胡濤,孫德劍
(中國(guó)石油天然氣股份有限公司蘭州石化公司催化劑廠,甘肅 蘭州730060)
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,全國(guó)煉油產(chǎn)能逐年增加,催化裂化催化劑的需求量也持續(xù)上升[1]。在催化裂化催化劑的生產(chǎn)過程中,催化劑成膠是關(guān)鍵步驟。各種基質(zhì)材料及活性組分經(jīng)成膠過程制作成催化劑膠體后,再經(jīng)噴霧、干燥、焙燒、過濾、洗滌等步驟,生產(chǎn)為具有一定的粒度分布、孔結(jié)構(gòu)、抗磨損能力及催化活性的微球催化劑[2-3]。在催化劑的成膠過程中,催化劑膠體的固含量對(duì)催化劑的后續(xù)加工過程有直接影響。研究表明[4-5],適當(dāng)提高固含量,能顯著改善催化劑成品的粒度分布及球形度,還能節(jié)能降耗,降低生產(chǎn)成本。某石化公司催化裂化催化劑生產(chǎn)裝置采用高固含量成膠技術(shù)進(jìn)行催化劑生產(chǎn),在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),生產(chǎn)裝置的氣耗、水耗、能耗也顯著下降,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
目前,國(guó)內(nèi)各主要催化裂化裝置普遍采用半合成基質(zhì)的分子篩微球催化劑,這類催化劑具有選擇性及活性高、水熱穩(wěn)定性好、抗金屬污染能力強(qiáng)等優(yōu)良性質(zhì)。其典型的制備路線為:催化劑制備所需的各基質(zhì)材料及活性組分在反應(yīng)器中通過物理及化學(xué)反應(yīng),制成具有一定流動(dòng)性的催化劑膠體,催化劑膠體攪拌均勻后,通過噴霧干燥的方式制作成具有一定粒度分布的催化劑微球顆粒,再經(jīng)焙燒、過濾、洗滌過程,除去催化劑微球顆粒中的雜質(zhì)后,經(jīng)閃蒸干燥,制作成具有催化活性的催化裂化催化劑。
根據(jù)催化裂化催化劑的生產(chǎn)制備原理,提高膠體固含量的實(shí)質(zhì),是減少成膠過程中水的加入量。適當(dāng)提高膠體的固含量,能減少細(xì)篩分的噴出量,提高催化劑中組分的比例。同時(shí),降低膠體水分,可降低裝置的整體水耗,降低噴霧干燥塔的負(fù)荷和水分蒸發(fā)量,節(jié)省能耗。
高固含量成膠技術(shù)的主要措施有:優(yōu)化成膠操作過程,使用液體原材料為固體原材料打漿;強(qiáng)化原材料指標(biāo),提高液體原材料的濃度;強(qiáng)化成品膠體管控,控制膠體酸化的程度。
1.2.1 成膠過程優(yōu)化
改變成膠過程中物料的加入順序,使用液體原材料為固體原材料打漿,減少成膠過程的液體加入量,可提高膠體固含量。裝置采用高固含量成膠技術(shù)前后,生產(chǎn)裝置的成膠順序見表1。
表1中,高嶺土、擬薄水鋁石為固體原材料,且兩者合計(jì)加入量占成膠所有物料加入量的50%左右。優(yōu)化前,為保證固體原材料的分散效果,需要向反應(yīng)器中加入大量細(xì)粉,對(duì)高嶺土、擬薄水鋁石進(jìn)行打漿分散,然后再加入液體原材料稀土溶液、鋁溶膠及分子篩漿液,導(dǎo)致膠體的固含量提升困難。優(yōu)化后,首先加入所有液體原材料,再加入固體原材料,使用液體原材料為固體原材料打漿,在保證固體原材料分散效果的前提下,可減少細(xì)粉漿液加入量。該方法能有效提高膠體固含量。催化裂化催化劑生產(chǎn)裝置的試運(yùn)行及成品質(zhì)量的測(cè)定結(jié)果表明,改變成膠過程中物料的加入順序,不影響成品質(zhì)量。
