郭 建 汪為慶 毛 蔚 張 波
(1.中廣核工程有限公司,廣東518124;2.二重(德陽)重型裝備有限公司,四川618013)
為研發(fā)出我國自主化主泵電動機用飛輪鍛件,實現(xiàn)飛輪鍛件的產(chǎn)業(yè)化制造,根據(jù)技術標準明確了評定件制造的要點和依據(jù),對鍛件從冶煉、鍛造、鍛后熱處理、粗加工、性能熱處理、取試、性能檢驗、最終加工、無損檢測等制造過程進行解剖評定。
材質為25Cr2Ni4MoV,化學成分要求見表1。
力學性能要求見表2。
(1)超聲檢測
鍛件性能熱處理后,應進行100%的UT檢測。
(2)滲透檢測
鍛件加工后,對所有表面進行100%的液體滲透檢測,不能有發(fā)紋,龜裂、切痕或其它有害缺陷等。
表1 化學成分要求(質量分數(shù),%)Table 1 Chemical composition requirements(mass fraction,%)
表2 力學性能要求Table 2 Mechanical properties requirements
該鍛件相對于原機組,其力學性能要求發(fā)生了很大的變化,見表2。根據(jù)制造經(jīng)驗,25Cr2Ni4MoV是一種綜合力學性能非常優(yōu)越的鋼種,經(jīng)過調質處理可得到很高的屈強比,并同時具有很高的強韌性。也恰好由于該材料的此特性,使得其難以滿足表2的性能要求,原因如下:
(1)表2的Rp0.2控制范圍僅有60 MPa,區(qū)間范圍窄,且該鍛件結構特殊,使得無法在爐溫均勻性最好的井式爐生產(chǎn),導致控制難度非常大。
(2)根據(jù)材料特性,當Rp0.2控制在要求范圍內(nèi)時,抗拉強度基本在下線,即屈強比匹配性差。實際只能將抗拉強度控制在780 MPa~820 MPa之間時,才能與Rp0.2匹配。
(3)根據(jù)材料特性,該材料在性能熱處理時,其強度對回火參數(shù)非常敏感,包括回火溫度、回火時間、熱處理設備、淬火冷卻的均勻性等。
根據(jù)評定要求,評定件需要在鍛件中心上、中、下三層取樣;在1/2半徑位置上、中、下三層,每層每隔90°取樣。特別是解剖評定合格后,還需要完成批量件的生產(chǎn)。由于強度力學性能控制難度大,使得確定再現(xiàn)性好的工藝難度極大。
圖1 冶煉和澆注流程示意圖
Figure 1 Schematic diagram of the smelting and pouring process
制造工藝流程為:冶煉、澆注、熔煉分析→鍛造→預備熱處理→粗加工→調質熱處理→制取內(nèi)芯試樣→內(nèi)芯試樣性能檢驗→精加工→UT檢測/PT檢測/DT尺寸/VI目視→工件解剖、制取外環(huán)試樣→外環(huán)試料性能檢驗→評定。
3.2.1 冶鑄
鋼水在電爐內(nèi)粗煉,再經(jīng)鋼包精煉爐精煉,錠型56 t(3件飛輪、3件襯套),采用真空上注法澆注。鋼錠冶煉澆注流程如圖1所示。
在冶煉環(huán)節(jié)化學成分屬于控制要點:
(1)Ni含量可大幅提高材料的屈強比,因此在內(nèi)控化學成分時,將Ni含量控制在要求范圍的中下線,避免抗拉強度與Rp0.2不匹配。
(2)生產(chǎn)飛輪鍛件的不同鋼錠的化學成分,必須嚴格按照首支評定鋼錠的實測成分進行保證,避免由于成分差異導致力學性能變化。
(3)控制鋼錠水冒口兩端的偏析,保證鋼錠成分有良好的均勻性。
3.2.2 鍛造成形步驟及主要參數(shù)
飛輪鍛件在120 MN水壓機上通過有效方式進行熱鍛。分三個步驟完成該鍛件的鍛造:
第Ⅰ火次:壓鉗口、滾圓、切水口
第Ⅱ火次:鐓粗、拔長、下料
第Ⅲ火次:鐓粗、修整
水口切除量≥7%,冒口切除量≥20%。在鍛造環(huán)節(jié)水冒口有效切除屬于控制要點,由于飛輪鍛件在中心區(qū)域進行力學性能檢驗,而中心區(qū)域屬于鋼錠宏觀偏析嚴重的部位。較大偏析非常不利于控制力學性能。另外在飛輪的粗加工階段,利用毛坯余量對上下端面中心位置進行化學成分分析,以便驗證水冒口切除是否達到預期效果,也便于調整調質的回火參數(shù)。
3.2.3 鍛后熱處理
鍛后熱處理工藝采用正火+回火的方式,本次工藝采用一次正火+回火的方式,見圖2。
3.2.4 性能熱處理
工件性能熱處理尺寸見圖3,精加工解剖圖見圖4。
圖2 鍛后熱處理工藝曲線Figure 2 Post forging heat treatment process curve
圖3 性能熱處理外形圖
Figure 3 Outline drawing of performance heat treatment
圖4 精加工解剖圖
Figure 4 Anatomical drawing of finishing
根據(jù)制造經(jīng)驗,25Cr2Ni4MoV材料的化學成分、淬火冷卻的均勻性、回火溫度、回火時間、工件厚度變化等對強度均有較大影響。尤其是回火溫度,當出現(xiàn)2~3℃的波動時,其強度均會出現(xiàn)一定變化。其次,該飛輪鍛件結構特殊,無法在爐溫均勻性最好的井式爐進行生產(chǎn),大大增加了控制難度。為了保證性能合格,在性能熱處理環(huán)節(jié)特制定了下列措施:
(1)為避免平裝引起工件上、下端面的淬火冷卻不均勻,采用側立裝淬火。為此設計了弧形料盤,保證立裝的工件得到均勻的淬火冷卻,同時防止傾倒,見圖5。
圖5 性能熱處理裝爐示意圖Figure 5 Schematic diagram of charging in performance heat treatment
圖6 性能熱處理工藝曲線
(2)淬火過程中,采用旋轉裝置,使工件均勻快冷。
(3)回火過程中選擇工況最好的臺車電爐,解剖評定件后,后序所有鍛件均采用該臺設備,避免不同設備之間的差異影響。
(4)工件回火過程采用外接熱電偶控制,兩個位置的溫度嚴格控制在622~625℃之間,不允許超過此范圍。工件按照圖6性能熱處理工藝執(zhí)行。
通過冶煉、鍛造、熱處理工序采取的綜合措施,飛輪鍛件中心部位上、中、下,1/2半徑上、中、下每隔90°部位的強度指標完全達到標準要求,均勻性非常穩(wěn)定,抗拉強度波動范圍控制在20 MPa以內(nèi),見表3。
另外,所有低溫沖擊(0℃、-40℃)的沖擊功平均值均在250 J以上,實測RTNDT低于-66℃(要求值為不大于-36℃),韌性指標非常好。最終通過以上措施順利完成了批量生產(chǎn)的任務。
表3 室溫力學性能檢驗結果Table 3 Mechanical properties test results at room temperature
通過冶煉、鍛造、熱處理工序采取的綜合措施,解決了抗拉強度僅有40 MPa控制范圍的難題,且化學成分及無損檢測均滿足要求,完成了飛輪鍛件的解剖評定任務,各區(qū)域的強度均控制在標準要求范圍內(nèi)。同時以解剖評定確定的工藝為基礎,完成了批量件的生產(chǎn)任務。