梁志艷,王磊磊,唐照星
(中國石化西北油田分公司,新疆烏魯木齊830011)
塔河油田主要為碳酸鹽巖縫洞型稠油油藏,原油黏度平均為45×104mPa·s,油藏埋深5 400~7 000 m,硫化氫含量為10 273~858 660 mg/L,黏溫拐點(diǎn)為2 500~3 000 m。原油在井底具有很好的流動性,在舉升至井筒3 000 m 左右時(shí),隨著沿程熱損失,黏度大幅增加,主要采用摻入稀油降黏的方式生產(chǎn)[1-2]。機(jī)械舉升方式主要以液壓反饋式抽稠泵和稠油電泵為主。隨著開發(fā)深入,現(xiàn)有舉升工藝對含水乳化、腐蝕結(jié)垢等井況適應(yīng)性差,存在摻稀優(yōu)化難度大、異常率高的問題。選用螺桿泵是目前中高含水井舉升較為經(jīng)濟(jì)高效的方式[3],但是常規(guī)螺桿泵不能滿足塔河油田超高黏度、高含硫、高溫的復(fù)雜井況條件,因此針對塔河稠油特性及舉升需求,對螺桿泵進(jìn)行了系統(tǒng)優(yōu)化配置,形成新型抗稠油抗硫螺桿泵,同時(shí)優(yōu)選高性能水溶性降黏劑體系。通過開展新型螺桿泵配合水溶性降黏劑工藝復(fù)合技術(shù)試驗(yàn),取得明顯降低摻稀量、提升舉升效益的效果。
塔河油田超稠油機(jī)械舉升方式主要以有桿泵和稠油電泵為主。稠油開采進(jìn)入中高含水期后,含水乳化較為普遍,稀稠油混配效果進(jìn)一步變差,導(dǎo)致有桿泵井桿柱斷脫、泵漏失等異常頻發(fā),電泵井電流波動大導(dǎo)致頻繁停機(jī),運(yùn)行壽命短、開采成本高,針對這些生產(chǎn)異常,現(xiàn)場均采取加大摻稀量的方式維持生產(chǎn),稀稠比相較于正常生產(chǎn)井高33%左右,經(jīng)濟(jì)效益差的現(xiàn)象較為突出,因此急需進(jìn)行舉升工藝的優(yōu)選,同時(shí)需尋求更高效的降黏方式替代摻稀油生產(chǎn)。
針對目前常規(guī)舉升工藝配合摻稀生產(chǎn)異常率高、經(jīng)濟(jì)效益差的問題,從工藝替代的角度出發(fā)尋求解決方案,應(yīng)用螺桿泵配合水溶性降黏劑復(fù)合技術(shù)。
螺桿泵是一種容積式泵,通過轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn),與定子配合形成的“S”型空腔不斷螺旋上升,將液體舉升至地面,從而達(dá)到不間斷連續(xù)采油的目的,轉(zhuǎn)子在定子表面的運(yùn)動具有滾動和滑動的性質(zhì),在稠油井應(yīng)用能促進(jìn)稀稠油混配,定子和轉(zhuǎn)子之間的容積均勻變化而產(chǎn)生的抽汲和推擠作用,使油水混輸?shù)男Ч?。因此螺桿泵針對含水乳化井舉升具有明顯的優(yōu)勢,應(yīng)用螺桿泵替代常規(guī)舉升工藝,可有效降低含水井生產(chǎn)異常率[4]。
通過對常規(guī)熱采工藝和冷采工藝的成本、應(yīng)用范圍、推廣前景等方面進(jìn)行對比,化學(xué)降黏技術(shù)具有廣泛的應(yīng)用前景,結(jié)合前期的現(xiàn)場實(shí)踐,水溶性降黏劑應(yīng)用范圍廣、用量少、價(jià)格低。水溶性降黏劑是利用分子間的作用力,破壞稠油大分子聚集體,使高黏稠油與水形成穩(wěn)定水包油型乳狀液,達(dá)到降黏的目的。通過多年的應(yīng)用發(fā)展,油田開發(fā)進(jìn)入中高含水期,水溶性降黏劑勢必成為主要的降黏方向。
塔河稠油黏度大,常規(guī)螺桿泵應(yīng)用存在桿柱扭矩大,抽油桿頻繁斷裂的問題;另外硫化氫含量高,定子橡膠易老化,導(dǎo)致泵效低[5-7]。為提高常規(guī)地面驅(qū)動螺桿泵抗稠油性能,分別從地面、井下進(jìn)行了系統(tǒng)優(yōu)化升級,主要的改進(jìn)內(nèi)容包括4個(gè)方面。
