李鑒濤 賴江平 孫貝生
摘要:針對某裝備發(fā)射未離機故障的原因進行分析,通過建立故障樹,對各項故障可能因素進行排查驗證,確定了故障原因為航空插頭制造缺陷造成對接錯誤,并針對存在的問題提出預防措施,為用戶的修理保障工作提供借鑒和參考。
關(guān)鍵詞:航空插頭;制造缺陷;故障
Keywords:aircraft plug;manufacturing defect;failure
0 引言
航空插頭廣泛應(yīng)用于作戰(zhàn)裝備中,是連接電氣線路的主要機電元件,主要功能是連接部件與線路、傳輸信號,正確選擇航空插頭是保證電路可靠性的重要保證,將對裝備質(zhì)量起到重要作用。航空插頭的可靠性需要制造單位在生產(chǎn)中保證,如在生產(chǎn)過程中因質(zhì)量管理不善、加工尺寸超差等原因產(chǎn)生制造缺陷,一枚小插頭將造成大危害,引發(fā)嚴重后果。
1 故障現(xiàn)象
某部在戰(zhàn)訓時,飛行員實施某裝備的投放,按壓發(fā)射按鈕后,飛機外掛畫面顯示未收到準備好信號,裝備未離梁,飛行員反饋裝備報故。
2 故障原因分析
返回地面后檢查裝備點火鏈路(見圖1),發(fā)現(xiàn)超壓點火具已工作,工作點火具未工作。工作點火具未工作是裝備報故的直接原因。
分析點火鏈路的工作流程,裝備在發(fā)射前,彈上供電由載機提供,飛行員按壓發(fā)射按鈕后,載機向裝備發(fā)送27V“點火”指令,通過連機插頭E(F)點接入彈上組合控制單元的插頭ZK:31引腳,組合控制單元接收“點火”指令后,吸合2路繼電器,27V指令分別通過ZK:30、32引腳,經(jīng)AQ插頭同時向超壓點火具和工作點火具發(fā)出“點火”指令,接收到指令后,超壓藥柱和工作藥柱同時工作。超壓藥柱點火瞬時產(chǎn)生壓力(工作時間約0.25s),快速啟動渦輪發(fā)電機;工作藥柱點火,持續(xù)向渦輪發(fā)電機、舵機提供燃氣(工作時間不小于40s),為彈上提供能源。渦輪能源組件達到額定轉(zhuǎn)速并在0.8s內(nèi)發(fā)出“渦輪能源準備好”信號,此時彈上供電由載機供電改為彈上提供,彈上各系統(tǒng)開始工作,“渦輪能源準備好”信號發(fā)出0.4s后,裝備向載機反饋“全彈準備好”信號,載機點燃拋放彈,裝備離梁發(fā)射。
為查明工作點火具未工作的原因,梳理各項影響因素,列出工作點火具未工作故障的故障樹(見圖2)。根據(jù)故障樹分析可知,造成工作點火具未工作的可能原因包括點火鏈路故障、組合控制單元故障、工作點火具故障等,分別對各故障因素進行排查。
首先對工作點火具進行分析。點火具主要由橋絲、工作藥柱組成,在使用中根據(jù)載機的“點火”指令加熱內(nèi)部橋絲,通過橋絲點燃點火具內(nèi)部工作藥柱,工作藥柱迅速燃燒,引燃點火藥盒,產(chǎn)生高溫高壓燃氣,經(jīng)排氣管進入渦輪發(fā)電機,啟動渦輪發(fā)電機高速旋轉(zhuǎn)而發(fā)電給裝備供電。裝備上使用的工作點火具為了確保工作可靠性,采用了雙保險設(shè)計,兩路插針各控制一組橋絲。為排除工作點火具本身故障因素,使用通用設(shè)備對工作點火具的導通電阻、絕緣電阻進行測試,經(jīng)測試,點火具1、3腳及2、4腳橋絲電阻均為1.01Ω(技術(shù)標準0.8~1.2Ω),絕緣電阻為550MΩ(技術(shù)標準大于20MΩ),兩項性能指標均符合要求。為進一步確認內(nèi)部橋絲狀態(tài),對工作點火具進行CT檢查(見圖3),檢查其內(nèi)部橋絲完整,未斷開,內(nèi)部工作藥柱也未發(fā)現(xiàn)異常,排除工作點火具故障分支。
排除工作點火具故障因素后,對組合控制單元進行檢查,組合控制單元的作用是實現(xiàn)彈上各部件的信號傳輸與控制、協(xié)調(diào)彈上各部件的邏輯控制和按時序工作。用電氣專用檢測設(shè)備檢查組合控制單元性能,各項性能均符合要求,為了排除隱性故障,對組合控制單元開展振動、高低溫等環(huán)境試驗考核,按要求在試驗過程中及試驗后對其性能進行檢查,性能均符合要求,通過性能檢查和試驗確認,排除組合控制單元故障分支。
對點火鏈路進行分析驗證,點火鏈路主要起到傳輸點火信號、啟動點火具的作用,因點火鏈路中存在火工品,為確保安全,將圖1中的超壓點火具、工作點火具的4路橋絲換成1Ω電阻,在FJ插頭加載27V電壓,開展模擬點火試驗。通過試驗驗證,4個模擬電阻的電流、電壓均正常,表明點火鏈路中的電纜、組合控制單元和AQ插頭鏈路導通均正常。
深入檢查發(fā)現(xiàn),連接工作點火具的DH2電纜插頭的定位鍵未起作用(定位鍵見圖3),該插頭在錯偏90°、180°、270°時均能對接工作點火具(對接示意見圖4)。
