李海兵
摘 ?要:在社會和經濟發(fā)展過程中,數控機床已經成為各領域廣泛應用的設備。為提升數控機床的運行效率,生產出高質量的機械產品,將FANUC 0iD系統(tǒng)配置在數控機床中,以此優(yōu)化設備保持在安全穩(wěn)定的運行狀態(tài)。但是,該系統(tǒng)在運行時會出現問題,該文圍繞FANUC 0iD系統(tǒng)常見的故障進行診斷,并實施針對性的維修措施,為數控機床工作人員維修設備提供參考依據。
關鍵詞:FANUC 0iD系統(tǒng) ?數控機床 ?故障診斷與維修
中圖分類號:TG659 ? 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2020)03(b)-0032-02
借助數控技術生產機械產品,成為數控機床數量增長最主要的因素,并且將FANUC 0iD系統(tǒng)配置在數控機床中,保持數控機床高效穩(wěn)定的生產狀態(tài),既能提升生產效率,還能為企業(yè)創(chuàng)造更多的經濟效益。在FANUC 0iD系統(tǒng)運行過程中,為減少系統(tǒng)出現故障的次數,維修人員應充分掌握系統(tǒng)原理圖的要點,并針對出現的故障,實施有效的處理措施。
1 ?FANUC 0iD系統(tǒng)控制原理圖
在FANUC 0iD系統(tǒng)內,數控系統(tǒng)借助FSSB總線建立連接組織,形成可通信的網絡,將進給軸、伺服主軸與系統(tǒng)連接。然后由PLC控制裝置與總線I/O Link連接,建立的連接關系與外部設備相通。由系統(tǒng)原理圖可知,一旦機床出現故障時,數控系統(tǒng)會向工作人員發(fā)出警報,或者通過伺服驅動器將故障信息傳輸給控制中心。
2 ?數控機床常見機械故障與維修方法
FANUC 0iD系統(tǒng)數控機床常見的機械故障,通常由以下幾點組成:第一,X軸方向尺寸不合格。通常情況下,數控機床會有較長的使用壽命,但是在長期運行過程中,進行精密零件制造時,處在Y軸的方向尺寸合格,而在X軸方向尺寸不合格,導致機床在生產時出現故障。引發(fā)X軸方向尺寸出現偏差,是由5個方面因素組成:一是工作人員設定的坐標位置不正確;二是伺服參數,如柔性齒輪比設定出現偏差;三是數控機床在運行過程中,電機內軸節(jié)位置未能緊固;四是軸承長時間使用,出現不同程度的磨損,而且磨損后出現松動;五是使用的絲杠螺母,受到作用力后,出現較大反向孔隙。在解決X軸方向尺寸不合格問題時,操作人員在編程坐標時,應保證輸入正確的數值,避免編程出現問題。在檢查柔性齒輪比等伺服參數時,若參數正確,應對機械零件進行檢查。在檢查時,應按照標準流程進行,第一,對聯軸器進行松動檢查,若出現松動問題,應緊固電機和絲杠的連接器,同時對存在于反向間隙的誤差進行檢查。檢查完畢后,若反向間隙使0.08mm,按照檢查要求可知,此時得出的反向間隙,是由絲杠反向間隙與軸承間隙的差值產生的,為獲得準確的間隙數值,需要將軸承間隙確定在固定值。確定軸承間隙后,若滾珠絲杠反向間隙在0.02mm以下,工作人員應使用計算軟件,將反向間隙具有的補償功能進行修復,若間隙超過0.02mm,將滾珠絲杠放入在機械設備內,對超過的間隙進行縮小修復。將軸承間隙控制在合理范圍過程中,在X軸中心位置,把一個鋼珠放置在中心,通過千分表控制鋼珠的產生的間隙,以千分表數值為0.07mm為例,此時X軸產生的絲杠方向間隙數值為0.01mm。在調整絲杠反向間隙時,在X軸未能緊固止退墊圈,同時在調整間隙時,由于振動的影響,致使軸承間隙通常將間隙精度控制在小于0.005mm。工作人員使用軟件對反向間隙進行補償后,需要再次制造,提升精度后,X軸方向尺寸不合格故障得以解決。第二,使用立式數控機床進行機械制造時,在更換主軸拉爪時,按下換刀鍵后,主軸使用的刀具無法自動更換。出現這樣的問題,主要是由于刀具配置的更換裝置,電路損壞后無法正常工作,此外在主軸和刀柄位置,出現生銹或者劃傷問題,二者間的配合面未能起到連接作用。同時在缺少足夠的外部氣源壓力,或者汽液刀缸受到破壞時,都無法使刀具自動更換。最后,由于未能精準地控制頂刀量,拉爪未能進入到指定位置進行機械操作,統(tǒng)稱為頂刀量不足。