1)采用變頻控制技術(shù),五級調(diào)速在0~200 r/min間任意調(diào)整,開機(jī)時(shí)轉(zhuǎn)速逐漸增加,關(guān)機(jī)時(shí)轉(zhuǎn)速慢慢降低,可確保扭矩平穩(wěn)有序變化,設(shè)置過載和失載保護(hù),遇到扭矩急劇變化可以自動停機(jī),有效降低桿柱斷脫幾率。
2)優(yōu)選液壓防反轉(zhuǎn)技術(shù),相比較機(jī)械反轉(zhuǎn)系統(tǒng)效率大幅提升,可確保扭矩平穩(wěn)釋放,一方面防止桿柱脫扣,另外可降低傷人風(fēng)險(xiǎn)。
3)應(yīng)用大桿徑插接式抽油桿,提高了桿柱抗拉強(qiáng)度,且徑向力和扭力分別由不同的部件承擔(dān),結(jié)箍扣型設(shè)計(jì)為反扣,降低了桿柱脫扣現(xiàn)象。
4)定子橡膠材質(zhì)優(yōu)選氫化丁腈橡膠[8],有效提升耐硫化氫腐蝕性能,提高螺桿泵使用壽命。
根據(jù)塔河油田的使用環(huán)境和需要輸送的介質(zhì),開展橡膠溶脹試驗(yàn)。選取TK6103等3口井的油樣及4 種橡膠進(jìn)行試驗(yàn):NBR-常用橡膠(丁腈橡膠)、NBRH-橡膠(高丙烯腈含丁腈橡膠)、HNBR-橡膠(氫化丁腈橡膠)、FKM-橡膠(氟橡膠),分別做溫度、CO2含量、含水率、含氣量、原油密度、H2S含量共6項(xiàng)內(nèi)容的測試,結(jié)果見圖1,其中需選擇綠色適宜范圍來匹配對應(yīng)的井況。
圖1 橡膠常規(guī)數(shù)據(jù)測試Fig.1 Rubber routine data test
根據(jù)測試結(jié)果,可針對不同井況條件選擇不同的橡膠類型,F(xiàn)KM-橡膠(氟橡膠)和HNBR-橡膠(氫化丁腈橡膠)基本上可滿足大部分井的使用需求。
進(jìn)行各種橡膠材質(zhì)的溶脹實(shí)驗(yàn),試驗(yàn)溫度設(shè)置為50 ℃,試驗(yàn)時(shí)長為120 h,選擇4種橡膠制備試樣,試樣標(biāo)稱尺寸為20 mm×20 mm×4 mm。以表1數(shù)據(jù)為評判標(biāo)注。
表1 橡膠溶脹實(shí)驗(yàn)評判標(biāo)準(zhǔn)Table 1 Criteria for evaluation of rubber swelling
通過試驗(yàn)結(jié)果對比評判標(biāo)準(zhǔn),試驗(yàn)效果依次是FKM>HNBR >NBRH >NBR(表2)。因此,綜合分析確定塔河地區(qū)稠油所用橡膠類型為:HNBR-橡膠(氫化丁腈橡膠)[9-10]。
塔河稠油油藏溫度高(130 °C)、原油黏度高(50 000~1 800 000 mPa·s)、乳化指數(shù)低(100)、地層水礦化度高(240 000 mg/L)、鈣鎂離子含量高(13 000 mg/L),稠油物性和地層水的特性對水溶性降黏劑性能提出了更高的要求。針對塔河稠油乳化降黏存在的油稠、高溫及高礦化度的特點(diǎn),分散降黏劑的研發(fā)要在保證乳化能力的同時(shí),考慮乳液穩(wěn)定不聚沉,有合理的穩(wěn)定時(shí)間,防止藥劑對破乳產(chǎn)生影響[11-15]。
優(yōu)選水溶性降黏劑的主要技術(shù)思路是針對不同含水、不同黏度的稠油,配套相應(yīng)的降黏劑,開展室內(nèi)實(shí)驗(yàn),并根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行藥劑配方調(diào)整,室內(nèi)實(shí)驗(yàn)歷時(shí)5 個(gè)月從二十多種藥劑中優(yōu)選出現(xiàn)階段效果明顯的3種。其中改性硅聚醚分散減阻劑,強(qiáng)調(diào)分散性和強(qiáng)摩阻,適用于黏度小于30×104mPa·s 的稠油井;陰—非離子型水溶性降黏劑,適用于高礦化度、高含瀝青質(zhì)稠油,黏度小于60×104mPa·s;高效水基降黏劑,適合高溫、高礦化度稠油降黏[16-18]?,F(xiàn)場實(shí)踐中逐步完善選井標(biāo)準(zhǔn),并且形成了環(huán)空光管柱加注和泵上開式加注2 種工藝設(shè)計(jì)[19-21]。水溶性化學(xué)降黏劑累計(jì)現(xiàn)場應(yīng)用73 井次,降黏率達(dá)到30%,目前已形成了較為完善的化學(xué)降黏工藝配套。
