馮友平
【摘要】為了節(jié)約空調(diào)運(yùn)行成本,空調(diào)系統(tǒng)采用先進(jìn)的冰蓄冷技術(shù)。目前很多工程使用混凝土蓄冰槽,但因各種原因?qū)е滦畋卮嬖诼┧F(xiàn)象,使系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。本文通過對原混凝土蓄冰池的改造,分析預(yù)制鋼板蓄冰槽的可行性和技術(shù)背景,總結(jié)出鋼制蓄冰槽在施工實(shí)踐中應(yīng)用的技術(shù)優(yōu)勢,為今后工程提供較為成熟的施工技術(shù)支持。
【關(guān)鍵詞】預(yù)制鋼板蓄冰槽;解決方案;技術(shù)分析;技術(shù)優(yōu)勢
1、前言
大型公共建筑中,如商場,冰蓄冷技術(shù)應(yīng)用越來越廣泛,作為新世紀(jì)的重要的節(jié)能手段發(fā)展方向之一,是具有廣闊發(fā)展前景的新技術(shù),有著良好的社會(huì)效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)效益。目前很多工程使用混凝土蓄冰槽,施工過程因結(jié)構(gòu)混凝土澆筑、防水工程、成品保護(hù)等各類因素導(dǎo)致嚴(yán)重漏水,冰蓄冷系統(tǒng)運(yùn)行效率低或者無法正常運(yùn)行,造成損失。
2、工程案例
三亞海棠灣國際物中心,建筑面積12萬平方米,地下一層,地上三層。地下冷凍機(jī)房設(shè)一座21m×25m×6m混凝土蓄冰槽,槽內(nèi)設(shè)置20組(40臺(tái)TSC-380M型)BAC鋼盤管。施工過程因設(shè)計(jì)變更,結(jié)構(gòu)工程、防水工程等施工問題處理不當(dāng)導(dǎo)致漏水,造成建筑墻體、地面污染,冰蓄冷系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。經(jīng)現(xiàn)場排查后,對漏水部位進(jìn)行維修處理,效果并未改善,費(fèi)用劇增,返工維修次數(shù)頻繁。
3、預(yù)制鋼板蓄冰槽解決方案分析
3.1計(jì)算分析
原設(shè)計(jì)蓄冰槽底面積為500㎡,液位高度約為4.2m(與盤管高度一致),總計(jì)蓄水體積約為2100m?。替換為4個(gè)鋼制槽體后,蓄水體積縮小為290m?×4臺(tái)=1160m?。水量減少了約940m?。由于蓄冰量保持不變,故結(jié)冰的體積仍然維持不變,所減少的全部為水的體積為940m?。如果用來供冷,可從0℃可用到3.0℃,(設(shè)計(jì)板換一次側(cè)為3.5度,考慮換熱溫差0.5度)其顯熱冷量為940×3.0/0.86=3279kWh=934RTh。
本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)潛熱蓄冰量為15200RTh,故減少水體的顯熱冷量理論上占設(shè)計(jì)潛熱蓄冰量的6%左右。該計(jì)算分析,只有在水完全對流換熱的情況下才能才有6%的比例,實(shí)際情況低于該值。
3.2分析結(jié)果
基于上述,減少水體的顯冷量價(jià)值不大,對系統(tǒng)供冷幾乎毫無影響,相反如果水槽太大,還會(huì)造成以下一些其他問題:
(1)由于結(jié)冰的體積是一定的,因此如果水槽越大,那么液面膨脹量就會(huì)減小,造成冰量統(tǒng)計(jì)監(jiān)測不精確;
(2)水槽越大冷損失越大,增加蓄冷主機(jī)運(yùn)行負(fù)擔(dān),故如果采用擴(kuò)大蓄冰槽體積的方法增大顯熱量不經(jīng)濟(jì)。
3.3解決方案
為保證后期系統(tǒng)正常使用,節(jié)約空調(diào)運(yùn)行成本,經(jīng)設(shè)計(jì)、業(yè)主同意后提出采用4個(gè)預(yù)制鋼板蓄冰槽代替原混凝土蓄冰槽,外形尺寸為6.8m×9.3m×4.6m=290m?。蓄冰槽采用厚度0.5mm碳鋼預(yù)制加工制作,底座采用泡沫玻璃保溫板,槽內(nèi)防腐采用環(huán)氧樹脂漆,外保溫采用聚氨酯現(xiàn)場發(fā)泡,槽體外飾面采用0.5mm彩鋼板作為槽體的保護(hù)層,頂部采用50mm厚EPS板覆蓋。
