李彥強(qiáng)(內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017313)
輸煤程控系統(tǒng)主要控制及監(jiān)測(cè)的設(shè)備有:帶式輸送機(jī)、帶式輸送機(jī)動(dòng)器系統(tǒng)、電動(dòng)雙側(cè)犁式卸料器系統(tǒng)、除塵器系統(tǒng)、碎煤機(jī)系統(tǒng)、電動(dòng)三通擋板、 除鐵器系統(tǒng)、電子皮帶秤、煤倉(cāng)高、低料位監(jiān)測(cè)、循環(huán)鏈碼裝置、取樣裝置、三工位伸縮裝置、噴霧抑塵設(shè)備、刮雨水裝置;另外還有2 臺(tái)入爐煤機(jī)械取樣制樣設(shè)施,煤場(chǎng)噴灑裝置等。輸煤系統(tǒng)程控供電方式為集中供電,其中交流電源取自輸煤PC A、B 兩段,當(dāng)一路電源跳閘后另一路電源可自動(dòng)投入,實(shí)現(xiàn)無(wú)擾動(dòng)切換。皮帶機(jī)設(shè)有雙向拉繩開關(guān)、堵煤信號(hào)、料流信號(hào)檢測(cè)儀、縱向撕裂保護(hù)、雙極跑偏開關(guān)、帶速檢測(cè)儀等保護(hù)裝置。
關(guān)于氣化爐的相關(guān)研究主要集中在氣化爐有關(guān)裝置的設(shè)計(jì)、改進(jìn)、技術(shù)優(yōu)化、現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)、氣化爐的應(yīng)用等幾個(gè)方面。針對(duì)氣化爐設(shè)計(jì)的研究有:李海平(2019)針對(duì)一種用于魯奇氣化爐爐篦傳動(dòng)裝置進(jìn)行設(shè)計(jì),并優(yōu)化它的結(jié)構(gòu),提高裝置的可靠性,使其安裝維護(hù)更加方便快捷,能夠有效的降低使用和維修成本;針對(duì)氣化爐工藝改進(jìn)的研究有:任壯壯、胡宏研究指出GE 水煤漿氣化工藝的主要內(nèi)容包含氣化爐、高壓閃蒸系統(tǒng)、激冷水系統(tǒng)、除氧器等裝置,在針對(duì)GE 水煤漿氣化工藝改進(jìn)的過(guò)程中,要求務(wù)必明確每一個(gè)裝置的主用,要有針對(duì)性的進(jìn)行改進(jìn),進(jìn)而優(yōu)化改進(jìn)氣化工藝;針對(duì)氣化技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)的研究有:高培培、張忠孝等(2019)人的研究主要介紹Texaco 水煤漿氣化原理和工藝流程,并將激冷與廢鍋工藝流程進(jìn)行了對(duì)比分析,介紹了國(guó)內(nèi)外Texaco 水煤漿氣化料漿制備、工藝燒嘴壽命延長(zhǎng)、耐火襯里選用相關(guān)研究的現(xiàn)狀。
針對(duì)氣化爐相關(guān)研究較多,在知網(wǎng)中以氣化爐為關(guān)鍵詞進(jìn)行主題檢索,共檢索到11329 條結(jié)果,可見氣化爐的研究一直是熱點(diǎn)問題,其研究趨勢(shì)如表1。
表1 氣化爐相關(guān)研究的研究趨勢(shì)表
氣化車間采用雙套輸粉系統(tǒng),4 條粉煤管線由兩套輸煤系統(tǒng)引出,為航天爐提供生產(chǎn)所必須的粉煤。兩套輸粉系統(tǒng)分別由:布袋除塵器、常壓倉(cāng)、粉煤鎖斗、粉煤給料罐組成。輸煤系統(tǒng)靠粉煤鎖斗周期性升降壓進(jìn)行粉煤下料,滿足氣化爐正常生產(chǎn)時(shí)的粉煤供應(yīng)。
