廖勇 李洪祥
摘?要: 本文對(duì)凸極式同步電機(jī)轉(zhuǎn)子阻尼條松動(dòng)、斷裂的原因進(jìn)行了分析研究。通過(guò)對(duì)該電機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察,結(jié)合使用單位的修復(fù)要求,制訂了周密的修復(fù)方案,最終對(duì)該電機(jī)實(shí)施了成功修復(fù)。
關(guān)鍵詞: 阻尼條;斷裂;修復(fù)
【中圖分類號(hào)】TG333.21?【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A?【文章編號(hào)】1674-3733(2020)03-0117-02
1?前言
某鋼鐵廠粗軋電機(jī)采用某電機(jī)廠變頻調(diào)速凸極式同步電動(dòng)機(jī)。電機(jī)自2008年上線運(yùn)行以來(lái),一直未進(jìn)行過(guò)在線維護(hù)或者離線保養(yǎng)。2010年4月,點(diǎn)巡檢人員發(fā)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)子阻尼條有在磁槽內(nèi)松動(dòng)的跡象。為了不影響生產(chǎn),該廠對(duì)松動(dòng)的阻尼條進(jìn)行了灌膠填充處理。運(yùn)行了一段時(shí)間之后,發(fā)現(xiàn)松動(dòng)的阻尼條數(shù)量增加,且存在阻尼條斷裂打火的現(xiàn)象。為此,我單位組織各方專家及技術(shù)人員對(duì)該電機(jī)進(jìn)行分析、診斷,針對(duì)該電機(jī)故障及缺陷,通過(guò)充分的研究、商討,制訂了詳細(xì)周密的修復(fù)方案,于某鋼鐵廠年修期間對(duì)該電機(jī)進(jìn)行了成功修復(fù)。
2?電機(jī)阻尼繞組結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
阻尼繞組由嵌在轉(zhuǎn)子鐵芯中的阻尼條及轉(zhuǎn)子兩端的短路環(huán)構(gòu)成。在短路環(huán)的內(nèi)側(cè),有一個(gè)鐵環(huán),起到固定短路環(huán)及阻尼條的作用。在鐵環(huán)內(nèi)側(cè)是一個(gè)壓板。
3?故障情況及原因分析
3.1?故障情況
粗軋電機(jī)為凸極式同步電機(jī)。轉(zhuǎn)子共有磁極16個(gè),每個(gè)磁極鐵芯上有8根阻尼條,圓周共計(jì)128根阻尼條。電機(jī)在現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)過(guò)解體抽芯之后,技術(shù)人員用肉眼觀察和用手錘敲擊阻尼條聽(tīng)聲音辨別的方法對(duì)阻尼條進(jìn)行細(xì)致檢查,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn),幾乎每個(gè)磁極靠近上下兩側(cè)的各2-3根阻尼條在鐵芯磁槽中有明顯松動(dòng)的現(xiàn)象,阻尼條因來(lái)回振蕩有明顯變細(xì)且翻有棱角的現(xiàn)象,部分阻尼條有過(guò)熱熔化的情況。如圖1、2。
將轉(zhuǎn)子磁極按順序依次編號(hào),經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致檢查,發(fā)現(xiàn)粗軋電機(jī)共有37根阻尼條存在較為嚴(yán)重的磨損或者斷裂情況。
3.2?故障原因分析
一般情況下,轉(zhuǎn)子阻尼條在使用過(guò)程中,出現(xiàn)斷裂的原因主要有如下幾種:
