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增程器是用于延長電動汽車?yán)m(xù)航里程的動力裝置。本文涉及到的是某公司研發(fā)的一款配備1.5TD汽油機的增程器(下文簡稱1.5TD 增程器)。該增程器系統(tǒng)由增程器動力總成、發(fā)動機控制器、發(fā)電機控制器及增程器控制器組成。其中,增程器動力總成主要包括發(fā)動機總成、發(fā)電機總成和雙質(zhì)量飛輪。飛輪固定于發(fā)動機動力輸出端的曲軸上,通過花鍵與發(fā)電機花鍵軸相連。不同于傳統(tǒng)汽車中的發(fā)動機連接變速箱,增程器中的發(fā)動機連接的是發(fā)電機,其軸系需要進行重新匹配,以保證增程器的高效可靠運轉(zhuǎn)[1-2]。
增程器軸系是指發(fā)動機曲軸以及與之相連的各運動件的總成,其結(jié)構(gòu)如圖1 所示,包括扭轉(zhuǎn)減振器、曲軸、活塞連桿、雙質(zhì)量飛輪、發(fā)電機軸及其轉(zhuǎn)子等。曲軸頸、軸瓦承受著復(fù)雜的彎曲、扭轉(zhuǎn)載荷以及周期性沖擊載荷,為了保證增程器運轉(zhuǎn)的可靠性和提高使用壽命,曲軸頸、軸瓦等摩擦副應(yīng)具有足夠的剛度和疲勞強度,而且增程器的軸系振動也應(yīng)符合要求。
圖1 1.5TD 增程器軸系結(jié)構(gòu)
本文通過對增程式發(fā)動機曲軸頸、軸瓦磨損問題的研究,提出增程器軸系匹配優(yōu)化方案,為增程器的軸系設(shè)計提供參考方法。
1.5TD增程器在1 000 h 耐久試驗中多次出現(xiàn)發(fā)動機曲軸頸-軸瓦異常磨損的問題。試驗后拆檢的曲軸頸、軸瓦磨損照片見圖2,所有主軸瓦上下瓦均有不同程度磨損,其中第三、四主軸瓦磨損更嚴(yán)重,合金層已經(jīng)全部磨損殆盡,曲軸第三、四主軸頸嚴(yán)重劃痕,用手觸摸有很深的凹槽,曲軸后油封位置也出現(xiàn)了漏油。
圖2 曲軸主軸瓦、軸頸磨損情況
由于增程器所用的發(fā)動機在研發(fā)試驗過程中并未出現(xiàn)曲軸頸、軸瓦磨損問題,但在搭載發(fā)電機后,曲軸頸、軸瓦在每次試驗中均出現(xiàn)不同程度的異常磨損。同時,增程器不同于傳統(tǒng)發(fā)動機的是其運行工況均為固定的功率及轉(zhuǎn)速,即轉(zhuǎn)速功率點,如表1 所示。在這些轉(zhuǎn)速功率點下,缸壓最大值為7.5 MPa/4 000rpm,約為原發(fā)動機的2/3。故磨損原因排除增程器工作時曲軸軸瓦-軸頸受力過大、材料耐磨性差、機油油壓和粘度不合理等原因,初步判斷為匹配電機后軸系工作過程中發(fā)生共振導(dǎo)致。因此對該增程器軸系進行振動分析,包括軸系扭轉(zhuǎn)振動和彎曲振動分析。
表1 增程器所用發(fā)動機的運行工況點轉(zhuǎn)速及功率
1.2.1 磨損原因分析
增程器工作時,在周期性變化的發(fā)動機缸內(nèi)氣體壓力、運動件質(zhì)量慣性力及其力矩的作用下,軸系內(nèi)部產(chǎn)生迅速變化的拉、壓、彎、扭交變應(yīng)力。由于軸系較長,扭轉(zhuǎn)剛度較小,且轉(zhuǎn)動慣量較大,故軸系扭振頻率較低,在發(fā)動機工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)容易產(chǎn)生共振,從而引起較大噪聲、加劇其他零件磨損,甚至導(dǎo)致嚴(yán)重的曲軸斷裂事故。因此,在進行增程器軸系匹配時,需對軸系扭振進行校核。通常,扭振的計算在一種叫做當(dāng)量系統(tǒng)的理想簡化模型上進行,這種簡化是以各主軸頸中央截面為界將軸系分解成若干軸段,每一段用一個集中的轉(zhuǎn)動慣量代替該段內(nèi)所有連續(xù)質(zhì)量體的轉(zhuǎn)動慣量[3-6]。將相鄰2 個集中質(zhì)量之間的實際軸段用扭轉(zhuǎn)剛度代替,簡化后的模型如圖3 所示。圖3 中軸系扭振當(dāng)量系統(tǒng)參數(shù)如表2 所示。
