寧 靜,楊永祥,李 明,諸 兵
(海洋石油富島有限公司化肥二部,海南東方 572600)
中國海洋石油富島有限公司化肥二部年產(chǎn)450kt合成氨、800kt尿素裝置,于2003年建成投產(chǎn);合成氨裝置采用的是KBR(凱洛格布朗)工藝。空氣壓縮機是由GE公司研制、生產(chǎn)的MS5002型雙軸燃氣輪機驅(qū)動,該型機組總體技術(shù)先進,運行可靠,但在實際運行中,由于設(shè)備自身缺陷或工藝流程不合理,曾先后多次發(fā)生故障停機事故,嚴重影響了裝置的穩(wěn)定運行。本文就MS5002型燃氣輪機存在的問題進行分析,并提出相應(yīng)的改進處理措施。
化肥二部合成裝置二段爐工藝空氣由工藝空氣壓縮機101J提供,工藝空氣壓縮機四段出口工藝氣管線設(shè)有壓力控制閥PV-1050(12”),該閥同時作為壓縮機防喘振調(diào)節(jié)系統(tǒng)的一部分。為滿足壓縮機防喘振裕度的要求,正常生產(chǎn)中PV1050一直處于小開度放空(3%~10%)狀態(tài),二段爐入口的流量波動比較頻繁,不利于裝置的穩(wěn)定運行。另外長期小開度放空對調(diào)節(jié)閥的磨損較大,多次出現(xiàn)閥桿拉毛、閥門卡澀現(xiàn)象;2009年1月29日,出現(xiàn)閥門卡死無法調(diào)節(jié),導(dǎo)致系統(tǒng)被迫停車132h,損失較大。
為了防止防喘振閥PV1050再次出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,對故障原因進行分析,發(fā)現(xiàn)主要原因是PV1050(12”)閥門長期小閥位狀態(tài),且動作頻繁,導(dǎo)致閥門磨損較大。為此采取了改進措施,主要做法是:
增加103-D入口工藝空氣的壓力測量點PT-1050A,與控制器PIC-1050A及調(diào)節(jié)閥PV-1050A構(gòu)成簡單控制回路,進行自動調(diào)節(jié)。這樣使PV-1050全關(guān),避免了小開度放空,有效地改善了PV-1050運行條件,避免伐桿卡澀引起的停車事故,消除101J防喘振閥調(diào)節(jié)的不穩(wěn)定,使101J輸出功率根據(jù)生產(chǎn)負荷調(diào)整,增加裝置運行穩(wěn)定性、可靠性。
二段爐103-D入口壓力控制自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖1。
圖1 調(diào)節(jié)控制結(jié)構(gòu)圖
MS5002燃氣透平設(shè)置有燃料氣/燃燒空氣比值高聯(lián)鎖(P4PCC)為1.20。2015—2017,P4PCC一直在1.18~1.19左右高位運行,對系統(tǒng)影響較大。
(1)遇到終端天然氣組分波動時,需要經(jīng)常大幅度減系統(tǒng)負荷,導(dǎo)致系統(tǒng)頻繁調(diào)整,產(chǎn)量下降,操作風(fēng)險高,系統(tǒng)穩(wěn)定性差;
(2)因P4PCC高位運行,燃氣透平IGV閥一直保持全開,導(dǎo)致燃氣透平能耗高,排氣溫度低,進入一段爐乏氣溫度低,增加燃氣消耗;
(3)因P4PCC在1.18~1.19高位運行,非常接近聯(lián)鎖值1.2,操作彈性小,系統(tǒng)多次天然氣組分波動導(dǎo)致P4PCC高聯(lián)鎖系統(tǒng)跳車;
(4)在2017年6月27日,P4PCC突然上漲至1.193左右,非常接近聯(lián)鎖值1.20.為了保證機組穩(wěn)定運行,將系統(tǒng)負荷由69t/h降至66t/h運行,P4PCC降至1.18左右。機組的異常工況運行對系統(tǒng)燃氣消耗、產(chǎn)量產(chǎn)生巨大影響,是裝置長期穩(wěn)定運行的瓶頸。
根據(jù)理論依據(jù):P4PCC是燃氣輪機控制閥后燃氣壓力GHP與軸流式壓縮出口燃燒空氣壓力CPD之比,具體公式是:
式中:P4PCC是燃空比、GHP是燃氣壓力、CPD是燃燒空氣壓力
