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阿爾及利亞OMG723側(cè)鉆小井眼短半徑水平井技術(shù)

2020-04-26 03:32李復(fù)興
鉆采工藝 2020年6期
關(guān)鍵詞:鐵屑井段井眼

李復(fù)興

(中國石油集團長城鉆探工程有限公司工程技術(shù)處)

側(cè)鉆小井眼短半徑水平井技術(shù)是20世紀80年代快速發(fā)展并日臻完善的一項綜合性配套技術(shù)。該技術(shù)在國外一些油田已經(jīng)進入生產(chǎn)應(yīng)用階段,在國內(nèi)仍停留在試驗和探索階段。目前國內(nèi)的小井眼水平井井眼尺寸基本都在?118 mm以上,尚無?95.3 mm小井眼水平井。OMG723井作為側(cè)鉆小井眼短半徑水平井的施工案例,通過多種關(guān)鍵技術(shù)的成功應(yīng)用,順利完井,形成了HMD油田側(cè)鉆小井眼短半徑水平井的關(guān)鍵技術(shù)。

1 基本情況

OMG723井側(cè)鉆施工前為直井,該井目的層是寒武紀砂巖地層,巖性致密研磨性強,垂直深度3 450~3 470 m;在垂深3 449 m上部是奧陶紀泥頁巖層夾雜片狀鹽結(jié)晶,脆性大,極易發(fā)生坍塌,且壓力系數(shù)高于下部目的層。OMG723井側(cè)鉆井身結(jié)構(gòu)見圖1所示。

2 技術(shù)難點

2.1 開窗難度大

設(shè)計造斜點在?177.8 mm尾管內(nèi),側(cè)鉆前要對尾管進行開窗,開窗作業(yè)會產(chǎn)生大量鐵屑,存在環(huán)空憋堵、鐵屑凈化困難等問題,易發(fā)生井下故障[1],套管開窗后井內(nèi)存在大量鐵屑,打撈不徹底會給后續(xù)的定向鉆進、地面循環(huán)系統(tǒng)和井下儀器帶來很大的隱患。

圖1 OMG723井側(cè)鉆井身結(jié)構(gòu)圖

2.2 井眼造斜率高,施工困難

短半徑水平井在增斜段施工難度大,狗腿度大,造斜率要求高,幾乎沒有回旋余地,井眼軌跡稍有失控就需要填井重鉆,損失重大[2]。大狗腿度井段的鉆具磨損嚴重,起下鉆困難,托壓嚴重。該井段的鉆具受到嚴重的交變應(yīng)力,疲勞損傷大。

2.3 鉆井液性能要求高

套管開窗期間產(chǎn)生大量鐵屑,要求鉆井液具有良好的流變性;增斜段采用全滑動鉆進,有卡鉆的風(fēng)險,且造斜段是泥巖地層,泥巖具有吸水膨脹和井壁失穩(wěn)垮塌的特性;小井眼排量受限,要求鉆井液具有良好的攜砂性、懸浮性、潤滑性,低固相含量,觸變性好[3]。

2.4 小井眼鉆進風(fēng)險大

?95.3 mm小井眼井下螺桿要求排量小,造成鉆井液攜巖能力受限;在井斜超過30°至水平段極易形成巖屑床,造成鉆具磨阻大,鉆壓傳遞困難,長時間滑動鉆進卡鉆風(fēng)險大;鉆具尺寸小,工具面擺放困難[4];待鉆井眼增斜段全角變化率高,控制精度要求高;小鉆具受力復(fù)雜,承受扭矩大,時間長,疲勞破壞嚴重[5]。

2.5 地層可鉆性差,地層溫度高

寒武紀砂巖地層,巖性致密,研磨性極強。根據(jù)地質(zhì)資料地層靜止溫度136°,循環(huán)溫度115°,屬高溫地層。

3 井眼軌道優(yōu)化設(shè)計

OMG723井采用“直-增-增-穩(wěn)”4段制軌道,為了緩解托壓、扭矩大的問題,最終確定了水平段采用88.73°的微降模式。設(shè)計中進入A靶點前降低造斜率主要是考慮進入砂巖造斜率會降低,這樣留有余地確保準確中靶實現(xiàn)軟著落[6](表1)。

表1 OMG723井側(cè)鉆井眼軌道設(shè)計數(shù)據(jù)

4 側(cè)鉆小井眼短半徑水平井配套技術(shù)

