王步云,曹睿鑫,侯 健,許俊峰,張艷崗,魏福祥
(中北大學(xué) 能源動力工程學(xué)院,山西 太原 030051)
隨著日益嚴(yán)格的排放法規(guī)和石油資源的逐漸匱乏,降低油耗、 減少排放成為各大汽車廠商的關(guān)注重點(diǎn). 有研究表明,汽車每減重1 kg,每百公里汽車節(jié)油0.01 L[1]. 因此,在不影響汽車前后懸架側(cè)傾剛度的情況下,汽車的輕量化顯得越來越重要[2].
目前,國內(nèi)外眾多機(jī)構(gòu)在車用橫向穩(wěn)定桿輕量化方面已經(jīng)開展了大量研究工作. 上海交通大學(xué)對橫向穩(wěn)定桿采取空心化設(shè)計, 同時將穩(wěn)定桿更換為高強(qiáng)度鋼來減輕質(zhì)量以提高行駛穩(wěn)定性[3],德國Mubea和 ThyssenKrupp兩個公司在設(shè)計高應(yīng)力橫向穩(wěn)定桿方面處于領(lǐng)先地位,目前已經(jīng)具有開發(fā)高應(yīng)力空心橫向穩(wěn)定桿的生產(chǎn)制造核心技術(shù). Mubea公司研發(fā)的空心橫向穩(wěn)定桿的質(zhì)量減輕率可達(dá)到40%以上. ThyssenKrupp公司與波蘭的Silesian University of Technology聯(lián)合研究了空心橫向穩(wěn)定桿的設(shè)計運(yùn)算方法. 運(yùn)用于現(xiàn)代汽車領(lǐng)域的技術(shù)和結(jié)構(gòu)解決方案同樣可以用于研究空心橫向穩(wěn)定桿的結(jié)構(gòu)、 設(shè)計和制作過程[4-6].
本文以高爾夫6的橫向穩(wěn)定桿輕量化為研究目標(biāo),對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化. 常見的輕量化方式有兩種,一是換成質(zhì)量更輕的材料[7],二是對橫向穩(wěn)定桿進(jìn)行空心化. 兩種方法各有優(yōu)缺點(diǎn),方法一雖然減重效果很好,但成本太高; 方法二的成本相對低,但無法保證其強(qiáng)度剛度條件. 本文解決了第二種方法的缺點(diǎn),將橫向穩(wěn)定桿進(jìn)行了空心化處理,同時為了滿足實際工況的需要,采用高強(qiáng)度鋼材料,并對輕量化后的橫向穩(wěn)定桿進(jìn)行了兩種極端工況分析以及扭轉(zhuǎn)剛度分析和模態(tài)分析,最后通過強(qiáng)度剛度實驗證明了輕量化后的橫向穩(wěn)定桿滿足實際要求.
高爾夫6汽車原橫向穩(wěn)定桿采用的是彈簧鋼材質(zhì)[8],其質(zhì)量為7.877 kg. 對橫向穩(wěn)定桿采用空心化和高強(qiáng)度鋼處理后的質(zhì)量為 6.316 kg,相比于原橫向穩(wěn)定桿減重1.561 kg,減重質(zhì)量是原質(zhì)量的20%. 高爾夫6汽車原橫向穩(wěn)定桿的直徑為28 mm,空心化后壁厚8 mm. 原橫向穩(wěn)定桿的三維圖如圖 1 所示,輕量化后的橫向穩(wěn)定桿如圖 2 所示.
