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實(shí)時(shí)優(yōu)化技術(shù)在碳三加氫反應(yīng)器上的應(yīng)用

2020-04-08 04:58肖波
石油石化綠色低碳 2020年1期
關(guān)鍵詞:投用丙烯進(jìn)料

肖波

(中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江寧波 315207)

中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化分公司(以下簡(jiǎn)稱鎮(zhèn)海煉化)乙烯裝置裂解爐部分采用中國(guó)石化和美國(guó)魯姆斯公司合作專利技術(shù),回收部分采用魯姆斯公司的深冷順序分離流程專利技術(shù),乙烯年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為100萬(wàn)t。碳三加氫反應(yīng)器采用單段固定絕熱液相加氫反應(yīng)器,應(yīng)用鈀系催化劑,脫除碳三物流中甲基乙炔和丙二烯(MAPD)物質(zhì),滿足反應(yīng)器出口MAPD≤2 000 mL/m3的要求。碳三加氫反應(yīng)器的控制采用簡(jiǎn)單PID控制,雖然能使產(chǎn)品指標(biāo)基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求,但裝置無(wú)法達(dá)到平穩(wěn)、高效運(yùn)行。2016年鎮(zhèn)海煉化乙烯裝置與華東理工大學(xué)合作,運(yùn)用先進(jìn)控制與實(shí)時(shí)優(yōu)化技術(shù)[1],結(jié)合碳三加氫反應(yīng)器生產(chǎn)工藝特點(diǎn),實(shí)施了先進(jìn)控制與實(shí)時(shí)優(yōu)化改造項(xiàng)目,即反應(yīng)器入口溫度、氫炔比采用先進(jìn)控制與實(shí)時(shí)優(yōu)化技術(shù),提升了操作穩(wěn)定性,提高了碳三加氫反應(yīng)器的選擇性和丙烯收率。

1 工藝流程簡(jiǎn)介

在碳三加氫部分,高壓脫丙烷塔塔頂物料中的甲基乙炔(MA)和丙二烯(PD)被選擇性加氫為丙烯和丙烷。高壓脫丙烷塔塔頂物通過(guò)分子篩干燥器FF-402A/B和砷保護(hù)床DC-403后被送到碳三加氫器DC-402A/B,以保證除去殘余水和羰基硫(COS)以及砷。碳三加氫反應(yīng)器采用北化院加氫催化劑,包括兩個(gè)單轉(zhuǎn)化床層,一開(kāi)一備,以保證操作的連續(xù)性,干燥的MAPD進(jìn)料與甲烷化反應(yīng)器出口的富氫氣體按一定比例混合后進(jìn)入反應(yīng)器,碳三加氫是放熱反應(yīng),因?yàn)槠浞磻?yīng)熱由蒸發(fā)一部分C3進(jìn)料而被帶走,所以溫升緩和。在加氫期間,小部分MAPD被轉(zhuǎn)化為一種稱為C3綠油的聚合物,轉(zhuǎn)化器出料中的MAPD含量低于2 000 mL/m3,離開(kāi)反應(yīng)器時(shí)蒸汽和液體分相,保證反應(yīng)器以噴淋床形式進(jìn)行操作,兩股物料被送往碳三加氫反應(yīng)器出料分離罐FA-409,分離罐配有一個(gè)以急冷水為熱媒的熱虹吸再沸器EA-423,離開(kāi)分離罐頂部的氣體被送往丙烯精餾塔,罐底部含有C3綠油的液體被循環(huán)回高壓脫丙烷塔,具體工藝流程如圖1所示。

圖1 碳三加氫工藝流程

2 碳三加氫反應(yīng)器建模與模擬

2.1 加氫反應(yīng)

碳三餾分在反應(yīng)器中的加氫過(guò)程主要發(fā)生以下反應(yīng)[2]:

主反應(yīng):

CH3-C≡CH+H2→C3H6+165 kJ/mol;

CH2=C=CH2+H2→C3H6+173 kJ/mol;

副反應(yīng)有:

C3H6+H2→C3H8+124 kJ/mol;

nC3H4→(C3H4)n低聚物;

C4H6→高分子聚合物;

碳三餾分中的MAPD在反應(yīng)器加氫過(guò)程中被脫除。MAPD加氫是強(qiáng)放熱反應(yīng),MAPD含量越高,總反應(yīng)熱越大,因此需要及時(shí)有效移出反應(yīng)熱、避免催化劑床層產(chǎn)生較大的溫升,加快副反應(yīng)進(jìn)行,造成丙烯損失。同時(shí)加氫反應(yīng)中生成的低聚物還會(huì)粘附在催化劑表面,降低催化劑活性,縮短反應(yīng)器使用周期。