經(jīng)過分析研究,影響P4PCC變化的是燃氣壓力和空氣壓力,即P4PCC上漲原因可能是燃燒空氣壓力上漲,或者壓縮空氣壓力下降。針對此情況,通過反復(fù)查詢數(shù)據(jù)、趨勢對比,發(fā)現(xiàn)P4PCC上漲趨勢與燃氣壓力上漲趨勢基本一致,后通過反復(fù)對比歷史數(shù)據(jù)和檢修資料,并通過各種實驗,逐項排除了變送器故障、燃燒筒燃燒異常、速比閥堵塞、101J效率下降等因素,發(fā)現(xiàn)是因為天然氣中凝析油含量比正常值高,天然氣夾帶凝析油,在燒嘴內(nèi)部的旋流器里結(jié)焦、結(jié)垢非常嚴重,導(dǎo)致燒嘴堵塞,使得燃氣壓力升高,最終使P4PCC大幅升高。
找到問題根源后,采取以下措施:(1)停車檢修均清洗燒嘴內(nèi)部,防止燒嘴結(jié)垢、結(jié)焦;(2)停車檢修均進行離線清洗,離線清洗采用浸泡、多次清洗方式清洗;
(3)通過對燃空比設(shè)定值進行深入計算,多次與GE公司探討,最終將聯(lián)鎖設(shè)定值提高至1.28。
通過以上措施,不但徹底解決了燃氣透平長期高負荷運行的問題,還減少了燃氣消耗,提高了裝置運行負荷,增加了產(chǎn)量,并且消除了影響裝置長期運行的瓶頸難題。
工藝空氣壓縮機是NUOVO Pignone Florence Italy生產(chǎn)制造的,由兩臺串聯(lián)的2MCL1007(101JLP)和2BCL457(101JHP)型離心壓縮機組成。在因外界原因長時間停機(大概30d)再次啟動后,發(fā)現(xiàn)機組做功效率較停車前嚴重下降(約有20%),經(jīng)停機開缸檢查發(fā)現(xiàn)壓縮機隔板和葉輪銹蝕嚴重。分析原因是因為壓縮機隔板和葉輪均采用碳鋼材質(zhì),停機期間長期與空氣接觸產(chǎn)生銹蝕,影響機組做功效率。
針對此情況,采取了一系列改進措施:
(1)首先是機組停機時通過缸體導(dǎo)淋連接N2氣管線對缸體進行保護,避免銹蝕。因充N2氣存在一定的安全隱患,又改為充儀表空氣保護,效果非常好。
(2)如機組開缸檢修,則對隔板和葉輪進行除銹處理。剛開始用人工除銹,工作量大,耗時長,效果不是很理想;后購買專用高壓噴槍,采用干冰清洗,效果非常好,省時省力。
經(jīng)過以上措施,有效地解決了壓縮機因隔板和葉輪生銹導(dǎo)致效率下降的問題。
工藝空氣壓縮機101J共有3段入口冷卻分離器,分別為101JC1、101JC2、101JC3,每個冷卻器分離均有兩臺液位變送器分別用于報警和聯(lián)鎖。以3段入口冷卻器101JC2為例,有兩個液位變送器LT1136和LT1236,分別用于報警和聯(lián)鎖。兩變送器取壓點不同,流程如圖2。
圖2 段間冷卻分離器101JC2液位變送器流程圖
液位報警和聯(lián)鎖邏輯在Mark VI中實現(xiàn),報警設(shè)定值80%,聯(lián)鎖設(shè)定值為90%。101J空壓機三個段間冷卻器液位聯(lián)鎖均為單點聯(lián)鎖,如果引壓部分堵塞或泄漏、變送器誤動作以及儀表回路出現(xiàn)故障,將引起101J機組聯(lián)鎖動作造成機組跳機,繼而造成化肥二部合成氨、尿素生產(chǎn)裝置停車。2010年12月21日曾出現(xiàn)工藝空氣壓縮機3段入口冷卻器液位高聯(lián)鎖變送器故障造成的裝置停車。
(1)新增液位變送器LT1235A1236A1237A,應(yīng)用LT1135/1136/1137引壓孔上原有三通取壓,并依據(jù)聯(lián)鎖液位變送器LT123512361237的量程進行重新標定。
(2)將段間冷卻器原報警液位變送器LT113511361137依據(jù)聯(lián)鎖液位變送器LT123512361237的量程進行重新標定,使相同冷卻器三臺變送器量程一致。
(3)新增液位變送器I/O組態(tài)及描述,新增差值報警事件記錄。
(4)修改Mark VI內(nèi)部組態(tài),將每臺冷卻器的三臺液位計測量值取中值后,分別與報警設(shè)定點70%以及聯(lián)鎖設(shè)定點90%進行比較,超過設(shè)定值產(chǎn)生報警或聯(lián)鎖;當三臺液位變送器中的任意兩臺出現(xiàn)故障報警時,引起聯(lián)鎖;當三臺液位計間的差值超過5%時,產(chǎn)生診斷報警。
經(jīng)過以上措施后,完全解決了液位聯(lián)鎖誤動作故障。
通過近2a的實際運行,上述問題得到了有效的解決,機組運行更加安全可靠,目前,101JGT機組已連續(xù)運行300d。