王文彬,郭軍,苑坤,董旭,韓菲
1.湖南省煤炭地質(zhì)勘查院(湖南長沙 410000)
2.中國地質(zhì)調(diào)查局油氣資源調(diào)查中心(北京 100083)
黔水地1 井是桂中-南盤江地區(qū)的大口徑頁巖氣地質(zhì)調(diào)查井,井場位于貴州省六盤水市,設(shè)計井深2 500 m。鉆至井深2 168.30 m,起鉆至井深2 005.02 m時發(fā)生卡鉆事故。采取上提下放、憋壓、震擊等多種解卡措施,均未能解卡,最終因井眼狀況不穩(wěn)定而回填井側(cè)鉆。側(cè)鉆采用1.25°單彎螺桿和隨鉆測斜儀的施工工藝,嚴格依據(jù)側(cè)鉆方案進行,最終順利鉆至設(shè)計井深,井身結(jié)構(gòu)、質(zhì)量均滿足變更設(shè)計要求。
該井于2019年6月15日開鉆,鉆遇地層自上而下分別是第四系、石炭系的南丹組、打屋壩組和睦化組。其中,地表的第四系屬于典型的喀斯特地形,亂石林立、落水洞密布,覆土層、破碎帶、礫石層、溶洞等均有發(fā)育;南丹組為厚層-巨厚層狀的灰?guī)r地層,裂縫、溶洞等巖溶極其發(fā)育[1]。鄰井資料顯示,多口井均鉆遇了溶洞,大小為幾米至十幾米不等;打屋壩組為該井的目的層,泥頁巖發(fā)育,水敏性強、膠結(jié)性差、壓力窗口窄[2];睦化組為黏土巖,縮徑、垮塌嚴重。整體上,施工地質(zhì)條件極差。
該井設(shè)計為導(dǎo)管+二開井身結(jié)構(gòu),其井身結(jié)構(gòu)和套管程序為:導(dǎo)管段采用Φ444.5 mm 鉆頭,鉆深30 m,下入Φ339.7 mm 導(dǎo)管至井深30 m,封固地表疏松、垮塌地層及地表水層;一開采用Φ311.2 mm鉆頭,中完井深1 000 m,下入Φ244.5 mm 至井深998 m,封固南丹組巖溶發(fā)育的灰?guī)r地層;二開采用Φ215.9 mm 鉆頭,完鉆井深2 500 m,視油氣顯示情況,決定下入生產(chǎn)套管固井完井或裸眼完井。
2019 年9 月29 日5:00,采用Φ215.9 mmPDC 鉆頭二開鉆至井深2 168.30 m,開始循環(huán)鉆井液,準備起鉆更換鉆頭。鉆井液密度1.31 g/cm3,黏度40 s,體系為PAM聚合物鉆井液。6:00開始起鉆,起至第3~4 柱鉆桿時,拉力略有上升,但可以正常上提下放;起至第5柱第2根,拉力由75 t上升至90 t,立即合上立軸,在遇阻井段進行上下劃眼作業(yè)15 min,懸重、泵壓均恢復(fù)正常。7:11 劃眼上提鉆具過程中,泵壓由10 MPa 驟升至22 MPa 不降,上提鉆具120 t(鉆具串約65 t),拉不動,下放脫壓為0,上下約有3 m 的活動空間,現(xiàn)場確認鉆具被卡。被卡鉆具組合:Φ215.9 mmPDC 鉆頭+Φ171.5 mm 單彎螺桿+Φ159 mm 定向接頭+Φ159 mm 無磁鉆鋌(隨鉆測斜儀)+Φ159 mm 變徑接頭+Φ178 mm 鉆鋌+Φ159 mm變徑接頭+Φ159 mm 鉆鋌+Φ159 mm 變徑接頭+Φ127.5 mm鉆桿,鉆頭位置2 005.02 m。
1)憋壓?,F(xiàn)場確認卡鉆后,分別采用單缸、雙缸,由小到大間斷開泵憋壓,最大壓力20 MPa,同時配合上提下放活動鉆具,最大拉力130 t,處理無效,循環(huán)無法建立。
2)震擊。在最上端鉆桿上焊接一塊厚30 mm鋼板(長400 mm×寬400 mm),分別用Φ159 mm 鉆鋌1根(重約1 t)和Φ203 mm 鉆鋌1 根(重約2 t)進行震擊,震距1~2 m,同時配合上提下放活動鉆具,上提最大拉力120 t,無效。震擊器到達現(xiàn)場后,采用震擊器震擊120余次,均無效。