3.2.1?阻尼條在啟動(dòng)過(guò)程中的擠流效應(yīng),使得阻尼條上下溫升不均勻,阻尼條產(chǎn)生向中心彎曲的應(yīng)力(即熱彎曲撓度力)。
3.2.2?短路環(huán)中強(qiáng)大的啟動(dòng)電流使之發(fā)熱產(chǎn)生徑向位移,造成阻尼條產(chǎn)生背離轉(zhuǎn)子中心的彎曲力。
3.2.3?轉(zhuǎn)子的運(yùn)行過(guò)程中,阻尼條受電磁力、離心力的交替作用,產(chǎn)生受迫振動(dòng)。
3.2.4?運(yùn)行年限較長(zhǎng)的電機(jī)阻尼條容易產(chǎn)生金屬材料疲勞現(xiàn)象,造成阻尼條斷裂,啟動(dòng)頻繁的電機(jī)阻尼條,更容易出現(xiàn)這種原因的損壞。
3.2.5?阻尼條與短路環(huán)的焊接工藝不規(guī)范,焊接強(qiáng)度不夠。
綜上所述,電機(jī)轉(zhuǎn)子阻尼條斷裂的原因均是轉(zhuǎn)子受各種應(yīng)力作用的結(jié)果,而且應(yīng)力超過(guò)了阻尼條所能承受的極限。在此種情況下,轉(zhuǎn)子阻尼條出現(xiàn)了斷裂的現(xiàn)象。
該粗軋電機(jī)在軋鋼過(guò)程中,電機(jī)處于穩(wěn)態(tài)與沖擊載荷的交替工作狀態(tài)下,且不斷換向,因此阻尼繞組中的電流也處于交替變化狀態(tài),阻尼條所承受的電磁力矩也不斷變化。在反復(fù)循環(huán)的沖擊作用下,阻尼條出現(xiàn)金屬材料疲勞現(xiàn)象,在磁槽中來(lái)回振蕩,造成了磨損嚴(yán)重甚至斷裂的現(xiàn)象。
4?電機(jī)修復(fù)方案確定
經(jīng)過(guò)技術(shù)人員細(xì)致檢查,粗軋電機(jī)阻尼條斷裂、松動(dòng)故障總體狀態(tài)可歸結(jié)為以下三種情況:
1)阻尼條在與短路環(huán)焊接處斷裂;
2)阻尼條在轉(zhuǎn)子鐵芯中間處斷裂;
3)阻尼條未斷裂,但阻尼條在轉(zhuǎn)子鐵芯磁槽中磨損嚴(yán)重,阻尼條變細(xì)且呈鴨梨形。
根據(jù)粗軋電機(jī)故障現(xiàn)象及特征,在對(duì)轉(zhuǎn)子具體情況進(jìn)行了分析之后,基本確立了3種修復(fù)方案,分別是:
1)對(duì)全部的阻尼條進(jìn)行更換;
2)對(duì)斷裂的阻尼條進(jìn)行更換,未斷裂但磨損嚴(yán)重的的阻尼條進(jìn)行加固處理;
3)對(duì)斷裂及磨損嚴(yán)重的阻尼條進(jìn)行更換,其他阻尼條進(jìn)行加固處理。
經(jīng)過(guò)對(duì)3種方案的認(rèn)真研究和對(duì)比分析,結(jié)合了某鋼鐵廠的生產(chǎn)進(jìn)度安排情況,認(rèn)為方案1施工任務(wù)量大,施工工期長(zhǎng),成本很高。方案2施工簡(jiǎn)單,但可靠性不強(qiáng),難以保證修復(fù)之后的運(yùn)行周期。因此,經(jīng)過(guò)對(duì)施工工期、質(zhì)量及成本等各方面因素綜合考慮之后,最終確定了按方案3進(jìn)行修復(fù)施工。
5?電機(jī)修復(fù)施工工藝
確定了修復(fù)方案之后,接下來(lái)的工作就是進(jìn)行修復(fù)工藝的制定及實(shí)施了。工藝流程:
(1)由專業(yè)技術(shù)人員對(duì)整個(gè)轉(zhuǎn)子進(jìn)行徹底檢查,對(duì)需要進(jìn)行更換的阻尼條進(jìn)行標(biāo)記編號(hào)。