圖 1 原橫向穩(wěn)定桿的三維圖Fig.1 Three-dimensional map of original horizontal stabilizer bar
圖 2 輕量化后的橫向穩(wěn)定桿的三維圖Fig.2 Three-dimensional map of lightweight horizontal stabilizer bar
將Solidworks三維軟件繪制的原橫向穩(wěn)定桿模型和輕量化后的模型保存為ANSYS能識別的iges格式. 對原橫向穩(wěn)定桿和輕量化后的穩(wěn)定桿定義材料屬性如表 1 所示. 因為橫向穩(wěn)定桿是不規(guī)則圖形,因此采用自由網(wǎng)格劃分,劃分精度為6. 原橫向穩(wěn)定桿節(jié)點(diǎn)數(shù)為41 286,單元數(shù)為25 468; 輕量化后的節(jié)點(diǎn)數(shù)為89 502,單元數(shù)為 52 595. 網(wǎng)格劃分如圖 3 所示.
表 1 材料屬性Tab.1 Material Properties
圖 3 網(wǎng)格劃分圖Fig.3 Grid partition diagram
根據(jù)前橫向穩(wěn)定桿在高爾夫6中安裝的位置,可以得出約束的施加方向. 橫向穩(wěn)定桿左右兩端通過螺栓安裝在懸架上,中間部分通過套筒與車架連接,而且橫向穩(wěn)定桿可以在套筒內(nèi)轉(zhuǎn)動,因此約束橫向穩(wěn)定桿的兩個套筒處位置.
2.3.1 一側(cè)車輪垂向跳動工況
以大眾高爾夫6汽車為研究對象,整車質(zhì)量1 315 kg,通過在ADAMS/Car虛擬樣機(jī)中仿真一端車輪垂向跳動的工況,得出作用在橫向穩(wěn)定桿一端Z方向的力為500 N. 在ANSYS有限元軟件中劃分網(wǎng)格,約束模型,穩(wěn)定桿的中間部分約束UY,UX,UZ,ROTY,ROTZ, 因為穩(wěn)定桿可以轉(zhuǎn)動,因此不約束ROTX方向的旋轉(zhuǎn)自由度[9]. 由圖 4,圖 5 可知,原橫向穩(wěn)定桿的最大位移為 0.003 086 m,最大應(yīng)力為160 MPa; 優(yōu)化后的橫向穩(wěn)定桿最大位移為 0.003 19 m,最大應(yīng)力為233 MPa.
圖 4 原橫向穩(wěn)定桿應(yīng)力分布圖Fig.4 Stress distribution of original horizontal stabilizer bar
圖 5 優(yōu)化后橫向穩(wěn)定桿應(yīng)力分布圖Fig.5 Stress distribution of optimized lateral stabilizer bar
通過分析可知,原橫向穩(wěn)定桿和輕量化后的橫向穩(wěn)定桿的最大應(yīng)力都出現(xiàn)在套筒處,應(yīng)力分布位置未發(fā)生改變. 比較圖 4 和圖 5 可知,最大應(yīng)力增大了73 MPa,這是由優(yōu)化后的穩(wěn)定桿采取空心化的處理所致,但仍然在高強(qiáng)度鋼的許用應(yīng)力范圍之內(nèi).
如圖 6,圖 7 所示,原橫向穩(wěn)定桿和化后的穩(wěn)定桿的最大位移都出現(xiàn)在最右端,即施加壓力的地方,最大位移的分布位置未發(fā)生改變,位移由原來的 0.003 086 m 增加到了 0.003 19 m ,增加了 0.1 mm.
圖 6 原橫向穩(wěn)定桿位移圖Fig.6 Displacement diagram of original horizontal stabilizer bar
圖 7 優(yōu)化后橫向穩(wěn)定桿的位移圖Fig.7 Displacement diagram of optimized lateral stabilizer bar
2.3.2 兩側(cè)車輪向相反方向垂向跳動工況
根據(jù)ADAMS/Car虛擬樣機(jī)中模擬出的兩側(cè)車輪向相反方向跳動的工況[10]得出載荷,在橫向穩(wěn)定桿的兩側(cè)施加500 N,且方向相反. 約束套筒的UY,UX,UZ,ROTY,ROTZ方向,如圖 8,圖 9 所示,原橫向穩(wěn)定桿最大應(yīng)力為158 MPa,最大位移為 0.003 083 m; 優(yōu)化后的穩(wěn)定桿的最大應(yīng)力為 232 MPa,最大位移為 0.003 1 m.