3)倒扣。嘗試多種解卡措施無效后,現(xiàn)場決定改用自行倒扣+反絲倒扣。經(jīng)自行倒扣、鉆桿和鉆鋌連接處開扣,起出井內(nèi)所有松扣鉆具。再分別采用倒扣接頭和反扣母錐,組合下入反絲鉆具,多次嘗試對扣,均未果。
井內(nèi)魚頂深度1 903.35 m,落魚長度101.67 m,落井組合:Φ215.9 mmPDC 鉆頭+Φ171.5 mm 單彎螺桿+Φ159 mm定向接頭+Φ159 mm無磁鉆鋌(隨鉆測斜儀)+Φ159 mm 變徑接頭+Φ178 mm 鉆鋌+Φ159 mm變徑接頭+Φ159 mm鉆鋌+Φ159 mm變徑接頭。
3.2.1 第一次套銑和打撈
第一次套銑進尺10.5 m,管柱組合:Φ206 mm鋸齒銑鞋+Φ206 mm 套銑筒+Φ206 mm 變徑接頭+Φ165 mm 安全接頭+Φ127.5 mm 正絲鉆桿;工程參數(shù):鉆壓10 kN,排量35 L/min,轉(zhuǎn)速40 r/min。套銑過程中控制套銑速度,每2 m上下活動鉆具一次,但在下鉆和套銑過程中伴有阻卡現(xiàn)象發(fā)生,進展不順利。
第一次套銑后的打撈管柱組合:倒扣接頭(含導(dǎo)向罩銑鞋)+Φ127.5 mm 反絲鉆桿。對扣倒扣成功,打撈出一個Φ159 mm變徑接頭和一根Φ159 mm鉆鋌,新魚頂深度1 913.32 m,新落魚長度91.70 m。
3.2.2 第二次套銑
第二次套銑管柱與第一次相比,增加了一個套銑筒,其他參數(shù)不變。下鉆至距魚頂40 m開始循環(huán)劃眼。劃眼過程中,多次出現(xiàn)憋泵、懸重增加等異常,卡鉆跡象明顯,套銑作業(yè)被迫中止,起鉆。
至此,事故處理已花時間14 d,如若繼續(xù)套銑打撈,耗時過長,且發(fā)生二次事故的風(fēng)險巨大。綜合井內(nèi)復(fù)雜情況、泥頁巖垮塌周期、鉆井作業(yè)經(jīng)濟性和井下鉆具安全等因素,決定填井側(cè)鉆。
針對井下情況,側(cè)鉆點設(shè)計依據(jù)如下:
①事故處理過程中,在井段1 800~1 913.32 m(魚頂位置)處理時間較長,且多次發(fā)生大漏,漏速約180 m3/h,現(xiàn)場判斷該井段的部分地層已經(jīng)坍塌,側(cè)鉆點必須避開該段;②為保障井眼軌跡的光滑性,側(cè)鉆點應(yīng)盡量提前,并采用小彎角的動力鉆具;③為了避免井內(nèi)遺留事故鉆具對新井眼側(cè)鉆儀器所造成的干擾,結(jié)合下步壓裂試氣需要,兩井眼之間在遺留事故鉆具井段的最小距離最好超過10 m[3-4];④為了減少不必要的進尺,填井井段不宜過長。
綜上,側(cè)鉆方案最終確定:填井井段為1 600~1 913.32 m,側(cè)鉆點為1 650 m,側(cè)鉆方位為北偏東30°,側(cè)鉆設(shè)計井眼軌跡見表1。側(cè)鉆鉆具組合:Φ215.9 mmPDC鉆頭+Φ171.5 mm單彎(1.25°)螺桿+Φ159 mm 定向接頭+Φ159 mm 無磁鉆鋌+Φ159 mm鉆鋌+變徑接頭+Φ127 mm 鉆桿,并配合隨鉆測斜儀。
表1 側(cè)鉆井眼軌跡設(shè)計數(shù)據(jù)
自井深1 656.51 m 開始定向側(cè)鉆,至井深1 686 m,井口返出巖屑基本是新鮮巖屑,確認造新井眼成功。至11月2日側(cè)鉆至2 168.30 m達到老井眼井深,卡埋鉆事故處理結(jié)束。該次側(cè)鉆采用定向增斜和自然降斜方法,共計施工10 d,鉆進進尺511.79 m,魚頂位置新老井眼距離約29 m;井底位置新老井眼距離約45 m,井身質(zhì)量符合“變更設(shè)計”要求。在此期間,未發(fā)生井漏、井涌、井壁坍塌等復(fù)雜情況,施工順利。