2.2 模型校正氫氣量

碳三加氫反應(yīng)器入口氫氣流量的計(jì)算方式有兩種,一是根據(jù)氫氣流量表讀數(shù)和氫氣組成計(jì)算,二是根據(jù)碳三加氫反應(yīng)器入口組成和總流量計(jì)算,理論上由上述兩種方法計(jì)算得到的氫氣流量應(yīng)該相等。通過(guò)采集鎮(zhèn)海煉化乙烯裝置碳三加氫反應(yīng)器運(yùn)行參數(shù),對(duì)過(guò)程變量和反應(yīng)器入口和出口各組分的濃度進(jìn)行分析,主要參數(shù)平均值如表1所示。

表1 碳三加氫主要過(guò)程變量平均值

由表1可知,碳三加氫反應(yīng)器出料流量約為182 t/h,進(jìn)料流量約為168 t/h,總物料不守恒。采用方式一得到反應(yīng)器內(nèi)氫氣消耗量為:

氫氣變化量=進(jìn)料氫氣流量-出料氫氣流量=112.0311-5.7638=106.2673(kmol/h)。

采用方式二間接推算的氫氣消耗量為:

氫氣反應(yīng)量=(進(jìn)料MAPD流量-出料MAPD流量)+(出料C3H8流量-進(jìn)料C3H8流量)=104.4861(kmol/h)。

兩種方式計(jì)算得到的碳三加氫反應(yīng)器氫氣消耗量的結(jié)果存在一定偏差。由此可見(jiàn)裝置實(shí)際運(yùn)行物料不平衡,故需要對(duì)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理,對(duì)模型中氫氣消耗量進(jìn)行校正。

2.3 碳三加氫反應(yīng)器模型參數(shù)擬合

反應(yīng)速率方程為:

采用一維擬均相平推流模型,質(zhì)量平衡方程為:

能量平衡方程為:

其中,E為反應(yīng)活化能,kJ/(mol·K);R為氣體常數(shù)8.314,J/(mol·K);ki為反應(yīng)指前因子;T反應(yīng)溫度,℃;n丙烯、丙烷生成的反應(yīng)級(jí)數(shù);CA氫氣摩爾濃度,kmol/m3;CBMA、PD、C3H6摩爾濃度,kmol/m3;FI液相摩爾流率,kmol/h;z反應(yīng)器長(zhǎng)度,m;rj,d反應(yīng)速率,kmol/(m3·s);ρb催化劑密度,kg/m3;S反應(yīng)器截面積,m2;△Hi反應(yīng)焓變,kJ/kmol;Cp,i組分熱熔,kmol/(mol·K)。

經(jīng)過(guò)計(jì)算和數(shù)據(jù)回歸,得到丙炔(MA)加氫動(dòng)力學(xué)方程:

2.4 碳三加氫反應(yīng)器模型精度驗(yàn)證

利用建立的模型對(duì)碳三加氫反應(yīng)過(guò)程進(jìn)行了離線模擬,并計(jì)算了MAPD轉(zhuǎn)換率的模擬值和實(shí)際值,計(jì)算結(jié)果如表2所示。

由表2可以看出,模型的MA和PD轉(zhuǎn)化率與實(shí)際值的誤差均在1%以內(nèi),該模型具有很高的擬合精度,精度滿足優(yōu)化計(jì)算的需要。

3 碳三加氫反應(yīng)器參數(shù)靈敏度分析

3.1 入口溫度對(duì)選擇性、出口丙烯濃度影響分析

由于碳三加氫反應(yīng)為液相加氫,應(yīng)用鈀系催化劑的實(shí)驗(yàn)證明[3],15~30℃的起始溫度變化對(duì)催化劑加氫活性及選擇性無(wú)明顯影響。在其他運(yùn)行參數(shù)不變的情況下,通過(guò)改變碳三加氫反應(yīng)器入口溫度,模擬入口溫度變化對(duì)選擇性和丙烯濃度的影響,詳見(jiàn)圖2。