表1成膠過程優(yōu)化
1.2.2 原材料優(yōu)化
提高液體原材料的濃度,能減少成膠過程中水的加入量,提高膠體固含量。裝置采用高固含量成膠技術(shù)前后,原材料的固含量見表2。
表2成膠原材料優(yōu)化 /g·L-1
1.2.3 成品膠體管控
通過提高成品膠體的黏度指標(biāo),將成品膠體的黏度控制在5000~10000 cp之間,并參考檢測(cè)結(jié)果,反向調(diào)整成膠過程中物料的加入比例,可控制膠體的水分含量,穩(wěn)定固含量。
某石化公司催化裂化催化劑生產(chǎn)裝置采用高固含量成膠技術(shù),對(duì)裝置工藝流程進(jìn)行優(yōu)化后,進(jìn)行催化裂化催化劑生產(chǎn)。裝置在優(yōu)化前后的相關(guān)工藝參數(shù)見表3。
表3 優(yōu)化前后裝置相關(guān)工藝參數(shù)
從表3可以看出,裝置采用高固含量成膠技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)后,膠體固含量均值由32.37%提高到36.23%,提高了3.86%,膠體固含量的提升效果顯著。
從表3可以看出,在噴霧干燥工序中,0~20μm粒度分布(即微球催化劑顆粒中粒度在0~20μm 的微球顆粒占全部微球顆粒的體積百分比)由優(yōu)化前的1.81%下降到優(yōu)化后的1.46%。0~20μm微球顆粒過多,會(huì)造成催化劑跑損,降低裝置收率,且跑損的細(xì)顆粒物會(huì)進(jìn)入裝置環(huán)保設(shè)施,以廢水懸浮物的形式排放,增加裝置環(huán)保處理設(shè)施的負(fù)荷。通過提高固含量來控制細(xì)顆粒物的含量,能有效提高裝置收率,裝置尾氣處理設(shè)施中的懸浮物含量由11271 mg·L-1下降到4578 mg·L-1,降幅為59.38%,裝置環(huán)保設(shè)施負(fù)荷顯著降低。
從表3可以看出,提高膠體固含量后,裝置整體水耗由16.28 t·t-1下降到10.56 t·t-1,降幅35.13%,節(jié)水效果顯著。隨著水耗下降,在噴霧干燥工序及焙燒工序中,蒸發(fā)催化劑膠體中的水分所需的能量更少,裝置整體的天然氣耗由0.31 t·t-1下降到0.27 t·t-1,降幅12.90 %,節(jié)能效果顯著,裝置生產(chǎn)成本下降明顯。
1)在使用高固含量成膠技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)時(shí),固含量超過38%,會(huì)出現(xiàn)膠體轉(zhuǎn)輸困難、設(shè)備負(fù)荷大等問題,不利于裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,因此催化劑膠體固含量提升存在上限。
2)隨著催化劑膠體固含量提高,膠體的流動(dòng)性變差,膠體中的雜質(zhì)含量增加,膠體過濾器負(fù)荷增加,清理工作量變大。
1)采取用液體原材料為固體原材料打漿、適當(dāng)提高液體原材料濃度、增加膠體黏度控制指標(biāo)等措施,能顯著提高催化裂化催化劑生產(chǎn)過程中催化劑膠體的固含量。
2)采用高固含量成膠技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)后,裝置膠體的固含量由32.37%提高到36.23%,同時(shí)裝置后續(xù)各工序的工藝參數(shù)變化顯著,噴霧所產(chǎn)生的細(xì)粉更少,環(huán)保設(shè)施外排的懸浮物下降,裝置收率上升。
3)裝置的水耗、氣耗下降顯著,單位催化劑的生產(chǎn)成本降低,節(jié)能降耗、提質(zhì)增效效果顯著。