国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

小型天然氣液化裝置高壓引射液化工藝的優(yōu)化

2020-05-16 03:01:46錢德松池勝高簡(jiǎn)志勇
天然氣工業(yè) 2020年4期
關(guān)鍵詞:引射器冷箱液率

錢德松 許 劍 池勝高 周 斌 簡(jiǎn)志勇 楊 凡 高 騰

1.中石化石油機(jī)械股份有限公司研究院 2.中石化石油機(jī)械裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 3.中國(guó)石油大學(xué)(華東) 化學(xué)工程學(xué)院

0 引言

目前,國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的LNG液化裝置尚無法滿足井口氣、管道氣的液化回收需求,其中尤以大量邊遠(yuǎn)井、散井最為顯著[1],此難題亟待解決。天然氣液化工藝主要有級(jí)聯(lián)式液化工藝(Cascade Refrigeration Cycle)、混合冷劑液化工藝(Mixed-Refrigerant Cycle)、帶膨脹機(jī)液化工藝(Expander Cycle)和高壓引射液化工藝(High Pressure Ejection Refrigeration)等[2-5]。其中,級(jí)聯(lián)式液化工藝能耗較低,設(shè)備復(fù)雜,投資成本較高,主要用于大型天然氣液化工廠[6-7],帶膨脹機(jī)液化工藝主要用于回收天然氣的壓力能,液化率相對(duì)較低[8],混合冷劑液化工藝在我國(guó)小型天然氣液化領(lǐng)域內(nèi)逐步開展應(yīng)用,但也存在混合冷劑配比復(fù)雜[9-10]、冷箱體積大、投資成本高的問題。我國(guó)氣源散井、邊遠(yuǎn)井分布較多,并且多不具備管道輸送和建立大型液化工廠的條件,部分氣源位于山地丘陵,場(chǎng)站建設(shè)難度較大,對(duì)天然氣液化裝置橇裝化、集成度提出了更高的要求[11-12]。而高壓引射制冷液化裝置橇裝化程度高,占地面積小,出液快,運(yùn)行穩(wěn)定[13],目前已在國(guó)內(nèi)多處井口氣回收項(xiàng)目取得應(yīng)用。

我國(guó)針對(duì)天然氣高壓引射液化工藝的相關(guān)研究起步較晚,核心裝備引射器的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展緩慢,工藝方案設(shè)計(jì)尚不成熟。劉培啟、羅文龍等[14-15]基于索科洛夫經(jīng)驗(yàn)公式對(duì)引射器進(jìn)行初步設(shè)計(jì),并通過CFD模擬得到引射器關(guān)鍵結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)引射器性能的影響規(guī)律。耿利紅等[16]以R134a為工質(zhì),通過實(shí)驗(yàn)的方式,研究了兩相噴射器幾何尺寸對(duì)制冷系統(tǒng)性能的影響。關(guān)于天然氣高壓引射液化工藝方案的設(shè)計(jì)和優(yōu)化研究較少?,F(xiàn)階段天然氣引射液化主要裝備依賴俄羅斯進(jìn)口,技術(shù)發(fā)展受到較大制約。從國(guó)內(nèi)井口氣回收項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)行效果來看,高壓引射液化工藝存在液化效率低、能耗高的問題。

針對(duì)上述問題,筆者采用HYSYS軟件對(duì)5h104m3/d(標(biāo)準(zhǔn)工況下,下同)處理量天然氣高壓引射液化工藝進(jìn)行模擬,分析引射器進(jìn)出口壓力、凈化氣不凝氣體組分含量等因素對(duì)系統(tǒng)能耗、液化率的影響規(guī)律,以期為小型高壓引射天然氣液化裝置的工藝設(shè)計(jì)與優(yōu)化提供參考。

1 天然氣高壓引射液化工藝簡(jiǎn)介

圖1所示為一種天然氣高壓引射液化工藝流程[3,17]。經(jīng)脫酸、脫水、脫重?zé)N處理后的凈化天然氣(以下統(tǒng)稱凈化氣)進(jìn)入凈化氣壓縮機(jī)C2增壓至20 MPa,經(jīng)過與回流天然氣、預(yù)冷系統(tǒng)載冷劑換熱冷卻至-66 ℃,進(jìn)入引射器噴射,天然氣部分液化,進(jìn)入分離器S1,液體部分經(jīng)過調(diào)節(jié)閥V1節(jié)流降壓后,溫度進(jìn)一步降低(≤-147 ℃),之后進(jìn)入分離器S2;從分離器S1分離出的氣體分為兩股,一股回流至換熱器E3、E1與高壓天然氣換熱,回收部分冷量,之后再次被循環(huán)氣壓縮機(jī)C1壓縮,并重新噴射液化,另一股進(jìn)入分離器S2盤管與低溫天然氣換熱液化后進(jìn)入分離器S3,未液化部分為不凝氣體,由分離器S3頂部排出,液化部分通過閥門V2節(jié)流降壓至0.3 MPa后進(jìn)入分離器S2,分離器S2中的液體部分作為L(zhǎng)NG產(chǎn)品外輸,而氣體部分由引射器J1低壓口吸入重新引射液化。