4.1 優(yōu)化套管開窗方式

目前套管的開窗方式有兩種,一種導(dǎo)斜器開窗;另一種是段銑套管開窗。兩種方法各有所長,導(dǎo)斜器開窗具有開窗快、周期短的特點,但施工危險較大,特別是短半徑水平井,導(dǎo)斜器轉(zhuǎn)動造成的方位偏差對后期施工影響很大;段銑套管開窗具有安全可靠的特點[7]。

該地區(qū)在使用導(dǎo)斜器開窗時普遍存在窗口附近泥頁巖坍塌,起下鉆困難的問題。為了提高本井施工的可靠性,優(yōu)選段銑開窗方法,這也是該地區(qū)首次采用段銑開窗,開窗工具選用威德福D型段銑刀(圖2左),段銑井段選在3 389~3 402 m。

鐵屑的清理措施:段銑前處理鉆井液,以滿足攜帶鐵屑要求,使鉆井液黏度在70~80 s,動切力23~30 Pa,初切力:10~15 Pa,終切力:40~45 Pa,塑性黏度:32~38 mPa·s。段銑期間,在鉆井液回流槽內(nèi)放置強磁工具,避免鐵屑進入循環(huán)罐;為了避免段銑不徹底,產(chǎn)生套管“剝皮”現(xiàn)象,控制鉆時在0.5 m/h以內(nèi);段銑結(jié)束后,使用管柱強磁清理井內(nèi)鐵屑(圖2右)。打撈鐵屑結(jié)束后注水泥填井,并鉆水泥塞至造斜點3 390 m。

圖2 OMG723所用的段銑刀和使用管柱強磁打撈出的的鐵屑

4.2 獨特的鉆頭選型與個性化螺桿的完美結(jié)合

4.2.1 鉆頭選型

施工中綜合考慮穩(wěn)定工具面、造斜率、提高機械鉆速、減少起下鉆次數(shù)等因素,根據(jù)不同井段采用不同的鉆頭(表2)。該組合充分運用每種鉆頭(圖3,圖4)的不同優(yōu)點,達到最大使用效果。

4.2.2 螺桿的選用

根據(jù)該井的特點,普通螺桿難以滿足需要,本井在?149.2 mm井段采用貝克公司最新的?120 mm Ultra X-treme IR系列螺桿,該系列螺桿具有可調(diào)彎度(0~4°)的特點,結(jié)合2.42 m的超短長度能實現(xiàn)最大造斜率70°/30 m,超短螺桿能縮短MWD至鉆頭的測量盲區(qū),提高軌跡控制的精度。為適應(yīng)在136°高溫地層長時間鉆進的需要,在?95.3 mm井段選用了貝克公司最新研發(fā)的?73 mm X-treme耐高溫高速螺桿,最大工作溫度達190°,水功率達到58 HP,該型螺桿定轉(zhuǎn)比3/2,在450 L/min排量下,轉(zhuǎn)速達590 r/min,復(fù)合鉆進時能降低鉆桿的轉(zhuǎn)速,減緩鉆桿的疲勞破壞。兩種螺桿的使用在本井取得了很好的效果,其可調(diào)彎度的特點減少了螺桿的消耗,?149.2 mm井段只使用了一根螺桿,?95.3 mm井段使用了兩根螺桿,軌跡達標率100%。

表2 OMG723井鉆頭選型

圖3 ?149.2 mm井眼所用HCC D411ST金剛石鉆頭和EQH55DRD三牙輪鉆頭

圖4 ?95.3 mm井眼造斜段所用G21 SD88三牙輪鉆頭和水平段所用HHS 178孕鑲金剛石鉆頭

4.3 合理的鉆具組合及精細化施工措施

合理的鉆具組合對于短半徑水平井尤為重要,一旦鉆具組合不合適,造斜率不滿足要求會有填井重鉆的風(fēng)險,本井鉆具組合的優(yōu)選原則是:①確保造斜率符合要求,保持軌跡圓滑;②水平段以復(fù)合鉆進為主,減少滑動鉆進。

第一增斜段組合:?149.2 mm金剛石鉆頭+?120.7 mm螺桿(2.1°)+?88.9 mm無磁鉆桿(MWD)+?120.7 mm MWD脈沖接頭+?120.7 mm浮閥 +?120.7 mm陀螺定位接頭+?88.9 mm鉆桿×15根+?120.7 mm鉆挺×15根+?120.7 mm隨鉆震擊器+?120.7 mm鉆挺×2根+?88.9 mm鉆桿。為了避免了套管對MWD的磁干擾,使用陀螺擺方位。開窗初期采用控時鉆進的方法(表3),及時分析巖屑變化(圖5)。