(2)施工人員對(duì)標(biāo)記的阻尼條進(jìn)行確認(rèn),然后用手持砂輪機(jī)對(duì)該阻尼條與短路環(huán)焊接處的側(cè)面進(jìn)行打磨,以便阻尼條與短路環(huán)的焊接位置能夠清晰的顯示出來(lái)。再用樣沖在阻尼條的中心位置打一個(gè)樣沖眼。如圖3所示。
(3)將萬(wàn)向搖臂鉆對(duì)準(zhǔn)該阻尼條,盡量做到鉆頭軸心線與阻尼條的軸心線重合。與短路環(huán)的焊接處,先用較小的鉆頭在阻尼條的中心位置鉆一個(gè)小孔,然后再用將阻尼條與短路環(huán)的焊接處鉆穿,直至阻尼條與短路環(huán)完全脫離。
(4)阻尼條兩端均鉆穿之后,在短路環(huán)的一端鉆孔處,用沖具將斷裂阻尼條從轉(zhuǎn)子的磁槽中沖出。
(5)阻尼條沖出來(lái)之后,對(duì)轉(zhuǎn)子磁槽進(jìn)行處理,清除槽內(nèi)的銅瘤等雜物。
(6)對(duì)新阻尼條進(jìn)行兩端倒角處理,以便阻尼條能順利穿進(jìn)轉(zhuǎn)子。
(7)在短路環(huán)的鉆孔處,將新的阻尼條穿進(jìn)轉(zhuǎn)子的磁槽中。
(8)對(duì)阻尼條兩端進(jìn)行修整處理,將過(guò)長(zhǎng)部分打磨處理掉。
(9)在短路環(huán)的圓周方向,在阻尼條已更換的磁槽,對(duì)準(zhǔn)磁槽中的阻尼條,鉆直徑為8mm的焊接用圓孔,以便焊接時(shí)對(duì)阻尼條進(jìn)行加溫及焊接。如圖4所示。
(10)用石棉被將需要焊接處周圍的線圈及相關(guān)連線進(jìn)行隔熱保護(hù)。
(11)用氣焊對(duì)阻尼條兩端與短路環(huán)的銜接處進(jìn)行焊接。
(12)焊接完成之后,將阻尼條分成六段進(jìn)行標(biāo)記。在標(biāo)
記處,用氣錘錘頭插入磁槽中,對(duì)準(zhǔn)阻尼條進(jìn)行錘擊處理。
時(shí)間大概控制在3S左右。
(13)在錘擊處,用圓球形錘頭對(duì)阻尼條兩側(cè)的鐵芯進(jìn)行錘擊處理,使其產(chǎn)生變形,對(duì)阻尼條形成包覆狀。
(14)全部修復(fù)完成之后,對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行噴漆處理。
(15)對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行烘干處理。
6?電機(jī)修復(fù)效果
電機(jī)轉(zhuǎn)子阻尼條修復(fù)完成之后,進(jìn)行穿芯組裝。全部附件組裝齊全之后,一次試車成功。電機(jī)振動(dòng)值、溫升等各項(xiàng)指標(biāo)均在合理范圍之內(nèi)。電機(jī)自修復(fù)完工之后,上線運(yùn)行工作至今,未再出現(xiàn)任何異?,F(xiàn)象。
7?小結(jié)
本文針對(duì)某鋼鐵廠粗軋電機(jī)轉(zhuǎn)子阻尼條磨損及斷裂故障產(chǎn)生機(jī)理進(jìn)行了較為深入的分析介紹,概括總結(jié)了阻尼條更換修復(fù)方案及注意事項(xiàng)。對(duì)于該類同步電機(jī)阻尼條修復(fù)提供了一定的借鑒作用。
文中提出并實(shí)施的阻尼條故障處理方案,為今后修復(fù)類似電機(jī)故障積累了相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。運(yùn)行實(shí)踐證明,此方案具有修復(fù)成本較低、工作量較少、工期較短、針對(duì)性較強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),且簡(jiǎn)單可靠,值得相關(guān)工程借鑒推廣。
參考文獻(xiàn)
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