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常壓塔頂塔盤(pán)腐蝕原因分析及對(duì)策

2020-06-15 03:43
石油化工腐蝕與防護(hù) 2020年2期
關(guān)鍵詞:冷凝水防腐蝕油氣

(中國(guó)石油天然氣股份有限公司獨(dú)山子石化分公司,新疆 獨(dú)山子 833699)

1 裝置工藝流程及防腐蝕方案調(diào)整

1.1 工藝流程介紹

某煉油廠10 Mt/a常減壓蒸餾裝置于2009年建成投產(chǎn),主要加工管道輸送的哈薩克斯坦原油(哈油)和俄羅斯原油,此外還加工部分新疆原油。裝置由原油換熱部分、原油電脫鹽部分、初餾部分、常壓蒸餾部分、減壓蒸餾部分、輕烴回收及液化石油氣、干氣脫硫部分組成。常壓塔頂設(shè)置兩級(jí)冷凝冷卻系統(tǒng),常頂油氣首先和原油換熱,然后經(jīng)空冷和水冷后進(jìn)入常頂一級(jí)分液罐。常頂一級(jí)油經(jīng)頂回流泵升壓,一路作為常頂回流(設(shè)計(jì)溫度為90 ℃),另一路經(jīng)空冷和水冷后出裝置。頂循環(huán)油由分餾塔第4層塔盤(pán)抽出,經(jīng)頂循泵升壓,再與原油換熱后進(jìn)常頂?shù)?層塔盤(pán)作為頂循回流(設(shè)計(jì)溫度為138 ℃)。常壓塔頂溫度由常頂回流和頂循回流共同控制。

1.2 主要腐蝕類(lèi)型及防護(hù)措施

原油中含有的氮元素和氯元素,加工過(guò)程中會(huì)形成HCl和NH3,均以氣態(tài)形式存在于塔頂油氣中[1],兩者在氣相中反應(yīng),在一定溫度下會(huì)生成固體NH4Cl。常壓塔頂?shù)蜏夭课坏母g主要是HCl露點(diǎn)腐蝕及氯化銨垢下腐蝕。為控制常頂腐蝕采取了以下措施:一方面進(jìn)行原油電脫鹽,脫后鹽質(zhì)量濃度<3 mg/L;另一方面在常壓塔頂油氣線注中和劑、緩蝕劑及水。

1.3 防腐蝕方案調(diào)整

原設(shè)計(jì)使用常頂一級(jí)罐冷凝水作為常頂油氣線注水,2009年裝置開(kāi)工后,因塔頂冷凝水水質(zhì)差,不利于防腐蝕,故改用脫硫凈化水作為常頂注水(6~8 t/h)。因常頂換熱器頻繁發(fā)生腐蝕泄漏,2011年開(kāi)始對(duì)常頂防腐蝕方案進(jìn)行改進(jìn),對(duì)注水、注劑方案進(jìn)行了調(diào)整。

2011年常頂注水改為凝結(jié)水(6~8 t/h),2014年在常頂油氣-原油換熱器E-102A—D入口增加注凝結(jié)水(11~13 t/h)。2016年停止常頂油氣線注水,水全部注到E-102A—D入口,總注水量提高至25~30 t/h。2018年中和劑改到注水線,隨注水進(jìn)入E-102A—D入口。調(diào)整后的常壓塔頂工藝流程見(jiàn)圖1。

2 常頂部位檢修情況

2.1 常頂油氣換熱器

2011年以來(lái),因銨鹽垢下腐蝕導(dǎo)致常頂油氣換熱器E-102管束多次泄漏,成為蒸餾裝置防腐蝕面臨的主要問(wèn)題。為減少管束腐蝕泄漏頻次,2017年將其更換為鈦材管束,目前運(yùn)行的E-102A/D為鈦材管束,備用的E-102B/C為碳鋼防腐蝕處理管束。2019年大檢修時(shí),對(duì)鈦材管束進(jìn)行內(nèi)窺鏡檢查,發(fā)現(xiàn)管內(nèi)只有少量白色晶粒,內(nèi)壁光滑,未發(fā)現(xiàn)腐蝕坑(見(jiàn)圖2),說(shuō)明鈦材管束抗銨鹽腐蝕能力較強(qiáng),按照目前工藝防腐蝕方案,可確保鈦材管束的長(zhǎng)周期運(yùn)行。