DH2電纜插頭型號為2PX14K4Q1,有四個插孔,在同一枚裝備上有兩個該型號的插頭分別連接工作點火具(DH2插座)和超壓電火具(DH1插座),是點火鏈路中的關(guān)鍵連接點。按照正常的對接要求,DH2電纜插頭的1、2、3、4號孔應(yīng)分別對應(yīng)點火具1、2、3、4號針。
若DH2電纜插頭偏轉(zhuǎn)90°,DH2插頭的1、3路直接連接到點火具的1、2針腳,DH2插頭的2、4路直接連接到點火具的3、4針腳,將使點火具的橋絲始終處于斷路狀態(tài),載機發(fā)出的“點火”指令無法傳到電點火具橋絲上,使點火具無法通電點火,進一步影響工作藥柱點火燃燒,從而導致渦輪發(fā)電機不能正常工作發(fā)電,形成不了“渦輪能源準備好”信號,該信號將影響裝備“全彈準備好”信號發(fā)出。載機火控系統(tǒng)接收不到裝備“全彈準備好”信號,認為裝備存在故障,未具備發(fā)射條件,火控系統(tǒng)產(chǎn)生裝備故障信號,停止為裝備提供27V電源,中止裝備發(fā)射流程,導致裝備無法發(fā)射。
通過上述分析,該枚裝備發(fā)射未離機的直接原因為DH2電纜插頭與工作點火具對接時錯接導致。
檢查DH2電纜插頭與工作點火具插座,插座上有定位銷,進行了防差錯設(shè)計,在正常情況下不應(yīng)出現(xiàn)錯接的問題。為進一步分析該問題產(chǎn)生的原因,隨機抽查了另外15個同型號裝備上的插頭外徑尺寸(見圖5)。
經(jīng)測量發(fā)現(xiàn),不同年份生產(chǎn)的電纜插頭外徑尺寸差距較大(見表1),該型插頭08、09批生產(chǎn)的外徑尺寸比其他年份批次生產(chǎn)的尺寸偏小,08、09批出廠裝備的6個插頭的尺寸范圍在11.30~11.33mm之間,而05、10、11批出廠裝備的24個插頭尺寸范圍在11.60~11.66mm之間。核對插頭制造圖樣(見圖6),該型插頭外徑尺寸的制造范圍為11.64~11.88mm。測量表明,實際生產(chǎn)的部分插頭尺寸不符合制造圖樣要求,不同年份生產(chǎn)的航空插頭之間存在較大的制造誤差(見圖7),存在制造缺陷。
進一步檢查電點火具,觀察發(fā)現(xiàn)插座內(nèi)的定位鍵較淺,為圓弧型,且長度較短,使用游標卡尺對相關(guān)尺寸進行測量,該型插頭內(nèi)徑尺寸約為11.8mm、插頭內(nèi)的定位鍵高度約為0.5mm,寬約為0.92mm,長度約為4.9mm。如果DH2電纜插頭外徑尺寸在11.6mm左右,定位鍵發(fā)揮作用,在對接中不會發(fā)生插錯,但因DH2電纜插頭的定位槽寬度為2.5mm,遠大于電點火具插座內(nèi)定位鍵的寬度,這時若DH2電纜插頭外徑尺寸在11.3mm左右,插頭與插座之間的間隙在0.5mm左右,則定位鍵不能有效起作用,在對接中將存在插錯的隱患。
綜上分析,引發(fā)裝備發(fā)射未離機故障深層次的原因是插頭具有制造缺陷,在裝配過程中,由于DH2電纜插頭的裝配位置較深,操作人員在裝配中連接插頭時只能通過感覺進行對接,習慣上認為插頭上有防差錯措施,只要能對接進去就認為對接正確,但由于定位鍵較淺,加上08、09批生產(chǎn)的插頭外徑尺寸偏小,導致定位鍵未能起到防差錯的作用,在對接中造成插頭連接錯誤,從而導致在戰(zhàn)訓使用中發(fā)生彈藥發(fā)射未離梁的故障。這是一起典型的因插頭制造缺陷導致的故障,應(yīng)引起高度重視,在修理保障過程中加強對插頭連接及電氣線路的檢查。
3預防措施
1)針對發(fā)現(xiàn)的問題,在修理中將該處航空插頭的裝配作為易錯工序進行風險管控,增加檢驗點檢查,同時完善該型裝備危險品裝配工藝規(guī)程,明確電點火具安裝及DH2航空插頭裝配的注意事項、操作要點,裝配后增加在AQ安全插頭檢查點火具橋絲電阻的檢查要求,等效檢查插頭的對接情況,避免再次出現(xiàn)接錯問題。
2)針對可能發(fā)生的插錯的情況,制定排查方案,消除質(zhì)量安全隱患。
3)對不同批次采購的航空插頭加強檢查,嚴格按要求做好二次篩查工作,確保各項性能及尺寸滿足使用要求。
參考文獻
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[2]張耀中.使用航空插頭座的幾個問題[J].航空工藝技術(shù),1987(6).
作者簡介
李鑒濤,高級工程師,主要從事總體修理技術(shù)研究。
賴江平,高級工程師,主要從事總體修理技術(shù)研究。
孫貝生,工程師,主要從事火工修理技術(shù)研究。