原橫向穩(wěn)定桿和改進(jìn)后的橫向穩(wěn)定桿的最大應(yīng)力都出現(xiàn)在套筒附近,因為套筒約束了5個自由度,最大應(yīng)力的分布沒有改變,只是應(yīng)力增大了 74 MPa,這是因為對原橫向穩(wěn)定桿進(jìn)行了空心化的處理,但是仍然在高強(qiáng)度鋼的許用應(yīng)力范圍之內(nèi).
圖 8 原橫向穩(wěn)定桿應(yīng)力圖Fig.8 Stress diagram of original horizontal stabilizer bar
圖 9 優(yōu)化后的穩(wěn)定桿應(yīng)力分布圖Fig.9 Stress distribution diagram of optimized stabilizer bar
如圖 10,圖 11 所示,原橫向穩(wěn)定桿和優(yōu)化后的穩(wěn)定桿的最大位移都出現(xiàn)在橫向穩(wěn)定桿的兩端,最大位移發(fā)生位置未改變,最大位移由原來的 0.003 083 m 增加到了 0.003 317 m,增加了 0.2 mm,這是因為對原橫向穩(wěn)定桿的進(jìn)行了結(jié)構(gòu)上的空心化.
圖 10 原橫向穩(wěn)定桿的位移圖Fig.10 Displacement map of the original horizontal stabilizer bar
圖 11 優(yōu)化后穩(wěn)定桿的位移圖Fig.11 Displacement map of optimized stabilizer bar
理論模態(tài)分析是將線性定常系統(tǒng)振動微分方程組中的物理坐標(biāo)變換為模態(tài)坐標(biāo),然后使方程解耦,并表述成以模態(tài)坐標(biāo)和模態(tài)參數(shù)表示的獨(dú)立方程,求解其模態(tài)頻率[11].
系統(tǒng)微分方程為
(1)
式中: [M],[C],[K]分別為質(zhì)量矩陣、 阻尼矩陣和剛度矩陣; {u}為位移向量. 對于自由模態(tài)而言,橫向穩(wěn)定桿的振動是無阻尼振動,所以[C]為0,得
(2)
系統(tǒng)特征方程為
[K-wi2M]{Φ}=0.
(3)
特征方程的解就是所要求的模態(tài)頻率[12]. 參照高爾夫6車型,橫向穩(wěn)定桿s=1 125 mm,橫向穩(wěn)定桿的直徑d=28 mm,空心化后壁厚為8 mm,高強(qiáng)度鋼密度為7 900 kg/m3. 計算前6階的固有頻率接近于0,因此從第7階開始分析,結(jié)果如表 2 所示.
利用有限元軟件ANSYS對原橫向穩(wěn)定桿與優(yōu)化后的穩(wěn)定桿進(jìn)行自由模態(tài)分析. 高爾夫前橫向穩(wěn)定桿的建模是柔性建模,因此前10階均為彈性變形. 同時前6階模態(tài)接近于0,因此從第7階模態(tài)開始考慮. 對比理論模態(tài)、 有限元模態(tài)和原橫向穩(wěn)定桿模態(tài)結(jié)果如表 3 所示.
從表 3 可以看出,以優(yōu)化后的橫向穩(wěn)定桿為研究對象,對比理論計算模態(tài)和有限元分析模態(tài),數(shù)值基本相同,誤差在3%以內(nèi),證明有限元分析的準(zhǔn)確性. 然后通過有限元方法,對比優(yōu)化后的橫向穩(wěn)定桿與原橫向穩(wěn)定桿,可以看出固有頻率相差不大,因此優(yōu)化后的橫向穩(wěn)定桿和原橫向穩(wěn)定桿一樣,不會發(fā)生共振現(xiàn)象.