圖1 天然氣高壓引射制冷液化工藝流程圖

圖2所示為一種引射器外觀示意圖[15]。經(jīng)壓縮后的天然氣從引射器高壓入口進(jìn)入,在吸入室的噴嘴處高速噴射,轉(zhuǎn)變?yōu)闅庖夯旌蠣顟B(tài),同時(shí)造成吸入室低壓環(huán)境,部分低壓天然氣由低壓口吸入,并在混合腔中與噴射后的天然氣充分傳質(zhì)、換熱,促使低壓天然氣液化。

圖2 引射器外觀示意圖

2 工藝模擬及計(jì)算基礎(chǔ)

2.1 模擬參數(shù)設(shè)置

采用HYSYS對(duì)上述高壓引射液化工藝進(jìn)行模擬。井口氣含有較多雜質(zhì)、重?zé)N、酸性氣體,液化前需進(jìn)行除雜、脫酸、脫水、脫重?zé)N處理。表1所示為西南某地區(qū)某井口氣處理后的氣體組成。模擬處理量為5h104m3/d,進(jìn)氣流量為1 550 kg/h。

表1 經(jīng)脫酸、脫水、脫重?zé)N處理后的某井口凈化氣組成表

Peng-Robinson狀態(tài)方程是石油煉制、氣體加工最常用、也是油氣行業(yè)內(nèi)最為推薦的物性計(jì)算方法之一。HYSYS軟件對(duì)其內(nèi)置Peng-Robinson物性包進(jìn)行了強(qiáng)化,適用范圍擴(kuò)展至溫度高于-271 ℃、壓力小于100 MPa。模擬過程涉及天然氣、冷媒R22,選擇Peng-Robinson狀態(tài)方程進(jìn)行計(jì)算。模擬過程僅關(guān)注引射器進(jìn)出口物質(zhì)狀態(tài),基于能量和質(zhì)量守恒,忽略散熱損失,引射過程采用高壓天然氣膨脹、低壓天然氣被壓縮,兩者再混合的方式進(jìn)行描述,其中壓縮機(jī)動(dòng)力來源于高壓氣體膨脹機(jī)(圖3)。

2.2 系統(tǒng)性能主要評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算模型

系統(tǒng)主要能耗設(shè)備包括凈化氣壓縮機(jī)、循環(huán)氣壓縮機(jī)以及預(yù)冷系統(tǒng)。壓縮機(jī)功耗計(jì)算依據(jù)為:

圖3 引射器HYSYS計(jì)算模型圖

式中Wc表示壓縮機(jī)功耗,kW;F1表示進(jìn)口物流的摩爾流量,mol/s;MW表示氣體分子量;n表示多變指數(shù);CF表示校正系數(shù);p1表示進(jìn)口物流壓力,Pa;p2表示出口物流壓力,Pa;ρ1表示進(jìn)口物流密度,kg/m3;ρ2表示出口物流密度,kg/m3;h1表示進(jìn)口物流的比焓,kJ/kg;h1'表示與入口熵相對(duì)應(yīng)的出口物流比焓,kJ/kg;ρ2'表示與入口熵相對(duì)于的出口物流密度,kg/m3。h2'、ρ2'由等熵閃蒸計(jì)算得出。

預(yù)冷系統(tǒng)功耗主要為雙螺桿制冷壓縮機(jī)功耗,計(jì)算依據(jù)為:

式中Wpr表示預(yù)冷系統(tǒng)功耗,kW;Qpr表示預(yù)冷系統(tǒng)所需制冷量,kW;μ表示制冷系數(shù)。目前預(yù)冷系統(tǒng)多采用雙螺桿壓縮機(jī)機(jī)組制冷,載冷劑蒸發(fā)溫度為-35~-40 ℃,μ值可達(dá)1.3~1.6,本文μ取1.5。