在單井開展螺桿泵配合水溶性降黏劑試驗(yàn),螺桿泵生產(chǎn)井只需要簡單的流程改建,即增加了加藥罐、柱塞泵、高精度流量計(jì)、打藥泵,注意采用雙流程,以便異常時(shí)可以確保連續(xù)注入。初始采用固定排量頂替方式注入,當(dāng)藥劑到達(dá)管腳后根據(jù)生產(chǎn)情況逐步優(yōu)化摻稀量,通過摻稀量和加藥量的優(yōu)化調(diào)整,最終實(shí)現(xiàn)停摻稀穩(wěn)定生產(chǎn)。應(yīng)用的6口井前期均為抽稠泵生產(chǎn),因?yàn)楹榛?、油稠等因素?dǎo)致故障率高、稀稠比高、檢泵周期短,通過應(yīng)用螺桿泵配合水溶性降黏劑,極大地改善了生產(chǎn)效果,稀稠比下降0.3,日節(jié)約稀油29.4 t,日增油23 t(表3)。
表2 試驗(yàn)記錄Table 2 Test record
表3 新型螺桿泵在超稠油井應(yīng)用效果Table 3 Application effect of new type screw pump in ultra heavy oil wells
例如B 井開展螺桿泵配合水溶性降黏劑現(xiàn)場試驗(yàn)。該井日產(chǎn)液為11 t,含水率為9.1 %,日摻稀為20 t,稀稠比達(dá)到1.2,屬于低含水超稠油井,應(yīng)用螺桿泵開采方式,生產(chǎn)較穩(wěn)定。為了進(jìn)一步降低稀油用量,開展高效水基降黏劑試驗(yàn),日加藥量為33 L,加藥濃度為0.3%,期間電流由56 A 下降至47 A,回壓由1.2 MPa下降至0.3 MPa,稀稠比下井幅度達(dá)到50%,從生產(chǎn)效果看,稀稠油混配效果明顯提升(表4)。
表4 B井螺桿泵配合水溶性降黏劑應(yīng)用效果Table 4 Application effect of water-soluble viscosity reducer with screw pump in well B
該井的應(yīng)用驗(yàn)證了螺桿泵配合水溶性降黏劑工藝技術(shù)的可行性,加藥濃度0.3%,提高了經(jīng)濟(jì)效益,可有效降低稀油用量,實(shí)現(xiàn)了高含水稠油井的連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。
1)針對塔河稠油特性對螺桿泵進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化升級,開展了定子的優(yōu)選、過盈量的設(shè)計(jì)、桿柱優(yōu)選和受力評價(jià),形成了新型稠油抗硫螺桿泵,并在現(xiàn)場應(yīng)用。實(shí)踐證明,螺桿泵生產(chǎn)產(chǎn)液穩(wěn)定、稀稠油混配效果明顯提升,同時(shí)具有明顯的降摻稀效果。
2)經(jīng)過多年的現(xiàn)場試驗(yàn),形成了適應(yīng)不同含水、黏度范圍的水溶性降黏劑體系,并具備完善的現(xiàn)場應(yīng)用設(shè)備建設(shè)和效果評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
3)創(chuàng)新性提出了新型稠油螺桿泵配合水溶性降黏劑工藝復(fù)合技術(shù)方法,并完成了現(xiàn)場應(yīng)用。該復(fù)合工藝在含水稠油井應(yīng)用,通過技術(shù)效果疊加,提高了舉升效率。通過6口井的應(yīng)用,平均稀稠比下降0.3,平均單井日節(jié)約稀油4.9 t,單井日增油3.8 t。