通過理論計算證明了有限元分析的準(zhǔn)確性,因此利用有限元法進(jìn)行進(jìn)一步的分析. 由于高爾夫6的橫向穩(wěn)定桿是通過套筒固定在車架上的,考慮實際安裝情況,對橫向穩(wěn)定桿進(jìn)行有約束的模態(tài)分析. 由于是約束模態(tài),因此取前4階模態(tài)分析對比,如表 4 所示.
表 4 約束模態(tài)下的固有頻率Tab.4 Natural frequency of constraint modal Hz
從表 4 可以看出,優(yōu)化后的橫向穩(wěn)定桿在約束模態(tài)計算的固有頻率和模態(tài)振型與原橫向穩(wěn)定桿基本相同. 因此與原橫向穩(wěn)定桿一樣,不會發(fā)生共振現(xiàn)象[13].
在汽車上,橫向穩(wěn)定桿會受到很大的扭力作用,當(dāng)一側(cè)車輪跳動時,橫向穩(wěn)定桿利用自身的扭轉(zhuǎn)剛度來減小跳動以減少車身側(cè)傾,因此扭轉(zhuǎn)剛度是評價橫向穩(wěn)定桿的一個重要指標(biāo). 桿的兩端分別施加Z軸正方向和Z軸負(fù)方向的大小相等的力,在套筒位置,除了ROTX不約束外,其余自由度均施加全約束,通過測出的扭轉(zhuǎn)角度與扭轉(zhuǎn)力矩進(jìn)行擬合分析計算,得出橫向穩(wěn)定桿輕量化前后的扭轉(zhuǎn)剛度. 在分析過程中,扭轉(zhuǎn)力矩是作用在A,D點(diǎn)的Fa和Fd與力臂的乘積. 在ANSYS中,對穩(wěn)定桿進(jìn)行0~500 N的壓力施加. 受力簡圖如圖 12 所示.
圖 12 受力簡圖Fig.12 Force diagram
利用MATLAB擬合數(shù)據(jù)得到橫向穩(wěn)定桿的扭轉(zhuǎn)角剛度圖. 優(yōu)化前后橫向穩(wěn)定桿的扭轉(zhuǎn)角剛度如圖 13 所示. 通過分析可知原橫向穩(wěn)定桿的扭轉(zhuǎn)角剛度為 27 000 N·m/rad,優(yōu)化后的穩(wěn)定桿的扭轉(zhuǎn)角剛度為 26 285 N·m/rad,優(yōu)化后的扭轉(zhuǎn)角剛度比優(yōu)化前的要下降一些,這是因為對原橫向穩(wěn)定桿采用空心化的處理而造成的,但是仍然能夠滿足實際需要,因此輕量化設(shè)計合理.
圖 13 扭轉(zhuǎn)角剛度圖Fig.13 Torsional stiffness diagram
1) 對高爾夫6轎車前橫向穩(wěn)定桿進(jìn)行輕量化設(shè)計,采用空心化的處理方式來減重,同時采用高強(qiáng)度鋼來保證輕量化后的剛度. 驗證結(jié)果表明在減重20%的情況下,穩(wěn)定桿仍然滿足實際要求.
2) 利用ANSYS對橫向穩(wěn)定桿進(jìn)行兩種工況分析,對比原橫向穩(wěn)定桿和優(yōu)化后的穩(wěn)定桿來驗證輕量化設(shè)計的合理性.
3) 從自由模態(tài)和約束模態(tài)分析,驗證了優(yōu)化前與優(yōu)化后的穩(wěn)定桿振型和頻率相差不大,不會引發(fā)共振問題.
4) 從扭轉(zhuǎn)剛度的角度分析,得出了雖然優(yōu)化后穩(wěn)定桿剛度有所下降,但是仍然滿足實際需要的結(jié)論,證明了橫向穩(wěn)定桿輕量化的設(shè)計合理.