系統(tǒng)總功耗為凈化氣壓縮機(jī)、循環(huán)氣壓縮機(jī)以及預(yù)冷系統(tǒng)功耗之和,即

式中Wc1表示循環(huán)氣氣壓縮機(jī)功耗,kW;Wc2表示凈化氣壓縮機(jī)功耗,kW;Wpr表示預(yù)冷系統(tǒng)功耗,kW。

工藝流程中除去壓縮部分稱為冷箱,一般單獨(dú)成橇。出液率(η)為冷箱系統(tǒng)的主要評(píng)價(jià)指標(biāo)之一,計(jì)算依據(jù)為:

式中Qli表示系統(tǒng)出液質(zhì)量流量,kg/h;Qin表示進(jìn)入引射器的高壓天然氣質(zhì)量流量,kg/h。

單位產(chǎn)量能耗(p)為系統(tǒng)運(yùn)行成本的評(píng)價(jià)指標(biāo)之一,其計(jì)算依據(jù)為:

式中Wto表示系統(tǒng)總功耗,kW。

2.3 工藝模擬

所構(gòu)建HYSYS模擬流程如圖4所示。

2.4 模擬驗(yàn)證

采用西南某地同工藝5h104m3/d進(jìn)口裝置作對(duì)比試驗(yàn)(圖5),裝置的設(shè)計(jì)運(yùn)行工況:凈化氣進(jìn)氣流量為1 550 kg/h,引射器引射壓力為20 MPa,出口壓力為1.2 MPa,其他參數(shù)與前述工藝簡(jiǎn)介保持一致。對(duì)該工況下的液化工藝進(jìn)行模擬,模擬結(jié)果主要指標(biāo)同裝置實(shí)際運(yùn)行結(jié)果對(duì)比如表2所示。由表2可知,模擬結(jié)果與實(shí)際裝置的運(yùn)行結(jié)果基本保持一致,所構(gòu)建模擬準(zhǔn)確可靠,可采用模擬的方法分析不同工況條件下的運(yùn)行效果。

3 模擬結(jié)果分析

影響液化系統(tǒng)性能的因素較多。通過模擬與分析發(fā)現(xiàn),引射壓力、出口壓力以及不凝氣體組分含量可對(duì)系統(tǒng)功耗、出液率產(chǎn)生顯著影響。

圖4 高壓引射液化工藝流程模擬圖

圖5 西南某地5h104 m3/d 高壓引射液化試驗(yàn)進(jìn)口裝置照片

3.1 引射壓力、出口壓力對(duì)系統(tǒng)性能的影響

為對(duì)比分析不同引射壓力和出口壓力的影響,模擬過程引射壓力系列分別取12 MPa、16 MPa、20 MPa、24 MPa,出口壓力分別設(shè)置為0.4~2.2 MPa。

3.1.1 引射壓力、出口壓力對(duì)系統(tǒng)功耗的影響

凈化氣壓縮機(jī)功耗隨著引射壓力的增大,壓縮比增大,功耗隨之增大,而循環(huán)氣壓縮機(jī)變化相對(duì)復(fù)雜。圖6所示為引射壓力、出口壓力對(duì)循環(huán)氣壓縮機(jī)功耗的影響。由圖6可知,隨著出口壓力升高,循環(huán)氣壓縮機(jī)功耗呈非線性降低。這是因?yàn)樵谝鋲毫σ欢ǖ那闆r下,隨著引射器出口壓力增高,回流天然氣壓力也隨之升高,循環(huán)壓縮機(jī)入口氣體壓力升高,壓縮比降低,而此時(shí)引射器出口氣液比也將降低,回流天然氣流量減小,壓縮機(jī)功率計(jì)算式(1)可知,p2/p1、MW均減小,循環(huán)壓縮機(jī)功率將隨之減小。

表2 工藝模擬與實(shí)際裝置運(yùn)行指標(biāo)對(duì)比表

圖6 不同引射壓力、出口壓力對(duì)循環(huán)氣壓縮機(jī)功耗的影響圖

引射壓力、出口壓力對(duì)預(yù)冷系統(tǒng)功耗的影響如圖7所示。由圖7可知,在引射壓力一定的情況下,隨著引射器出口壓力的升高,預(yù)冷系統(tǒng)的功耗呈近似線性增大,而在出口壓力確定時(shí),隨著引射壓力的升高,預(yù)冷系統(tǒng)功耗降低。由上述分析可知,引射器出口壓力升高,回流天然氣流量逐漸減小,可用于預(yù)冷的冷量減少,為保障引射器高壓入口氣體低溫需求,需增加預(yù)冷系統(tǒng)的制冷量,使得預(yù)冷系統(tǒng)功耗增大。而引射器出口壓力一定時(shí),引射壓力增大,意味著在更高的壓力下預(yù)冷冷箱進(jìn)氣,而天然氣定壓比熱容(Cp)在引射壓力范圍內(nèi)隨壓力增大而減小。因此預(yù)冷系統(tǒng)功耗隨之降低。

