周建軍
(中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江 寧波 315812)
儲(chǔ)罐尾氣進(jìn)行回收或銷毀是當(dāng)前國(guó)家VOCs 治理大環(huán)境下的總體方向,油氣回收送焚燒爐是其中主要工藝之一,常見(jiàn)的工藝設(shè)計(jì)是油氣回收氣加壓匯總后直接送入焚燒爐鼓風(fēng)機(jī)入口處,該設(shè)計(jì)工藝在實(shí)際運(yùn)行中經(jīng)常會(huì)發(fā)生總烴超標(biāo)情況,一方面存在較大安全隱患,另一方面導(dǎo)致回收裝置運(yùn)行不穩(wěn)定。以下以某煉化廠實(shí)際案例為例,說(shuō)明問(wèn)題產(chǎn)生原因并提出工藝改良方案。
該廠儲(chǔ)罐油氣回收送焚燒爐原則工藝敘述如下:自罐區(qū)每個(gè)儲(chǔ)罐頂部設(shè)置油氣回收支管,各支管靠近儲(chǔ)罐根部設(shè)置截?cái)嚅y、阻爆轟型阻火器、金屬軟管、氣動(dòng)切斷閥組。各儲(chǔ)罐油氣支管收集后進(jìn)油氣分液罐再經(jīng)風(fēng)機(jī)加壓后進(jìn)入油氣管網(wǎng)總線,油氣管網(wǎng)總線輸送至裝置加熱爐鼓風(fēng)機(jī)入口,由鼓風(fēng)機(jī)輸送至加熱爐內(nèi)燃燒。在鼓風(fēng)機(jī)入口前位置設(shè)置氮?dú)夥创倒芫€。入爐部分工藝流程如圖1。
實(shí)際運(yùn)行中,在油氣管網(wǎng)總線上總烴在線檢測(cè)數(shù)據(jù)平均在5%~8%左右(體積比下同),高時(shí)偶至13%,低時(shí)約1%~2%,而設(shè)計(jì)工藝指標(biāo)要求總烴<4.5%,超出則啟動(dòng)工藝聯(lián)鎖,進(jìn)行氮?dú)夥创?,由此油氣回收系統(tǒng)頻繁啟停,運(yùn)行維艱。
在該廠這套油氣回收送焚燒爐工藝中,關(guān)鍵性控制指標(biāo)實(shí)際有二個(gè),一個(gè)是油氣回收管網(wǎng)氧氣含量<2%,另一個(gè)即是焚燒爐鼓風(fēng)機(jī)入口總烴含量<4.5%。鼓風(fēng)機(jī)入口總烴含量關(guān)系到鼓風(fēng)機(jī)入口與空氣混合后是否形成爆炸性混合氣體,檢測(cè)數(shù)據(jù)十分關(guān)鍵。該廠裝置鼓風(fēng)機(jī)的排量正常為125000Nm3/hr,共有二臺(tái),一開(kāi)一備,各罐區(qū)油氣回收總量最高為1600Nm3/hr(以各罐區(qū)風(fēng)機(jī)額定量總和計(jì)算得到)。以管網(wǎng)平均總烴6%為基準(zhǔn)計(jì)算,則目前實(shí)際儲(chǔ)罐油氣處理量為:1600×6%=96Nm3/hr,此時(shí)裝置鼓風(fēng)機(jī)入口可燃?xì)夂繛椋?600×6%/125000=0.08%,遠(yuǎn)低于汽油的爆炸下限(約為1.4%)。如果裝置鼓風(fēng)機(jī)以60%的最低負(fù)荷考慮,則裝置鼓風(fēng)機(jī)入口可燃?xì)夂繛椋?600×6%/75000=0.12%,依然低于汽油的爆炸下限,但接近動(dòng)火作業(yè)可燃?xì)鈾z測(cè)合格標(biāo)準(zhǔn)(可燃?xì)夂坎怀^(guò)0.2%),略超出其一半值。
如果以設(shè)計(jì)工藝控制指標(biāo)總烴含量<4.5%計(jì)算,則設(shè)計(jì)儲(chǔ)罐油氣處理量為:
1600×4.5%=72Nm3/hr,此時(shí)裝置鼓風(fēng)機(jī)入口可燃?xì)夂繛椋?600×4.5%/125000=0.06%,如果裝置鼓風(fēng)機(jī)以60%的最低負(fù)荷考慮,則裝置鼓風(fēng)機(jī)入口可燃?xì)夂繛椋?600×4.5%/75000=0.1%,二者仍均遠(yuǎn)低于汽油的爆炸下限值,但后者已接近動(dòng)火作業(yè)可燃?xì)鈾z測(cè)合格標(biāo)準(zhǔn)(可燃?xì)夂坎怀^(guò)0.2%),剛好為其的一半。
二者相比較,我們可以得知,該套系統(tǒng)總管網(wǎng)總烴數(shù)據(jù)超標(biāo)的根本原因在于,目前儲(chǔ)罐實(shí)際尾氣產(chǎn)生量已經(jīng)超過(guò)了該套油氣回收系統(tǒng)設(shè)計(jì)的處理量。該套系統(tǒng)以目前的工藝設(shè)備配置來(lái)說(shuō),設(shè)計(jì)處理量約為72Nm3/hr,而實(shí)際儲(chǔ)罐尾氣產(chǎn)生量約為96Nm3/hr,超出處理能力約33%,強(qiáng)行運(yùn)行,存在較大安全隱患。
圖1 入爐部分工藝流程
由前述分析可知,油氣回收氣直接入鼓風(fēng)機(jī)入口工藝設(shè)計(jì)的局限性在于,其處理能力受限于焚燒爐入口鼓風(fēng)機(jī)的運(yùn)行能力。設(shè)入口鼓風(fēng)機(jī)的排量為A(Nm3/hr),則該套系統(tǒng)的處理能力約為:A×0.6×0.2%(Nm3/hr)(以鼓風(fēng)機(jī)入口處可燃?xì)夂坎怀^(guò)0.2%、鼓風(fēng)機(jī)以60%的最低負(fù)荷為基準(zhǔn)考慮),超過(guò)則在鼓風(fēng)機(jī)入口處形成爆炸性混合氣體的風(fēng)險(xiǎn)增大。
為擺脫油氣回收系統(tǒng)處理能力受限于裝置鼓風(fēng)機(jī)排量的局面,考慮對(duì)工藝做如下改良(如圖2):將總管網(wǎng)油氣與鼓風(fēng)機(jī)分路,增設(shè)一個(gè)緩沖罐、一個(gè)阻火器,直接送入焚燒爐火嘴燃燒,另取消總烴在線監(jiān)測(cè)及聯(lián)鎖,增設(shè)爐子熄火切斷閥門(mén)的聯(lián)鎖??纱蟠筇岣哂蜌饣厥障到y(tǒng)的處理能力。
圖2 改良后的工藝流程
儲(chǔ)罐尾氣進(jìn)行回收或焚燒銷毀是整個(gè)石化行業(yè)的大趨勢(shì)大方向,具體在油氣回收入焚燒爐的工藝設(shè)計(jì)時(shí),一般有兩種工藝方向:一種是接入焚燒爐鼓風(fēng)機(jī)入口,另一種是直接接入焚燒爐火嘴燃燒。兩種工藝各有優(yōu)缺,實(shí)際選用時(shí)需充分考慮系統(tǒng)的處理能力要求,合理進(jìn)行工藝布局,以免造成后期運(yùn)行不穩(wěn)和運(yùn)行困難。