馮建英, 張紅旭, 楊小勝
(1.山西省節(jié)能監(jiān)察總隊(duì), 山西 太原 030001;2.山西建邦集團(tuán)有限公司, 山西 曲沃 043000)
山西建邦集團(tuán)鑄造煉鐵廠現(xiàn)有1 臺(tái)150 m2步進(jìn)式燒結(jié)機(jī),冷卻段有10 個(gè)風(fēng)箱60 m2、燒結(jié)段25個(gè)風(fēng)箱150 m2。采用機(jī)上機(jī)外帶冷機(jī)(機(jī)后帶冷60 m2)進(jìn)行燒結(jié)礦冷卻,燒結(jié)礦余熱沒(méi)有回收,大量的余熱資源白白浪費(fèi)。同時(shí),由于現(xiàn)有冷卻工藝的特性及能力不足,導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)伴有大量的粉塵產(chǎn)生,燒結(jié)礦產(chǎn)量也滿足不了生產(chǎn)需要。
為滿足生產(chǎn)及環(huán)保需求,進(jìn)一步挖掘燒結(jié)能源潛力,提高企業(yè)效益,公司派出專業(yè)人員在節(jié)能監(jiān)察總隊(duì)的協(xié)調(diào)下外出學(xué)習(xí),吸取國(guó)內(nèi)外燒結(jié)工序節(jié)能新技術(shù),對(duì)燒結(jié)機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造,采用最新型“豎式燒結(jié)礦冷卻工藝技術(shù)”對(duì)現(xiàn)有燒結(jié)機(jī)進(jìn)行節(jié)能減排升級(jí)改造。改造后燒結(jié)礦產(chǎn)能可達(dá)到6 000 t/d,同時(shí)解決環(huán)保問(wèn)題,最終實(shí)現(xiàn)燒結(jié)礦顯熱的高效利用。
燒結(jié)余熱回收主要是回收燒結(jié)礦的顯熱,傳統(tǒng)環(huán)冷機(jī)熱平衡比例分配如圖1 所示。
圖1 燒結(jié)機(jī)熱平衡比例分配圖
傳統(tǒng)環(huán)冷燒結(jié)機(jī)余熱回收僅考慮了燒結(jié)礦的1段和2 段余熱,3 段以后的熱空氣沒(méi)有得到有效利用,大約有35%的熱量白白損失;同時(shí),環(huán)冷燒結(jié)的自耗電比較大,環(huán)冷風(fēng)機(jī)功率普遍較高,導(dǎo)致了燒結(jié)電耗的升高。
表1 環(huán)冷機(jī)冷卻燒結(jié)礦熱平衡表
豎冷機(jī)燒結(jié)余熱回收的燒結(jié)礦顯熱量大大提高,由于豎冷機(jī)的密封性好,90%的燒結(jié)礦顯熱均可得到有效回收,同時(shí)該技術(shù)的先天優(yōu)勢(shì),可以取消機(jī)上冷卻,單輥破碎后熱燒結(jié)礦直接進(jìn)入豎冷機(jī)內(nèi),使設(shè)備的占地面積大減少,相比傳統(tǒng)環(huán)冷燒結(jié)余熱回收量提高了至少30%。
豎冷機(jī)余熱回收系統(tǒng)具有的優(yōu)點(diǎn):
1)漏風(fēng)率很低。由于采用了密閉的腔體,使燒結(jié)礦沒(méi)有漏風(fēng),顯熱回收率大大提高,燒結(jié)粉塵量也很容易得到控制。
2)冷卻設(shè)備氣固換熱效率提高。在豎冷機(jī)中,燒結(jié)礦與空氣的換熱方式為逆流換熱,換熱時(shí)間短,熱效率高。
3)燒結(jié)礦質(zhì)量提高。燒結(jié)礦在豎冷機(jī)中緩慢冷卻,有利于提高燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度、成品率,燒結(jié)礦的冶金性能不低于傳統(tǒng)環(huán)冷燒結(jié)礦。
1)規(guī)模:年燒結(jié)礦成品產(chǎn)量達(dá)200 萬(wàn)t/a;進(jìn)料溫度:600~650 ℃;出料溫度:≤150 ℃;4)豎冷機(jī)出口風(fēng)溫:380~480 ℃;余熱鍋爐產(chǎn)汽量:22.8 t/h;蒸汽壓力:3.5 MPa;蒸汽溫度:435 ℃;年發(fā)電量:4800 萬(wàn)kW·h。
