平面搖篩篩分后進入出料溜子F8,接著進入斗提機進料溜子F9,并落入斗提機。

(6)斗提機將硅砂提升進入原料車間混料工序。

2 原設(shè)計存在問題

2.1 中間料倉進料溜子F5

該溜子原設(shè)計是一條由大到小逐步收窄的長條形溜子,上口600 mm×600 mm;下口400 mm×400 mm;總長度4 000 mm,下傾角60°。

在安裝制作過程中,負責(zé)生產(chǎn)維護的現(xiàn)場工程師依據(jù)過去經(jīng)驗提出該料倉過分細長,冬季容易造成集料堵塞,輕者需要專人看護并不停敲打震料,重則有可能堵塞管道,引起氣動正三通閘門以上集料,要求進行結(jié)構(gòu)改造。

在使用過程中發(fā)現(xiàn),原設(shè)計溜子落料位置相對于中間料倉過分靠邊,在連續(xù)下料時中間料倉呈現(xiàn)偏料現(xiàn)象并經(jīng)常從料倉溢料,所以傾斜角度也需要改動。

2.2 平面搖篩出料溜子F8

該溜子原設(shè)計為一個大小頭斗形開口,上口600 mm×600 mm;下口400 mm×400 mm,高度200 mm,安裝位置為正上下開口。試生產(chǎn)期間,發(fā)現(xiàn)F8溜子的傾斜側(cè)板處集料,集料始終沒有因為后續(xù)落料重量加大而下落,而是形成一定狀態(tài)的集料堆,見圖2。冬季此處不僅會集料而且會凍結(jié),這樣會導(dǎo)致開口處集料增加后使后續(xù)硅砂溢出。

2.3 皮帶機下托輥

皮帶機下托輥的作用主要是減少皮帶從機頭返回時放松下落的程度,并減少皮帶牽引的拉力損失。試生產(chǎn)期間發(fā)現(xiàn)皮帶機粘結(jié)的極小部分硅砂在經(jīng)過托輥時產(chǎn)生摩擦和粘連,被托輥甩落下去,形成料堆。經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn),幾個小時以后,料堆加大到10 cm高度,清掃以后繼續(xù)堆積,見圖3。由于經(jīng)常清掃,加大操作者工作強度,并且長期落料造成硅砂損失。

3 改進方案

現(xiàn)場對工藝過程中的溜子F5、F8及皮帶下托輥處做了改進。改進效果圖見圖4。

3.1 中間料倉進料溜子F5

該溜子工作在上面封閉下面敞口的廠房,能夠有效防止異物、雨水進入料倉,但是下面料倉上部空氣對流是不可避免的,如果要避免可以后期對廠房敞口進行遮擋。鑒于此硅砂全封閉輸送沒有必要,細長的輸送管道可以局部敞口并且根本不需要逐步收口,改進方案決定采用上部保持原設(shè)計的封閉模式,下部在距離中間樓板300 mm距離以下去掉溜子上部側(cè)板,使上部敞口形成流道式溜子,為了防止落料多時敞口溢出,在溜子敞口段側(cè)壁加高加寬,形成梯形流道。為了防止中間料倉偏料溢料,決定將下傾角改成50°。見圖4中部改進1,梯形溜子剖面見圖4左上角。

3.2 平面搖篩出料溜子F8

經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn),F(xiàn)8的敞口尺寸與平面搖篩篩分行程吻合,正常使用不會有硅砂甩出敞口的情況,目前主要問題就是側(cè)壁集料無法靠自重滑入斗提機進料溜子F9。原因是側(cè)壁垂直傾斜角度過大,所以決定保持上部600 mm×600 mm的尺寸,將F8加長后再與F9合并,高度由200 mm加長為700 mm,減小側(cè)壁傾斜角,形成一個比較長的收口溜子,讓硅砂靠自重就可以下落。見圖4下部改進2。

3.3 皮帶機下托輥處

首先考慮的就是回收集料,在堆料處依據(jù)集料情況,制作一個溜子斜向下與F5在樓板上部的封閉段連接,讓集料隨時直接通過F5落入中間料倉。見圖4右上角改進3。

4 改進評價

(1)實際應(yīng)用效果:所有改進在2015年3月29日生產(chǎn)線點火投產(chǎn)前完成,目前已經(jīng)使用數(shù)年,完全達到了改造的目的。

(2)技術(shù)經(jīng)濟分析:本次三處改造,兩處是對已有的溜子進行結(jié)構(gòu)改造,一處是增加一個長度小于2 m的溜子,改造費用較少,技術(shù)復(fù)雜程度較低,但是大幅度降低了操作者的勞動強度,而且每年回收的集料產(chǎn)生的收益遠大于投入改造的費用。

5 結(jié)語

設(shè)計進步一般來源于兩方面,一方面是設(shè)計人員的經(jīng)驗和設(shè)計相結(jié)合,另一方面就是后期成功改進的應(yīng)用,并能夠推動設(shè)計的精細化使之趨向于具有完備的操作性和適用性。就本次改進對設(shè)計進步的作用分析:

(1)長條形硅砂溜子設(shè)計分析

方形長條硅砂溜子無論用在什么地方,首先考慮的應(yīng)該是集料問題。本次長條溜子F5產(chǎn)生集料的可能性有兩個方面:

①自身集料:冬季由于硅砂在溜子中粘滯作用,在下料間隙逐步粘料凍積,然后集料堵塞。

②溜子下口堵料:當(dāng)中間料倉下料速度小于皮帶機下料速度時,中間料倉形成偏料,在造成料倉邊沿漏料的同時首先封堵溜子下部出口,然后硅砂沿著溜子形成回堵現(xiàn)象。

設(shè)計啟發(fā):

①下料流量較大的長條輸送溜子不采用下收口結(jié)構(gòu),盡量采用適度的下擴口結(jié)構(gòu)。

②下料流量較大的長條輸送溜子不采用緊靠料倉壁的下料結(jié)構(gòu),如果條件允許盡量使下料入倉點接近料倉中部,便于料分流,杜絕料倉偏料。

③對于封閉式輸送要求不很嚴(yán)格的環(huán)境,為了便于輸料順暢可以采用局部敞口的流道式溜子。不僅可以保證下料順暢,而且便于即時分料,減少下料口處堆料過多而引起料倉偏料。

(2)斗形收料口設(shè)計分析

斗形收料口在原料輸送過程中廣泛使用,一般上開口考慮的是適應(yīng)收料范圍,下開口用于與其他溜子或設(shè)備連接。設(shè)計要點一方面是收料范圍和連接接口問題,另一方面就是收料順暢度問題。本次斗形收集口F8發(fā)生的主要問題是收料順暢度不夠。

斗形收料口落料順暢度主要是依據(jù)硅砂顆粒度和水份及粘結(jié)度,控制斗形側(cè)板落料角度,為了保證落料順暢,如果條件允許盡量減小側(cè)板垂直傾斜度并增加溜子長度。

(3)漏料收集設(shè)計分析

漏料收集設(shè)計是完美的原料輸送設(shè)計的重要方面。

漏料不僅增加操作人員清理的工作量而且損失合格原料,所以原料設(shè)計人員應(yīng)該在主體設(shè)計完成后對程序中可能漏料點進行分析,并提出合理的收集設(shè)計或收集建議。

在與原料直接接觸的設(shè)備部件,離開原料后微小的粘結(jié)料可能在附近泄漏并堆積。在條件允許的情況下盡可能設(shè)計收集構(gòu)件;如果沒有實例可以提出建議,或在實際試生產(chǎn)過程中依據(jù)漏料程度進行改造。

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