圖3 軸系扭振當(dāng)量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
表2 軸系扭振當(dāng)量系統(tǒng)模型參數(shù)
根據(jù)扭振理論,單列、三缸、四沖程汽油機激勵力矩諧次中的1.5K(此1.5 為該三缸汽油機在曲軸一轉(zhuǎn)內(nèi)氣缸的點火次數(shù),K 為自然數(shù)1,2,3,…)諧次為主諧次,其中1.5 諧次、3 諧次、4.5 諧次及6 諧次激起的共振峰最明顯,振幅通??赡軙^允許值,而高于6 諧次激勵力矩激起的扭振一般對發(fā)動機不會造成危害。因此,本文只考慮該增程器軸系在發(fā)動機運行轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的1.5 諧次、3 諧次、4.5 諧次及6諧次共振的頻率、轉(zhuǎn)速及振型(軸系各集中質(zhì)量的相對振幅),采用AVL-EXCITE Designer 軟件建立軸系扭振分析模型,計算結(jié)果如圖4 所示。
通過分析扭振當(dāng)量系統(tǒng)的共振頻率、共振轉(zhuǎn)速及共振振型,可得出如下結(jié)果:
1)軸系一階扭轉(zhuǎn)共振頻率為12.7 Hz,為雙質(zhì)量飛輪的扭轉(zhuǎn)模態(tài),此共振是由于雙質(zhì)量飛輪中間彈簧的低扭轉(zhuǎn)剛度造成的。其中1.5 諧次激勵力矩的共振轉(zhuǎn)速為n1.5=508 rpm,3、4.5 及6 諧次在增程器發(fā)動機的正常工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)(1 500~4 000 rpm)與該扭轉(zhuǎn)模態(tài)更無交叉,不會引起軸系共振,所以無需考慮軸系的一階扭轉(zhuǎn)共振;
2)軸系二階扭轉(zhuǎn)共振頻率為342.6 Hz,低于6 諧次的軸系共振轉(zhuǎn)速均超出增程器正常工作轉(zhuǎn)速。6 諧次激勵使軸系產(chǎn)生共振的臨界轉(zhuǎn)速為n6=3 426 rpm,在增程器的正常工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),故需要考慮軸系的二階共振。從圖4b 中的軸系二階頻率主振型可以看出,軸系的二階扭轉(zhuǎn)模態(tài)是扭轉(zhuǎn)減振器的一階扭轉(zhuǎn)模態(tài),主要由減振器橡膠決定。共振時振幅最大的位置為扭轉(zhuǎn)減振器處,曲軸前端靠近扭轉(zhuǎn)減振器位置的軸段有較低的共振振幅,而遠離扭轉(zhuǎn)減振器位置的曲軸后端、飛輪及電機軸的共振幅值近似為零,不會造成靠近飛輪端的第三、四主軸頸及軸瓦磨損嚴(yán)重,所以無需考慮軸系的二階共振。
圖4 1.5TD 增程器軸系扭轉(zhuǎn)共振轉(zhuǎn)速和振型
3)軸系三階扭轉(zhuǎn)共振頻率為502.8 Hz,在發(fā)動機的正常工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),與發(fā)動機的主諧次并無交叉,不會引起軸系共振,故無需考慮軸系三階及高于三階的扭轉(zhuǎn)共振。
綜合上述分析,1.5TD 增程器軸系的扭轉(zhuǎn)振動并非為曲軸第三、四主軸頸及軸瓦異常磨損的主要原因。
1.2.2 增程器軸系彎曲振動分析
增程器軸系較長,可能會導(dǎo)致彎曲剛度不足,進而在工作過程中大大惡化活塞、連桿、軸承等重要零件的工作條件,影響它們的工作可靠性。為獲取軸系彎曲共振的固有頻率和振型,需要對軸系進行自由模態(tài)分析。模態(tài)分析方法主要是采用有限元法[7]。利用有限元前處理軟件Hypermesh 對增程器軸系的三維模型進行網(wǎng)格劃分,建立增程器軸系模態(tài)分析模型,包括扭轉(zhuǎn)減振器、前端鏈輪、平衡軸齒輪、曲軸、雙質(zhì)量飛輪和發(fā)電機轉(zhuǎn)子。再用有限元分析軟件Abaqus 對軸系的有限元模型進行模態(tài)求解,可得到軸系各個階次的共振頻率和振型,用以判斷軸系是否在工作過程中產(chǎn)生彎曲共振,如圖5 所示。
