吳藝博
中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司
污水源熱泵技術(shù),主要是以城市生活及工業(yè)污水作為提取和儲存能量的冷熱源,借助熱泵機(jī)組系統(tǒng)內(nèi)部制冷劑的物態(tài)循環(huán)變化,消耗少量的電能,從而達(dá)到制冷制暖效果的一種創(chuàng)新技術(shù)。與其他熱源相比,污水源熱泵的技術(shù)關(guān)鍵和難點(diǎn)在于防堵塞、防污染與防腐蝕。但對于節(jié)能環(huán)保來說,污水源熱泵由于采暖沒有燃燒過程,避免了排煙污染,且有效利用了污水作為能量來源,節(jié)能減排效益明顯,不產(chǎn)生任何廢渣,廢水,廢氣和煙塵。
本文中,佛山市某化工廠污水排放量大,主要來源于化學(xué)原料加工廢水,是一種巨大的低溫余熱源,是水-水源熱泵的理想低溫?zé)嵩础1疚囊晕鬯礋岜孟到y(tǒng)在佛山市某化工廠空調(diào)系統(tǒng)中的應(yīng)用為例[1],著重對應(yīng)用污水源熱泵與傳統(tǒng)水冷機(jī)組系統(tǒng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性與環(huán)保性分析比較,以期為廣東佛山東莞等地眾多化工廠類似的工程項目,提供參考。
該項目一共由 6 層大樓組成,建筑面積為 177355 m2,其中地上5 層需要冬季供暖,夏季制冷,面積為42574 m2,通過計算得冷負(fù)荷 4106 kW,熱負(fù)荷2844 kW。工廠性質(zhì)為化工廠,每日污水排量較大,且水量穩(wěn)定,為污水源熱泵的使用提供了穩(wěn)定的流量基礎(chǔ),但由于排水特征為間歇性排放,為了保證污水源熱泵系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠使用,需設(shè)置蓄水池以保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。經(jīng)測量,污水全年日平均溫度在12.2~31.7℃ 之間變化。最高為 8 月份,平均溫度30.8 ℃。最低為2 月份,平均溫度為14.1 ℃。污水濁度及游離氯含量偏高,需對污水進(jìn)行適當(dāng)處理,本項目采用反滲透技術(shù),將高濃度含氯廢水的進(jìn)行脫鹽處理后,作為污水源熱泵的冷熱源。
在本項目中,由于此化工廠排出的污水中含有大量油性污物,對于普通的換熱器,換熱管內(nèi)溫度高的情況下,污水流經(jīng)換熱管時會產(chǎn)生掛膜現(xiàn)象,從而導(dǎo)致管壁粘結(jié)黏泥,不僅增大了換熱熱阻,而且影響了污水流速,影響換熱效果。因此在本項目中,采用管殼式換熱器。
污水換熱器的主要換熱熱阻集中在污水側(cè),由于換熱管內(nèi)高溫產(chǎn)生的掛膜現(xiàn)象不能忽略,因此,查文獻(xiàn)可知,當(dāng)換熱管管壁污泥為 0.5 mm 厚時,換熱效率將下降35%左右。為提高換熱系數(shù),本項目在換熱管中加入攪拌棒,通過不停的震動攪拌使得污水流動處于紊流狀態(tài),從而減少換熱管管壁的結(jié)垢,提高換熱效率。
本項目擬采用經(jīng)反滲透脫鹽處理后的污水源熱泵作為6 層樓的冬夏兩季輔助冷熱源,污水源熱泵設(shè)計流量為50 m3/h,采用直接換熱方式。
機(jī)組冬季設(shè)計要求,用戶端提供 45/40 ℃的熱水,夏季設(shè)計要求,用戶端提供 7/12 ℃的冷水。在過渡季節(jié),通過管路中閥門的開閉來控制制冷劑流路的冷熱切換,熱泵機(jī)組為生活熱水進(jìn)行預(yù)熱。熱泵用單向閥開閉進(jìn)行工況轉(zhuǎn)換,原理如圖1 所示。
根據(jù)本項目工程設(shè)計要求,夏季供冷運(yùn)行時間為150 天,每天運(yùn)行 24 小時,冬季供熱運(yùn)行時間為90天,每天運(yùn)行 24 小時,過渡季節(jié)生活熱水預(yù)熱時間為120 天,每天運(yùn)行 10 小時。