出現頂刀量不足問題時,是由于操作人員的失誤,機床出現撞刀問題,從而破壞拉刀爪,使用新的刀爪更換損壞的刀爪時,工作人員操作換刀鍵時,壓力為0.7MPa的打刀鋼頂桿盡管可以正常工作,此時頂刀量未能達到標準,證明換刀鍵出現問題,是由于頂刀量不足產生的。在解決頂刀量不足問題時,需要工作人員對螺絲進行調整,將緊固程度控制在合理范圍內,將拉刀桿和打刀缸頂桿的間隙不斷縮小,在啟動換刀鍵時,若刀具無法順利地更換,即便打刀缸和拉刀桿移動過程較為順利,但是仍需要對頂刀量進行調整。為保證頂刀量能夠滿足使用要求,工作人應對主軸拉到機構機械圖進行核對,按照圖中要求對刀具位置進行調整。在更換拉刀爪過程中,工作人員由于緊固較為明顯,致使拉刀爪無法進行移動后,此時拉刀爪位置超過標準距離,在更換刀具時出現問題。在解決到定量不足問題時,工作人員應使用銅棒,對拉刀爪頂桿進行不斷的敲打,在卸載刀具后,需要對拉刀爪位置進行調整,從而順利解決出現的故障。
3 ?數控機床常見電氣故障與維修方法
在FANUC 0iD系統(tǒng)數控機床出現的電氣故障時,啟動機床后,系統(tǒng)會發(fā)出x軸與放大器不匹配的報警,出現該報警時,通常是由于設定錯誤的伺服2165號參數,同時伺服軸與放大器未能形成匹配關系。在對伺服2165號參數進行檢查時,x軸坐標值為15,y軸坐標為25,z軸坐標為25。結合報警內容,將3個坐標的參數設定為25、25、25,此時報警停止,故障解除,而且將電機型號更換為256時,出現的故障也可以有效解決。在對操作履歷檢查時可知,由于工作人員操作失誤,將伺服2165號參數中x軸標點設置為15,從而引發(fā)設備發(fā)出報警信息。
在對型號為βis的FANUC 0iD系統(tǒng)數控機床,出現的x、y、z軸伺服軸信號關閉故障進行分析時,通常情況下會出現故障信號,在故障信號的5~14位之間,會標注出對應的故障點。以1為正常為例,此時出現故障后數值為32737。若故障信息為ALM401時,此時0為報警信息。按照系統(tǒng)的運算方式可知,在故障信息為32737,診斷信號為32673時,可推斷出報警信息為0的狀態(tài)。對系統(tǒng)內的CX3接口處電壓進行檢查,此處接口位置電氣元件出現燒毀情況,若解決元件出現的問題,工作人員應連接外部接觸器,將主電路與110V電壓相連后,通過線圈控制伺服強電,以便完成對故障的處理。
使用時間超過5年的立式數控機床,在運行若出現停車情況時,通常由于CNC重力軸定位出現錯誤造成的,從而造成系統(tǒng)發(fā)出警報。重力軸定位出現錯誤時,主要原因是由以下7點造成的:(1)受到振動、重力等外部因素;(2)編碼器受到破壞;(3)反饋電纜受到損壞后,出現短路情況;(4)在伺服放大器內,出現動力線未能充分連接情況;(5)在機械內部,受到缺油、導軌等受到破壞的因素影響,導致機械承受過大的荷載;(6)在電機內部,抱閘線圈出現損壞時,會引發(fā)短路情況;(7)未能設置正確的參數。
在對電柜抱閘繼電器進行檢查時,此時抱閘繼電器盡管燈光保持在正常功能,但是在緊急鍵按下后,指示燈會馬上熄滅,而用電表檢查時,電器常開點檢測出24V電壓,通過檢查可知,在轉接板相連位置,在線路內出現短路情況,導致抱閘器線路出現虛接或者短路情況。所以,將設備保持在斷電狀態(tài)時,將z軸移動至正常區(qū)間,使用水平儀對機床的水平位置進行調整,以便減少地腳螺栓的承受壓力,從而避免設備出現振動。然后,加緊螺栓在固定位置的狀態(tài),通過使用Guide軟件,對機床伺服參數進行調整,通過調整后,將機床的狀態(tài)優(yōu)化成正常狀態(tài),此時機床的切削量可以完成切削任務,此時解決機床出現的故障。
4 ?結語
綜上所述,在對FANUC 0iD系統(tǒng)數控機床出現的故障進行診斷和維修時,工作人員應對Guide、Servo等軟件熟練地使用,并結合機床的結構以及運行狀態(tài),針對出現的故障實施有效的解決措施,以此快速高質量地維修機床,避免機床由于故障影響正常的生產。
參考文獻
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