圖5 1.5TD 增程器軸系前兩階彎曲模態(tài)
1.5TD增程器中發(fā)動機最高轉(zhuǎn)速激勵頻率為120 Hz(f=4 800/60*1.5=120),圖5 是1.5TD 增程器軸系前兩階彎曲模態(tài)結(jié)果,分別為107.4 Hz 和111.17 Hz,在發(fā)動機的工作轉(zhuǎn)速激勵范圍內(nèi),故該增程器軸系在工作過程中可能會有共振的風(fēng)險。共振節(jié)點集中在電機處,共振時飛輪及靠近飛輪端的曲軸第三、四主軸頸的共振振幅較大,與該增程器曲軸在耐久試驗中出現(xiàn)的第三、四主軸頸、軸瓦異常磨損現(xiàn)象相吻合,初步判斷曲軸頸、軸瓦磨損由軸系的彎曲共振引起,因此需對該軸系設(shè)計進行優(yōu)化。
對于增程器軸系的設(shè)計優(yōu)化,若改動曲軸會帶來缸體、活塞連桿等一系列零部件的設(shè)計變動,成本高、周期長,改動電機費用同樣較高,綜合考慮只有改動雙質(zhì)量飛輪最經(jīng)濟可行。為了降低發(fā)動機工作時曲軸軸頸的振動,通過增加雙質(zhì)量飛輪的次級質(zhì)量可降低飛輪的振動,進而降低靠近飛輪端的曲軸第三、四主軸頸的振動。選定以下5 個方案,并通過增程器臺架振動試驗進行了對比測試分析。
方案一:發(fā)動機+原飛輪+0.015 kg·m2+電機
方案二:發(fā)動機+原飛輪+0.03 kg·m2+電機
方案三:發(fā)動機+原飛輪+0.045 kg·m2+電機
方案四:發(fā)動機+原飛輪+0.06 kg·m2+電機
方案五:發(fā)動機+原飛輪+0.075 kg·m2+電機
考慮到跟曲軸軸瓦磨損相關(guān)性強弱,選取測點位置依次由皮帶輪端到飛輪端的關(guān)鍵點作為評判振動的測點,如圖6 所示。其中,振動加速度傳感器均布置在發(fā)動機缸體的進氣側(cè)面位置,臺架振動試驗工況見表1。
為比較各點的振動大小,對測得的各關(guān)鍵測點的XYZ 向振動值計算均方根,即將X、Y、Z 三個值分別平方后相加再開方,再求各測點的平均值,結(jié)果如圖7 所示。方案三的振動平均值低于方案一、二、四、五的振動平均值,因此選擇方案三作為該增程器的改進方案。雙質(zhì)量飛輪更改前后的結(jié)構(gòu)及參數(shù)見表3。
圖6 1.5TD 增程器臺架振動試驗關(guān)鍵測點
圖7 振動測試結(jié)果對比
表3 更改前后的雙質(zhì)量飛輪結(jié)構(gòu)及參數(shù)
為驗證軸系優(yōu)化方案的可靠性,現(xiàn)對改進后的增程器再次做軸系模態(tài)分析、主軸承EHD 分析和增程器臺架耐久試驗,并與改進前的結(jié)果作對比。
雙質(zhì)量飛輪的次級飛輪增加質(zhì)量后,軸系模態(tài)結(jié)果如圖8 所示。軸系前兩階彎曲模態(tài)分別為92.54 Hz和95.60 Hz,相比于圖5 中原軸系的模態(tài)結(jié)果,軸系前兩階彎曲模態(tài)均下降15 Hz 左右。雖仍在發(fā)動機工作轉(zhuǎn)速激勵范圍內(nèi),有共振發(fā)生的可能,但改進后的增程器軸系模態(tài)節(jié)點從電機處轉(zhuǎn)移到了飛輪處,有效地降低了飛輪端的振動,進而改善了靠近飛輪端的第三、四主軸頸的彎曲振動(振幅明顯降低)。
圖8 優(yōu)化后的增程器軸系前兩階彎曲模態(tài)
增程器主軸承EHD 分析是在充分考慮了軸承座、瓦背、減摩合金層的彈性變形及軸頸、軸瓦表面粗糙度因素影響的基礎(chǔ)上對增程器曲軸主軸承進行綜合的EHD 模擬計算(采用AVL-EXCITE PU 軟件進行計算)。該算法是基于有限元法與有限差分法對不同轉(zhuǎn)速下的主軸承潤滑特性進行仿真,研究了不同轉(zhuǎn)速下的主軸承EHD 載荷、彎矩、軸心軌跡、飛輪振動加速度和粗糙接觸壓力等的變化規(guī)律,以便在設(shè)計階段就對主軸承的潤滑特性結(jié)果有所判斷,避免在后期試驗中出現(xiàn)主軸承異常磨損現(xiàn)象[8-14]。