表3 控時鉆進表

圖5 控時鉆進(3 390~3 398.5 m)井深與巖屑含量變化圖

后續(xù)?149.2 mm增斜段使用三牙輪鉆頭配合2.5°螺桿的倒裝鉆具組合。

該井段施工的特點是鉆速較慢,全井段滑動鉆進,為緩解托壓問題每鉆進1 m打稠塞并適當(dāng)提高排量循環(huán);另一個問題是增斜段起下鉆遇阻嚴重,通過轉(zhuǎn)動工具面至高邊解決問題。本井增斜段短調(diào)控余地小,測量滯后問題在短半徑水平井增斜段尤為突出,要求技術(shù)人員有較高的預(yù)見性且對工具性能非常熟悉[8]。

第二增斜段組合:?95.3 mm三牙輪鉆頭+?73.0 mm螺桿(3.6°~3.8°)+?60.3 mm無磁鉆桿(MWD)+?60.3 mmMWD脈沖接頭+?60.3 mm浮閥+?60.3 mm鉆桿×18根+?60.3 mm變扣+?88.9 mm鉆桿×6根+?120.7 mm鉆挺×9根+?120.7 mm隨鉆震擊器+?120.7 mm鉆挺×2根+?88.9 mm鉆桿。

該組合采用柔性鉆具組合并逐步倒裝,有利于鉆壓的有效傳遞;大彎度螺桿配合三牙輪鉆頭,有效提高造斜率;選擇短螺桿,減少測量盲區(qū),有利于精確控制井眼軌跡[9]。

水平段組合:?95.3 mm孕鑲金剛石鉆頭+?73.0 mm螺桿(0.8°)+?60.3 mm無磁鉆桿(MWD)+?60.3 mmMWD脈沖接頭+?60.3 mm浮閥+?60.3 mm鉆桿×18根(倒裝)+?60.3 mm變扣+?88.9 mm鉆桿×6根+?120.7 mm鉆挺×9根+?120.7 mm隨鉆震擊器+?120.7 mm鉆挺×2根+?88.9 mm鉆桿。

該組合的保持零穩(wěn)定器模式,有效緩解了水平段鉆進托壓,減小了卡鉆的概率;采用孕鑲金剛石鉆頭,減少了起下鉆的頻率,提高了鉆進效率;為緩解小鉆桿疲勞破壞的情況發(fā)生,每趟鉆倒換鉆桿,及時淘汰磨損嚴重的鉆桿。

4.4 下尾管封固油層上部不穩(wěn)定地層

第一增斜段?149.2 mm井眼中完后下尾管固井,使用?114.3 mm P110 尾管,為了提高固井質(zhì)量,在裸眼段使用剛性扶正器,在直井段使用彈性扶正器,合理的精細化措施確保固井的高質(zhì)量。

4.5 良好的鉆井液體系

基于本井的地層特性、大曲率、小井眼、套管磨銑作業(yè)等特點,選用油基鉆井液,在油基鉆井液的基礎(chǔ)上形成了耐高溫、強抑制、強抗鹽侵、泥頁巖井壁穩(wěn)定、易于調(diào)整流變性的適應(yīng)本地區(qū)的鉆井液體系,如表4所示。

表4 不同井段的鉆井液性能

5 施工效果評價

1)OMG723井實際造斜點3 390 m,第一造斜段鉆至3 452.5 m,第二造斜段從3 452.5 m鉆至3 480.42 m,水平段從3 480.42 m至完鉆井深3 888 m,水平位移450.06 m,水平段長407.57 m,油層鉆遇率100%。

2)鉆頭和螺桿的完美配合,使本井軌跡達到了最優(yōu)化,起鉆磨阻最大80 kN,下鉆磨阻最大50 kN,為后期各種施工提供了良好條件。

3)段銑開窗運用成功,開窗后續(xù)的起下鉆經(jīng)過窗口時無遇阻和超拉現(xiàn)象。

4)精細化施工措施使該井施工過程中未發(fā)生井塌、井漏、落物等井下復(fù)雜情況。

6 結(jié)論和建議

1)針對短半徑水平井曲率大、造斜段短的特點,合理的工具選型及組合對于軌跡的精確控制非常重要。

2)?95.3 mm小井眼鉆進中,按時泵入稠塞并配合大幅度活動鉆具有效破壞井底巖屑床,緩解了托壓和避免了卡鉆。

3)流變性易于調(diào)整的鉆井液能更好的適應(yīng)復(fù)雜修井工作的施工需要。

4)建議國內(nèi)科研工作者加強對可調(diào)度數(shù)短螺桿的研究,同時提高螺桿的耐高溫性能,以滿足將來復(fù)雜的施工要求。

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