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燕山乙烯裝置急冷水系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整

2020-04-08 04:58:34彭冠宇劉鋒張海泉余仁杰王勇
石油石化綠色低碳 2020年1期
關(guān)鍵詞:裂解氣分餾塔塔頂

彭冠宇,劉鋒,張海泉,余仁杰,王勇

(中國石化燕山分公司,北京102200)

中國石化燕山分公司乙烯裝置(以下簡稱燕山乙烯)為我國首套由國外引進(jìn),產(chǎn)能30萬t/a。該裝置采用魯姆斯(Lummus)順序分離工藝,經(jīng)過兩次大規(guī)模擴(kuò)能改造,設(shè)計(jì)乙烯產(chǎn)能達(dá)到80萬t/a,形成了“兩頭一尾”的格局,老區(qū)與新區(qū)分別擁有一套裂解爐、急冷、壓縮系統(tǒng),裂解氣加壓至3.61 MPa后匯合進(jìn)入分離單元進(jìn)行深冷分離。裂解單元急冷水系統(tǒng)處于老區(qū)裂解爐區(qū)和壓縮工序之間,作為裂解氣預(yù)分餾裝置的一部分,能夠冷卻裂解氣,回收低位熱能,同時分離出裂解氣中的絕大部分水和汽油,其運(yùn)行狀況對壓縮系統(tǒng)、稀釋蒸汽發(fā)生系統(tǒng)以及汽油分餾塔熱負(fù)荷分布等有重要影響[1]。

1 急冷水系統(tǒng)

1.1 工藝流程

裂解老區(qū)急冷水系統(tǒng)的主要任務(wù)是通過兩段急冷水循環(huán)將汽油分餾塔送來的裂解氣進(jìn)一步降溫,同時將稀釋蒸汽冷凝,進(jìn)行循環(huán)使用,多余部分用于發(fā)生稀釋蒸汽或排污。冷卻的裂解氣輸送至后系統(tǒng)升壓后再逐步進(jìn)行分離。從裂解氣中冷凝下來的水和裂解汽油在塔釜通過自然沉降進(jìn)行油水分離。汽油槽內(nèi)的裂解汽油經(jīng)汽油循環(huán)泵送至汽油分餾塔作回流,部分作為重汽油產(chǎn)品送出界區(qū);塔釜熱的急冷水大部分用于裂解原料預(yù)熱及冷區(qū)部分分離塔再沸器的熱源,再通過冷卻水換熱器進(jìn)一步冷卻返回急冷水塔。少部分急冷水經(jīng)過加料泵(GA-106A/B/C)加壓輸送至工藝水汽提塔塔,經(jīng)過汽提后的工藝水送入稀釋蒸汽發(fā)生器汽包,產(chǎn)生稀釋蒸汽。工藝流程見圖1。

1.2 存在問題

1)原料輕質(zhì)化后急冷水系統(tǒng)偏離設(shè)計(jì)工況

近年來,隨著乙烯裝置原料結(jié)構(gòu)的調(diào)整,原料品質(zhì)逐漸趨向于輕質(zhì)化,輕石腦油、氣體原料的占比越來越高,因此裂解氣中輕組分收率增加,攜帶熱量進(jìn)入后系統(tǒng),使急冷系統(tǒng)的熱負(fù)荷后移,偏離原始設(shè)計(jì)工況,給操作帶來較大困難。

2)急冷水乳化趨勢明顯

急冷水乳化是指急冷水呈乳白色,在急冷水塔DA-103內(nèi)油水混合不能分層。引起急冷水乳化的原因主要有急冷油塔塔頂溫度過高、急冷水pH值過高、急冷水塔回流溫度過高、重油進(jìn)入急冷水系統(tǒng)等。2017年11月14日,DA-103曾出現(xiàn)玻璃板內(nèi)油水界面消失的情況,通過及時補(bǔ)入新鮮水,界面得到暫時恢復(fù)。

輕度的乳化會造成汽油帶水、工藝水帶油而使急冷系統(tǒng)大面積紊亂,如果引發(fā)稀釋蒸汽帶油較多還會影響裂解爐的燒焦進(jìn)程,同時也會對急冷水用戶的加熱能力造成影響。重度的急冷水乳化將造成外排水嚴(yán)重超標(biāo)甚至裝置被迫大面積停車的生產(chǎn)事故。