3.2.1 主軸承EHD 仿真模型的建立
增程器主軸承EHD 分析模型見圖9,考慮到各零部件彈性變形的影響,曲軸及發(fā)電機轉(zhuǎn)子被處理為彈性體;考慮到扭振的影響,扭轉(zhuǎn)減振器頻率經(jīng)過了標(biāo)定,雙質(zhì)量飛輪剛度則直接輸入到動力學(xué)模型中;為了直接反映軸承磨損情況,主軸承使用EHD2(面對面耦合)連接副建模,發(fā)電機軸承(球軸承)使用NONL(點對面耦合)連接副建模,連桿軸承使用旋轉(zhuǎn)軸承連接副建模。
圖9 1.5TD 增程器主軸承EHD 分析模型
3.2.2 主軸承EHD 仿真結(jié)果及分析
為驗證增加次級飛輪質(zhì)量方案的可行性,分別對飛輪更改前后的主軸承載荷、彎矩、軸心軌跡、飛輪轉(zhuǎn)速波動等結(jié)果進行對比分析。主軸承載荷如圖10 所示,增加次級飛輪質(zhì)量后,主軸承載荷并無明顯變化。
主軸承力矩結(jié)果見圖11,增加次級飛輪質(zhì)量后,第四主軸承Y 向和Z 向所受力矩在原有峰值點明顯減小,其他主軸承的力矩峰值略有降低。故更改后的主軸承所受力矩明顯優(yōu)化。
曲軸的主軸承軸心軌跡結(jié)果見圖12,增加次級飛輪質(zhì)量后,第一、二、三主軸承的實際運轉(zhuǎn)軸心軌跡較理論軸心有所偏移,但整體軌跡大致相同;原第四主軸承軸心軌跡偏向發(fā)動機的進氣側(cè),且與增程器軸系前兩階彎曲模態(tài)振動方向一致。但是增加次級飛輪質(zhì)量后,第四主軸承軸心軌跡通過理論軸心,故更改后曲軸軸心軌跡明顯優(yōu)化。
飛輪加速度結(jié)果見圖13,增加次級飛輪質(zhì)量后,飛輪豎直方向的振動加速度幅值從473m/s2下降到259 m/s2;而水平方向加速度也有不同程度的降低。故更改后的飛輪加速度明顯優(yōu)化。
圖10 優(yōu)化前后主軸承載荷結(jié)果對比
圖11 優(yōu)化前后主軸承彎矩結(jié)果對比
圖12 優(yōu)化前后主軸承軸心軌跡結(jié)果對比
圖13 優(yōu)化前后飛輪加速度結(jié)果對比
以上曲軸的主軸承EHD 仿真結(jié)果表明,增加次級飛輪質(zhì)量后,飛輪豎直方向振動加速度幅值明顯降低,第四主軸承彎矩、軸心軌跡明顯改善,改善了飛輪共振幅值及第四主軸承磨損現(xiàn)象,故此優(yōu)化方案理論可行。
基于上述分析結(jié)果,為進一步驗證增程器軸系改進后的實際可行性,對更換改進飛輪后的增程器進行了1 000h 的臺架耐久試驗。試驗結(jié)束后,對增程器軸系進行了拆解及分析。拆檢照片如圖14 所示。
圖14 更換飛輪后曲軸頸-軸瓦磨損情況
拆解結(jié)果顯示,第一主軸瓦下瓦有輕微磨損痕跡,其他主軸瓦下瓦均完好;各主軸瓦上瓦有輕微磨損痕跡;發(fā)動機曲軸軸頸無明顯磨損痕跡;曲軸后油封無漏油。對比更改前第三、四主軸瓦、主軸頸嚴(yán)重磨損、脫落,及曲軸后油封位置漏油,說明通過增加飛輪次級質(zhì)量增程器軸系匹配優(yōu)化后,有效地解決了增程器中發(fā)動機曲軸頸、軸瓦異常磨損的問題。
1)1.5TD 增程器在運行過程中出現(xiàn)靠近飛輪端的第三、四主軸頸、軸瓦異常磨損、曲軸后油封漏油的問題。仿真分析表明其主要原因并非是軸系的扭轉(zhuǎn)振動,而是由于增程器軸系彎曲模態(tài)固有頻率較低,且在常用轉(zhuǎn)速下,飛輪產(chǎn)生較大的彎曲共振,曲軸軸承所受力矩過大。
2)提出了增程器軸系優(yōu)化初步方案,結(jié)合臺架振動試驗結(jié)果選定了增加雙質(zhì)量飛輪次級質(zhì)量的最終方案,并通過軸系模態(tài)分析和主軸承EHD 分析驗證了該方案在理論上可行性。
3)更換優(yōu)化軸系后的增程器1 000h 的臺架耐久試驗得以順利完成,證明了通過增加雙質(zhì)量飛輪次級質(zhì)量的相對簡易的軸系優(yōu)化方案對解決增程器曲軸頸、軸瓦異常磨損、曲軸后油封處漏油等問題實際有效、可行。