通過采用4個(gè)鋼制蓄冰槽替換原有混凝土蓄冰槽,徹底解決了漏水問題,同時(shí)提高了雙工況冰蓄冷主機(jī)運(yùn)行效率,從而降低運(yùn)行成本。施工過程對乙二醇管路系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,減少管路和冰盤管因排布不當(dāng)造成的空間障礙,使能夠?qū)崿F(xiàn)4個(gè)蓄冰槽的獨(dú)立運(yùn)行及安全檢修,大大降低了由于個(gè)別盤管的運(yùn)行故障導(dǎo)致系統(tǒng)的停運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)。
4、技術(shù)應(yīng)用優(yōu)勢
4.1采用鋼制蓄冰槽可以徹底的解決漏水問題。鋼制蓄冰槽采用碳鋼板預(yù)制加工而成,內(nèi)側(cè)使用槽鋼龍骨加固,焊縫經(jīng)過測試,并經(jīng)過存水試驗(yàn),在確保滴水不漏的情況下,把盤管放置在冰槽內(nèi),然后進(jìn)行外保溫。
4.2采用鋼制蓄冰槽,由于采用的是外保溫形式,保溫材料和冰水沒有任何直接接觸,故保溫材料能保證穩(wěn)定的保溫性能。采用鋼制蓄冰槽其冷損耗接觸的面積為1098㎡(頂和底接觸面積為6.8×9.3×4×2=506㎡,側(cè)面面積為(6.8+9.3)×2×4.6×4=592 ㎡,),而混凝土蓄冰槽的接觸面積為:1432㎡(頂和底為25×20×2=1000㎡,側(cè)面面積為(25+20)×2×4.8=432 ㎡。)故采用鋼制蓄冰槽與混凝土槽相比,其保溫性能穩(wěn)定,冷損耗接觸面積小,在以后的使用周期來說整體上更加節(jié)能環(huán)保。
4.3采用鋼制蓄冰槽,系統(tǒng)的穩(wěn)定性大大增加。采用4臺(tái)鋼制蓄冰槽之后,每臺(tái)槽子上均有液位計(jì),一旦某臺(tái)盤管漏乙二醇,很方便通過液位計(jì)準(zhǔn)確判斷出哪臺(tái)蓄冰槽內(nèi)盤管漏,并關(guān)閉該臺(tái)蓄冰槽內(nèi)的盤管閥門,另外3臺(tái)蓄冰槽仍可以使用,可以很方便的放空漏乙二醇蓄冰槽內(nèi)的水,進(jìn)行維修。從以上分析可以看出,所有的蓄冰盤管放置在一個(gè)混凝土槽內(nèi),水流動(dòng)性存在很多死角,系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)極大。
4.4提高閥門等元器件的使用壽命。采用鋼制蓄冰槽,蓄冰盤管需要的所有的手動(dòng)和電動(dòng)閥門均布置在蓄冰槽外,處于比較良好的環(huán)境中,而原有的混凝土槽,蓄冰盤管需要的所有的手動(dòng)和電動(dòng)閥門均布置在蓄冰槽內(nèi),處于陰暗潮濕的環(huán)境中,日常維修比較困難,閥門部件長期處在如此環(huán)境下,會(huì)大大增加電動(dòng)閥門部件的故障率和降低使用壽命。
4.5采用鋼制蓄冰槽,可以節(jié)約使用空間并方便日常巡檢工作,通過采用鋼制蓄冰槽大約可以節(jié)約出200㎡的使用面積。
4.6采用鋼制蓄冰槽,可以大大增加自控的靈敏度。冰蓄冷系統(tǒng)需要監(jiān)控蓄冰量,在整個(gè)自控系統(tǒng)中,蓄冰量是個(gè)很重要的參數(shù),它起到判斷何時(shí)停止制冰,在使用過程中實(shí)時(shí)顯示剩余的冰量,根據(jù)剩余蓄冰量來判斷何時(shí)進(jìn)行工況切換。蓄冰量通過測量蓄冰和融冰過程中水位高度產(chǎn)生的變化即通過測量液位高度來實(shí)現(xiàn),如果混凝土槽漏水,則測量的參數(shù)就沒有任何意義,即使混凝土槽不漏水,在相同的蓄冰量條件下,混凝土槽和鋼制槽液位變化,混凝土槽只有鋼制槽的290*4/500*4.5=51.5%,故采用鋼制蓄冰槽,液位高度變化比較大,相應(yīng)的測量精度也大大提高,系統(tǒng)自控的靈敏度也相應(yīng)的大大提高。
結(jié)語:
采用鋼制蓄冰槽不僅解決了原有混凝土蓄冰槽因結(jié)構(gòu)和防水施工導(dǎo)致的漏水問題,還通過優(yōu)化管路系統(tǒng),降低空間使用率,增加檢修通道,提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。在施工方面,工期短,難度小,加工操作可以在地下室內(nèi)完成,做到材料無庫存。大型商場在夏季供冷量的需求較大,在不同工況運(yùn)行條件下,主機(jī)的運(yùn)行負(fù)荷依然很高,日常檢修工作頻率較高。通過實(shí)現(xiàn)4臺(tái)獨(dú)立運(yùn)行的蓄冰槽系統(tǒng),滿足不間斷供冷需求,實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益。
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