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弛張篩在選煤廠改擴(kuò)建系統(tǒng)中的優(yōu)化和應(yīng)用

2020-07-07 06:07:52方建新
山東煤炭科技 2020年6期
關(guān)鍵詞:板框重介壓濾機(jī)

方建新

(大同煤礦集團(tuán)大地選煤工程有限責(zé)任公司,山西 大同 037003)

大地選煤公司王村選煤廠原設(shè)計(jì)入選量為2.1Mt/a,隨著礦井先進(jìn)產(chǎn)能的釋放,礦井產(chǎn)能將提升到3.60Mt/a,現(xiàn)配套選煤生產(chǎn)系統(tǒng)難以滿足礦井能力要求。

1 弛張篩的性能

弛張篩的設(shè)計(jì)原理是由單一驅(qū)動(dòng)產(chǎn)生雙重振動(dòng):激振器驅(qū)動(dòng)固定框產(chǎn)生的線性振動(dòng)和浮動(dòng)篩框產(chǎn)生的振動(dòng)。在篩分過程中,彈性聚氨酯篩面以800 次/分的頻率不斷伸縮曲張,可獲得最高50g的加速度。其雙振動(dòng)原理以及彈性聚氨酯篩板連續(xù)不斷地?cái)U(kuò)張、收縮,從而有效地防止了篩孔堵塞。

2 弛張篩在選煤系統(tǒng)的應(yīng)用

弛張篩因其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)原理,對(duì)細(xì)粒原煤有較好的篩分效果,可將部分細(xì)粒原煤實(shí)現(xiàn)有效分離,不經(jīng)過洗選系統(tǒng),直接經(jīng)過運(yùn)輸系統(tǒng)轉(zhuǎn)載,進(jìn)入產(chǎn)品倉。

弛張篩在選煤系統(tǒng)應(yīng)用如圖1 所示。

圖1 弛張篩在選煤系統(tǒng)應(yīng)用示意圖

3 弛張篩在選煤廠改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)應(yīng)用對(duì)比

王村選煤廠需進(jìn)行有效擴(kuò)能改造,新增一套設(shè)計(jì)能力為1.50Mt/a 的生產(chǎn)系統(tǒng),滿足礦井生產(chǎn)能力以及市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的需求?,F(xiàn)有如下兩套設(shè)計(jì)方案及預(yù)算。

3.1 新增1.50Mt/a 全入洗系統(tǒng)(方案一)

3.1.1 選煤方法

新系統(tǒng)采用全重介混合入洗。具體參數(shù)詳見表1、表2。

3.1.2 選煤工藝簡(jiǎn)述

采用重介兩產(chǎn)品旋流器+螺旋分選機(jī)+板框壓濾機(jī)回收工藝。

(1)重介分選系統(tǒng)

-50mm 原 煤 經(jīng)1.5mm 脫 泥 篩 脫 泥 后, 篩上-50~1.5mm 級(jí)進(jìn)入混料桶,由泵揚(yáng)至重介旋流器分選,出精煤、矸石兩種產(chǎn)品,分別經(jīng)脫水脫介后矸石排棄,精煤經(jīng)離心機(jī)二次脫水后作為精煤產(chǎn)品裝倉。

(2)粗煤泥分選系統(tǒng)

-1.5mm 篩下物料經(jīng)分級(jí)旋流器分級(jí)后-0.1mm細(xì)粒隨溢流進(jìn)入濃縮池,底流中-1.5~0.1mm 物料入螺旋分選機(jī)分選,出精煤、矸石兩種產(chǎn)品經(jīng)脫水后進(jìn)入精、矸皮帶。

(3)煤泥水處理系統(tǒng)

分級(jí)旋流器溢流、矸石高頻篩篩下水、弧形篩篩下水、煤泥離心機(jī)離心液進(jìn)入濃縮機(jī)中,溢流作為循環(huán)水復(fù)用,底流由板框壓濾機(jī)回收。

表1 方案一產(chǎn)品平衡表

表2 方案一主要設(shè)備選型表

3.1.3 重點(diǎn)工程范圍

包括運(yùn)輸系統(tǒng)提能改造,主廠房改造,新增空壓機(jī)房,新增完整的煤泥處理系統(tǒng),包括濃縮機(jī)及板框壓濾機(jī),以及配套的供配電、集控、通訊、給排水、消防、采暖通風(fēng)、選煤廠場(chǎng)區(qū)設(shè)施工程等。概算表見表3。