該井自1 247 m 進入打屋壩組泥頁巖地層,至卡鉆井深2 168.3 m,鉆遇地層厚度921.3 m,用時27 d。該段地層巖性主要為灰黑色泥頁巖,泥質(zhì)結(jié)構(gòu),薄層狀,性軟、吸水性好,可塑性差,疏松,易縮徑和垮塌而造成卡鉆。綜合該段井眼暴露時間,由于地層應(yīng)力釋放,泥頁巖垮塌造成的井壁失穩(wěn)是卡鉆事故發(fā)生的直接原因。
打屋壩組為大套薄層狀的泥頁巖地層,水敏性強,井壁不穩(wěn)定。該井二開所用鉆井液體系為普通的防塌聚合物體系,其鉀離子含量不足,造成了鉆井液抑制性不夠[5-6]。鉀離子可以降低鉆井液的水活度,使之與泥頁巖地層中的水活度相近,縮小鉆井液與地層之間的孔隙壓力差,改善半滲透膜效率和提高滲透壓,減緩或阻止鉆井液濾液向地層中滲透,降低失水,從而提高井壁的穩(wěn)定性,增加井壁穩(wěn)定周期。本次井壁坍塌的直接原因是鉆井液進入地層的微裂縫,泥漿材料遇水膨脹,導(dǎo)致井壁應(yīng)力發(fā)生變化,井眼垮塌,進而造成卡鉆事故。
工作區(qū)勘探程度低,臨井資料少,地層壓力資料缺失。為了應(yīng)對井下可能出現(xiàn)的高壓氣層和高壓水層,依據(jù)鄰井鉆遇該套地層所用最大泥漿密度1.45 g/cm3,設(shè)計本井鉆遇該套地層的泥漿密度采用1.20~1.45 g/cm3。
自二開以來,隨著井下氣層活躍度的增加,泥漿密度也逐步增大,至井深2 168.30 m,泥漿密度達到1.33 g/cm3。同時,井內(nèi)也逐漸出現(xiàn)滲漏至小漏(下調(diào)泥漿密度的后期側(cè)鉆施工,未發(fā)生井漏),但現(xiàn)場沒有停止正常鉆進作業(yè)。
因密度過大所造成的誘導(dǎo)裂縫性井漏[7],導(dǎo)致鉆井液的密度、黏度、失水、泥餅等各種性能參數(shù)不能保持在需要的穩(wěn)定狀態(tài),進而降低了其攜砂、護壁等能力,促使了井壁失穩(wěn)。
在現(xiàn)場缺少加重鉆桿的情況下,為了給鉆頭加壓,穩(wěn)定鉆頭,防止井斜,入井的鉆具組合中,加入了Φ178 mm 和Φ159 mm 兩種類型的鉆鋌。Φ215.9 mm井眼,Φ178 mm鉆鋌的使用,使得相應(yīng)井段的環(huán)空變小,易因大塊巖屑、剝落掉塊或縮徑形成卡鉆,在變徑接頭處,更易因巖屑的堆積而形成沉砂卡鉆。
事故發(fā)生之前,鉆速較快,施工順利,放松了對該段地層的警惕意識;起鉆時,起至第3~4 柱鉆桿時,拉力略有上升,起至第5柱時,拉力出現(xiàn)異常,進行上下劃眼作業(yè)約15 min,泵壓、懸重均恢復(fù)正常,后繼續(xù)起鉆作業(yè)。由于第6 柱出井時的輕微異常,至第7柱再進行倒劃眼作業(yè)時,發(fā)生了卡鉆。起第5柱時的劃眼作業(yè)時間過短,鉆井液循環(huán)不徹底,對井下復(fù)雜情況重視程度不夠,對風(fēng)險評估不足,也是此次卡鉆的重要原因之一。
1)工作區(qū)的打屋壩組泥頁巖地層,厚度大、性軟、水敏性強、可塑性差,垮塌周期短,易縮徑、坍塌造成卡鉆事故。增加鉆井液中鉀離子的含量,提高其抑制性是降低失水、提高井壁穩(wěn)定性、延長泥頁巖垮塌周期、保障施工順利進行的必要條件。
2)壓井時,在不知道地層承壓能力的情況之下,盲目增加泥漿密度極易造成井漏。黔水地1 井二開之后,因為氣顯示較好,在地層承壓能力不明確的情況下,僅依據(jù)有限的鄰井資料提高泥漿密度進行壓井,形成了因泥漿密度過大所引起的誘導(dǎo)裂縫性井漏,促進了卡鉆事故的發(fā)生。
3)針對工作區(qū)所發(fā)育的巨厚、水敏性強的泥頁巖地層,采用合理鉆具,簡化組合,提高風(fēng)險意識,開展精細操作,是保障施工安全、順利進行的有力措施。