圖1 常壓塔頂工藝流程示意

圖2 鈦材管束內(nèi)窺鏡檢查形貌

2.2 常頂塔盤(pán)和浮閥

2011年大檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)常頂?shù)?至4層塔盤(pán)及浮閥(材質(zhì)Monel 400)腐蝕嚴(yán)重。Monel 400為鎳銅合金,主要成分為65Ni-32Cu-1Fe-0.1C。分析認(rèn)為,常頂油氣含NH3,NH3的水溶液會(huì)對(duì)Cu造成劇烈腐蝕,導(dǎo)致Monel 400塔盤(pán)和浮閥腐蝕嚴(yán)重。2011年大檢修時(shí),將常頂?shù)?至4層塔盤(pán)及浮閥材質(zhì)更換為0Cr13,2015年大檢修檢查發(fā)現(xiàn),常頂?shù)?至4層0Cr13塔盤(pán)完好無(wú)損。但在2019年大檢修時(shí)發(fā)現(xiàn):常頂?shù)?層塔盤(pán)靠近常頂回流出口區(qū)域發(fā)生坑蝕,浮閥均勻減薄且脫落較多;常頂回流管外壁有垢物及腐蝕坑,頂循回流管外壁光滑無(wú)腐蝕;常頂?shù)?至4層塔盤(pán)及浮閥完好。常頂?shù)?層塔盤(pán)、浮閥及回流管腐蝕情況見(jiàn)圖3。

3 腐蝕原因分析

針對(duì)常頂?shù)?層塔盤(pán)、浮閥及回流管腐蝕問(wèn)題,對(duì)2015年大修前后工藝條件變化情況進(jìn)行對(duì)比分析,結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)探討腐蝕原因。

3.1 裝置加工負(fù)荷

2015年大修后,受哈油資源平衡及成品油市場(chǎng)影響,某煉油廠原油加工量逐步下降,2015年第4季度開(kāi)始,蒸餾裝置加工量由750 kt/月下降至620 kt/月(相當(dāng)于設(shè)計(jì)負(fù)荷的74%),至2019年大修前,裝置負(fù)荷基本維持在該水平。裝置加工負(fù)荷下降,常頂回流液(約90 ℃)的局部降溫作用更加明顯,從而加劇了HCl和H2S的露點(diǎn)腐蝕,增加生成銨鹽的可能性。

3.2 常壓塔頂溫度

常壓塔頂設(shè)計(jì)溫度171 ℃,2011—2019年,常壓塔頂溫度維持在140~160 ℃。常頂溫度主要根據(jù)下游乙烯裝置原料需求,按石腦油干點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整,常頂溫度總體趨勢(shì)沒(méi)有明顯變化。

圖3 塔盤(pán)、浮閥及回流管腐蝕形貌

3.3 常頂回流溫度

常頂回流的設(shè)計(jì)溫度為90 ℃,2011—2019年,常頂回流溫度維持在88~93 ℃。相關(guān)工藝防腐蝕導(dǎo)則要求分餾塔頂回流溫度不低于90 ℃,因常頂一級(jí)冷凝水泵P-117打量不足,水溫稍高就會(huì)影響打量,因此常頂回流溫度只能控制在90 ℃左右,難以完全滿(mǎn)足導(dǎo)則的要求。2011年后運(yùn)行的兩個(gè)檢修周期中,常頂回流溫度控制是一致的,沒(méi)有明顯變化。

3.4 常壓塔頂冷凝水Cl-

3.4.1 Cl-的來(lái)源

原油中的無(wú)機(jī)氯化物主要有氯化鈣、氯化鎂和氯化鈉[2],它們?cè)谠图庸み^(guò)程中可水解生成HCl,對(duì)蒸餾裝置塔頂系統(tǒng)造成嚴(yán)重腐蝕。 不同的鹽水解溫度有差異,氯化鎂在120 ℃以上即開(kāi)始水解,氯化鈣在175 ℃以上開(kāi)始水解,氯化鈉在540 ℃以上才會(huì)水解,因此在蒸餾裝置氯化鈉一般不會(huì)水解[3]。原油中所含的有機(jī)氯無(wú)法通過(guò)電脫鹽脫除,有機(jī)氯在電脫鹽溫度下很難水解,但在常壓塔汽提蒸汽環(huán)境下,水呈弱堿性,且溫度高,這對(duì)有機(jī)氯的水解有利。水解產(chǎn)生的HCl進(jìn)入常壓塔頂油氣系統(tǒng)。