圖2 反應(yīng)器入口溫度對(duì)選擇性、丙烯濃度的影響

由圖2可以看出,隨著反應(yīng)器入口溫度從30℃升高至45℃的過(guò)程中,反應(yīng)器出口丙烯增量、選擇性都升高,但是溫度過(guò)高會(huì)導(dǎo)致綠油生成和反應(yīng)器飛溫,縮短反應(yīng)器運(yùn)行周期,因此溫度不宜過(guò)高。入口溫度超過(guò)33.5℃時(shí),入口氣相分率增加,而加氫反應(yīng)發(fā)生在液相,溫度上升帶來(lái)的氣相增加會(huì)導(dǎo)致MAPD反應(yīng)不完全,另外為保證產(chǎn)品質(zhì)量,出口MAPD濃度不宜過(guò)高,因此碳三加氫反應(yīng)器入口溫度不宜超過(guò)43℃。

表2 MAPD轉(zhuǎn)化率模擬與實(shí)測(cè)計(jì)算值對(duì)比

3.2 反應(yīng)壓力對(duì)選擇性、出口丙烯濃度影響分析

碳三加氫反應(yīng)是分子數(shù)量減少的反應(yīng),因此提高壓力有利于MAPD加氫反應(yīng)。在其他運(yùn)行參數(shù)不變的情況下,通過(guò)改變碳三加氫反應(yīng)器壓力,模擬壓力變化對(duì)碳三加氫反應(yīng)器選擇性、出口丙烯濃度的影響,詳見(jiàn)圖3。

圖3 反應(yīng)器壓力對(duì)選擇性、丙烯濃度的影響

由圖3可以看出,隨著壓力的升高,會(huì)造成反應(yīng)器出口丙烯損失增加,同時(shí)降低碳三加氫反應(yīng)器的選擇性。因此,為兼顧碳三加氫反應(yīng)器出口丙烯含量和MAPD的濃度,反應(yīng)器壓力宜控制在2.32~2.58 MPa范圍內(nèi)。

3.3 配氫量對(duì)選擇性和出口丙烯濃度影響分析

鎮(zhèn)海煉化乙烯裝置加氫反應(yīng)器采用后加氫工藝,氫氣來(lái)自于甲烷化經(jīng)脫除一氧化碳后的高純度氫氣。在其他運(yùn)行參數(shù)不變的情況下,通過(guò)改變碳三加氫反應(yīng)器氫氣量,模擬配入氫氣量變化對(duì)碳三加氫反應(yīng)器選擇性和出口丙烯濃度的影響,詳見(jiàn)圖4。

由圖4可以看出,碳三加氫反應(yīng)器入口配氫量較少時(shí),主要發(fā)生MAPD加氫生成丙烯的反應(yīng),出口丙烯量和選擇性隨加氫量增加而升高,若加氫量過(guò)少則出口MAPD濃度過(guò)高會(huì)影響丙烯產(chǎn)品的質(zhì)量;當(dāng)隨著配入氫氣量的繼續(xù)增加,反應(yīng)器的選擇性將會(huì)下降,反應(yīng)器出口丙烯含量也會(huì)隨之降低;當(dāng)配入氫氣過(guò)量時(shí),將會(huì)發(fā)生副反應(yīng),會(huì)有一部分丙烯轉(zhuǎn)化生成丙烷,造成碳三加氫反應(yīng)器出口丙烯量和選擇性下降,因此碳三加氫反應(yīng)器入口配入氫氣量不宜過(guò)低和過(guò)高。

圖4 配氫量對(duì)選擇性、丙烯濃度的影響

4 碳三加氫反應(yīng)器實(shí)時(shí)優(yōu)化控制

4.1 氫炔比控制和出口MAPD濃度控制

由于裂解原料和裂解操作條件多變,致使反應(yīng)器進(jìn)料中MAPD含量也不斷變化,僅僅依靠物料流量與配氫量的比值控制,很難保證出口MAPD濃度的平穩(wěn),采用實(shí)時(shí)優(yōu)化控制勢(shì)在必行。

1)氫炔比控制。首先根據(jù)碳三加氫反應(yīng)器進(jìn)料量和進(jìn)料MAPD濃度計(jì)算進(jìn)入反應(yīng)器物料中實(shí)際MAPD摩爾流量,然后根據(jù)設(shè)定的氫炔比動(dòng)態(tài)調(diào)整配氫量,作為氫氣流量控制的設(shè)定值,以反應(yīng)器的選擇性最大為目標(biāo)。

2)MAPD濃度控制。碳三加氫反應(yīng)器出口MAPD濃度的控制目標(biāo)是控制在設(shè)定值附近,通過(guò)自動(dòng)調(diào)整氫炔比設(shè)定值實(shí)現(xiàn)出口MAPD濃度控制。