“豎式燒結(jié)礦冷卻工藝技術(shù)”在國(guó)際上已經(jīng)有數(shù)十年的研究歷程,我國(guó)最早于1993 年提出了“豎式燒結(jié)礦冷卻機(jī)”的構(gòu)想,國(guó)內(nèi)也已經(jīng)成功投入工業(yè)生產(chǎn)并取得了較好的節(jié)能和環(huán)保效果,但通過(guò)學(xué)習(xí)對(duì)比,國(guó)內(nèi)目前投產(chǎn)的幾條生產(chǎn)線均存在這樣那樣的問(wèn)題,運(yùn)行的效果并不理想,我公司正是在此基礎(chǔ)上與業(yè)內(nèi)專家合作,解決了同類生產(chǎn)線存在的問(wèn)題后改造建設(shè)。
在燒結(jié)破碎機(jī)之后新建一套燒結(jié)礦豎冷機(jī)冷卻及余熱回收系統(tǒng),停用現(xiàn)有的機(jī)上冷卻及機(jī)外冷卻,冷卻后的燒結(jié)礦通過(guò)新建的輸送皮帶返回鏈板機(jī);豎冷機(jī)冷卻風(fēng)采用空氣冷卻,出口熱煙氣則經(jīng)過(guò)余熱鍋爐換熱和除塵后送至燒結(jié)機(jī)熱風(fēng)燒結(jié)。豎冷機(jī)可以高效地回收燒結(jié)礦顯熱并通過(guò)余熱鍋爐產(chǎn)生中溫中壓蒸汽,蒸汽推動(dòng)汽輪機(jī)進(jìn)行拖動(dòng)燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)。
改造后的工藝流程如下:
1)燒結(jié)礦工藝流程:燒結(jié)機(jī)→卷?yè)P(yáng)料車(chē)上料→豎冷機(jī)頂部料倉(cāng)→豎冷機(jī)→豎冷機(jī)底部出料裝置→皮帶輸送裝置。
2)冷卻風(fēng)工藝流程。風(fēng)機(jī)供風(fēng)→豎冷機(jī)配風(fēng)系統(tǒng)→冷卻機(jī)內(nèi)腔→豎冷機(jī)上部風(fēng)室→粗除塵→余熱鍋爐→精除塵→引風(fēng)機(jī)→熱風(fēng)燒結(jié)
按照生產(chǎn)工藝的要求,該項(xiàng)目改造完成后,要實(shí)現(xiàn)燒結(jié)生產(chǎn)率的大幅提升,配套有相應(yīng)的物料運(yùn)輸系統(tǒng)、配料及混合系統(tǒng)、布料精除塵系統(tǒng)、排料系統(tǒng),以及相對(duì)應(yīng)的供風(fēng)系統(tǒng)、供電自動(dòng)化系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)和控制系統(tǒng),同時(shí)還要考慮例外情況出現(xiàn)時(shí)的旁通裝置。
豎冷機(jī)項(xiàng)目改造完成后,燒結(jié)礦的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有明顯提升,充分回收了燒結(jié)礦的顯熱資源,回收蒸汽用于燒結(jié)的主抽風(fēng)機(jī)拖動(dòng),大大降低了燒結(jié)的工序能耗,成為國(guó)內(nèi)同類型燒結(jié)機(jī)的節(jié)能典范。
表2 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
表3 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
鑄造燒結(jié)機(jī)日產(chǎn)燒結(jié)礦4 000 t,年產(chǎn)燒結(jié)礦140 萬(wàn)t,豎冷機(jī)項(xiàng)目投用以后,燒結(jié)礦發(fā)電量可達(dá)到28 kWh/t,每度電0.6 元/kWh,每年增加發(fā)電效益2 350 萬(wàn)元,投資2 年可回收成本。
相比傳統(tǒng)燒結(jié)環(huán)冷技術(shù),豎冷機(jī)冷卻燒結(jié)礦有著先天的優(yōu)勢(shì),冷卻效果好,余熱回收量大,克服了傳統(tǒng)環(huán)冷漏風(fēng)率高、余熱回收量少的缺點(diǎn),而且對(duì)于燒結(jié)環(huán)保除塵有良好的效果。采用豎冷機(jī)冷卻技術(shù),能夠使燒結(jié)工序能耗大大降低,同時(shí)讓燒結(jié)工序的生產(chǎn)變得更加清潔高效。
但作為燒結(jié)工序余熱回收的一項(xiàng)新技術(shù),仍然存在一些問(wèn)題,該技術(shù)更適合中小型燒結(jié)機(jī),對(duì)于大型燒結(jié)機(jī)存在冷卻不均勻,投資較大的問(wèn)題,這都需要科技工作者繼續(xù)深入研究,把豎冷機(jī)冷卻技術(shù)全面推廣。