由于輸粉系統(tǒng)設(shè)備較多,且部分設(shè)備屬于變壓設(shè)備,多數(shù)設(shè)備內(nèi)部又有內(nèi)件,一但內(nèi)件出現(xiàn)問題,輸粉系統(tǒng)將無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn),能保證粉煤充足供應(yīng),氣化爐只能采取停車,對(duì)輸粉系統(tǒng)進(jìn)行排粉、泄壓、清理、檢修,問題處理耗時(shí)長(zhǎng),嚴(yán)重影響系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
本次研發(fā)創(chuàng)新的主要內(nèi)容主要包含:(1)在系統(tǒng)不停車情況下完成輸粉系統(tǒng)故障排除。(2)輸煤系統(tǒng)在線切除后保證系統(tǒng)安全檢修。(3)在線故障排除后將粉煤輸送系統(tǒng)并入生產(chǎn)系統(tǒng)中。
當(dāng)要切除輸煤系統(tǒng)處于低料位時(shí)氣化系統(tǒng)開始降壓,氣化系統(tǒng)降壓,增增加預(yù)留煤線煤量,然后減少相應(yīng)煤線對(duì)應(yīng)氧量。再次確認(rèn)聯(lián)鎖閥門聯(lián)鎖切除完畢,操作人員打開煤線入爐吹掃氣閥門,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)切斷閥反饋到位。確認(rèn)完畢后緩慢關(guān)閉煤線手動(dòng)球閥。待手動(dòng)球閥全部關(guān)閉后,操作人員將管線殘留粉煤吹入氣化爐。待粉煤管線吹掃完成后,操作人員關(guān)閉煤線切斷閥。保持煤線壓力高于氣化爐壓力,防止高溫合成氣反竄入粉煤管線??刂蒲趺罕仍?.6~0.65 之間,防止煤線切除氣化爐超溫。第二條煤線按第一條煤線操作步驟進(jìn)行切除。
注:煤線隔離后嚴(yán)格保證粉煤管線壓力高于氣化爐壓力1.0MPa 以上。
再次確認(rèn)給料罐與氣化爐壓差聯(lián)鎖切除完畢,粉煤管線全部隔離完成,打開給料罐泄壓閥開始對(duì)給料罐泄壓。粉煤給料罐打手動(dòng)泄壓直至卸至常壓,操作人員嚴(yán)密監(jiān)控粉煤管線壓力與溫度,防止合成氣倒竄。關(guān)閉粉煤給料罐充壓氮?dú)馐珠y、流化氮?dú)馐珠y,防止氮?dú)庑孤┲两o料罐。
粉煤給料罐至粉煤管線第一道切斷閥,信號(hào)強(qiáng)制開。粉煤管線三通閥,信號(hào)強(qiáng)制開。粉煤管線最后一道切斷閥,信號(hào)強(qiáng)制開。粉煤管線最后一道切斷閥,信號(hào)強(qiáng)制關(guān)。粉煤管線與氣化爐壓差停車聯(lián)鎖切除。粉煤管線速度停車聯(lián)鎖切除。粉煤管線密度停車聯(lián)鎖切除。給料罐與氧蒸汽混合器壓差點(diǎn)停車聯(lián)鎖切除。切除氧煤比聯(lián)鎖。粉煤給料罐與氣化爐壓差強(qiáng)制。
氣化系統(tǒng)在線完成單套輸煤系統(tǒng)檢修。輸粉系統(tǒng)檢修完成后,實(shí)現(xiàn)輸粉系統(tǒng)再次投用。
通過(guò)對(duì)聯(lián)鎖閥門、信號(hào)強(qiáng)制,完成輸粉系統(tǒng)在線切除。系統(tǒng)泄壓檢修完成后再次將隔離解除,將輸粉系統(tǒng)并入生產(chǎn)系統(tǒng)中。流程圖見下圖1、圖2。
圖1 粉煤輸送系統(tǒng)
圖2 粉煤管線系統(tǒng)
通過(guò)實(shí)際操作完成了輸煤系統(tǒng)與粉煤管線在線隔離,安全、高效的對(duì)故障輸煤系統(tǒng)進(jìn)行檢查、清理和故障排除。檢修結(jié)束對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行封閉、氣密、備煤,以上工作完成后,將隔離解除在線將輸煤系統(tǒng)與粉煤管線再次并入系統(tǒng),安全、平穩(wěn)的完成了系統(tǒng)并軌操作。