圖7 不同引射壓力、出口壓力對(duì)預(yù)冷系統(tǒng)功耗的影響圖

由圖6和圖7對(duì)比可知,預(yù)冷系統(tǒng)功耗在系統(tǒng)總功耗中的占比較小,因此引射壓力、出口壓力對(duì)系統(tǒng)總功耗的影響(圖8)與循環(huán)氣壓縮機(jī)功耗變化趨勢(shì)保持一致。分析可知,隨著引射壓力增高,系統(tǒng)總功耗呈現(xiàn)先增大后減小趨勢(shì),其中在出口壓力0.5~1.8 MPa范圍內(nèi),存在最佳引射壓力,所模擬引射壓力系列中20 MPa時(shí)系統(tǒng)總功耗最小。

圖8 不同引射壓力、出口壓力對(duì)天然氣液化系統(tǒng)總功耗的影響圖

3.1.2 引射壓力、出口壓力對(duì)冷箱出液率的影響

冷箱出液率為天然氣開發(fā)項(xiàng)目最為關(guān)注的性能指標(biāo)之一。圖9所示為引射壓力、出口壓力對(duì)冷箱出液率的影響。由圖9可知,隨著引射器出口壓力升高,冷箱出液率呈現(xiàn)非線性增大趨勢(shì),當(dāng)出口壓力增至1.5 MPa左右時(shí),冷箱出液率增長(zhǎng)趨緩,此時(shí)再提高出口壓力對(duì)出液率的提升非常有限,且會(huì)造成大量管線、設(shè)備工作壓力提高,進(jìn)一步提高投資成本;而在出口壓力一定時(shí),引射壓力提高,冷箱出液率也隨之增高,但當(dāng)引射壓力增至20 MPa,出液率增幅顯著減小,而過高的引射壓力將對(duì)壓縮機(jī)、預(yù)冷換熱器和管線提出非常高的要求,并大幅提高投資成本。

圖9 不同引射壓力、出口壓力對(duì)冷箱出液率的影響圖

3.2 不凝氣體組分對(duì)系統(tǒng)性能的影響

在表1所示凈化氣組成的基礎(chǔ)上,將不凝氣體組分N2的摩爾含量由1%增至16%,甲烷含量則相應(yīng)降低,對(duì)該過程進(jìn)行模擬,其引射壓力、出口壓力分別設(shè)置為20 MPa、1.5 MPa,分析不凝氣體組分變化對(duì)系統(tǒng)性能的影響。

圖10所示為凈化氣含氮量對(duì)冷箱出液產(chǎn)量的影響。由圖10可知,隨著含氮量的增加,冷箱出液率呈近似線性下降趨勢(shì)。凈化氣進(jìn)入液化系統(tǒng)中的含氮量與分離器S3頂部分離的氣體以及LNG產(chǎn)品中的氮?dú)饨M分保持平衡。其中,LNG產(chǎn)品中含有的氮?dú)饨M分非常少,可以忽略不計(jì),而分離器S3分離出的氣體部分N2組分含量占50%~60%,其余為甲烷等。因此,隨著凈化氣中不凝氣組分增加,為維持系統(tǒng)不凝氣組分平衡,需加大分離器S3頂部氣體的排放流量,部分天然氣因此被直接排放,造成天然氣浪費(fèi)以及冷箱出液產(chǎn)量減少。

圖10 凈化氣含氮量對(duì)冷箱出液產(chǎn)量的影響圖

圖11所示為凈化氣含氮量對(duì)冷箱出液率的影響。由圖11可知,隨著凈化氣含氮量的增加,冷箱出液率呈現(xiàn)非線性降低趨勢(shì),降低速率逐漸減小。這是因?yàn)殡S著不凝氣體組分的增加,更多的氣體成分無法被引射液化,引射器出口氣液比增大,回流天然氣流量增大,該部分氣體再次返回冷箱系統(tǒng)液化,造成了冷箱系統(tǒng)入口流量增大。該狀況下,雖然冷箱系統(tǒng)進(jìn)氣量增大,但出液產(chǎn)量降低,整體出液率急劇減小。不凝氣體N2摩爾含量由1%增至10%時(shí),冷箱出液率由34%減少至24%,降幅近30%;而隨著N2含量進(jìn)一步增加,分離器S3頂部排出氣體流量進(jìn)一步增大,一定程度上減小了回流天然氣和冷箱進(jìn)口氣體流量增幅,冷箱出液率降低幅度趨于平緩。