3.4.2 塔頂冷凝水Cl-含量的變化

近年來(lái),常頂冷凝水Cl-質(zhì)量濃度變化趨勢(shì)見(jiàn)圖4。

圖4 常頂冷凝水Cl-質(zhì)量濃度變化

由圖4可以看出:2015年大檢修前,常頂冷凝水Cl-質(zhì)量濃度處于較低水平,Cl-質(zhì)量濃度小于20 mg/L;2015年大檢修后,常頂冷凝水Cl-質(zhì)量濃度大幅上升,最高達(dá)到70 mg/L。2011—2019年,蒸餾裝置電脫鹽操作穩(wěn)定,脫后鹽質(zhì)量濃度控制在3 mg/L以下,一般約為1.5 mg/L,因此判斷常頂冷凝水Cl-質(zhì)量濃度大幅上升是因?yàn)樵托再|(zhì)變化,即原油有機(jī)氯含量上升造成的。常頂冷凝水Cl-含量上升,說(shuō)明常頂油氣HCl含量上升,必然會(huì)加劇常壓塔頂?shù)?層塔盤(pán)的HCl露點(diǎn)腐蝕,并且會(huì)造成NH4Cl結(jié)鹽溫度上升,常頂?shù)蜏夭课?例如常頂回流管外壁)更容易生成鹽垢,進(jìn)而發(fā)生垢下腐蝕。

3.4.3 Cl-對(duì)腐蝕的影響

塔頂冷凝水中Cl-含量高時(shí),腐蝕明顯加劇,腐蝕速率最大的部位就是酸濃度最大處,即露點(diǎn)溫度下氣液相變的部位。在常壓塔頂系統(tǒng),HCl露點(diǎn)腐蝕造成碳鋼均勻腐蝕,造成0Cr13點(diǎn)蝕[4-6]。根據(jù)0Cr13蒸餾裝置常壓塔頂塔盤(pán)的使用情況,結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)報(bào)道,可以判斷:當(dāng)常頂油氣HCl含量較低時(shí)(對(duì)應(yīng)的常頂冷凝水Cl-質(zhì)量濃度小于20 mg/L),常頂塔盤(pán)使用0Cr13材質(zhì)是合適的,但當(dāng)常頂油氣HCl含量大幅上升時(shí),0Cr13材質(zhì)的耐腐蝕性不足,會(huì)發(fā)生點(diǎn)蝕和坑蝕。

4 結(jié)論及建議

通過(guò)對(duì)2015年大修前后裝置工藝條件進(jìn)行對(duì)比分析,判斷常頂?shù)?層塔盤(pán)及浮閥腐蝕的主要原因?yàn)椋?015年大修后原油性質(zhì)變化,導(dǎo)致常頂油氣HCl含量上升,同時(shí),裝置加工負(fù)荷下降,常頂回流對(duì)塔內(nèi)油氣的局部降溫作用更加明顯,第1層塔盤(pán)靠近常頂回流出口區(qū)域存在常頂回流的急冷作用,局部產(chǎn)生液相水,使得該區(qū)域形成H2S-HCl-H2O型腐蝕環(huán)境。因常頂回流管線溫度低,管外壁低于結(jié)鹽溫度,在管外壁形成NH4Cl鹽結(jié)晶,導(dǎo)致垢下腐蝕。

根據(jù)常頂?shù)?層塔盤(pán)腐蝕情況,評(píng)估塔盤(pán)剩余厚度可運(yùn)行至下次大檢修,因此這次檢修不更換塔盤(pán),僅對(duì)脫落和減薄的浮閥進(jìn)行更換。

為減輕常頂部位腐蝕,建議采取以下措施:

(1)將常頂冷凝水泵P-117A換成大泵,可將常頂回流溫度提至90~95 ℃,滿(mǎn)足工藝防腐導(dǎo)則要求。

(2)借鑒其他公司經(jīng)驗(yàn),研究將常頂回流并入頂循回流進(jìn)塔的可行性,減輕冷回流對(duì)腐蝕的影響。

(3)在工藝條件允許的情況下,增加常壓拔出率,提高常頂溫度。

(4)開(kāi)展原油有機(jī)氯含量檢測(cè)分析攻關(guān)工作,掌握原油有機(jī)氯含量變化趨勢(shì),及時(shí)預(yù)警塔頂腐蝕情況,以便及時(shí)調(diào)整工藝防腐蝕措施。

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