通過相關(guān)負(fù)荷計算可知,機(jī)組夏季制冷量274.8 kW,冬季制熱量 468.5 kW,再根據(jù)上述參數(shù)參照熱泵廠家提供的主機(jī)參數(shù)選型可知,機(jī)組夏季壓縮機(jī)輸入功率為73.79 kW。冬季壓縮機(jī)輸入功率119.5 kW。
圖1 污水源熱泵系統(tǒng)圖
由于本化工廠污水源熱泵項目地點(diǎn)位于佛山,本文選取佛山地區(qū)常用的空調(diào)冷熱源方案冷水機(jī)組+燃?xì)忮仩t系統(tǒng)與污水源熱泵系統(tǒng)進(jìn)行對比。
對常規(guī)冷水機(jī)組+燃?xì)忮仩t系統(tǒng)進(jìn)行計算選型,冷水機(jī)組和污水源熱泵夏季工況設(shè)定為一樣,制冷量274.8 kW,壓縮機(jī)輸入功率73.79 kW。燃?xì)忮仩t冬季制熱量468.5 kW,鍋爐效率η取90%。
根據(jù)廠家選型目錄以及報價,常規(guī)冷水機(jī)組+燃?xì)忮仩t系統(tǒng)與污水源熱泵系統(tǒng)初投資如表1:
表1 兩種方案初投資對比
由表1 可以看出,污水源熱泵系統(tǒng)總的初投資為31.2 萬元,而采用傳統(tǒng)的冷水機(jī)組+燃?xì)忮仩t系統(tǒng)總的初投資為29.4 萬元,污水源熱泵初投資成本相對傳統(tǒng)冷水機(jī)組+燃?xì)忮仩t僅高出1.8 萬元,而污水可以得到更有效的利用,環(huán)保價值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)價值。
本項目所在地為廣東省佛山市,電力價格按佛山市當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)用電計算,按 1.2 元/kWh 選取。天然氣價格按正常的工業(yè)用氣來計算,當(dāng)前佛山市工業(yè)用天然氣價格為3.79 元/m3。污水源熱泵機(jī)組按全年滿負(fù)荷工況運(yùn)行計算。
本文計算時,冷水機(jī)組和污水源熱泵夏季工況設(shè)定為一樣,制冷量 274.8 kW,壓縮機(jī)輸入功率73.79 kW。燃?xì)忮仩t冬季制熱量468.5 kW,鍋爐效率η取90%。
在水費(fèi)方面,由于此項目所在化工廠本身用水量較大,常規(guī)冷水機(jī)組+燃?xì)忮仩t方式夏季冷卻塔的補(bǔ)水量相對來說微乎其微,且水費(fèi)相對主機(jī)運(yùn)行費(fèi)用而言也較小,為簡化計算,本文運(yùn)行成本對比中忽略水費(fèi)計算。經(jīng)計算,兩種方案各自的運(yùn)行費(fèi)用結(jié)果具體如表2。
表2 兩種方案運(yùn)行成本比較
從計算結(jié)果可知,與常規(guī)制冷機(jī)組+燃?xì)忮仩t系統(tǒng)相比,污水源熱泵系統(tǒng)在電費(fèi)上每年可以節(jié)省 30%左右的運(yùn)行費(fèi)用,但是由于污水源熱泵的特殊性以及采用的反滲透脫鹽處理,無水源熱泵系統(tǒng)在年維護(hù)管理費(fèi)用、年投資費(fèi)用分別比常規(guī)制冷機(jī)組+燃?xì)忮仩t系統(tǒng)多花費(fèi)10%和6.7%。但是總體成本上,污水源熱泵年運(yùn)行費(fèi)比25.4 萬元,15 個月時間就可以省下全部的污水源熱泵初投資。
3.3.1 制冷一次能源利用率
制冷一次能源利用率是單位制冷量所消耗的一次能源量,用PER R表示,單位為 kW/kW,則熱泵空調(diào)系統(tǒng)制冷工況的一次能源利用率為[2-3]:
式中:COPR為制冷性能系數(shù);Df為一次能源發(fā)電效率,在本項目計算時,取 33%;Ds為電網(wǎng)輸送損耗效率,在本項目計算時,取 5%;fR為制冷輔助設(shè)備耗能系數(shù),在本項目計算時,取 10%。
3.3.2 制熱一次能源利用率
制熱一次能源利用率是指單位制熱量所消耗的一次能源量,用PERHP表示,單位為kW/kW,則熱泵空調(diào)系統(tǒng)制熱工況的一次能源利用率[2,3]為:
式中:COPHP為供熱性能系數(shù);Df為一次能源發(fā)電效率,在本項目計算時,跟制冷一樣取33%;Ds為電網(wǎng)輸送損耗效率,在本項目計算時,跟制冷一樣取 5%;fHP為制熱輔助設(shè)備耗能系數(shù),在本項目計算時,跟制冷一樣取,取 10%。
對于鍋爐系統(tǒng)而言,一次能源利用率[2]公式:
式中:η為燃?xì)忮仩t的熱效率,在本項目中,綜合廠家給出的參數(shù),取 90%;f為其他輔助設(shè)備的能耗,在本項目中,綜合廠家給出的參數(shù),以總能耗的 5%計。
3.3.3 全年一次能源利用率
冷熱源系統(tǒng)全年制冷量為QR',制熱量為QHP',則系統(tǒng)的全年一次能源利用率為[2-3]:
3.3.4 計算結(jié)果
污水流量為50 m3/h,計算結(jié)果見表3:
表3 污水源熱泵系統(tǒng)與常規(guī)系統(tǒng)的一次能源利用率與一次能耗
由計算結(jié)果可知:
1)在本項目中,污水源熱泵系統(tǒng)全年一次能源利用率為 1.084,常規(guī)制冷機(jī)組+燃?xì)忮仩t系統(tǒng)僅為0.921,污水源熱泵全年一次能源利用率比常規(guī)系統(tǒng)高0.163。
2)通過計算可知,污水源熱泵系統(tǒng)全年一次能耗量為2365285 kWh,常規(guī)制冷機(jī)組+燃?xì)忮仩t系統(tǒng)一次能耗量為2783197 kWh,相比于常規(guī)制冷機(jī)組+燃?xì)忮仩t系統(tǒng),污水源熱泵系統(tǒng)全年一次能源消耗節(jié)省量417912 kWh,相當(dāng)于節(jié)省38673m3天然氣。污水源熱泵系統(tǒng)與常規(guī)系統(tǒng)相比節(jié)能效果顯著。
通過對該化工廠的生產(chǎn)運(yùn)營情況調(diào)研可知,該化工廠夏季為旺季,因此用電高峰主要集中在 5-10 月份,而對于整個佛山地區(qū)來說,由于 5-10 月份氣溫較高,用電量也增大,采用污水源熱泵系統(tǒng)不僅可以為化工廠節(jié)省耗電量,還可以緩解佛山地區(qū)當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)用電高峰的壓力,減少用電高峰時限電對其他工廠或企業(yè)影響。
本文以佛山市某化工廠污水源熱泵應(yīng)用為例,從經(jīng)濟(jì)性與環(huán)保性角度,分析佛山東莞等地此類工程采用污水源熱泵的可行性。結(jié)果表明:
1)與常規(guī)冷水機(jī)組+燃?xì)忮仩t系統(tǒng)相比,采用污水源熱泵后,年投資費(fèi)用、年維護(hù)管理費(fèi)用分別增加10%和 6.7%,但是年運(yùn)行費(fèi)用節(jié)省 30%左右,節(jié)省了25.4 萬元,僅用 15 個月的時間,就可以收回整個污水源熱泵系統(tǒng)的全部初投資成本。
2)與常規(guī)冷水機(jī)組+燃?xì)忮仩t系統(tǒng)相比,采用污水源熱泵后,不僅可以減少能耗,還能有效地利用污水中蘊(yùn)藏的低位熱能,污水源熱泵系統(tǒng)全年一次能源利用率為 1.084,常規(guī)制冷機(jī)組+燃?xì)忮仩t系統(tǒng)僅為0.921,污水源熱泵全年一次能源利用率比常規(guī)系統(tǒng)高0.163。
3)通過對該化工廠的生產(chǎn)運(yùn)營情況調(diào)研,采用污水源熱泵系統(tǒng)不僅可以為化工廠節(jié)省耗電量,還可以緩解佛山地區(qū)當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)用電高峰的壓力,減少用電高峰時限電對其他工廠或企業(yè)影響。
綜上所述,對于化工廠類冷熱源工程,采用污水源熱泵代替常規(guī)冷水機(jī)組+燃?xì)忮仩t系統(tǒng),具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益及環(huán)保優(yōu)勢,符合國家的節(jié)能環(huán)保政策。在佛山東莞等化工廠企業(yè)眾多的地方,值得大力推廣。