圖11 凈化氣含氮量對(duì)冷箱出液率的影響圖

圖12所示為凈化氣含氮量對(duì)液化系統(tǒng)單位產(chǎn)量能耗的影響。由圖12可知,隨著凈化氣含氮量的增加,單位產(chǎn)量能耗呈現(xiàn)非線性上升趨勢(shì)。不凝氣體對(duì)單位產(chǎn)量能耗的影響主要源于對(duì)循環(huán)氣壓縮機(jī)功耗的影響。由上述分析可知隨著N2含量的增加,回流天然氣流量增加,循環(huán)壓縮機(jī)功耗增大,而此時(shí)出液產(chǎn)量減小。因此單位產(chǎn)量能耗急劇增加,不凝氣體N2摩爾含量由1%增至10%,單位產(chǎn)量能耗增幅達(dá)27%,而隨著含氮量進(jìn)一步增大,回流天然氣流量和循環(huán)壓縮機(jī)功耗增幅減小,單位能耗增幅隨之減小。綜合考慮上述分析結(jié)果,高壓引射液化工藝并不適宜處理高含不凝氣體組分的凈化氣。

圖12 凈化氣含氮量對(duì)液化系統(tǒng)單位產(chǎn)量能耗的影響圖

4 結(jié)論

1)小型天然氣液化裝置高壓引射工藝中,引射器引射壓力、出口壓力以及凈化氣中不凝氣體組分含量可對(duì)系統(tǒng)總功耗、出液效率產(chǎn)生顯著影響。

2)引射壓力增高,預(yù)冷系統(tǒng)功耗、冷箱出液率將逐漸增大,系統(tǒng)總功耗呈現(xiàn)先增后減趨勢(shì),存在最佳引射壓力,在出口壓力0.5~1.8 MPa范圍內(nèi),所模擬引射壓力系列中20 MPa時(shí)系統(tǒng)總功耗最小。

3)隨著出口壓力的增大,循環(huán)氣壓縮機(jī)功耗、系統(tǒng)總功耗呈現(xiàn)非線性降低趨勢(shì),降低速率逐漸減小,而預(yù)冷系統(tǒng)功耗、冷箱出液率則逐漸增大,但當(dāng)出口壓力超過1.5 MPa時(shí),對(duì)系統(tǒng)性能的提升有限,且會(huì)提高投資成本。

4)凈化氣中不凝氣組分含量增加,系統(tǒng)出液產(chǎn)量、冷箱出液率將顯著下降,單位產(chǎn)量能耗逐漸增大,該液化工藝并不適宜處理高含不凝氣體組分的凈化氣。

猜你喜歡
引射器冷箱液率
Φ1.2 m 高超聲速風(fēng)洞引射系統(tǒng)設(shè)計(jì)與性能試驗(yàn)
1 m3/h 氦膨脹制冷氫液化冷箱模態(tài)與地震響應(yīng)譜分析
基于對(duì)偶模型的超低含液率濕氣雙參數(shù)測(cè)量方法
基于大數(shù)據(jù)分析的段塞流持液率預(yù)測(cè)模型
空分設(shè)備低溫冷箱密封氣控制分析
低溫與特氣(2021年1期)2021-04-04 20:56:57
變循環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)后涵道引射器調(diào)節(jié)工況的數(shù)值研究
空分裝置冷箱泄漏分析與處理
化工管理(2020年18期)2020-01-18 08:27:03
帶RCP入級(jí)符號(hào)的集裝箱船配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)
高超聲速風(fēng)洞兩級(jí)引射器氣動(dòng)性能試驗(yàn)研究
PEMFC系統(tǒng)引射器設(shè)計(jì)及仿真研究
奈曼旗| 无锡市| 米林县| 昌乐县| 南乐县| 仙桃市| 汕头市| 高淳县| 石景山区| 砚山县| 河北省| 德安县| 三台县| 本溪| 读书| 四会市| 开江县| 托克逊县| 山丹县| 新疆| 德保县| 岗巴县| 涟源市| 镇平县| 巨鹿县| 九龙县| 九寨沟县| 紫金县| 奉贤区| 彭阳县| 海南省| 通河县| 米林县| 大港区| 凉城县| 阳信县| 蓬安县| 五家渠市| 车险| 济阳县| 望江县|