摘 要:杜229塊蒸汽驅(qū)回字形井組自2015年底轉(zhuǎn)入蒸汽驅(qū)開發(fā),轉(zhuǎn)入初期各項開發(fā)指標生產(chǎn)正常,2017年受鉆井、天然氣壓力低、水壓低等多方面影響,井組注汽量一直處于欠注狀態(tài),導致油井受效變?nèi)酰_井數(shù)減少,日產(chǎn)油量降低,開發(fā)效果變差。本課題通過對井組開發(fā)情況重新評價及動態(tài)分析,注汽井方面恢復注汽井正常注汽,生產(chǎn)井方面對受效減弱井實施吞吐引效,并堅持“一線井控液防汽竄、二線井提液促連通”,的總體調(diào)控思路,改善井組整體開發(fā)效果。
關鍵詞:回字形井組;蒸汽驅(qū);杜229塊
1 研究區(qū)概況
回字形井組共8個井組,目的層為興Ⅲ3、Ⅳ組,采用‘回字形井網(wǎng),總井數(shù)79口 ,其中注汽井8口,生產(chǎn)井71口,含油面積0.45km2,地質(zhì)儲量165.5×104t。
回字形井組1999年投入試采,采用直井蒸汽吞吐開發(fā)。通過2年產(chǎn)能建設實現(xiàn)區(qū)塊快速上產(chǎn),2001年產(chǎn)量達到高峰8.0×104t,由于沒有新井投入,受套變出水影響,穩(wěn)產(chǎn)時間短,產(chǎn)量遞減快,到2012年產(chǎn)量下降到2.3×104t,進入吞吐開發(fā)后期,2013年完善井網(wǎng)后,井組實現(xiàn)重新上產(chǎn)。經(jīng)過兩年整體預熱完成轉(zhuǎn)驅(qū)。轉(zhuǎn)驅(qū)后階段累產(chǎn)油18.9×104t,油汽比0.24,采出程度10%。
2 目前存在問題
2.1? 長期欠注連通性變?nèi)?,開井數(shù)降低
2017年受鉆井、天然氣壓力低、水壓低等因素影響,2017年平均日注汽量僅為330噸,對比正常設計日注汽量少510噸。長期欠注,導致注采井連通變?nèi)?,開井數(shù)呈下降趨勢。
根據(jù)溫度壓力監(jiān)測顯示,目前井組熱連通較弱,井底流壓基本保持平穩(wěn),但溫度較低,目前生產(chǎn)層位只有90-150℃,地層壓力3.0-3.5MPa。
2.2? 長期欠注日產(chǎn)油量下降
由于長期欠注,導致蒸汽驅(qū)液量、油量下降。日產(chǎn)液量由1195t/d下降到1014t/d,最低到880t/d。日產(chǎn)油量由193t/d下降到150t/d。通過對一二線井的分別分析發(fā)現(xiàn),一線井日產(chǎn)油量保持平穩(wěn),二線井日產(chǎn)油量下降明顯。
3 主要研究內(nèi)容
3.1? 注汽井恢復正常注汽,保證正常驅(qū)替
針對長期欠注導致產(chǎn)液量、產(chǎn)油量下降這一問題,首先對中心注汽井恢復正常注汽,日注汽量由350t提高至740t,彌補地層虧空,保證正常驅(qū)替。注汽井套壓由2.5MPa升高到3.8MPa,地層壓力恢復。
3.2? 實施吞吐引效,促進注汽井和油井連通
針對日產(chǎn)油量下降這一問題,2018年積極組織實施的40井次吞吐引效措施,其中一線井12口,二線井22口。階段注汽13.7萬噸,階段產(chǎn)油2.9萬噸,油汽比0.21。
措施實施后,開井數(shù)提高,由10上升至26口;日產(chǎn)油量大幅度上升,由52t/d上升至124t/d,日產(chǎn)油量提高72t。
3.3? 調(diào)整一二線油井工作制度,減少平面矛盾
通過注汽井恢復正常注汽和生產(chǎn)井實施吞吐引效措施后,井組日產(chǎn)液量得到提升,但隨之井組含水和溫度也明顯上升。
通過對一二線井分別進行分析,得出引起高含水的原因有以下四種:
(1)吞吐引效初期
(2)低效井動用
(3)采出程度高
(4)汽竄影響
為促進井組均勻受效,根據(jù) “一線井控液防汽竄、二線井提液促連通”的總體調(diào)控思路,分兩批次集中對高含水井進行生產(chǎn)制度調(diào)整,其中對靠近斷層汽驅(qū)效果一直較差的杜32-45-49、杜32-44-48、杜32-46-48三口井實施停關。
實施措施后,調(diào)沖次井總體沖次由5次降4次,含水由95.6%降到94.4%。“回字形”井組的生產(chǎn)指標表現(xiàn)出:沖次、日產(chǎn)液量下降,含水下降由91.8%降到87.7%,日產(chǎn)油量上升由137t/d上升到175t/d。
4 實施效果及經(jīng)濟效益評價
4.1? 實施效果
(1)恢復注汽之后,有效的彌補了地層虧空,增強了井組各井之間的連通性。
(2)通過吞吐引效措施有效的改善了受效減弱井的生產(chǎn)效果,同時補充了井組的產(chǎn)油量。
(3)通過對低效高含水井的調(diào)控,井組的綜合含水率得到了控制。
通過從4月份開始連續(xù)不斷的多措施聯(lián)用,蒸汽驅(qū)“回字形”井組復注之后取得了較好的生產(chǎn)效果,與2017年對比,日產(chǎn)液量由1224t/d提高至1373t/d,日產(chǎn)油量由145t/d提高至176t/d,恢復了正常生產(chǎn)水平。
4.2? 經(jīng)濟效益評價
根據(jù)目前生產(chǎn)效果,累計增油1860t,根據(jù)經(jīng)濟效益計算公式:E=(1-30%)×F×Q×(P-T-C)-I計算出創(chuàng)經(jīng)濟效益140萬元,經(jīng)濟效益較好。
5結 論
(1)蒸汽驅(qū)井組中心注汽井若長期欠注將會導致注采連通減弱,井組開發(fā)效果變差,對蒸汽驅(qū)的正常生產(chǎn)造成嚴重影響。
(2)通過注汽井恢復正常注汽和對受效減弱的生產(chǎn)井實施吞吐引效措施可有效提高井組日產(chǎn)油水平,改善井組生產(chǎn)效果。
(3)針對汽驅(qū)過程中出現(xiàn)因汽竄和受效弱的高含水井,采取“一線井控液防汽竄、二線井提液促連通”的調(diào)控思路,科學調(diào)整生產(chǎn)井工作制度,可促使井組向好的開發(fā)趨勢發(fā)展。
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作者簡介:李正威(1984-),男,工程師,2008年畢業(yè)于大慶石油學院資源勘查專業(yè),主要從事油藏開發(fā)工作。