圖1 燕山乙烯裝置急冷水系統(tǒng)流程

2 技術(shù)分析與解決措施

2.1 維持汽油分餾塔回流量

根據(jù)SPYRO模擬結(jié)果,急冷重質(zhì)裂解汽油組分收率隨原料變化相差較大,裂解NAP、LNAP、LPG產(chǎn)生的C9含量分別為1.77%、0.36%、0.035%。因此,原料輕質(zhì)化后重汽油不僅產(chǎn)量明顯減少,而且由于分子量變小,C9重組分在急冷水塔中的冷凝量也減少,影響汽油分餾塔DA-101的汽油回流量。在DA-101回流量不足時,過多的重組分會隨塔頂裂解氣進(jìn)入DA-103塔,增加了急冷水乳化的趨勢。2017年10月以來,DA-103塔汽油干點(diǎn)數(shù)據(jù)如圖2所示,均高于設(shè)計(jì)值205℃,是急冷水出現(xiàn)乳化的潛在原因之一。

為保證DA-101塔的回流量,尤其是在裝置低負(fù)荷運(yùn)行過程中,裂解單元在DA-103塔汽油界面低時,從儲運(yùn)廠油品車間返接重汽油到DA-103塔。當(dāng)油品車間重汽油庫存較低時,會摻入部分碳八裝置抽余油(C8組分)送乙烯裝置。通過文獻(xiàn)調(diào)研發(fā)現(xiàn),上海石化乙烯裝置返接汽油的位置為裂解汽油泵進(jìn)口,再通過汽油分餾塔塔頂回流管線進(jìn)入汽油分餾塔頂部,經(jīng)汽化后隨裂解氣進(jìn)入到急冷水塔并冷凝下來,從而避免將汽油直接補(bǔ)入急冷水塔造成急冷水乳化的問題,該流程值得借鑒[4]。

圖2 DA-103汽油干點(diǎn)變化趨勢

2.2 急冷水換熱器流程優(yōu)化

急冷水塔塔頂溫度控制塔頂出口裂解氣的組成,通??刂圃?0℃以下。該溫度越低,帶入裂解氣壓縮機(jī)的水分及汽油餾分越少,裂解氣平均分子量越低,裂解氣壓縮機(jī)功耗越低,吸入量提高。塔頂溫度過高,塔頂裂解氣將夾帶過量水蒸氣和裂解重質(zhì)汽油,給壓縮系統(tǒng)操作帶來困難,并增加壓縮機(jī)內(nèi)部結(jié)垢的可能性,還為分離系統(tǒng)裂解氣干燥器增加負(fù)荷。

受急冷水泵GA-104輸送能力的限制,DA-103塔急冷水循環(huán)量在高負(fù)荷時沒有太多提升空間。因此,控制DA-103塔頂回流急冷水的溫度是控制頂溫的有效手段。裂解單元急冷水循環(huán)原有流程為:從1#丙烯精餾塔DA-406的再沸器EA-424A/B/C和2#丙烯精餾塔DA-456的再沸器EA-474A/B等急冷水用戶返回的急冷水充分混合后,分別進(jìn)入EA-130A/B/C/D/E和EA-131B使用二次水(IW)冷卻,其中,EA-131A/B經(jīng)過流程改造后,與EA-151A/B串聯(lián),急冷水在EA-151A/B內(nèi)用冷卻水(SW)進(jìn)一步冷卻。由于各用戶急冷水側(cè)的壓降不同,因此可能出現(xiàn)競爭關(guān)系,并且EA-151A/B的冷卻能力不能充分發(fā)揮。

為解決該問題,對急冷水冷卻流程進(jìn)行了變更,如圖3所示,開啟B閥,關(guān)閉A閥及C閥,EA-424A/B/C等急冷水用戶返回的急冷水經(jīng)EA-130A/B流向EA-151A/B后,送DA-103塔回流。EA-474A/B等急冷水用戶返回的急冷水送入EA-130D/E及EA-131B,冷卻后送DA-103塔回流。變更后,DA-103塔頂溫度明顯降低,由37℃將至33℃。流程切換過程中,為避免DA-406與DA-456兩個大的急冷水用戶局部聯(lián)鎖停車對急冷水系統(tǒng)造成沖擊,特制定了相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

為驗(yàn)證流程變更后各換熱器的熱負(fù)荷分布,及時發(fā)現(xiàn)偏流等非理想工況,使用超聲波測量冷卻水和急冷水的流速,得到的數(shù)據(jù)如表1所示。根據(jù)測量結(jié)果,并聯(lián)的換熱器組合,包括EA-130A/B,EA-130E/D,EA-151A/B,急冷水側(cè)流量基本一致,未出現(xiàn)明顯偏流。在下一步的工作中,為保障急冷水各換熱器的換熱效果良好,建立急冷水換熱器臺賬,及時判斷換熱器的換熱器效果,對換熱效果變差的換熱器,及時切出清焦,以保障急冷熱量能得到有效回收,防止熱量在急冷水塔內(nèi)積累,造成急冷水溫度過高。同時,由于EA-130A/B出口的急冷水在EA-151B入口前出現(xiàn)了逆流,即部分急冷水流向FIC-125,未能進(jìn)入EA-151B充分冷卻,若能將該管段進(jìn)行封堵,可以進(jìn)一步提高DA-103塔頂、塔釜溫度的操作彈性。