3.2 新增1.50Mt/a 系統(tǒng),采用弛張篩脫粉部分入洗(方案二)

新增系統(tǒng)處理能力為1.50Mt/a,其中洗選能力為0.9Mt/a。如圖2、圖3 所示。

圖2 弛張篩在王村選煤廠改擴(kuò)建系統(tǒng)應(yīng)用示意圖

表3 方案一概算表

圖3 弛張篩在王村選煤廠改擴(kuò)建系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用圖

表4 王村選煤廠入選原煤篩分實(shí)驗(yàn)表

由表4 可知,隨著粒度的減小,產(chǎn)率逐漸降低,灰分也隨之降低,發(fā)熱量升高,+13mm 灰分變化較大。因此考慮到煤質(zhì)變化及產(chǎn)品結(jié)構(gòu),脫粉下限可以在13~6mm 之間調(diào)整,保證產(chǎn)品發(fā)熱量(Qnet,ar)≥5000kcal/kg。

3.2.1 選煤方法

新增系統(tǒng)采用脫粉全重介混合入洗。新增系統(tǒng)采取選煤工藝如下:弛張篩脫粉+重介兩產(chǎn)品旋流器+螺旋分選機(jī)+板框壓濾機(jī)回收工藝。具體參數(shù)詳見表5、表6。

3.2.2 工藝流程簡(jiǎn)述

(1)篩分脫粉系統(tǒng)

-50mm 原煤經(jīng)弛張篩13mm 脫粉后,篩上物-50~13mm 進(jìn)入重介分選系統(tǒng),篩下物-13mm 粉煤經(jīng)皮帶轉(zhuǎn)載至產(chǎn)品倉。

(2)重介分選系統(tǒng)

篩上物進(jìn)入有壓兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,分選出精煤和矸石。精煤經(jīng)脫介脫水后,作為最終精煤產(chǎn)品儲(chǔ)存,矸石脫介脫水后,運(yùn)往矸石倉。

(3)粗煤泥分選系統(tǒng)

-1.5mm 磁選機(jī)尾礦物料經(jīng)分級(jí)旋流器分級(jí)后-0.1mm 細(xì)粒隨溢流進(jìn)入濃縮池, 底流中-1.5~0.1mm 物料入螺旋分選機(jī)分選,出精煤、矸石兩種產(chǎn)品經(jīng)脫水后進(jìn)入精、矸皮帶。

(4)煤泥水系統(tǒng)

煤泥水都進(jìn)入原系統(tǒng)濃縮機(jī),采用壓濾機(jī)脫水回收,煤泥摻入精煤作為最終產(chǎn)品。

表5 方案二產(chǎn)品平衡表

表6 方案二主要設(shè)備選型表

3.2.3 重點(diǎn)工程范圍

包括運(yùn)輸系統(tǒng)提能改造,主廠房改造,新增空壓機(jī)房,對(duì)現(xiàn)有板框進(jìn)行改造,原濃縮車間改造,以及配套的供配電、集控、通訊、給排水、消防、采暖通風(fēng)、選煤廠場(chǎng)區(qū)設(shè)施工程等。概算表見表7。

表7 方案二概算表

3.3 方案對(duì)比

弛張篩脫粉應(yīng)用較全入洗系統(tǒng),與原系統(tǒng)共用濃縮池,無需新購置板框壓濾機(jī),僅需將一臺(tái)板框壓濾機(jī)進(jìn)行改造,且各設(shè)備選型較小,大幅減少新系統(tǒng)建設(shè)成本。王村選煤廠改擴(kuò)建系統(tǒng)可節(jié)省1339.24 萬元,同時(shí)脫粉產(chǎn)品水分較低,在保證產(chǎn)品發(fā)熱量穩(wěn)定的情況下,精煤產(chǎn)率預(yù)測(cè)會(huì)提高0.4%。

4 結(jié)論

弛張篩在選煤廠改擴(kuò)建系統(tǒng)中應(yīng)用可大幅減少選煤廠改擴(kuò)建工程及設(shè)備購置費(fèi)用,降低煤泥水系統(tǒng)負(fù)荷。弛張篩脫粉產(chǎn)品水分較低,相當(dāng)于以部分水分置換灰分,從而提高一定的精煤產(chǎn)率,對(duì)于細(xì)粒含量大且灰分低的動(dòng)力煤選煤廠系統(tǒng)改造有較好的應(yīng)用效果。

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