4.2 入口溫度及反應(yīng)器壓力控制

碳三加氫反應(yīng)器入口溫度及反應(yīng)器壓力控制保留原DCS系統(tǒng)的控制回路,調(diào)節(jié)方式不變。先進(jìn)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)了與實(shí)時(shí)優(yōu)化系統(tǒng)的接口,實(shí)現(xiàn)優(yōu)化值的下載和平穩(wěn)變化。

5 實(shí)時(shí)優(yōu)化控制系統(tǒng)投用效果分析

5.1 碳三加氫反應(yīng)器選擇性

實(shí)時(shí)優(yōu)化系統(tǒng)模型以選擇性最大為目標(biāo),對(duì)氫炔比、進(jìn)料溫度進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。2019年3月5日碳三加氫反應(yīng)器實(shí)時(shí)優(yōu)化系統(tǒng)正式投用,通過(guò)對(duì)投用前后4個(gè)月運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行采集分析,得出實(shí)時(shí)優(yōu)化系統(tǒng)投用前后反應(yīng)器的選擇性和出口MAPD變化趨勢(shì),如圖5所示。

通過(guò)圖5可以看出,2019年1月至2月實(shí)時(shí)優(yōu)化系統(tǒng)未投用之前,碳三加氫反應(yīng)器選擇性明顯較2019年3月投用之后低很多。實(shí)時(shí)優(yōu)化系統(tǒng)投用之前碳三加氫反應(yīng)器選擇性平均值為85%,投用之后選擇性平均值為92%,由此可見(jiàn)實(shí)時(shí)優(yōu)化系統(tǒng)投用后碳三加氫反應(yīng)器的選擇性得到了進(jìn)一步提高,同時(shí)也提高了操作的穩(wěn)定性。

圖5 優(yōu)化系統(tǒng)投用前后選擇性及出口MAPD變化

5.2 經(jīng)濟(jì)效益分析

碳三加氫反應(yīng)器優(yōu)化系統(tǒng)實(shí)時(shí)計(jì)算進(jìn)入反應(yīng)器物料中實(shí)際MAPD量,動(dòng)態(tài)調(diào)整反應(yīng)器入口配氫量,以裝置效益最大化為目標(biāo),極大地減少了操作人員頻繁調(diào)整配氫量和入口溫度的頻率,減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提升了裝置的運(yùn)行平穩(wěn)度和安全可靠性。

碳三加氫反應(yīng)器優(yōu)化系統(tǒng)投用前后主要工藝參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表3。

由表3可知,碳三加氫反應(yīng)的選擇性提高了7百分點(diǎn)。丙烯增量由63.78 kmol/h增加到69.11 kmol/h,凈增丙烯5.33 kmol/h;丙烷增量由12.52 kmol/h減少到了7.71 kmol/h,凈減少丙烷4.81 kmol/h,同時(shí)氫氣消耗相應(yīng)減少約6.91 kmol/h,即丙烯凈增223.86 kg/h,丙烷減少211.64 kg/h,氫氣消耗減少13.82 kg/h。

表3 優(yōu)化系統(tǒng)投用前后主要工藝參數(shù)對(duì)比

按設(shè)計(jì)年均生產(chǎn)8 000小時(shí)計(jì)算,2019年4月丙烯均價(jià)7 781元/t,可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益1 409.60萬(wàn)元;氫氣均價(jià)10 398元/t,可增加經(jīng)濟(jì)效益114.96萬(wàn)元;丙烷均價(jià)4 730元/噸,可減少效益800.85萬(wàn)元,碳三加氫反應(yīng)器實(shí)時(shí)優(yōu)化系統(tǒng)實(shí)施后,年產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益為723.71萬(wàn)元。

6 結(jié)論

碳三加氫反應(yīng)器實(shí)時(shí)優(yōu)化系統(tǒng)投用以后,操作人員僅需將控制變量的上下限設(shè)置在合理的范圍內(nèi),控制器便會(huì)根據(jù)預(yù)設(shè)模型以選擇性最大為目標(biāo)進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),操作人員的工作重心由原來(lái)的保證碳三加氫反應(yīng)器的平穩(wěn)運(yùn)行轉(zhuǎn)移到了如何優(yōu)化操作工藝參數(shù),充分挖掘經(jīng)濟(jì)效益方面,提高了工作效率,減輕了工作強(qiáng)度;同時(shí)各個(gè)操作變量穩(wěn)定性良好,增加了丙烯產(chǎn)量,提高了裝置總體經(jīng)濟(jì)效益。

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