2.3 急冷水pH值的控制

圖3 急冷水冷卻系統(tǒng)變更后流程

影響急冷水pH值的主要因素有裂解原料中酸性物質(zhì)含量、裂解過程中有機(jī)硫的注入量、裂解過程中生成的酸性氣體量、急冷系統(tǒng)中注入的NaOH堿液量等[2]。

表1 各急冷水冷卻器負(fù)荷分布情況

原料中攜帶的硫化物和裂解過程中注入的DMDS(如:硫醇、硫醚、噻吩等)在高溫條件下可與氫或水蒸氣反應(yīng)生成H2S和CO2:

裂解過程中爐管表面的焦炭與水蒸氣可以反應(yīng)生成CO和CO2:

可以看出,伴隨裂解過程生成的酸性物質(zhì)與氣相裂解原料中的CO2隨裂解氣進(jìn)入急冷水系統(tǒng),最終溶解到急冷水中。酸性氣體溶解到急冷水中后形成的碳酸、亞硫酸、硫酸、H2S等酸液與注入到急冷水系統(tǒng)中的堿性藥劑(NaOH)直接影響著急冷水的酸堿度。

裝置原有的pH值控制方案為根據(jù)離線分析數(shù)據(jù)調(diào)整注堿量。由于不能及時掌握急冷水的pH值變化情況,注堿量調(diào)整相對滯后,造成pH值波動明顯,影響急冷水水質(zhì)。為探索優(yōu)化操作方案,將DA-103塔釜急冷水離線取樣點(diǎn)數(shù)據(jù)S-2110與在線pH計(jì)AI-2102對比,如圖4所示??梢园l(fā)現(xiàn),AI-2102的變化趨勢與S-2110一致,可以作為調(diào)整注堿量的參考標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施新的調(diào)整方案后,S-2110的pH值能夠穩(wěn)定在8.3,如圖5所示,超標(biāo)次數(shù)明顯減少。

圖4 在線AI-2102與S-2110數(shù)據(jù)對比

圖5 調(diào)整方案實(shí)施前后急冷水pH值變化趨勢

2.4 破乳劑的使用

為盡快改善急冷水的乳化趨勢,選用某公司新型破乳劑,使用計(jì)量泵按照工藝水中破乳劑濃度保持2μg/g的標(biāo)準(zhǔn),向急冷水中注入。配合pH值優(yōu)化調(diào)整方案,急冷水的乳化情況得到明顯緩解。對比調(diào)整前后所取的急冷水樣品可以看出,調(diào)整后,急冷水清澈透亮,無明顯帶油。

2.5 優(yōu)化調(diào)整對后系統(tǒng)的影響

采用調(diào)整汽油分餾塔回流量、優(yōu)化變更急冷水冷卻器流程、優(yōu)化急冷水pH值調(diào)節(jié)方法等措施后,急冷水系統(tǒng)的運(yùn)行狀況得到顯著改善,汽油分餾塔DA-101、急冷水塔DA-103塔頂溫度得到控制,急冷水系統(tǒng)pH值趨于穩(wěn)定,急冷水乳化趨勢緩解。同時改善了乙烯裝置后系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。

如圖6所示,急冷水塔DA-103塔頂溫度降低后,冷卻和捕捉裂解氣中汽油和水的能力增強(qiáng),隨裂解氣進(jìn)入壓縮分離系統(tǒng)的汽油組分減少,從而減少了裂解氣壓縮機(jī)GB-201的負(fù)荷。

急冷水水質(zhì)改善后,急冷水中油含量減少,明顯增強(qiáng)其在丙烯精餾塔再沸器內(nèi)的傳熱能力。在滿足相同傳熱量的前提下,所需要的急冷水熱源的用量明顯減少。這不僅保證了丙烯精餾塔有更好的操作彈性,也降低了丙烯精餾塔所需要的急冷水的入口溫度,即降低了急冷水塔DA-103的塔釜溫度。

圖6 分離單元裂解汽油送出量變化

3 結(jié)論

在燕山乙烯裝置老區(qū)急冷水系統(tǒng)運(yùn)行不平穩(wěn),出現(xiàn)乳化的趨勢后,采取了向系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)入汽油維持汽油分餾塔回流量、優(yōu)化變更急冷水冷卻器流程、優(yōu)化急冷水pH值調(diào)節(jié)方案、注入破乳劑等措施,急冷系統(tǒng)的運(yùn)行狀況得到顯著優(yōu)化,不僅抑制了急冷水的乳化趨勢,同時降低了分離壓縮系統(tǒng)的運(yùn)行負(fù)荷,增強(qiáng)了裝置的操作彈性,為乙烯裝置的長周期滿負(fù)荷運(yùn)行提供了保障。

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